河南能源鶴壁煤電三礦 河南鶴壁 458020
鶴 煤三礦是煤與瓦斯突出礦井,2016 年度礦井絕對瓦斯涌出量為相對瓦斯涌出量為原上、下順槽順層抽采已不能滿足瓦斯區(qū)域治理需要,與煤巷掘進同時進行易發(fā)生瓦斯擾動,引起煤與瓦斯突出事故?!睹旱V安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯突出細則》要求:煤與瓦斯突出礦井優(yōu)先采用開采保護層區(qū)域防突措施,單一煤層以“底板巖巷+穿層鉆孔抽采+增透措施”為基礎(chǔ)防突措施。
鶴煤三礦井下矸石通過副井和新副井提升至地面,副井絞車日提升矸石 120 罐車,新副井絞車日提升矸石 140 罐車,合計日提升 260 罐車。2019 年巖巷進尺計劃量為 4 415 m,日平均排矸量 303 罐車,礦井排矸能力已不能滿足生產(chǎn)要求[1],需要改造輔助運輸系統(tǒng),利用主煤流系統(tǒng)富裕時間將矸石排至地面[2]。
(1) 新增一套排矸系統(tǒng) 在井下三水平煤倉向北 40 m 位置新掘 1 個立式矸石倉,在三水平主帶式輸送機機尾通道至立式矸石倉下口掘 1 條聯(lián)絡(luò)巷,安裝運矸帶式輸送機及配套設(shè)施;地面建設(shè)主煤流與排矸的對接系統(tǒng),矸石山敷設(shè)密閉桁架輸送帶,改造經(jīng)過矸石山 6 kV 高壓架空線。
(2) 完善排矸設(shè)備 矸石倉上口安裝破碎機,矸石倉前方 20 m 處安裝翻滾籠,翻滾籠與破碎機間安裝梭車,矸石倉下口安裝給煤機,聯(lián)絡(luò)巷安裝 1 部帶式輸送機與三水平主帶式輸送機搭接[3]。
改造前后運輸系統(tǒng)分別如圖 1、2 所示[4]。
依據(jù)改造方案制定實施計劃,施工了矸石倉、翻滾籠基礎(chǔ)和梭車基礎(chǔ),延長了三水平主帶式輸送機機尾。安裝設(shè)備有給煤機和聯(lián)絡(luò)巷帶式輸送機、翻滾籠、梭車、破碎機和地面桁架輸送帶。改造地面架空線。翻滾籠、梭車、破碎機、矸石倉安裝示意如圖 3所示。
矸石倉深 27 m,上口安裝破碎機,設(shè)置直徑 8 m的平臺,上鎖口直徑為 2.5 m、深度為 2.5 m,下鎖口直徑為 1.5 m、深度為 4.0 m,中間是直徑 6.0 m、深度為 21 m 的主體儲存矸石部分,為減少積矸,上下直徑突變處設(shè)置平滑過渡段。
圖1 改造前運輸系統(tǒng)Fig.1 Transportation system before reconstruction
圖2 改造后運輸系統(tǒng)Fig.2 Transportation system after reconstruction
圖3 設(shè)備安裝示意Fig.3 Sketch of equipment installation
(1) 破碎機 破碎機型號為 2PF-1011,破碎能力為最大給料粒度 ≤500 mm,出料粒度≤10 mm。破碎機解體下井運輸,按照設(shè)備安裝標準進行組裝、找正和固定,并按照要求進行調(diào)試和試運行[5]。
(3) 翻滾籠 FX-HNHB6K-00 型翻滾籠適用于2 t 礦車,安裝在矸石倉倉口向前 20 m 處,按照設(shè)備中心線和十字線將瓦座、主軸、被動軸和支撐輪安裝到位并進行找正,使中心線重合,安裝配套設(shè)施并進行調(diào)試。
(4) 梭車 在翻滾籠和破碎機之間安裝梭車,其驅(qū)動部分安在翻滾籠下,尾部安在破碎機上口,安裝傾角為 12°,梭車下部用 10 根 11 號工字鋼托住[6]。
地面矸石山新增桁架帶式輸送機上方有 1 條 35 kV 高壓架空線,其高為 2 m,與桁架帶式輸送機干涉,需將 33、34 號 2 根線桿分別升至 15 和 19 m,使桁架與新架空線安全距離達到 5 m。
矸石山架設(shè)鋼結(jié)構(gòu)通道走廊,坡度為 17°,寬2 m、高 3 m,走廊內(nèi)安裝長度為 180 m 的型固定式帶式輸送機及其配套設(shè)施,與原有設(shè)備形成新的運矸系統(tǒng)[7]。
原矸石運輸系統(tǒng)生產(chǎn)線路長,礦車周轉(zhuǎn)率低,影響巖巷進尺和部分矸石翻入煤倉,使煤質(zhì)和大塊矸石進入主煤流造成堵倉,不利于安全運輸,大塊矸石還會損壞輸送機。
新矸石系統(tǒng)增加了井下矸石儲存量,三水平矸石倉容量為 550 m3,能夠儲存 1 000 t 矸石,每天巖巷進尺排矸超出斜坡軌道提升量 150 t (即 40 礦車),矸石倉能夠滿足 6 d 剩余矸石儲存量;利用主煤流運輸系統(tǒng)進行集中排矸,煤倉與矸石倉分別存放,不影響煤質(zhì);矸石倉上口安裝破碎機[8],避免大塊矸石刮傷輸送機和堵倉事故發(fā)生,同時節(jié)省矸石山 1 部 1.6 m 絞車,減少了操作和維修人員。
通過矸石倉儲矸、主煤流排矸的系統(tǒng)改造,滿足了礦井巖巷掘進工作面排矸需要,從而緩解了矸石運輸對礦井生產(chǎn)的制約。倉內(nèi)矸石達到半倉以上時,啟動矸石運輸線,依次啟動三水平矸石倉下口給煤機、聯(lián)絡(luò)巷帶式輸送機及原煤流線,進行集中排矸,每次集中 3 h 可將 6 d 排入倉內(nèi)的矸石排完,為礦井巖巷進尺任務(wù)的完成提供了保障,保證了礦井生產(chǎn)接替。
利用輥式分級破碎機對大塊矸石進行粉碎處理,減小了矸石塊度,改善了大塊矸石對輸送帶及設(shè)備的破壞。
系統(tǒng)運輸量大,設(shè)備維修量小,節(jié)省 1 臺絞車即可減少 6 名司機和 2 名維修工,同時降低了設(shè)備維修量。
原有排矸方式不能滿足排矸需要時,將矸石翻入三水平煤倉,原煤發(fā)熱量降至以下;系統(tǒng)改造后,原煤發(fā)熱量穩(wěn)定在左右,提高帶來經(jīng)濟效益 3 000 萬元。
本方案充分利用主煤流運輸系統(tǒng)富裕提升時間,通過新安裝輔助運輸系統(tǒng)將矸石運至主煤流系統(tǒng),實現(xiàn)了集中排矸。增設(shè)矸石倉,可將原煤、矸石分開存放,實現(xiàn)分時段集中提升原煤和矸石,提高了原煤發(fā)熱量,增加了經(jīng)濟效益。本項目對服役時間較長、瓦斯治理困難、巷道維修量增加的一大批礦井輔助運輸系統(tǒng)的改造具有借鑒意義。