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      重型運(yùn)載火箭擴(kuò)張結(jié)構(gòu)失效行為分析

      2020-09-27 08:32:04崔建偉張維維劉國斌
      深空探測學(xué)報(bào) 2020年3期
      關(guān)鍵詞:解體剪切應(yīng)力試車

      趙 威,崔建偉,張 燾,張維維,劉國斌,王 敏

      (中國航天科工集團(tuán)第六研究院41所,呼和浩特市,010010)

      引 言

      深空探測是當(dāng)今世界高新科技中極具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域之一,是眾多高新技術(shù)的高度綜合,也是體現(xiàn)一個(gè)國家綜合國力和創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志,對保障國家安全、促進(jìn)科技進(jìn)步、提升國家軟實(shí)力以及提升國際影響力具有重要意義[1]。進(jìn)入新世紀(jì)以來,一些主要航天大國紛紛加入深空探測行列,并相繼制定了未來深空探測發(fā)展規(guī)劃,掀起了深空探測活動的又一個(gè)高潮[2]。由于人類對資源需求的不斷增加,各國對深空資源的爭奪日趨激烈。因此,具有快速響應(yīng)、機(jī)動性強(qiáng)、成本低等特點(diǎn)的固體運(yùn)載火箭成為世界主要航天大國發(fā)展的重點(diǎn)之一[3]。固體運(yùn)載火箭結(jié)構(gòu)簡單、射前無需加注推進(jìn)劑且生存能力強(qiáng)、地面操作方便、發(fā)射方式涵蓋陸基簡易塔架發(fā)射、公路機(jī)動發(fā)射和空中發(fā)射等多種方式,可在數(shù)天至數(shù)小時(shí)內(nèi)快速將有效載荷送入空間[4]。目前許多大型的多級探測火箭如云雀、黑雁等深空試驗(yàn)火箭都采用了固體火箭發(fā)動機(jī)[5]。

      隨著重型運(yùn)載火箭規(guī)格和性能的不斷擴(kuò)展與提升,對推力技術(shù)的要求越來越高,隨之在地面試驗(yàn)或飛行試驗(yàn)中發(fā)生問題的概率也越來越高。發(fā)動機(jī)在地面試驗(yàn)或飛行試驗(yàn)中發(fā)生問題的概率也越來越高,問題模式也趨于多樣化[6]。由于工作環(huán)境最為惡劣,發(fā)動機(jī)噴管是最易出現(xiàn)故障的部組件。有文獻(xiàn)資料表明[7],噴管失效占固體火箭發(fā)動機(jī)失效總數(shù)的32%,在失效原因中占第一位,常見的噴管失效為噴管的燒穿、喉襯脫落、擴(kuò)散段失效以及噴管粘接失效等[8-12]。

      以某重型運(yùn)載火箭為例,其發(fā)動機(jī)配套噴管具有出口直徑和初始擴(kuò)張比大、外露長度長和工作壓強(qiáng)高等特點(diǎn),為同期國內(nèi)結(jié)構(gòu)尺寸最大的噴管。首次地面熱試車時(shí),工作至約23 s時(shí)刻,絕熱擴(kuò)張段外露于噴管殼體的部分(下文簡稱“絕熱擴(kuò)張段外露段”)發(fā)生結(jié)構(gòu)解體破壞?;诠收蠘涞姆治龇?,確認(rèn)高頻振動載荷是造成絕熱擴(kuò)張段外露段出現(xiàn)解體故障的原因。利用動力學(xué)仿真手段,從機(jī)理上對故障進(jìn)行了復(fù)現(xiàn),根據(jù)計(jì)算結(jié)果提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,并順利通過地面熱試車考核,驗(yàn)證了機(jī)理的正確性,為大型噴管的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了參考,對噴管失效風(fēng)險(xiǎn)評估具有重要指導(dǎo)意義。

      1 故障描述

      某發(fā)動機(jī)呈水平放置開展地面熱試車,當(dāng)工作至23 s時(shí),位于Ⅰ-Ⅳ象限偏Ⅰ象限約20°處的絕熱擴(kuò)張段在靠近噴管殼體大端端面的交線位置附近首先發(fā)生穿火,隨后絕熱擴(kuò)張段外露段開裂解體,噴管剩余部分繼續(xù)工作至結(jié)束,斷口位置示意見圖1。

      圖1 絕熱擴(kuò)張段斷口位置示意圖Fig. 1 Diagrammatic sketch on fracture location of adiabatic diffuser

      2 失效模式分析

      2.1 熱防護(hù)分析

      地面試車時(shí),在斷裂部位區(qū)域內(nèi)Ⅰ象限上某點(diǎn)布置有1處溫度測點(diǎn),測試的數(shù)據(jù)顯示:在斷裂發(fā)生的第23 s時(shí)刻,該點(diǎn)實(shí)測溫升不超過20 ℃。試車后噴管結(jié)構(gòu)完整部分的殘骸概貌見圖2。從圖2可以看出,斷口處仍留有約50%的安全余量,且絕熱擴(kuò)張段的外表面為高硅氧制品原狀本色。溫度和殘骸兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均表明絕熱擴(kuò)張段熱防護(hù)可靠,因此可以排除熱防護(hù)不足的失效模式。

      圖2 噴管斷口部位概貌Fig. 2 General picture on fracture site of nozzle

      2.2 產(chǎn)品質(zhì)量分析

      從原材料性能、產(chǎn)品成型、機(jī)加及流轉(zhuǎn)等全過程周期對絕熱擴(kuò)張段制品進(jìn)行了詳細(xì)復(fù)查。結(jié)果顯示:產(chǎn)品性能(如制品密度、拉伸強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度、剪切強(qiáng)度等)滿足指標(biāo)要求,見表1。內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)探傷合格(探傷編號:15UTB_067)。制品在成型和機(jī)加過程中,均采用常規(guī)工藝,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和工藝文件執(zhí)行,所有關(guān)鍵工序間均設(shè)置了檢測點(diǎn),檢驗(yàn)結(jié)果合格。在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中,均采取了必要可靠的防護(hù)措施,期間未發(fā)生任何意外情況。在運(yùn)輸過程中,定制了專用的包裝箱,制品尾部和中部均有限位措施,且與包裝箱的接觸面均粘有15 mm厚的毛氈,箱蓋與頂部墊有約50 mm厚的軟質(zhì)塑料泡沫。這樣既可以有效約束制品在包裝箱內(nèi)的徑向滑動,又可以保證軸向有足夠的緩沖。綜上所述,產(chǎn)品質(zhì)量不合格的失效模式可以排除。

      表1 產(chǎn)品性能表Table 1 The table of product performance

      2.3 內(nèi)壓載荷作用分析

      利用ANSYS軟件,計(jì)算分析了該噴管絕熱擴(kuò)張段高硅氧布層和碳布層在內(nèi)壓載荷下的軸向、徑向及剪切應(yīng)力,計(jì)算結(jié)果見圖3(涵蓋斷口及其附近區(qū)域,從左至右依次為軸向應(yīng)力、徑向應(yīng)力、層間剪切應(yīng)力)。根據(jù)圖3的計(jì)算結(jié)果,提取了3個(gè)方向上高硅氧布層和碳布層的最大應(yīng)力,見表2。

      表2 三個(gè)方向應(yīng)力最大值Table 2 Maximum stress in three directions/MPa

      從表2可知,內(nèi)壓載荷作用下,絕熱擴(kuò)張段斷口部位處各個(gè)方向的應(yīng)力水平均很小,安全系數(shù)較大。因此,內(nèi)壓載荷造成材料強(qiáng)度不足從而導(dǎo)致絕熱擴(kuò)張段外露段發(fā)生解體的故障模式可以排除。

      2.4 實(shí)測振動加速度值分析

      本臺發(fā)動機(jī)參加地面熱試車時(shí),在噴管殼體的外擴(kuò)張錐面上設(shè)置有1個(gè)振動測點(diǎn),記錄了該測點(diǎn)在工作過程中三個(gè)方向(軸向、徑向、切向)的振動加速度值,其原始實(shí)測數(shù)據(jù)時(shí)域圖見圖4。為盡可能排除噪聲干擾,利用MATLAB軟件自帶的WAVEDEC函數(shù)對測得的原始振動數(shù)據(jù)進(jìn)行了4層濾波分解。同時(shí),利用相同的濾波手段,對某一發(fā)動機(jī)噴管的實(shí)測振動數(shù)據(jù)也進(jìn)行了同樣層級的濾波處理,用作參照對比。兩者經(jīng)濾波處理后得到的時(shí)域圖見圖5(其中,左圖為本案噴管,右圖為參照噴管)。

      圖3 絕熱擴(kuò)張段外露段高硅氧布層(上)和碳布層(下)應(yīng)力分布云圖/MPaFig. 3 Distribution of stress on vycor glass fabric and carbon cloth in exposed section of adiabatic diffuser/MPa

      圖4 實(shí)測原始振動加速度時(shí)域圖Fig. 4 Time-domain graph of measured original vibration acceleration

      從圖5可以看出,正常情況下,噴管擴(kuò)張部位處的振動加速度在發(fā)動機(jī)工作過程中具備穩(wěn)定的幅值且呈現(xiàn)規(guī)律性的波動。而本案噴管測點(diǎn)部位的振動加速度,在未發(fā)生解體故障時(shí),基本無明確的幅值且波動毫無規(guī)律可循。解體時(shí)刻前后,有明顯的突變現(xiàn)象。解體后,振動才逐漸趨于正常。據(jù)此初步表明,振動與噴管的結(jié)構(gòu)完整性存在關(guān)聯(lián)性。

      圖5 濾波后的振動加速度時(shí)域圖Fig. 5 Time-Domain graph of vibration acceleration with filtered

      進(jìn)一步為分析振動對結(jié)構(gòu)完整性的影響,選擇A和B兩臺發(fā)動機(jī)在相同位置測點(diǎn)處的振動實(shí)測值與本案進(jìn)行了對比,詳見表3。A發(fā)動機(jī)裝藥量大,其噴管的絕熱擴(kuò)張段外露段較短,B發(fā)動機(jī)裝藥量小,其噴管的絕熱擴(kuò)張段外露段較長。相比而言,本案發(fā)動機(jī)裝藥量介于上述兩臺發(fā)動機(jī)之間,噴管結(jié)構(gòu)尺寸接近于A發(fā)動機(jī)噴管,結(jié)構(gòu)形式接近于B發(fā)動機(jī)噴管,且本案噴管的絕熱擴(kuò)張段外露段最長。

      表3 三臺發(fā)動機(jī)實(shí)測振動加速度Table 3 Measured vibration acceleration of three motor

      由表3數(shù)據(jù)可以看出,在燃燒室后裙和噴管上,本案所述發(fā)動機(jī)地面熱試車時(shí)的均方根值均要大于A和B兩臺發(fā)動機(jī)的均方根值,尤其在徑向方向(與初始穿火位置對應(yīng))。而均方根值是衡量振動能量的一個(gè)重要指標(biāo),故認(rèn)為振動對絕熱擴(kuò)張段外露段的故障影響不能排除。

      3 故障定位

      噴管在發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)中類似懸臂結(jié)構(gòu),試車過程中,振動載荷過大使絕熱擴(kuò)張段纏繞布層層間產(chǎn)生較大的剪切應(yīng)力,持續(xù)的高應(yīng)力導(dǎo)致絕熱擴(kuò)張段的薄弱部位出現(xiàn)損傷,從而造成絕熱擴(kuò)張段從該部位發(fā)生結(jié)構(gòu)解體故障。結(jié)合第2節(jié)的故障分析,初步判定了振動對絕熱擴(kuò)張段破壞有影響,進(jìn)一步開展了動力學(xué)仿真計(jì)算分析。計(jì)算方法為:

      1)根據(jù)模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果,修正有限元計(jì)算模型,獲得后續(xù)動力學(xué)計(jì)算所需初始參數(shù);

      2)將地面熱試車的實(shí)測振動時(shí)域圖轉(zhuǎn)換為頻譜圖,獲得功率譜密度峰值對應(yīng)的特征頻率(只考慮低頻頻率);

      3)以絕熱擴(kuò)張段外露段解體破壞前的實(shí)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),將其功率譜密度線等效為上述特征頻率的正弦波,獲得該正弦波對應(yīng)的振動載荷;

      4)將獲得的振動載荷再通過時(shí)間積分等效為位移載荷,分軸向和徑向施加在地面熱試車時(shí)的振動測點(diǎn)部位上,由此得到絕熱擴(kuò)張段在振動載荷下的應(yīng)力分布,并通過對比方法,進(jìn)一步確認(rèn)了振動對絕熱擴(kuò)張段結(jié)構(gòu)完整性的影響。

      3.1 模態(tài)分析

      試驗(yàn)采用測量頻響函數(shù)的方法來識別結(jié)構(gòu)的模態(tài)參數(shù),即在敲擊激勵(lì)下,通過測量激勵(lì)力和系統(tǒng)響應(yīng)輸出,得到系統(tǒng)的頻響函數(shù)為

      其中:H(ω)為頻響函數(shù);Gxf(ω)為力與響應(yīng)的互功率譜;Gff(ω)為力激勵(lì)的自功率譜。

      對于任意的黏性阻尼的多自由度系統(tǒng),將其通用動力學(xué)微分方程進(jìn)行拉普拉斯變換得[13]為

      其中

      其中:i為模態(tài)階數(shù);fi(0)為模態(tài)試驗(yàn)第i階值頻率測試值;xn是第n次計(jì)算時(shí)的輸入;fi(xn-1)為第n–1次計(jì)算的模態(tài)計(jì)算頻率計(jì)算結(jié)果。

      由式(1)得到的實(shí)測頻響函數(shù)和式(4)的理論頻響函數(shù)確定結(jié)構(gòu)的固有頻率、阻尼比和振型。

      試車前模態(tài)試驗(yàn)時(shí)采用橡皮繩自由懸掛方式,噴管大端向下,呈垂直自由狀態(tài),獲得一階和二階模態(tài),見圖6。

      建立有限元模型時(shí),存在各種理論假設(shè)、邊界條件的近似、材料參數(shù)的不確定性、支撐剛度和連接剛度的不恰當(dāng)模擬等因素,使得有限元模型和試驗(yàn)?zāi)P椭g存在誤差。通過公式(5)修正材料參數(shù)使得計(jì)算結(jié)果與實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果基本吻合,為后續(xù)計(jì)算奠定基礎(chǔ),修正后有限元仿真結(jié)果見圖7。

      圖6 噴管模態(tài)實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖Fig. 6 The figure of modal test results on nozzle

      圖7 噴管模態(tài)仿真結(jié)果Fig. 7 The figure of modal Simulation results on nozzle

      對比圖6和圖7可以看出,仿真與實(shí)驗(yàn)得到的波形與固有頻率基本一致,后續(xù)動力學(xué)計(jì)算采用與之相同的有限元計(jì)算模型和材料參數(shù)。

      3.2 功率譜密度峰值頻率分析

      利用MATLAB軟件中的傅立葉函數(shù)公式將實(shí)測的振動時(shí)域圖轉(zhuǎn)換為頻譜圖(低頻影響大,僅考慮10~200 Hz區(qū)間)。數(shù)據(jù)處理結(jié)果顯示,存在42 Hz的特征頻率。然后將其功率譜密度線等效為頻率為42 Hz的正弦波,可得加速度峰值分別為軸向11.02 g,徑向31.87 g,將加速度載荷再次等效為位移載荷,分軸向和徑向施加在噴管振動測點(diǎn)部位。其中,軸向位移載荷1.5×10-3sin(84πt),徑向位移載荷4 . 5×10-3sin(84πt)。

      3.3 動力學(xué)仿真分析

      根據(jù)3.1和3.2兩小節(jié)中得到的有限元模型、材料初始參數(shù)和加載載荷,計(jì)算得到絕熱擴(kuò)張段外露段在振動載荷下碳布層等效應(yīng)力和層間剪切應(yīng)力分布云圖,見圖8(最左邊為噴管殼體出口)。

      圖8 外露段碳布層等效應(yīng)力和層間剪切應(yīng)力分布圖/(MPa)Fig. 8 Distribution of equivalent stress and Interlayer shear stress on carbon cloth in exposed section/MPa

      從圖8可以看出,在振動載荷條件下,外露于噴管殼體的絕熱擴(kuò)張段碳布層最大等效應(yīng)力和最大層剪切應(yīng)力分別為13 MPa和6.67 MPa,最大應(yīng)力點(diǎn)距離噴管殼體出口端面距離為54.9 mm,與噴管絕熱擴(kuò)張段碳布層破壞位置相當(dāng),振動載荷對外露段結(jié)構(gòu)影響顯著高于內(nèi)壓載荷的影響,振動載荷作用下的碳布層間剪切應(yīng)力比內(nèi)壓載荷作用下的碳布層間剪切應(yīng)力大22倍,由此確定絕熱擴(kuò)張段解體與振動載荷過大有直接關(guān)系。

      3.4 故障機(jī)理

      發(fā)動機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生動態(tài)的振動載荷,噴管絕熱擴(kuò)張段結(jié)構(gòu)在動態(tài)振動載荷的作用下,產(chǎn)生了交變應(yīng)力。被噴管殼體(金屬)遮護(hù)的絕熱擴(kuò)張段前半部分,振動產(chǎn)生的交變應(yīng)力主要由金屬承擔(dān),在熱防護(hù)可靠的情況下,可以一直工作至結(jié)束并保持結(jié)構(gòu)完整;而無噴管殼體遮護(hù)的后半部分(即本文提及的絕熱擴(kuò)張段外露段),在交變應(yīng)力的作用下,尤其是位于噴管殼體大端附近的高應(yīng)力區(qū),材料界面剪切強(qiáng)度性能大幅下降,出現(xiàn)碳布脫落、內(nèi)型面不連續(xù)等異常現(xiàn)象。在持續(xù)的高燃?xì)饬鳑_刷和高交變應(yīng)力作用下,上述異?,F(xiàn)象被逐步放大,最終導(dǎo)致絕熱擴(kuò)張段外露段開裂進(jìn)而發(fā)生結(jié)構(gòu)解體破壞故障。

      4 故障問題解決方法

      在故障機(jī)理明確的情況下,針對上述故障問題提出了增加噴管殼體遮護(hù)長度(相當(dāng)于減少了絕熱擴(kuò)張段的外露長度)的解決途徑,并采用同樣的前處理方式和材料參數(shù),相同的約束形式、邊界條件和計(jì)算方法進(jìn)行了動力學(xué)仿真驗(yàn)證。共對比計(jì)算了3種狀態(tài)(即噴管殼體長度分別延長300、500和700 mm,噴管其余狀態(tài)基本不變),絕熱擴(kuò)張段外露段剪切應(yīng)力分布云圖見圖9。

      從中可以看出,與改進(jìn)前狀態(tài)(圖8)相比,噴管殼體延長后,絕熱擴(kuò)張段外露段的剪切應(yīng)力最大值顯著降低。且延長量越多,絕熱擴(kuò)張段外露段的最大剪切應(yīng)力值越小。但當(dāng)延長量達(dá)到一定程度后,其改善效果不太明顯。上述仿真表明:增加噴管殼體遮護(hù)長度對絕熱擴(kuò)張段外露段的受力確實(shí)有改善作用,通過增加噴管殼體遮護(hù)長度的措施來實(shí)現(xiàn)絕熱擴(kuò)張段外露段抗振動載荷能力的提升是可行的。

      圖9 不同長度狀態(tài)下外露段的剪切應(yīng)力分布圖/MPaFig. 9 Distribution of Interlayer shear stress on exposed section in different length states/MPa

      后續(xù)工作中,以某結(jié)構(gòu)形式類似的噴管做動力學(xué)對比參照,并依據(jù)本次仿真結(jié)果,將本案的噴管殼體長度延長了300 mm,改進(jìn)狀態(tài)后的噴管順利通過地面熱試車考核。

      5 結(jié) 論

      1)通過設(shè)計(jì)與工藝復(fù)查、振動加速度實(shí)測值對比等手段,確定絕熱擴(kuò)張段發(fā)生結(jié)構(gòu)解體破壞是由于噴管不適應(yīng)地面熱試車時(shí)的振動載荷環(huán)境;

      2)基于模態(tài)和振動功率譜密度分析,通過動力學(xué)仿真計(jì)算,從機(jī)理上對本次結(jié)構(gòu)破壞的故障進(jìn)行了問題復(fù)現(xiàn);

      3)仿真結(jié)果表明:增加噴管殼體的遮護(hù)長度可以改善絕熱擴(kuò)張段適應(yīng)振動載荷的能力,有利于高振動載荷下發(fā)動機(jī)噴管保持結(jié)構(gòu)完整性;

      4)后續(xù)采取了噴管殼體遮護(hù)長度增加300 mm的改進(jìn)措施,發(fā)動機(jī)順利獲得地面熱試車考核驗(yàn)證。證明本文的仿真方法合理,改進(jìn)措施有效。

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