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      某汽輪機大修后啟動過程中出現(xiàn)振動的原因分析

      2020-09-26 11:26:21于鵬杰梁文杰
      機電信息 2020年23期
      關(guān)鍵詞:汽輪機振動

      于鵬杰 梁文杰

      摘要:針對某電廠汽輪機組在大修后的啟動過程中出現(xiàn)的振動現(xiàn)象,進行了原因分析,確定由油膜渦動引起,并提出了相應(yīng)的處理方法。

      關(guān)鍵詞:汽輪機;振動;油膜渦動

      1 振動現(xiàn)象描述

      某機組經(jīng)過汽輪機通流改造后,于2020年7月9日啟動沖轉(zhuǎn),現(xiàn)場共沖轉(zhuǎn)9次,在前8次沖轉(zhuǎn)過程中,均出現(xiàn)了因某個軸承振動大而打閘停機的情況,在經(jīng)過最后第9次沖轉(zhuǎn)后,機組帶負荷運行至今。該機組啟動過程中軸承的振動現(xiàn)象統(tǒng)計如表1所示。

      筆者借助頻譜圖進行分析,前8次沖轉(zhuǎn)過程中的振動頻率均為工頻,判斷機組振動大的原因是汽輪機發(fā)生了明顯的動靜碰磨。在汽輪機沖轉(zhuǎn)至3 000 r/min后,3#和4#軸承出現(xiàn)了22.5 Hz左右的低頻分量,3#軸振在第4次沖轉(zhuǎn)過程中最大振動值曾超過200 μm,其中低頻分量的最大波動值為120 μm。自第5次沖轉(zhuǎn)開始,4#軸承的低頻分量基本消失,3#軸承的低頻分量時有時無,但波動量不超過30 μm。當機組升負荷至800 MW以上時,2#軸承振動的0~17.5 Hz低頻分量明顯增加,其工頻波動值僅為20~40 μm,通頻振動值約為80 μm。

      2 振動原因分析

      2.1? ? 動靜碰磨

      筆者利用頻譜圖進行分析,除第4次3#、4#軸承軸振曾因為低頻分量的增大而明顯增大外,其他幾次停機前振動急劇上升(非突變)的頻譜特征類似,均是以工頻為主,振動值上升時其振動相位同時發(fā)生變化。

      該現(xiàn)象是由汽輪機動靜碰磨導(dǎo)致的熱彎曲引起。該機組經(jīng)歷改造后啟動,在初始運行中經(jīng)歷了冷態(tài)向熱態(tài)的變化,動靜結(jié)構(gòu)的間隙產(chǎn)生變化,如果間隙消失,就會發(fā)生動靜碰磨現(xiàn)象。當發(fā)生動靜碰磨時,轉(zhuǎn)子摩擦的部位會發(fā)熱,從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子出現(xiàn)熱彎曲,彎曲轉(zhuǎn)子會繼續(xù)與靜止部件碰磨,如此循環(huán)使轉(zhuǎn)子的熱彎曲更加嚴重從而產(chǎn)生較大的振動。碰磨發(fā)生的位置一般在動靜間隙較小的汽封、軸封、油擋等位置。從汽輪機2020年7月13日至今的運行數(shù)據(jù)來看,各軸承的工頻振動在相同參數(shù)時已經(jīng)基本穩(wěn)定,證明動靜碰磨現(xiàn)象較為輕微。

      2.2? ? 3#軸承振動

      汽輪機在3 000 r/min定速后,3#和4#軸承出現(xiàn)了22.5 Hz左右的低頻分量,3#軸振在第4次沖轉(zhuǎn)過程中的振動最大值曾超過200 μm,其中低頻分量最大波動值達120 μm。自第5次沖轉(zhuǎn)開始,4#軸承的低頻分量基本消失,3#軸承的低頻分量時有時無,但波動量不超過30 μm,有如下振動特征:

      (1)振動具有波動性,振動幅值不能維持穩(wěn)定,在一定范圍內(nèi)波動,波動量在20 μm左右。

      (2)振動波動主要由22.5 Hz的低頻分量引發(fā),為工頻的0.45倍,振動放大前后工頻基本保持不變。汽輪機軸承振動標準如圖1所示。

      (3)振動發(fā)生時,軸心軌跡呈現(xiàn)明顯的渦動特征,渦動方向為正進動;軌跡形狀和位置在多個循環(huán)內(nèi)會發(fā)生改變。

      (4)轉(zhuǎn)速下降后,渦動很快消失,與轉(zhuǎn)速關(guān)系密切。

      由以上振動特征可以看出,這是一個較為典型的自激振動現(xiàn)象。針對汽輪機來說,這種自激振動主要包括摩擦渦動、汽流激振和油膜渦動(振蕩)。

      汽輪機在前期運行中確實有比較明顯的摩擦跡象,但渦動現(xiàn)象是在達到3 000 r/min定速后才發(fā)生,而且摩擦渦動有一個顯著特征是渦動軌跡為反進動方向,因此可以排除摩擦渦動引發(fā)的振動。根據(jù)汽流激振的故障機理,此類故障主要發(fā)生在高負荷、大流量工況下,這顯然與本次工況不符,可以排除該原因。油膜渦動易發(fā)于高速輕載的軸承,主要與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速有關(guān),渦動軌跡為正進動,這些都與本次振動故障特征相符合。汽機工作轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,并沒有達到或超過2倍臨界轉(zhuǎn)速,僅僅表現(xiàn)為油膜渦動而不會發(fā)展為油膜振蕩,因此該振動故障原因可歸結(jié)為油膜渦動。

      中壓轉(zhuǎn)子的支撐軸承為6瓦塊可傾瓦軸承,可傾瓦軸承每個瓦塊都能形成收斂的油楔,在不考慮瓦塊慣性和支點處摩擦的情況下,每個瓦塊的支反力都通過支點和軸頸中心,即總保持與外載荷交于一點,這樣就不會產(chǎn)生一個使軸頸渦動的切向分力。針對可傾瓦軸承的這一特點,如果瓦塊擺動受限,就會導(dǎo)致此瓦塊的支反力不能通過軸承中心,產(chǎn)生使轉(zhuǎn)軸渦動的分力。瓦塊擺動受限的原因有瓦塊卡澀、支點變形和瓦塊幾何干涉,另外一種可能原因是頂軸油管路松動或?qū)绗F(xiàn)裂紋導(dǎo)致壓力油滲漏。壓力油滲漏可導(dǎo)致下瓦塊油膜動壓分布脫離正常工作范圍,進而導(dǎo)致轉(zhuǎn)軸渦動的產(chǎn)生。

      此外,3#軸承的工頻隨負荷增大而增大,在空負荷3 000 r/min情況下的工頻波動值約為45 μm,在1 000 MW時的工頻波動值約為90 μm。前期存在動靜碰磨,造成空負荷3 000 r/min情況下的工頻不穩(wěn)定;帶負荷運行過程中,筆者注意到3瓦軸振隨負荷増加整體呈上漲趨勢,但與負荷不是完全線性相關(guān)系,對于3瓦振動情況需在大負荷變動工況繼續(xù)觀察,如空負荷3 000 r/min情況下與帶負荷運行后3#軸承振動幅值相位變化量的重復(fù)性較好,可考慮采用現(xiàn)場動平衡手段加以改善,具體方案需進一步收集振動數(shù)據(jù)來確定。

      3 結(jié)語

      根據(jù)該汽輪機2020年7月13日至今的運行情況可知,3#軸承振動波動量在20~30 μm,其他軸振動值基本穩(wěn)定,機組可以連續(xù)運行,在具備停機條件時,對3#軸承進行翻瓦檢查,消除可能存在的接觸不良、碰磨、卡澀等問題。

      [參考文獻]

      [1] 張學延,張衛(wèi)軍,何國安.火電廠旋轉(zhuǎn)機械振動診斷及之治理技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2019.

      [2] 潘高峰,方浴宇.汽輪機振動波動的原因分析及診斷[J].中國設(shè)備工程,2012(5):65-67.

      收稿日期:2020-07-27

      作者簡介:于鵬杰(1986—),男,山東煙臺人,工程師,從事汽輪機檢修管理工作。

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