張守喜,梁科,郭玉偉
(本鋼板材公司煉鐵廠,遼寧 本溪117000)
隨著冶金工業(yè)的飛速發(fā)展,作為鋼鐵冶煉過(guò)程中的重要組成部分——高爐也發(fā)生了突飛猛進(jìn)的變革,正朝著大型化、高效化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變。本鋼煉鐵廠新1號(hào)4747 m3高爐2008年10月投產(chǎn),引進(jìn)了德國(guó)TMT公司生產(chǎn)的成套設(shè)備TMT液壓炮系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用電液比例控制技術(shù),即指令、比較、反饋、PID調(diào)節(jié)均由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),具有控制精度高、安裝使用靈活、抗污染能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[1]。但是,在實(shí)際生產(chǎn)中,TMT液壓炮回轉(zhuǎn)過(guò)程外負(fù)載是時(shí)刻變化和無(wú)法預(yù)知的,由于流動(dòng)液體和運(yùn)動(dòng)部件慣性的作用,產(chǎn)生的液壓沖擊使系統(tǒng)內(nèi)瞬時(shí)形成很高的峰值壓力,壓力傳感器經(jīng)常會(huì)發(fā)出錯(cuò)誤堵鐵口指令,給高爐生產(chǎn)帶來(lái)極大影響。針對(duì)上述情況,本鋼煉鋼廠對(duì)TMT液壓炮液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行分析論證,找出了故障的原因,并采取了相應(yīng)的措施,提高了液壓控制系統(tǒng)的可靠性,使其滿足高爐生產(chǎn)的需求。
傳統(tǒng)的液壓控制系統(tǒng)是開關(guān)型控制,通過(guò)電磁驅(qū)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)液壓流體的通、斷和方向控制,從而實(shí)現(xiàn)被控對(duì)象的機(jī)械化和自動(dòng)化。而電液比例控制系統(tǒng)是特指介于開關(guān)控制和伺服控制之間的一種新型電液控制系統(tǒng)[2],是連接現(xiàn)代電子技術(shù)和大功率工程控制設(shè)備之間的橋梁,已經(jīng)成為冶金行業(yè)控制工程的構(gòu)成之一,系統(tǒng)的輸出量能隨輸入控制信號(hào)連續(xù)成比例地得到控制。TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)主要由指令元件、反饋元件、比較元件、液壓放大與控制元件、液壓執(zhí)行元件五部分組成。圖1所示為TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)方塊圖,其中,向系統(tǒng)發(fā)出指令信號(hào)的裝置是計(jì)算機(jī)程序控制軟件。液壓泥炮液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力為28 MPa,工作介質(zhì)為46#抗磨液壓油,介質(zhì)清潔度NAS9級(jí)。液壓泥炮轉(zhuǎn)炮控制系統(tǒng)由主回路和控制油回路兩部分構(gòu)成,工作主泵為恒壓變量泵,排量為250 mL/r,電機(jī)200 kW,轉(zhuǎn)速1 480 r/min。
圖1 TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)方塊圖Fig.1 Block Diagram for Rotary Control System for TMT Hydraulic Clay Gun
當(dāng)高爐堵鐵口時(shí),由爐前操作工在操作室手動(dòng)操作主令控制器手柄,向計(jì)算機(jī)發(fā)出堵鐵口指令信號(hào),TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)中的驅(qū)動(dòng)裝置比例放大器接受電信號(hào),進(jìn)行處理、轉(zhuǎn)換與運(yùn)算、通過(guò)功率放大產(chǎn)生所需要的液壓控制信號(hào)(流量和壓力),通過(guò)電液比例閥,控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)回轉(zhuǎn)液壓缸的運(yùn)動(dòng),比例放大器控制原理見圖2。電液比例閥是閥內(nèi)比例電磁鐵輸入電壓信號(hào)產(chǎn)生相應(yīng)動(dòng)作,使工作閥閥芯產(chǎn)生位移,閥口尺寸發(fā)生改變并以此完成與輸入電壓成比例壓力、流量的輸出元件。閥芯位移也可以機(jī)械、液壓或電形式進(jìn)行反饋。
圖2 比例放大器控制原理圖Fig.2 Elementary Diagram for Control of Proportional Amplifier
電液比例閥閥口輸出流量有如下形式:
式中,qυ為電液比例閥單個(gè)閥口的輸出流量,m3/s;K為流量系數(shù),與節(jié)流孔口的形狀、油液密度有關(guān),可視為常數(shù);A為電液比例閥單個(gè)控制閥口的通流面積,m2;i為電液比例閥電磁鐵通過(guò)的電流,A;ΔP為電液比例閥單個(gè)閥口的壓差,MPa。
式(1)表明,電液比例閥的輸出流量與控制電流i和閥口壓差ΔP有關(guān)。當(dāng)電液比例閥閥口的開度(通流面積A)一定,對(duì)應(yīng)閥的輸入電流信號(hào)不變時(shí),由負(fù)載變化或供油壓力變化引起閥口壓差的變化,使電液比例閥的輸出流量產(chǎn)生變化,會(huì)形成對(duì)電液比例閥流量控制的干擾,進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)執(zhí)行元件運(yùn)動(dòng)速度的失控。電液比例閥閥口的壓差—流量特性曲線如圖3所示,從圖3明顯看出壓差對(duì)流量大小的影響程度。當(dāng)電液比例閥電磁鐵通過(guò)的電流i一定時(shí),隨著電液比例閥閥口壓差ΔP的升高,電液比例閥閥口的輸出流量增大。
圖3 電液比例閥閥口壓差—流量特性Fig.3 Characteristics of Pressure Difference to Flow at Value Port of Electro-hydraulic Proportion Value
TMT液壓炮堵鐵口時(shí),回轉(zhuǎn)油缸帶動(dòng)打泥機(jī)構(gòu)向鐵口方向運(yùn)動(dòng),回轉(zhuǎn)時(shí)間是10~15 s。當(dāng)炮頭壓緊鐵口門時(shí),回轉(zhuǎn)油缸無(wú)桿腔壓力升高并達(dá)到系統(tǒng)最高壓力,證明已經(jīng)堵住鐵口,此時(shí)安裝在回轉(zhuǎn)油缸無(wú)桿腔上的壓力傳感器向計(jì)算機(jī)發(fā)出指令電信號(hào),計(jì)算機(jī)把該信號(hào)向操作室發(fā)出,爐前操作工手動(dòng)操作主令控制器手柄,向計(jì)算機(jī)發(fā)出打泥指令,打泥機(jī)構(gòu)向鐵口內(nèi)射炮泥。然而,在實(shí)際生產(chǎn)中,TMT液壓炮開始啟動(dòng)時(shí),電液比例閥閥芯突然動(dòng)作換向,閥口突然開啟,由于流動(dòng)液體慣性和TMT液壓炮要克服自身重量負(fù)載的作用,使回轉(zhuǎn)油缸無(wú)桿腔內(nèi)瞬時(shí)形成很高的峰值沖擊壓力。一般來(lái)說(shuō),液壓沖擊產(chǎn)生的峰值壓力可高達(dá)正常系統(tǒng)壓力的3~4倍。只要回轉(zhuǎn)油缸無(wú)桿腔壓力達(dá)到系統(tǒng)最高壓力,壓力傳感器自動(dòng)向計(jì)算機(jī)發(fā)出堵鐵口指令,就會(huì)出現(xiàn)TMT液壓炮在回轉(zhuǎn)過(guò)程中或炮頭未壓緊鐵口門時(shí)打泥機(jī)構(gòu)提前向鐵口內(nèi)射炮泥現(xiàn)象。一旦這種現(xiàn)象發(fā)生,輕者出現(xiàn)“跑泥”使鐵口內(nèi)射入炮泥量過(guò)少;重者炮頭被燒毀,甚至堵不上鐵口,嚴(yán)重影響高爐正常生產(chǎn)。
TMT液壓炮由打泥機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和液壓系統(tǒng)組成。炮身依靠四桿機(jī)構(gòu)固定在斜底座上,由于炮身旋轉(zhuǎn)軸是傾斜的,TMT液壓炮在整個(gè)回轉(zhuǎn)過(guò)程中,要經(jīng)過(guò)上升和下降兩個(gè)過(guò)程,剛剛啟動(dòng)時(shí)要克服自身重量,運(yùn)動(dòng)速度較慢,炮身運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)后下降時(shí),旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿受到拉力作用(旋轉(zhuǎn)油缸無(wú)桿腔產(chǎn)生負(fù)壓)開始加速,當(dāng)炮嘴靠近鐵溝時(shí)以非常大的沖擊力沖向鐵口撞擊在鐵口門上。這種沖擊力危害非常嚴(yán)重,可造成四桿機(jī)構(gòu)及斜底座連接螺栓疲勞斷裂,液壓系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性也會(huì)受到?jīng)_擊力的影響,引起液壓系統(tǒng)升溫,產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲以及連接件松動(dòng)漏油,使壓力閥的調(diào)整壓力(設(shè)定值)發(fā)生改變,重則致使管路破裂、液壓元件和測(cè)量?jī)x表?yè)p壞,壓力傳感器會(huì)因液壓沖擊而發(fā)出錯(cuò)誤指令。
由以上分析可知,雖然TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)采用了電液比例技術(shù),但是,電液比例閥的閥口前后壓差隨負(fù)載變化不斷的變化。為了獲得更好的速度剛性,在原液壓系統(tǒng)基礎(chǔ)上增設(shè)壓力補(bǔ)償器,使電液比例閥的閥口前后壓差保持恒定[3]。TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)改進(jìn)后簡(jiǎn)化原理圖如圖4所示。
圖4 TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)改進(jìn)后簡(jiǎn)化原理圖Fig.4 Simplified Elementary Diagram for Rotary Control System for TMT Hydraulic Clay Gun after Improvement
壓力補(bǔ)償器是由定差減壓閥與梭閥并聯(lián)而成的組合,梭閥接受液壓缸的負(fù)載壓力并傳遞到定差減壓閥閥芯的彈簧端,使閥芯左右移動(dòng),進(jìn)一步調(diào)節(jié)閥口開度控制輸出流量。
減壓閥閥芯受力平衡方程為:
式中,P1、P2為減壓閥口的壓力,MPa;Ac為壓閥芯端面積,m2,此處閥芯兩端面積相等;Fs為減壓閥口上的穩(wěn)態(tài)液動(dòng)力,N;K為定壓差彈簧剛度,可視為常數(shù);xυ0為定壓差彈簧裝配時(shí)的預(yù)壓縮量,mm;xυ為定壓差彈簧起減壓作用時(shí)的位移量,mm;ΔP為減壓閥口(電液比例閥單個(gè)閥口)形成的壓差,MPa。
忽略穩(wěn)態(tài)液動(dòng)力,當(dāng)彈簧很軟,調(diào)節(jié)位移又很短時(shí),彈簧力變化就很小,從而壓差近似為常數(shù)。當(dāng)負(fù)載變化時(shí),由于梭閥的反饋?zhàn)饔茫瑝毫ρa(bǔ)償器的閥芯將重新建立平衡位置,減壓閥口正常工作時(shí)形成的壓差仍為常數(shù)[4]。
在TMT液壓炮回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)中,從一個(gè)設(shè)定位置到另一個(gè)設(shè)定位置的運(yùn)動(dòng)速度可由斜坡模塊控制。通過(guò)調(diào)節(jié)比例放大器中斜坡模塊的輸入信號(hào),來(lái)延長(zhǎng)比例閥閥口開啟和關(guān)閉輸出速度,使液壓油緩慢進(jìn)入和流出液壓缸,避免了液壓系統(tǒng)沖擊。圖5所示為比例放大器斜坡模塊。利用斜坡信號(hào)發(fā)生器來(lái)控制輸入信號(hào)的上升和下降的速度,使系統(tǒng)獲得平穩(wěn)的啟動(dòng)或制動(dòng)性能。
圖5 比例放大器斜坡模塊Fig.5 Ramp Module for Proportional Amplifier
電液比例閥的閥口有20%左右的重疊量稱為“死區(qū)”。通常情況下,電液比例閥電磁鐵得電后閥芯并未立刻開啟,只有閥芯移動(dòng)一段位移越過(guò)“死區(qū)”后才有流量通過(guò),造成操作人員發(fā)出指令(按下按鈕),而執(zhí)行機(jī)構(gòu)嚴(yán)重滯后。為了提高控制質(zhì)量,采取了向系統(tǒng)輸入階躍信號(hào)時(shí),利用比例放大器輸出的電信號(hào)能夠以可調(diào)的速率達(dá)到給定值的特性,將斜坡時(shí)間設(shè)定在0~2.5 s范圍內(nèi)調(diào)節(jié),進(jìn)一步分別把斜坡上升和下降時(shí)間調(diào)到最?。ù蠹s30 ms)。
電液比例閥的動(dòng)態(tài)特性和時(shí)域階躍特性如圖6所示,利用階躍信號(hào)使閥芯產(chǎn)生快跳消除“死區(qū)”的影響,達(dá)到迅速越過(guò)“死區(qū)”這一目的,解決了執(zhí)行機(jī)構(gòu)嚴(yán)重滯后的難題。圖6(a)表示在30~120 ms時(shí)間內(nèi),閥芯設(shè)定行程完全達(dá)到開啟點(diǎn);圖6(b)表示閥芯接到階躍信號(hào)后開始移動(dòng),到比例閥完全有流量通過(guò)在0~120 ms時(shí)間內(nèi)完成。
圖6 電液比例閥動(dòng)態(tài)特性和時(shí)域階躍特性Fig.6 Dynamic Characteristics and Characteristics on Time Domain & Step of Electro-hydraulic Proportional Value
通過(guò)調(diào)節(jié)比例放大器中的斜坡模塊,來(lái)延長(zhǎng)輸入信號(hào)(電流或電壓值)達(dá)到預(yù)定值的時(shí)間,減緩控制比例閥閥芯開啟速度,進(jìn)一步控制流出比例閥閥芯液壓油的流量,可以使系統(tǒng)的輸出以預(yù)定的速度從一種狀態(tài)平穩(wěn)過(guò)渡到另一種狀態(tài),保證了執(zhí)行機(jī)構(gòu)從緩慢起步、快速運(yùn)動(dòng)到平穩(wěn)停止,避免了液壓沖擊的產(chǎn)生。液壓泥炮旋轉(zhuǎn)動(dòng)作時(shí)間由原來(lái)的8.5 s精確控制在13 s以內(nèi),旋轉(zhuǎn)角精度由原來(lái)的1.65 mm增加到0.60 mm,延長(zhǎng)了TMT液壓炮使用壽命。
液壓沖擊造成管路破裂維修工程費(fèi)用為:人工+機(jī)械+材料。人工費(fèi)每年為85萬(wàn)元,各種機(jī)械費(fèi)每年為50萬(wàn)元,不銹鋼管及附件材料費(fèi)每年為85萬(wàn)元,合計(jì):85+50+85=220萬(wàn)元。每年節(jié)省一臺(tái)TMT液壓炮,價(jià)值140萬(wàn)元。每年共創(chuàng)效360萬(wàn)元。
(1)TMT液壓炮系統(tǒng)增設(shè)壓力補(bǔ)償器,使電液比例閥閥口的壓差始終保持恒定,回轉(zhuǎn)油缸全行程動(dòng)作平穩(wěn),動(dòng)作時(shí)間由原來(lái)的8.5 s精確控制在13 s以內(nèi),旋轉(zhuǎn)角精度由原來(lái)的1.65 mm增加到0.6 mm。
(2)通過(guò)調(diào)節(jié)比例放大器中的斜坡模塊,輸出的電信號(hào)能夠以可調(diào)的速率達(dá)到給定值,斜坡上升時(shí)間調(diào)到最小約30 ms,下降時(shí)間調(diào)到最大約2.5 s,避免了液壓沖擊的產(chǎn)生。
(3)利用階躍信號(hào)使電液比例閥閥芯產(chǎn)生快跳,可達(dá)到迅速越過(guò)“死區(qū)”這一目的,系統(tǒng)的跟蹤速度、精度、緩沖特性均有所改善和提高。
(4)采取上述措施后,延長(zhǎng)了TMT液壓炮使用壽命,更好地滿足高爐的生產(chǎn)要求,每年獲得經(jīng)濟(jì)效益360萬(wàn)元。