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      淺析30000立氣柜工藝處理過程

      2020-10-21 23:57潘威岑
      科學(xué)與財(cái)富 2020年8期
      關(guān)鍵詞:氣柜氫氣壓縮機(jī)

      摘 要:介紹2019年6月至7月,車間30000立干式氣柜的首次工藝處理過程,為以后氣柜的工藝處理提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

      關(guān)鍵詞:氣柜;氫氣;壓縮機(jī);置換

      氣柜,用于貯存各種工業(yè)氣體,同時(shí)也是用于平衡氣體需用量的不均勻性的一種容器設(shè)備,從壓力等級(jí)上分為低壓氣柜和高壓氣柜。

      低壓氣柜分為濕式氣柜和干式氣柜,濕式氣柜主要靠水封槽密封,干式氣柜靠稀油或干油密封,瓦斯車間現(xiàn)用30000立氣柜為干式氣柜。

      30000m3氣柜2010年5月建設(shè),2010年12月工程中交,由中油一建承建,華東院吉林分院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。有效儲(chǔ)存容量29206m3,吞吐能力不大于15000m3/h。

      截止2019年,已連續(xù)運(yùn)行9年,由于氣柜內(nèi)膜設(shè)計(jì)壽命為10年,為了保證氣柜的安全運(yùn)行,借助2019年大檢修,公司決定更換氣柜內(nèi)膜。

      一? 氣柜流程

      各裝置的低瓦氣經(jīng)各條低瓦支線匯聚到低瓦主線(直徑1.2m),低瓦主線的去向分為兩部分,一部分為火炬,此段管線只有事故狀態(tài)下使用,另一部分進(jìn)入氣柜 ,氣柜中的氣體經(jīng)一級(jí)壓縮機(jī)抽出后,經(jīng)壓縮、脫硫之后再經(jīng)過二級(jí)壓縮機(jī)壓縮,送至PSA裝置回收其中的氫氣。

      氣柜中的液相經(jīng)重力差流入地下罐,地下罐滿罐后可壓至壓縮機(jī)房后凝縮油罐。

      二? 工藝處理

      1 原則

      氣柜切除,壓縮機(jī)直接抽管網(wǎng)瓦斯,將氣柜內(nèi)的氣體用氮?dú)庵脫Q,氣柜內(nèi)氮?dú)夂窟_(dá)到99%以上,同時(shí),低瓦管網(wǎng)和壓縮機(jī)系統(tǒng)保證正常運(yùn)行。

      2 切除流程

      開氣柜跨線閥閥1,關(guān)閉氣柜入口閥閥2,關(guān)閉氣柜出口閥閥3關(guān)閉氣柜出口閥閥4.

      3 氮?dú)庵脫Q

      切除氣柜時(shí),控制氣柜高度在3米,經(jīng)計(jì)算,氣柜內(nèi)含有瓦斯氣3000立,氣柜出口氮?dú)饩€給氮?dú)?,系統(tǒng)充氣柜,氣柜高度達(dá)到20米,停氮?dú)?,車間停運(yùn)壓縮機(jī),低瓦火炬點(diǎn)著,開氣柜入口閥法2,氣柜內(nèi)氣體放低瓦至火炬燃燒,氣柜高度降至3米時(shí),關(guān)閉氣柜入口閥閥2停止火炬燃放,啟運(yùn)壓縮機(jī)。

      氣柜出口氮?dú)饩€給氮?dú)?,系統(tǒng)充氣柜,氣柜高度達(dá)到20米,停氮?dú)猓?yàn)分析氣柜內(nèi)氣體,其中氮?dú)夂繛?1%,其余為碳?xì)浠衔?、氫氣等其中,氫氣含量?1%。

      車間停運(yùn)壓縮機(jī),低瓦火炬點(diǎn)著,開氣柜入口閥法2,氣柜內(nèi)氣體放低瓦至火炬燃燒,氣柜高度降至3米時(shí),關(guān)閉氣柜入口閥閥2停止火炬燃放,啟運(yùn)壓縮機(jī),化驗(yàn)分析氣柜內(nèi)氣體,其中氮?dú)夂繛?1%,其余為碳?xì)浠衔?、氫氣等,其中,氫氣含量?%。

      氣柜出口氮?dú)饩€給氮?dú)猓到y(tǒng)充氣柜,氣柜高度達(dá)到20米,停氮?dú)?,化?yàn)分析氣柜內(nèi)氣體,其中氮?dú)夂繛?2%,,氫氣含量為7%。

      車間停運(yùn)壓縮機(jī),低瓦火炬點(diǎn)著,開氣柜入口閥法2,氣柜內(nèi)氣體放低瓦至火炬燃燒,氣柜高度降至3米時(shí),關(guān)閉氣柜入口閥閥2停止火炬燃放,啟運(yùn)壓縮機(jī)重復(fù)以上步驟兩次,但氣柜中的氣體始終含有5%左右的氫氣。

      4 氫氣置換不凈原因分析

      氫氣的密度較小,始終處于氣柜的頂部,置換過程中,由于怕氣柜浮船直接落地,因此氣柜泄壓至3米時(shí),停止泄壓,氣柜入口管線在1-1.5米之間,1.5米-3米之間的氫氣不易被置換出,導(dǎo)致置換不徹底。

      5 再次置換

      氣柜出口氮?dú)饩€給氮?dú)猓到y(tǒng)充氣柜,氣柜高度達(dá)到20米,停氮?dú)?,化?yàn)分析氣柜內(nèi)氣體,其中氮?dú)夂繛?4%,其余為碳?xì)浠衔?、氫氣等,氫氣含量?%。

      車間停運(yùn)壓縮機(jī),低瓦火炬點(diǎn)著,開氣柜入口閥法2,氣柜內(nèi)氣體放低瓦至火炬燃燒,氣柜高度降至1.0米時(shí),關(guān)閉氣柜入口閥閥2停止火炬燃放,啟運(yùn)壓縮機(jī)。

      氣柜出口氮?dú)饩€給氮?dú)猓到y(tǒng)充氣柜,氣柜高度達(dá)到20米,停氮?dú)?,化?yàn)分析氣柜內(nèi)氣體,其中氮?dú)夂繛?8%,,氫氣含量為2%。

      重復(fù)以上置換過程1次,氣柜內(nèi)氮?dú)夂窟_(dá)到99%。

      6 氣柜底部水沖洗

      氣柜底部因常年使用,有較多的雜質(zhì),車間制訂了水洗的步驟,共進(jìn)行兩次

      首次氣柜上水30噸,第二次上水18噸,水洗后的水進(jìn)入地下罐,用罐車?yán)羷?dòng)力進(jìn)行處理。

      7 氣柜除臭

      氣柜除臭采用液相除臭,除臭劑與水的比例為1:3,,使用除臭劑約15噸,補(bǔ)水50噸,采樣氣柜側(cè)面溫度計(jì)臨時(shí)接的上水口注入除臭劑和水。

      配置好的除臭劑注入氣柜后,改為除臭劑巡檢流程進(jìn)行除臭,氣柜內(nèi)的除臭溶液經(jīng)地下線進(jìn)入地下罐,此時(shí)地下罐滿罐,地下罐出口接至除臭劑廠家臨時(shí)循環(huán)泵,泵出口接至氣柜側(cè)面溫度計(jì)臨時(shí)上水口,形成閉路循環(huán)流程。

      系統(tǒng)循環(huán)除臭14小時(shí)后,循環(huán)泵出口改至罐車,除臭劑運(yùn)至動(dòng)力處理。

      8 拆人孔

      氣柜處理完畢,打開人孔后,在人孔處利用高壓水槍向氣柜的鍋底噴射除臭劑0.5噸,效果較好,氣柜沒有異味,達(dá)到了處理的目的。

      三? 好的做法

      1、氣柜底部干凈無污泥

      氣柜除臭前,系統(tǒng)共水洗兩次,用水近50噸,共18小時(shí)。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了徹底的清洗,開人孔后氣柜底部淤泥較少,氣柜內(nèi)污水較清。

      2、系統(tǒng)除臭效果較好,打開人孔后,基本沒有硫化氫味道。

      除臭方案是經(jīng)過車間技術(shù)人員、管理人員多次開會(huì)研究,并結(jié)合了除臭劑廠家在其它單位氣柜除臭經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上制定的,又經(jīng)過分廠多位領(lǐng)導(dǎo)的研究,修改,最后形成了除臭方案,實(shí)踐證明,除臭效果較好。

      3、每次動(dòng)作前,車間、分廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行短暫討論,保證了工藝處理工作的順利進(jìn)行。

      4、運(yùn)用部分高科技技術(shù)

      在氣柜水洗后,車間為了檢查其內(nèi)部水洗效果,利用內(nèi)窺鏡技術(shù),利用溫度計(jì)口,將內(nèi)窺鏡送入氣柜內(nèi)部,檢查水洗效果,給下一步的工作指明了方向。

      四? 不足

      1、氮?dú)庵脫Q氣柜過程中,氫氣置換效果不理想,沒有預(yù)先分析出氫氣密度低,存在于氣柜頂部,不利于置換,后將氣柜高度降至1-1.5米,氫氣才被置換完畢,影響了置換的時(shí)間。

      2、上水速度慢。

      氣柜上水口為溫度計(jì)口,直徑為DN32,上水較慢,應(yīng)選擇DN50以上的上水口(如氣柜排污口)。

      3、退水時(shí),原先是地下罐滿罐后,地下罐切除,改為壓液流程,向罐車壓液,不連貫,后與罐車司機(jī)結(jié)合,改為利用罐車上的離心泵抽地下罐內(nèi)液體,這樣地下罐就不用單獨(dú)切除。,原先沒有想到此方法,影響了退液時(shí)間。

      結(jié)束語

      瓦斯車間氣柜的工藝處理為煉化公司首次進(jìn)行,當(dāng)中有部分不足,也有較多的好的做法,但不管是不足還是好的做法,都給以后氣柜的工藝處理提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),值得我們來學(xué)習(xí)。

      參考文獻(xiàn):

      車間操作規(guī)程,2019年1月1日,王東、王鳳江、鄭長有、潘威岑等編著;

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