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      發(fā)動機活塞銷壓裝故障淺析

      2020-10-09 10:19郝福強
      關(guān)鍵詞:發(fā)動機

      摘 要:本文基于樹狀圖與尺寸鏈分析的概念,系統(tǒng)的分析了活塞銷壓裝故障率高的原因,針對性地闡述了提升壓裝合格率的方法。通過實際驗證從制造環(huán)節(jié)上規(guī)避裝配缺陷,減少了設(shè)計成本與不必要的制造浪費。

      關(guān)鍵詞:發(fā)動機;活塞銷;尺寸鏈;拉缸;燒蝕

      0 引言

      本文針對活塞銷連接活塞與連桿過程中出現(xiàn)的活塞無法靈活轉(zhuǎn)動問題進行系統(tǒng)分析,提升了活塞銷一次裝配合格率,避免了制造的浪費。

      通過圖紙分析,此發(fā)動機活塞連桿組裝結(jié)構(gòu)是通過活塞銷與連桿的過盈配合來完成連桿與活塞的連接。但在裝配過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)活塞卡死無法旋轉(zhuǎn)的問題。具體尺寸如下:活塞銷外徑尺寸為:Φ23.002--23.005;連桿小頭內(nèi)徑尺寸為:Φ22.974--22.985;活塞孔內(nèi)徑尺寸為:Φ23.013--23.016;活塞銷與連桿小頭屬于過盈配合連接;活塞銷與活塞之間屬于間隙配合,單邊最小間隙為0.004 mm。

      1 原因分析

      應(yīng)用頭腦風(fēng)暴法與排除法,梳理10個末端因素并進行逐一分析:

      1.1 活塞銷未涂油

      通過檢驗員現(xiàn)場檢查1000例活塞銷壓裝過程,涂油過程未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范操作。

      1.2 定位銷磨損

      對定位銷進行直徑標準值Φ12.1-φ12.3與表面粗糙度標準值1.6進行檢測如下,直徑:12.1、12.2、12.2;表面粗糙度:1.4、1.5、1.4。檢測結(jié)論滿足標準要求。

      1.3 定位銷與底座同軸度不足(標準值:0.001)

      跟蹤檢測定位銷與底座同軸度如下:0.0010、0.0007、0.0008、0.0008、0.0009、0.0008、0.0008、0.0007、0.0008、0.0008。因此將定位銷與底座同軸度不足確定為要因。

      1.4 底座彈銷損壞

      由設(shè)備維護工程師對底座彈銷進行檢測確認,彈銷合格。

      1.5 活塞銷加工精度不足

      檢測8組活塞銷外徑標準值Φ23.002-Φ23.005,檢測值如下:23.004、23.005、23.003、23.005?;钊N抽檢合格。

      1.6 連桿加工精度不足

      檢測8組連桿小頭內(nèi)徑標準值為:Φ22.974--22.985,檢測值如下:22.974、22.975、22.974、22.974。連桿小頭內(nèi)徑檢測合格。

      1.7 活塞銷與連桿過盈配合余量偏小

      通過對8組活塞銷外徑與連桿小頭內(nèi)徑尺寸進行隨機配對,發(fā)現(xiàn)存在配合公差超過了標準值(-0.028~~0)的情況,確定為要因。

      1.8 零部件材料變更

      確定圖紙,材料未發(fā)生變更。

      1.9 活塞上下面放反

      由于工裝上有防錯卡,如果活塞上下面放反,設(shè)備將無法壓裝。

      1.10 連桿小頭存在雜質(zhì)

      由于連桿屬于5C件,100%過清洗機清洗;通過發(fā)動機公司對連桿清潔度檢測,滿足要求。

      通過對10個末端因素進行分析,確認如下潛在要因:(1)定位銷與底座同軸度不足;(2)活塞銷與連桿過盈配合余量偏小。

      2 潛在要因分析

      2.1 定位銷與底座同軸度超差

      確認方法:使用對中儀測量。確認標準:設(shè)備同軸度為0.001。

      執(zhí)行措施:每天生產(chǎn)前對設(shè)備壓頭與底座同軸度進行調(diào)整,滿足標準要求。

      確認結(jié)論:設(shè)備同軸度存在波動,跟蹤調(diào)整后,驗證100臺發(fā)動機,壓裝故障率有所下降。

      2.2 活塞銷與連桿過盈配合余量超差

      確認方法:尺寸鏈計算。確認標準:-0.028~~0。

      執(zhí)行措施:對故障件進行拆解檢測,活塞銷外徑與連桿小頭內(nèi)徑均在公差范圍之內(nèi);但計算配合公差均超過了標準值要求。

      通過分析與驗證,得出影響活塞銷壓裝故障率的末端因素是:活塞銷與連桿過盈配合余量超差(標準為0~~-0.028,實際測量計算全部超出了-0.028),造成活塞銷表面劃傷,從而導(dǎo)致活塞銷與活塞連接的卡滯問題。

      因此必須確?;钊N通過連桿小頭的盈余量在標準范圍之內(nèi),消除活塞銷表面劃傷造成的活塞卡滯現(xiàn)象。

      3 制定對策

      (1)對活塞銷進行冷卻,增加活塞銷通過連桿小端的尺寸余量。 ? 對活塞銷進行冷卻,冷凍后的活塞銷表面存在薄霜,長時間室內(nèi)放置會滲出小水珠,存在生銹的風(fēng)險。取消實施。

      (2)對連桿小頭進行加熱,增加活塞銷通過連桿小端的尺寸余量。對連桿小頭進行加熱,利用加熱設(shè)備對連桿小頭進行加熱:溫度為60℃~80℃,加熱時間為4s,保溫時間為4s。

      檢測10組活塞銷與連桿小頭直徑,活塞銷直徑均在公差范圍之內(nèi)(標準:Φ23.002--23.005);但由于加熱處理,連桿小頭的直徑均偏于上限(標準:Φ22.974--22.985),活塞銷與連桿小頭配合尺寸如下:

      活塞銷(上/下)與連桿小頭孔配合尺寸均在標準范圍-0.028~~0之間。通過驗證活塞銷壓裝故障率有了顯著的降低。

      4 結(jié)語

      隨著汽車行業(yè)的發(fā)展,尺寸鏈分析與工藝優(yōu)化的應(yīng)用越來越重要。通過工具的應(yīng)用,可以提高產(chǎn)品裝配的合理性,減少產(chǎn)品制造過程中的反復(fù)整改。

      參考文獻:

      [1]王雙枝.尺寸工程在汽車行業(yè)中的應(yīng)用[J].汽車工藝與材料,2014(10).

      [2]郝福強.汽車尺寸工程的研究與應(yīng)用[J].商品與質(zhì)量,2017(04).

      [3]失效模式與后果分析[M].福特與通用汽車公司,2008版,2008年7月.

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