摘要:某沿海電廠輸煤系統(tǒng)1臺(tái)6 kV高壓皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)值偏大,對(duì)皮帶機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行帶來較大的安全風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)電機(jī)基礎(chǔ)大梁造成損壞,存在安全隱患。該電廠技術(shù)部門通過引進(jìn)專業(yè)技術(shù)力量,持續(xù)進(jìn)行整治處理,成功地將電機(jī)振動(dòng)值降至合格范圍內(nèi),為電廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了技術(shù)保障。
關(guān)鍵詞:輸煤系統(tǒng);電機(jī)振動(dòng);數(shù)據(jù)測(cè)試
0 引言
某沿海電廠2×600 MW超臨界抽凝供熱發(fā)電機(jī)組自投產(chǎn)以來,輸煤系統(tǒng)C3A皮帶機(jī)振動(dòng)值長(zhǎng)期偏大,振動(dòng)最大值(電機(jī)前端)曾達(dá)到300 μm以上,通過邀請(qǐng)電機(jī)廠家、科研院所等技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行診斷分析和治理,皮帶機(jī)振動(dòng)值仍不能降到正常水平。若皮帶機(jī)長(zhǎng)期在這種振動(dòng)超標(biāo)的狀態(tài)下運(yùn)行,將給輸煤系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。
1 存在問題
C3A皮帶機(jī)電機(jī)型號(hào)為YKK5002-4,功率為900 kW,額定電流為99.4 A,額定電壓為6 kV,轉(zhuǎn)速為1 491 r/min,重量為5 400 kg,由上海上電電機(jī)廠生產(chǎn);減速機(jī)型號(hào)為B3SH15F,功率為591 kW,轉(zhuǎn)速n1為1 500 r/min,n2為68.49 r/min,重量為3 730 kg,品牌為SIEMENS。C3A皮帶機(jī)電機(jī)自投產(chǎn)以來振動(dòng)值長(zhǎng)期偏大,振動(dòng)現(xiàn)象較特殊,振動(dòng)值呈周期性變化,類似于“正弘波”,振動(dòng)上升時(shí)明顯能感覺到樓板振感強(qiáng)烈。多次邀請(qǐng)電機(jī)廠家、科研院所等技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行診斷分析,指出的原因有:中心偏差大、動(dòng)不平衡、基礎(chǔ)鋼性不夠、臺(tái)板即樓板抗振差等,還有認(rèn)為是共振引起的(也稱為“拍振”),至于C3A皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)的真正原因至今沒有一個(gè)明確的結(jié)論。另外一個(gè)現(xiàn)象是同樣的C3B皮帶機(jī)運(yùn)行狀況良好,兩臺(tái)皮帶機(jī)唯一的區(qū)別是C3A皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用的是國(guó)產(chǎn)上海上電電機(jī)廠的產(chǎn)品,而C3B皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用的是進(jìn)口品牌西門子產(chǎn)品。
電機(jī)長(zhǎng)期振動(dòng)大除了對(duì)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行帶來隱患外,也對(duì)電機(jī)基礎(chǔ)下方轉(zhuǎn)運(yùn)站建筑大梁造成損害,產(chǎn)生多條裂縫,存在較大的事故隱患。
2 處理措施
前期由于未明確真正的振動(dòng)原因,相關(guān)部門通過排除法也做了不少努力,采取了一些相關(guān)的措施,具體包括:(1)多次邀請(qǐng)廠家和省電科院技術(shù)人員進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),并配合進(jìn)行配重加平衡塊。(2)對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行加固,如圖1所示?;A(chǔ)上焊接槽鋼,增加筋板,對(duì)基礎(chǔ)重新進(jìn)行灌漿。(3)對(duì)樓板梁用鋼梁框架進(jìn)行加固,如圖2所示,防止發(fā)生事故。
通過一系列加固和試驗(yàn),暫時(shí)將C3A電機(jī)振動(dòng)值降低至最大90 μm,同時(shí)也消除了樓板大梁開裂帶來的安全隱患。但是設(shè)備缺陷仍然存在,而且隨著設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后電機(jī)振動(dòng)值又逐步上升,一度上升到170 μm。為徹底消除C3A皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)大的問題,相關(guān)部門聯(lián)系了深圳某電機(jī)振動(dòng)處理專業(yè)單位至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。
2.1? ? 數(shù)據(jù)測(cè)試情況
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試了C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況,如表1所示。
從振動(dòng)數(shù)據(jù)看,振動(dòng)明顯偏大,分頻數(shù)據(jù)顯示主要是以25 Hz轉(zhuǎn)頻分量為主,且振動(dòng)趨勢(shì)不穩(wěn)定,說明該電機(jī)組軸系存在不平衡缺陷。同時(shí)觀察到電機(jī)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)相位呈周期性兜圈子特征,而非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)相位相對(duì)穩(wěn)定,分析判斷電機(jī)驅(qū)動(dòng)端外伸懸臂軸段有較大偏心質(zhì)量,呈“甩頭”現(xiàn)象。根據(jù)分析,擬再次對(duì)電機(jī)軸系進(jìn)行一次動(dòng)平衡試驗(yàn),減小25 Hz轉(zhuǎn)頻分量激振力,降低整機(jī)振動(dòng)值。由于軸系某個(gè)平面平衡加重,會(huì)對(duì)各瓦都造成相互影響,該機(jī)組的相互影響系數(shù)未知,現(xiàn)場(chǎng)宜采取分步平衡調(diào)試。
2.2? ? 現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)電機(jī)液偶防護(hù)罩打開后發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器對(duì)中存在問題,兩對(duì)輪之間間隙太小,不足0.10 mm,液偶外圓瓢偏0.2 mm,明顯偏大;(2)電機(jī)地腳螺栓與安裝孔存在偏移,導(dǎo)致電機(jī)整體往非驅(qū)動(dòng)端偏移,電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端一螺栓固定處懸空;(3)對(duì)中狀態(tài)中心偏差下端口達(dá)0.31 mm,明顯偏大。
通過更換液偶,電機(jī)整體往驅(qū)動(dòng)端調(diào)整,重新調(diào)整對(duì)中后,中心偏差改善至0.08 mm,液偶外圓瓢偏降至0.1 mm。
2.3? ? 空載配重
對(duì)中數(shù)據(jù)合格后,再次測(cè)量C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況,如表2所示。由此數(shù)據(jù)分析,振動(dòng)幅度仍然偏大,故先在液偶圓周螺絲處加配重處理。
第一次在270°試加300 g配重,C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況如表3所示。
第一次試加后,振動(dòng)減小但不平穩(wěn),重新計(jì)算后第二次加配重,第二次在270°試加180 g配重,C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況如表4所示。從驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)數(shù)據(jù)看,振動(dòng)相位仍然在兜圈子,但圓心已接近0位值,平衡效果已近極限,平衡調(diào)試只能到此為止。
2.4? ? 配重后負(fù)載試驗(yàn)
C3A皮帶機(jī)帶載1 500 t/h振動(dòng)值測(cè)量結(jié)果如表5所示。C3A皮帶機(jī)帶載2 300 t/h振動(dòng)值和帶載2 700 t/h振動(dòng)值測(cè)量,運(yùn)行4 h振動(dòng)值均在合格范圍。通過此次徹底的檢查和試驗(yàn),電機(jī)振動(dòng)值調(diào)整至合格范圍,但該振動(dòng)不是由電機(jī)本身造成的,在液偶上加配重塊,是為了降低整體軸系的設(shè)備振動(dòng),若檢修中調(diào)整電機(jī)或液偶等設(shè)備,設(shè)備的振動(dòng)值可能還會(huì)發(fā)生變化。
3 結(jié)語
(1)此次C3A皮帶機(jī)電機(jī)組軸系動(dòng)平衡試驗(yàn)后,運(yùn)行一年振動(dòng)值仍保持在合格范圍,說明此次電機(jī)軸系調(diào)整和動(dòng)平衡試驗(yàn)取得較好效果。結(jié)合前幾次動(dòng)平衡試驗(yàn)后振動(dòng)值又超標(biāo)的情況,對(duì)電機(jī)減速機(jī)軸系的整體檢查調(diào)整顯得更為關(guān)鍵。
(2)C3A皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)大的問題不是由電機(jī)本身造成的,可能與液偶的造型、電機(jī)的基礎(chǔ)、整機(jī)的安裝存在較大關(guān)系。如果要徹底解決問題,建議考慮重新更換電機(jī)、液偶等設(shè)備,可參照C3B皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品。
(3)C3A皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置安裝在轉(zhuǎn)運(yùn)站8樓樓板上,基礎(chǔ)對(duì)電機(jī)振動(dòng)可能也會(huì)產(chǎn)生不利影響,建議將頭部驅(qū)動(dòng)方式改為中后部驅(qū)動(dòng)方式,將驅(qū)動(dòng)裝置布置在地面,但前提是在經(jīng)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)勘察后認(rèn)為可行的條件下再執(zhí)行。
[參考文獻(xiàn)]
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收稿日期:2020-02-27
作者簡(jiǎn)介:雷駿(1987—),男,貴州遵義人,工程師,研究方向:發(fā)電廠電氣設(shè)備的維護(hù)與治理。