李一波
(廣東省能源集團(tuán)有限公司沙角C 電廠,廣東 東莞 523936)
氮氧化物 NOx 是燃煤機(jī)組釋放的主要污染物之一,嚴(yán)重危害著人類的生存環(huán)境。因此,目前燃煤機(jī)組均采取了有效的脫硝措施以降低 NOx 排放。國內(nèi)大多數(shù)火電廠采用選擇性催化還原技術(shù)(簡稱SCR ),該裝置存在以下問題:噴氨量的控制較粗略,現(xiàn)有SCR 在噴氨控制過程中不能根據(jù)反應(yīng)器橫截面上NOx 濃度、煙氣流速、煙氣溫度的差異調(diào)整噴氨量,不利于NH3/NOx 的良好混合、提高脫硝效率并控制氨逃逸;噴氨量的調(diào)整速度較慢,現(xiàn)有SCR 在反應(yīng)器入口NOx 濃度發(fā)生變化時(shí),調(diào)整噴氨量的相應(yīng)時(shí)間較長,容易導(dǎo)致NOx排放或者氨逃逸超標(biāo)噴氨不合理,脫硝反應(yīng)器出口NOx 分布偏差大,局部氨逃逸濃度過大的現(xiàn)象,同時(shí)燃煤機(jī)組負(fù)荷變化頻繁、煤質(zhì)特性復(fù)雜等因素使得SCR 運(yùn)行難度加大,影響機(jī)組的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。通過優(yōu)化噴氨調(diào)節(jié)裝置,提高噴氨調(diào)節(jié)速率,調(diào)整出口截面的NOx 分布,降低氨逃逸峰值,并有效提高SCR 系統(tǒng)的脫硝效率,延長催化劑的使用壽命,達(dá)到精細(xì)化控制,對火電廠SCR 裝置的噴氨優(yōu)化調(diào)整有著重要的意義。
廣東能源有限公司沙角C 電廠 660 MW 亞臨界燃煤發(fā)電機(jī)組脫硝系統(tǒng)采用SCR 脫硝工藝,單爐體雙 SCR 結(jié)構(gòu)體布置在鍋爐省煤器出口和空氣預(yù)熱器之間。脫硝還原劑采用液氨法方案,催化劑采用蜂窩式催化劑。SCR 裝置內(nèi)沿?zé)煔饬飨蛟跓煹啦煌恢迷O(shè)置導(dǎo)流板、靜態(tài)混合器和整流格柵。氨與稀釋空氣混合后經(jīng)噴氨格柵( AIG) 進(jìn)入SCR煙道,自格柵式噴嘴噴出,可通過手動(dòng)蝶閥分區(qū)控制煙道截面上的氨噴射流量。SCR 入口煙氣參數(shù)見表 1,原始SCR 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)(見圖 1) 主要由進(jìn)口煙道和反應(yīng)器組成。SCR 系統(tǒng)噴氨格柵(AIG)沿爐膛寬度方向布置14 根支管,每根支管最終連接4 個(gè)噴孔,共56 個(gè)噴孔。反應(yīng)器內(nèi)在彎頭處及漸擴(kuò)段總共布置有4 組導(dǎo)流板。反應(yīng)器有2 層催化劑層,催化劑層上部安裝整流格柵,使進(jìn)入催化劑層的煙氣更加均勻[1]。
表1 SCR 入口煙氣參數(shù)
圖 1 原始SCR 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
SCR 脫硝動(dòng)態(tài)精細(xì)化控制系統(tǒng)是基于SCR 反應(yīng)器入口/出口NOx 濃度的分區(qū)監(jiān)測數(shù)據(jù),采用智能噴氨控制算法和分區(qū)噴氨氣動(dòng)閥,實(shí)現(xiàn)SCR噴氨量的實(shí)時(shí)精確控制,提高反應(yīng)器內(nèi)各個(gè)區(qū)域均勻的氨氮混合效果,以達(dá)到提高脫硝效率和降低氨逃逸率的目的。系統(tǒng)概括圖如圖2 所示。
SCR 脫硝動(dòng)態(tài)精細(xì)化控制系統(tǒng)是在傳統(tǒng)PID控制模式的基礎(chǔ)上加入前饋控制模塊、模糊處理單元以及分區(qū)級(jí)聯(lián)架構(gòu)的智能化控制系統(tǒng),基于SCR 脫硝裝置入口/出口NOx 濃度的分區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù),采用機(jī)器學(xué)習(xí)算法建立NOx 排放模型,動(dòng)態(tài)跟蹤入口NOx 濃度分布特征,進(jìn)而實(shí)時(shí)給出噴氨支路電動(dòng)閥的調(diào)整指令,使出口NOx 分布趨于均勻。系統(tǒng)還能通過對歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析來評估不同分區(qū)對應(yīng)的催化劑活性級(jí)別,為催化劑的壽命評估和更新策略提供數(shù)據(jù)上的支撐。
SCR 脫硝系統(tǒng)是利用NH3對NOx 的還原特性,在催化劑的作用下將NOx 還原為對環(huán)境無害的N2和H2O。該系統(tǒng)的實(shí)施首先通過熱態(tài)試驗(yàn)獲得SCR入口煙氣流速、NOx 濃度和SCR 出口NOx 濃度的分布特征,將噴氨格柵分區(qū)對應(yīng)的入口煙氣分區(qū)、催化劑分區(qū)和出口煙氣分區(qū)均劃入同一區(qū)分區(qū),按照每個(gè)分區(qū)的SCR 出口煙氣氣氛濃度分布在線測量數(shù)據(jù),對該分區(qū)進(jìn)行單獨(dú)的噴氨量控制。在沙角C 電廠的分區(qū)實(shí)施方案為:A 側(cè)出口安裝4 個(gè)NOx濃度檢測測點(diǎn),B 側(cè)出口安裝6 個(gè)NOx 濃度檢測測點(diǎn),A 側(cè)出口煙道測點(diǎn)如圖3 所示,B 側(cè)出口煙道測點(diǎn)如圖4 所示。
圖2 精細(xì)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)概括總圖
圖3 A 側(cè)煙道測點(diǎn)選位圖
圖4 B 側(cè)煙道測點(diǎn)選位圖
每個(gè)區(qū)域均以本區(qū)域?qū)?yīng)的出入口NOx 濃度及催化劑現(xiàn)有催化效率作為控制依據(jù)來精確計(jì)算本區(qū)域的噴氨量,由于SCR 裝置內(nèi)部的流場復(fù)雜,所以可能出現(xiàn)同一個(gè)區(qū)域需要另外兩個(gè)區(qū)或多個(gè)區(qū)同時(shí)調(diào)節(jié)噴氨閥門的情況,故需要現(xiàn)場采集大量的運(yùn)行數(shù)據(jù)來達(dá)到理想的控制目標(biāo)。而要達(dá)到噴氨實(shí)時(shí)優(yōu)化控制,關(guān)鍵是要對出入口的NOx 的濃度分布進(jìn)行實(shí)時(shí)在線的檢測,這也是實(shí)現(xiàn)分區(qū)、實(shí)時(shí)控制的關(guān)鍵。
根據(jù)電廠運(yùn)行情況對煙道進(jìn)行分區(qū)是精細(xì)化智能控制噴氨系統(tǒng)的前提,而實(shí)現(xiàn)精細(xì)化智能控制噴氨系統(tǒng)三大關(guān)鍵技術(shù)包括氣氛濃度分布在線監(jiān)測技術(shù)、噴氨調(diào)節(jié)閥分區(qū)遠(yuǎn)程電控調(diào)節(jié)技術(shù)、智能控制技術(shù)。
噴氨總閥控制策略如圖5 所示。與現(xiàn)有的PID控制不同的是:建立前饋控制專家?guī)?,利用鍋爐側(cè)的5 個(gè)參數(shù)得到入口NOx 濃度的變化趨勢作為前饋控制來代替現(xiàn)有PID 控制中的利用入口NOx 濃度的微分項(xiàng)作為前饋控制;另外在計(jì)算煙氣濃度時(shí),考慮到A、B 側(cè)風(fēng)量不均等情況,增加一個(gè)系數(shù)K 作為修正。
圖 5 噴氨總閥控制策略
本質(zhì)上講,專家系統(tǒng)就是一個(gè)包含知識(shí)和推理的智能計(jì)算機(jī)程序。通過對電廠在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí),根據(jù)一定的規(guī)則,將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可實(shí)用的專家知識(shí),存在專家?guī)熘幸员阌谠趯?shí)際中使用。當(dāng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)輸入到專家?guī)熘袝r(shí),就可以利用以往的知識(shí)迅速獲得優(yōu)化的結(jié)果[2]。
專家?guī)斓慕⒑瓦\(yùn)行方式如圖6 所示。每隔一段時(shí)間,利用電廠的歷史數(shù)據(jù),將數(shù)值轉(zhuǎn)換為符號(hào)形式,經(jīng)過設(shè)定的入庫規(guī)則,進(jìn)入專家?guī)熘?,更新專家?guī)靸?nèi)容,這其中可以通過人工干涉確定其入庫的規(guī)則以及直接通過人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)整專家?guī)臁<規(guī)煨纬苫蚋潞?,?shí)時(shí)數(shù)據(jù)輸入進(jìn)來,進(jìn)行同樣的符號(hào)化處理,找到對應(yīng)的結(jié)果,輸出這個(gè)結(jié)果至控制系統(tǒng)。
圖6 專家?guī)斓慕⑴c運(yùn)行
圖7 給出了分區(qū)噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案,系統(tǒng)在傳統(tǒng)PID 控制模塊的基礎(chǔ)上,引入模糊處理單元、RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償控制器以及智能前饋控制模塊三大部分。
圖7 分區(qū)噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)策略
其中,模糊處理單元的主要功能在于對各測點(diǎn)測量值進(jìn)行適當(dāng)分級(jí)分檔;模糊處理單元的輸入?yún)⒘堪ǎ喝肟贜Ox 濃度、入口煙氣溫度、出口五個(gè)區(qū)域NOx 濃度、出口NH3濃度、出口煙氣溫度、支管閥門開度、支管閥門流量、主管閥門開度、主管閥門流量;輸出參量為分級(jí)后的各測點(diǎn)模糊值。
反饋控制模塊以RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償預(yù)測控制器為主,模糊處理單元作為數(shù)據(jù)輔助處理單元,整個(gè)模塊的輸出量作為反饋回路的控制補(bǔ)償值與傳統(tǒng)PID 控制器的輸出量疊加后,用于控制各區(qū)域的支管和主管閥門開度,從而提高整個(gè)控制系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)精度,使各個(gè)區(qū)域的NOx 濃度分布均衡值始終控制在設(shè)定的方差范圍內(nèi)。
典型的RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖8 所示,補(bǔ)償預(yù)測控制器是在典型RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上加入敏感分析系統(tǒng),通過判斷每個(gè)輸入?yún)⒘繉敵隽康膬r(jià)值,根據(jù)期望值對輸入?yún)⒘窟M(jìn)行修正,達(dá)到滿意的期望輸入值,即對輸入?yún)⒘窟M(jìn)行帶有權(quán)值的反饋修正,RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償預(yù)測控制器的基本學(xué)習(xí)流程圖如圖9 所示。
圖8 RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
圖9 RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償預(yù)測控制器學(xué)習(xí)過程圖
前饋控制模塊主要由氨氣流量智能前饋控制器實(shí)現(xiàn),通過智能前饋技術(shù)對脫硝控制系統(tǒng)受到的外部擾動(dòng)(如負(fù)荷、風(fēng)量和給煤量等)進(jìn)行及時(shí)動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,從干擾源頭消除NOx 濃度的劇烈波動(dòng),使得整個(gè)系統(tǒng)各個(gè)區(qū)域的NOx 濃度值均處于設(shè)定濃度值以下。為了嚴(yán)格控制系統(tǒng)的NOx 排放量,前饋控制模塊有別于反饋控制模塊,不采用模糊分級(jí)控制模式,對主管閥門的開度給出精確補(bǔ)償。
圖10 數(shù)據(jù)處理流程圖
數(shù)據(jù)處理單元的整體構(gòu)架及數(shù)據(jù)流如圖10 所示。數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)由下位機(jī)和上位機(jī)執(zhí)行。
2.5.1 下位機(jī)
下位機(jī)軟件系統(tǒng)構(gòu)建如圖11所示。下位機(jī)實(shí)現(xiàn)的主要功能分為以下幾個(gè)部分:①采集相關(guān)傳感器上面的數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;②通過modbus 通訊協(xié)議將數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī);③根據(jù)實(shí)時(shí)采集的數(shù)據(jù),調(diào)節(jié)控制器上面的相關(guān)參數(shù)。
2.5.2 上位機(jī)
上位機(jī)中系統(tǒng)構(gòu)架如圖12 所示。
圖11 下位機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖
圖12 上位機(jī)系統(tǒng)構(gòu)架
上位機(jī)軟件部分主要包括三個(gè)模塊:
a)界面繪制模塊
該模塊主要負(fù)責(zé)完成相關(guān)的界面操作功能,主要包括:①登錄界面;②運(yùn)行狀態(tài)界面;③歷史數(shù)據(jù)查詢界面;④實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)界面。
b)通訊模塊
該模塊分為modbus 通訊和DCS 通訊兩個(gè)部分。
c) 數(shù)據(jù)處理模塊
該模塊分為以下幾個(gè)部分:①解析數(shù)據(jù);②存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
分區(qū)噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)中出入口處NOx 濃度和NH3濃度的變化趨勢可以直接反應(yīng)催化劑的活性程度,通過對經(jīng)過催化劑前后的NOx 和NH3濃度歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,加入專家系統(tǒng)判定模塊,催化劑壽命輔助評估模塊可以輸出對催化劑活性級(jí)別的智能評估,催化劑壽命輔助評估模塊的基本邏輯結(jié)構(gòu)圖如圖13 所示。
在圖13 中可以看到,催化劑壽命評估專家系統(tǒng)通過對控制系統(tǒng)采集到的監(jiān)測點(diǎn)歷史數(shù)據(jù)做基本的統(tǒng)計(jì)分析,配合使用通過專家經(jīng)驗(yàn)所描述的“催化劑壽命-出入口NOx 含量”數(shù)學(xué)模型,不斷地在線學(xué)習(xí)與調(diào)整催化劑活性級(jí)別的特性曲線,同時(shí),通過輸入分區(qū)噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù),催化劑壽命輔助評估模塊可以通過擬合曲線對當(dāng)前催化劑使用活性進(jìn)行分級(jí)分檔的評估,為電廠更新催化劑的策略、機(jī)組運(yùn)維周期的制定以及維護(hù)成本的核算等提供基于數(shù)據(jù)與模型的支撐。催化劑壽命輔助評估模塊的評估結(jié)果可以通過自動(dòng)和手動(dòng)兩種模式反饋到優(yōu)化噴氨控制系統(tǒng)的反饋控制模塊中,從而可以根據(jù)不同區(qū)域催化劑的活性來精細(xì)化補(bǔ)償各區(qū)域支管閥門的開度比例,在實(shí)際運(yùn)行中可以明顯降低催化劑整體失活效率、通過分區(qū)噴氨的精細(xì)化調(diào)整延長催化劑的使用壽命、降低脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)成本。
在投運(yùn)分區(qū)優(yōu)化之前,AB 兩側(cè)NOx 濃度各測點(diǎn)差異非常大,可以看到A 側(cè)1 號(hào)測點(diǎn)處NOx濃度值高達(dá)79.45mg/m3,而3 號(hào)測點(diǎn)處濃度只有11.95mg/m3,1 號(hào)測點(diǎn)NOx 濃度值與平均值偏差在44mg/m3左右,這將很大程度影響脫硝效果。
B 側(cè)雖然稍好,但是最高值與最低值差距也有21mg/m3,與平均值的偏差最大也在13mg/m3左右這勢必會(huì)影響SCR 系統(tǒng)的脫硝效果。在投運(yùn)分區(qū)優(yōu)化控制之后,可以看到各測點(diǎn)NOx 的濃度差異顯著減小,AB 兩側(cè)各測點(diǎn)NOx 濃度最大偏差均在10mg/m3以內(nèi),分區(qū)優(yōu)化控制對分區(qū)的氨氮混合效果有明顯改善。
圖13 催化劑壽命輔助評估模塊邏輯結(jié)構(gòu)圖
在分閥控制響應(yīng)時(shí)間方面,選取B 側(cè)閥門做為參考,當(dāng)9 號(hào)測點(diǎn)NOx 濃度突然出現(xiàn)一個(gè)較大上升的時(shí)候(偏差值=平均值-測點(diǎn)值),整體平均值會(huì)明顯上升,各測點(diǎn)處的偏差值也會(huì)改變,在程序檢測到偏差變動(dòng)后,各閥門迅速響應(yīng),進(jìn)行了調(diào)節(jié),5 號(hào)閥門開度減小,使6 號(hào)測點(diǎn)濃度偏差恢復(fù)到設(shè)定范圍附近,7 號(hào)閥門開度減小,使8 號(hào)測點(diǎn)濃度偏差恢復(fù),響應(yīng)時(shí)間迅速,控制效果良好。通過對投運(yùn)圖像的分析,當(dāng)偏差出現(xiàn)較大波動(dòng)的時(shí)候,大約在4~7 分鐘之后可以調(diào)節(jié)平穩(wěn),整體調(diào)節(jié)速度比較迅速。
沙角C 電廠精細(xì)化控制系統(tǒng)項(xiàng)目總投資為250萬元,該系統(tǒng)自投運(yùn)以來,穩(wěn)定可靠,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟(jì)效益。
3.2.1 通過SCR 精細(xì)化控制后:2018 年減小出口NOx 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差,增加催化劑壽命一年以上,催化劑壽命按3 年計(jì)算,每次更換催化劑費(fèi)用393 萬元,由此估算節(jié)省催化劑費(fèi)用131 萬元。
3.2.2 減少空預(yù)器運(yùn)行維護(hù)成本:降低氨逃逸,有效緩解空預(yù)器堵塞現(xiàn)象,減少風(fēng)機(jī)電耗0.2%,節(jié)約費(fèi)用660MW×4000h×0.3元/kWh×0.2%≈160萬元,減少空預(yù)器維護(hù)一次,維護(hù)費(fèi)用約238萬元,合計(jì)398萬元。
3.2.3 節(jié)省脫硝劑消耗費(fèi)用:低氮燃燒技術(shù)降低NOx 排放,精細(xì)化智能噴氨實(shí)現(xiàn)按需噴氨,避免脫硝劑浪費(fèi),一側(cè)噴氨量100kg/h,一臺(tái)機(jī)組按年5000h 計(jì)算,每年噴氨量約100×2×5000=1000000kg=1000 噸氨; 按節(jié)約10%計(jì)算,那么節(jié)省100 噸氨,每年節(jié)省氨費(fèi)用約100噸×3000 元/噸=30 萬,每年節(jié)約60 萬元。
3.2.4 減少氮氧化物超標(biāo)環(huán)保費(fèi)用:2 號(hào)機(jī)組2018 年1-3 月退出精細(xì)化控制,運(yùn)行時(shí)間1184 小時(shí),氮氧化物超標(biāo)30 小時(shí)超低排放合格率,合格率97.46%,供電66518.5 萬千瓦時(shí),每千瓦時(shí)損失超低電價(jià)補(bǔ)貼0.001 元,合計(jì)損失約66 萬元,4月份應(yīng)用精細(xì)化控制后,氮氧化物未出現(xiàn)小時(shí)均值超標(biāo)情況。
2018 年共節(jié)?。?31+398+ 60+66=655 萬元。
SCR 脫硝動(dòng)態(tài)精細(xì)化控制系統(tǒng)自投運(yùn)以來,穩(wěn)定可靠,特別是機(jī)組在深度調(diào)峰調(diào)頻以及煤種變化的工況下,能快速響應(yīng),在保證凈煙氣NOx 排放符合環(huán)保要求的條件下,實(shí)現(xiàn)SCR 出口NOx 濃度調(diào)節(jié)的高品質(zhì)及壓邊界運(yùn)行,以達(dá)到最佳噴氨總量,減少氨逃逸。通過SCR 精細(xì)化控制,NOx 排放瞬時(shí)超標(biāo)減少,達(dá)到國家超低排放各項(xiàng)要求。該系統(tǒng)能很好地解決全國在役300MW~1000MW 機(jī)組SCR 系統(tǒng)超調(diào)、NH3逃逸量大等問題,既能實(shí)現(xiàn)超低排放要求,又能節(jié)省設(shè)備的運(yùn)維成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能、綠色、環(huán)保的顯著社會(huì)效益,有較高的應(yīng)用價(jià)值。