谷中昌,石 林,高衛(wèi)杰
(豫新汽車熱管理科技有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453003)
隨著科技不斷的發(fā)展,人們對汽車的舒適性要求越來越高,空調(diào)性能好壞是影響舒適性關(guān)鍵因素,因此在空調(diào)設(shè)計(jì)時(shí),對每個(gè)模式和出風(fēng)口的風(fēng)量分配都有明確定義,如果風(fēng)門關(guān)閉不嚴(yán)、漏風(fēng)或者風(fēng)量不符合要求,都會影響到乘客的舒適性。因此,空調(diào)出風(fēng)口風(fēng)量在線檢測也是必不可少的檢測項(xiàng)目,目前多數(shù)檢測設(shè)備采用的是風(fēng)速傳感器對出風(fēng)口風(fēng)速進(jìn)行采集,成本低、性能好。
本文從現(xiàn)場空調(diào)風(fēng)量故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,找出原因,確保產(chǎn)品品質(zhì),提升下線合格率及生產(chǎn)效率,對實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用具有指導(dǎo)意義。
汽車空調(diào)生產(chǎn)線每天生產(chǎn)空調(diào)260套,每天都有約5套左右在性能檢測房工位,提示某個(gè)出風(fēng)口風(fēng)速不達(dá)標(biāo),要求不低于2.6m/s,實(shí)測值在1.9~2.4m/s;再次對故障件進(jìn)行測試,有一部分檢測合格,仍有一部分檢測不合格,更換不同空調(diào)箱體和風(fēng)門驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),此現(xiàn)象仍存在,未完全消除。
首先對生產(chǎn)線的各個(gè)零部件進(jìn)行排查,例如風(fēng)速傳感器等,無發(fā)現(xiàn)問題,排除了生產(chǎn)線的硬件問題。根據(jù)故障現(xiàn)象,可以初步判斷部分空調(diào)箱負(fù)載過大或者步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)力矩過小,導(dǎo)致風(fēng)門步進(jìn)電機(jī)丟步,造成風(fēng)門不能完全打開到相應(yīng)的位置,造成風(fēng)量過小。
對故障空調(diào)箱負(fù)載進(jìn)行了兩次測試,結(jié)果如圖1~圖4所示,我們發(fā)現(xiàn)正轉(zhuǎn)第1次負(fù)載最大值為58N·cm,第2次負(fù)載最大值為64N·cm,反轉(zhuǎn)第1次負(fù)載最大值為65N·cm,第2次負(fù)載最大值為55N·cm,測試結(jié)果反饋空調(diào)箱負(fù)載偏大,但是在公差范圍之內(nèi)。因此可以初步排除空調(diào)箱負(fù)載過大引起的原因。
對故障件步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行性能測試,具體參數(shù)如表1所示,測試結(jié)果顯示所有性能參數(shù)都正常,因此可以排除步進(jìn)電機(jī)的問題。
圖1 第1次正轉(zhuǎn)負(fù)載曲線
圖2 第2次正轉(zhuǎn)負(fù)載曲線
圖3 第1次反轉(zhuǎn)負(fù)載曲線
圖4 第2次反轉(zhuǎn)負(fù)載曲線
在生產(chǎn)線上對整個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行性能檢測時(shí),測試電機(jī)的最大力矩,發(fā)現(xiàn)最大力矩只有60N·cm,電機(jī)的性能參數(shù)滿足不了需求。
表1 步進(jìn)電機(jī)性能參數(shù)
通過對生產(chǎn)線的電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)方式有所不同,技術(shù)要求采用的是5線驅(qū)動(dòng)方式,如圖5所示,而生產(chǎn)線采用的是4線驅(qū)動(dòng)方式,如圖6所示,采用4線驅(qū)動(dòng)方式導(dǎo)致電機(jī)輸出力矩偏低,在運(yùn)行過程電機(jī)失步,導(dǎo)致風(fēng)門不能開合到正確位置,風(fēng)量偏小。改成5線驅(qū)動(dòng)方式,實(shí)測最大力矩110N·cm,且故障現(xiàn)象消除。
圖5 步進(jìn)電機(jī)5線驅(qū)動(dòng)方式
圖6 步進(jìn)電機(jī)4線驅(qū)動(dòng)方式
通過這次故障現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的負(fù)載因素是一方面,但是引起問題的主要原因并不是產(chǎn)品本身所導(dǎo)致的,而是檢測設(shè)備自身造成的,導(dǎo)致電機(jī)輸出最大的力矩處于產(chǎn)品最大負(fù)載的臨界點(diǎn),容易造成一種假現(xiàn)象,誤判斷產(chǎn)品有問題,因此導(dǎo)致分析問題有一定的難度。本文的分析方法對實(shí)際生產(chǎn)起到了很好的指導(dǎo)作用,不僅提高了生產(chǎn)效率,而且還保證了產(chǎn)品的合格率。