陳永震
摘 要:一八九〇煤礦綜采工作間回收支架采用擴通道,絞車配合拉運將被回收支架拉至平臺裝運,經(jīng)常發(fā)生傾斜歪倒等,給回收工作帶來諸多安全隱患,因此要消除拉運液壓支架時支架底座堆煤矸給拉運回收帶來的困擾,消除安全隱患,縮短回收工期,降低回收成本。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;回收支架方法;技術(shù)應(yīng)用
1回收工作面概況
1890煤礦16111回收工作面位于礦井一水平、一采區(qū)6#煤層。水平標高: +1725m-- +1790m, 工作面平均走向長度1443m,傾斜長度220m,煤層平均傾角15°,煤層平均厚度4.0米。
2以往回收支架方法
一八九〇煤礦綜采工作面回采結(jié)束后在回收液壓支架時采用兩臺39t絞車拉運。工作面支架回收通道底板松軟、支架與底板摩擦力大等因素,在回收提升支架時,底座堆煤矸、支架歪倒等現(xiàn)象,隨即出現(xiàn)如下問題:
(1)隨著液壓支架沿煤層底板的拉運,回收通道內(nèi)煤層底板被液壓支架底座越堆越深(深度可達1.5-2米),此時巷道全高4.5-5米,不利于巷道煤幫錨桿支護,易造成片幫、冒頂。
(2)隨著巷道高度的增加,巷道底板出現(xiàn)不平整的矸石對支架產(chǎn)生不均勻的反作用力,致使拉運液壓支架時因支架受力不均勻出現(xiàn)支架被拉倒的現(xiàn)象。支架拉倒后復(fù)位困難,人工處理時,危險性大。
(3)因支架底座堆煤矸使巷道高度增加,造成液壓支架拉運到位后裝平板車運輸時裝車困難。人工使用單體柱、推拉缸、吊葫蘆協(xié)助裝車時危險性大。
(4)因存在以上問題,工作面回采結(jié)束后回收時,回收工期較長(一般為兩個月),回收成本高。
3改進的支架回收方法
3.1目的
消除拉運液壓支架時支架底座堆煤矸給拉運回收帶來的困擾,消除安全隱患,縮短回收工期,降低回收成本。
3.2技術(shù)方案
用20mm厚度的鐵板及11#工字鋼加工成滑靴,在滑靴前端開孔。在單體柱的作用下將滑靴置于液壓支架底部,39t絞車同時拉運液壓支架及滑靴,消除支架底座堆煤矸現(xiàn)象。
3.3有益效果
消除了拉運液壓支架時支架底座堆煤矸給拉運回收帶來的困擾,同時消除了安全隱患,由原來每班回收提升2組支架提高了4組支架,工效提高了一倍。
4附圖說明
5具體實施方式
(1)采用20mm厚度的鐵板截割一塊1500mm×1200mm(長×寬)的鐵板;
(2)將截割的鐵板沿長邊距邊300mm處壓彎,壓至夾角約為155°
(3)再采用20mm厚度的鐵板截割兩塊300mm×200mm(長×寬)的鐵板,將其分別焊接在1500mm×1200mm(長×寬)的鐵板壓彎部位,鐵板外邊緣對齊。
(4)截割4段11#工字鋼,長度為300mm,兩兩為一組分別焊接在已焊接的300mm×200mm(長×寬)的鐵板的邊緣,組內(nèi)工字鋼上下排列,焊接好后在并排焊接的工字鋼中部開φ50mm孔洞,用于栓鏈條或鋼絲繩用;
(5)在滑靴前部邊緣開3個φ80mm孔洞,用于栓鏈條或鋼絲繩用,至此完成滑靴的加工;
(6)在單體柱的作用下將滑靴置于液壓支架底部,39t絞車同時拉運液壓支架及滑靴,實現(xiàn)液壓支架的流暢拉運。
6現(xiàn)場應(yīng)用的效果
消除了拉運液壓支架時支架底座堆煤矸給拉運回收帶來的困擾,同時消除了安全隱患,實現(xiàn)液壓支架的流暢拉運。
7適用范圍和應(yīng)用前景
適用于煤礦綜采工作面回采結(jié)束后液壓支架的回收拉運,應(yīng)用范圍較大,前景廣闊。
結(jié)束語
本文分析了1890煤礦16111回采工作面采用擴通道和絞車將回采支架拉至平臺裝運中的問題。針對回收放頂煤過程中存在的問題,提出了相應(yīng)的對策。采用回收放頂煤技術(shù),從工作面中部開始回采,不僅減少了施工工序,節(jié)省了人力,提高了回采作業(yè)的安全系數(shù),而且降低了成本,加快了回采周期。在同等條件下,綜采工作面支架的回收與拆除具有推廣應(yīng)用價值。
參考文獻
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