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      煉油廠IGCC電站NOx排放控制技術(shù)比較與工程實(shí)踐

      2020-10-23 10:44:24何北奇
      化工環(huán)保 2020年5期
      關(guān)鍵詞:燃?xì)廨啓C(jī)氮?dú)?/a>余熱

      何北奇

      (福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建 泉州 362800)

      NOx是危害大且較難處理的大氣污染物,它不僅刺激人的呼吸系統(tǒng)、損害動(dòng)植物、破壞臭氧層,而且也是引起溫室效應(yīng)、酸雨和光化學(xué)反應(yīng)的主要物質(zhì)之一。根據(jù)國(guó)家環(huán)保部門統(tǒng)計(jì)和有關(guān)研究估算,2000年我國(guó)NOx的排放量約為1 500萬(wàn)噸,2004年的排放量約為1 600萬(wàn)噸,到2010年我國(guó)NOx排放達(dá)到2 194萬(wàn)噸。由此可見(jiàn),我國(guó)NOx排放量十分巨大,如果不加以控制,NOx將對(duì)我國(guó)大氣環(huán)境造成嚴(yán)重的污染?;鹆Πl(fā)電、工業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)是我國(guó)NOx排放的主要來(lái)源,三者之和占NOx排放總量的90%左右。其中火力發(fā)電已成為我國(guó)NOx排放的最大來(lái)源,占全國(guó)排放總量的35%以上[1]。為了保護(hù)環(huán)境,保障人體健康,國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)提出了嚴(yán)格的要求。2014年7月1日起執(zhí)行的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)[2],要求現(xiàn)有燃?xì)廨啓C(jī)煙氣的NOx排放值小于120 mg/m3。

      本工作根據(jù)美國(guó)GE公司9E型燃?xì)廨啓C(jī)/余熱鍋爐(余熱蒸汽發(fā)生器,HRSG )的特點(diǎn),對(duì)某煉油化工一體化項(xiàng)目整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)電站煙氣分別采用燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝和余熱鍋爐選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)進(jìn)行處理,使排氣的NOx排放值符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),考察了影響脫硝設(shè)備運(yùn)行成本的主要因素,并為優(yōu)先運(yùn)行余熱鍋爐SCR脫硝設(shè)備提供了依據(jù)。

      1 IGCC電站NOx排放控制技術(shù)原理

      IGCC電站是將氣化技術(shù)和蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)相結(jié)合的先進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng),它由兩大部分組成,第一部分的主要設(shè)備有氣化裝置、空分裝置、合成氣凈化裝置,第二部分的主要設(shè)備有燃?xì)廨啓C(jī)、余熱鍋爐、蒸汽輪機(jī)等[3]。

      目前,IGCC電站NOx排放控制技術(shù)主要有燃燒工藝改進(jìn)和后燃燒處理兩種方式[4]。

      通過(guò)改進(jìn)燃燒工藝控制NOx是采用低NOx燃燒器以及通過(guò)優(yōu)化調(diào)整燃燒條件,有效控制NOx的產(chǎn)生,從源頭上減少NOx生成量。具體有兩種方法:第一種方法是燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝[5],通過(guò)往燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室注入一定量的氮?dú)猓越档腿紵郎囟?,減少NOx的產(chǎn)生;第二種方法是采用干式低NOx燃燒器[6],通過(guò)將過(guò)量的空氣與燃料在燃燒前預(yù)混,然后進(jìn)入燃燒區(qū)域燃燒,使燃燒溫度降低,從而大大降低NOx的生成量。

      利用后燃燒處理工藝控制NOx是在余熱鍋爐中采用SCR脫硝技術(shù)[7]。SCR脫硝技術(shù)是將煙氣中的NO在有催化劑的情況下,轉(zhuǎn)變成N2和H2O的過(guò)程,還原劑為NH3。最主要的化學(xué)反應(yīng)如下:

      在特定的運(yùn)行條件下,某些相關(guān)的反應(yīng)可能會(huì)發(fā)生:

      NOx的去除取決于NH3添加量(可用n(NH3)∶n(NOx)表示)。n(NH3)∶n(NOx)值越高,NOx去除率也越高,但同時(shí)NH3逃逸率也會(huì)增加。

      2 IGCC電站NOx排放概況

      某煉油化工一體化項(xiàng)目的IGCC電站以脫油瀝青為原料生產(chǎn)合成氣,提供煉油廠所需要的大部分氫氣和超高壓、高壓蒸汽以及大部分電力[8]。該IGCC電站設(shè)有兩臺(tái)9E合成氣燃?xì)廨啓C(jī),每臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)的排氣送到相應(yīng)的余熱鍋爐,用來(lái)回收溫度為503 ℃的煙氣余熱,加熱105 ℃的高壓鍋爐給水,產(chǎn)生3.8 MPa、420 ℃的高壓蒸汽。燃?xì)廨啓C(jī)/余熱鍋爐設(shè)計(jì)工況的煙氣指標(biāo)如表1所示。

      由表1可知,燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計(jì)工況時(shí)煙氣的ρ(NOx)為400 mg/m3,無(wú)法滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)[2]的要求,必須采取控制措施,確保IGCC電站NOx排放達(dá)標(biāo)。

      表1 燃?xì)廨啓C(jī)/余熱鍋爐設(shè)計(jì)工況的煙氣指標(biāo)

      3 IGCC電站NOx排放控制技術(shù)實(shí)施效果比較

      3.1 燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝

      3.1.1 注氮脫硝的實(shí)施

      該公司在建設(shè)IGCC電站時(shí)考慮了國(guó)家環(huán)保政策逐步嚴(yán)格的趨勢(shì),在采購(gòu)GE公司9E合成氣燃?xì)廨啓C(jī)時(shí)要求NOx排放值要滿足將來(lái)國(guó)家環(huán)保政策逐步嚴(yán)格的要求。該燃?xì)廨啓C(jī)的燃料噴嘴帶有輔助通道,通過(guò)安裝在燃燒室頭部的渦流發(fā)生器將氮?dú)庾⑷肴紵覂?nèi)。氮?dú)馀c燃燒室內(nèi)的空氣相混合,降低火焰和燃?xì)獾臏囟?,可以降低約70%的NOx的生成[9]。

      IGCC電站配套的空分裝置為獨(dú)立空分,提供氣化反應(yīng)所需要的高純度氧氣和煉油廠所需的氮?dú)?,制氧能力?×40 000 m3/h,另有148 000 m3/h的粗氮?dú)饪梢怨┙o燃?xì)廨啓C(jī)注氮,所以,燃?xì)廨啓C(jī)具備注氮脫硝的外部條件。該公司從2014年3月開(kāi)始對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)注氮系統(tǒng)進(jìn)行了檢修和維護(hù),并進(jìn)行了3次注氮測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝的測(cè)試結(jié)果

      由表2可見(jiàn),燃?xì)廨啓C(jī)注氮后,煙氣的NOx排放值均小于90 mg/m3,滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)[2]小于120 mg/m3的要求,燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝取得了成功。從2014年7月1日開(kāi)始,通過(guò)注氮脫硝保證燃?xì)廨啓C(jī)的正常運(yùn)行。

      3.1.2 開(kāi)機(jī)期間NOx的控制

      燃?xì)廨啓C(jī)在運(yùn)行中通過(guò)注氮可以降低NOx的生成,滿足NOx達(dá)標(biāo)排放的要求,但是在開(kāi)機(jī)期間會(huì)發(fā)生NOx超標(biāo)的問(wèn)題。燃?xì)廨啓C(jī)開(kāi)機(jī)1 h內(nèi)NOx的檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。由表3可見(jiàn):如果不控制燃?xì)廨啓C(jī)的開(kāi)機(jī)時(shí)間,1 h內(nèi)NOx排放平均值將超過(guò)120 mg/m3,發(fā)生環(huán)保事件。

      表3 燃?xì)廨啓C(jī)開(kāi)機(jī)1 h內(nèi)NOx的檢測(cè)數(shù)據(jù)

      地方環(huán)保部門對(duì)企業(yè)環(huán)保排放指標(biāo)的考核是以1 h為單位,如果在1 h內(nèi)NOx排放平均值不超過(guò)120 mg/m3,視同達(dá)標(biāo)排放。為了避免1 h內(nèi)NOx排放平均值超標(biāo),該公司在GE工程師的指導(dǎo)下,在開(kāi)機(jī)期間采取了如下措施:

      (1)在開(kāi)機(jī)前做好開(kāi)機(jī)及注氮的準(zhǔn)備工作,從點(diǎn)火至發(fā)電負(fù)荷20 MW的時(shí)間控制在15 min內(nèi)。

      (2)在15 min內(nèi)把燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電負(fù)荷從20 MW升至50 MW,在發(fā)電負(fù)荷50 MW時(shí)開(kāi)始注氮,將ρ(NOx)超標(biāo)的時(shí)間控制在15 min內(nèi)。

      (3)注氮后ρ(NOx)快速下降,將發(fā)電負(fù)荷穩(wěn)定在50 MW,1 h內(nèi)注氮時(shí)間30 min。

      通過(guò)采取上述措施,可以保證燃?xì)廨啓C(jī)在開(kāi)機(jī)期間1 h內(nèi)NOx排放平均值合格,避免發(fā)生環(huán)保事件。

      開(kāi)機(jī)1 h后,根據(jù)需要提高發(fā)電負(fù)荷,并同步增加注氮量,可以始終保證ρ(NOx)不超過(guò)120 mg/m3。

      3.1.3 注氮脫硝的運(yùn)行成本

      IGCC電站配套的空分裝置為獨(dú)立空分,可提供148 000 m3/h粗氮?dú)?,如果燃?xì)廨啓C(jī)不注氮,則這部分粗氮?dú)鈱⒎趴?。注氮需要通過(guò)氮?dú)鈮嚎s機(jī)把氮?dú)鈮毫μ嵘?.4 MPa才能注入燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室,氮?dú)鈮嚎s機(jī)每小時(shí)電耗為9 800 kW·h,但這部分氮?dú)庠谌細(xì)廨啓C(jī)中參與做功,在同樣合成氣量的情況下使燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)電功率增大[10]。燃?xì)廨啓C(jī)注氮后,燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)電功率增加5.82%,余熱鍋爐的產(chǎn)汽量減少3.25%。以燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電功率為93 MW、余熱鍋爐產(chǎn)汽量為146 t/h為例,燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電功率增加5 412.6 kW,余熱鍋爐產(chǎn)汽量減少4.8 t/h。燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝的運(yùn)行成本見(jiàn)表4。由表4可見(jiàn),燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝每年的運(yùn)行成本為2 250萬(wàn)元,運(yùn)行成本較高。

      表4 注氮脫硝的運(yùn)行成本

      3.1.4 技術(shù)特點(diǎn)

      (1)燃?xì)廨啓C(jī)出廠時(shí)已經(jīng)安裝了注氮脫硝設(shè)備,設(shè)備投用后無(wú)需人工干預(yù),正常運(yùn)行時(shí)可以滿足IGCC電站NOx達(dá)標(biāo)排放的要求;但是燃?xì)廨啓C(jī)開(kāi)機(jī)時(shí)對(duì)操作的要求較高,一旦開(kāi)機(jī)時(shí)間延長(zhǎng),容易導(dǎo)致1 h內(nèi)NOx排放平均值超標(biāo)。

      (2)空分裝置是為IGCC氣化裝置配套的設(shè)備,由第三方運(yùn)營(yíng),主要為氣化裝置提供純氧氣,如果燃?xì)廨啓C(jī)不注氮,148 000 m3/h的粗氮?dú)鈱⒎趴?,故粗氮?dú)獾某杀緸榱恪5⒌獕嚎s機(jī)每小時(shí)9 800 kW·h的電耗需要公司承擔(dān),故運(yùn)行成本較高。

      3.2 余熱鍋爐SCR脫硝

      3.2.1 SCR脫硝性能要求

      根據(jù)IGCC電站NOx排放控制技術(shù)原理,IGCC電站也可以采用后燃燒處理進(jìn)行脫硝,即在余熱鍋爐中安裝SCR脫硝設(shè)備,性能要求為:

      (1)考慮到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格的趨勢(shì),要求SCR脫硝設(shè)備出口煙氣NOx排放值小于等于50 mg/m3。

      (2)為了降低運(yùn)行成本,氨的逃逸量要盡量低(小于等于2.5 mg/m3)。

      (3)由于燃?xì)廨啓C(jī)在發(fā)電負(fù)荷100 MW時(shí)排氣壓力達(dá)到2 500 Pa,已很接近報(bào)警值(3 982 Pa)。如果燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電負(fù)荷繼續(xù)升高,壓降增大,容易引起燃?xì)廨啓C(jī)跳機(jī)。同時(shí)壓降增大也導(dǎo)致燃?xì)廨啓C(jī)的效率降低。在環(huán)境溫度34 ℃時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)排氣壓力每增加1 000 Pa,發(fā)電功率下降0.7%[11]。故要求SCR脫硝系統(tǒng)總壓降不能大于1 000 Pa。

      3.2.2 SCR脫硝催化劑的選擇

      為了滿足上述3項(xiàng)脫硝性能要求,該公司與美國(guó)Cormetech公司、丹麥Topose公司及中國(guó)石化撫順石油化工研究院(中石化撫研院)進(jìn)行了深入的技術(shù)交流,從技術(shù)指標(biāo)和應(yīng)用業(yè)績(jī)兩方面選擇催化劑。

      (1)從技術(shù)指標(biāo)方面比較。Topose公司的催化劑用量為52 m3,SCR脫硝設(shè)備出口煙氣ρ(NOx)大于50 mg/m3,SCR脫硝系統(tǒng)總壓降大于1 000 Pa,故Topose公司的催化劑不適合本項(xiàng)目;中石化撫研院的催化劑用量為107 m3, SCR脫硝設(shè)備出口煙氣ρ(NOx)小于50 mg/m3,但正常工況和高負(fù)荷工況時(shí)SCR脫硝系統(tǒng)總壓降大于1 000 Pa,故也不合適本項(xiàng)目;Cormetech公司的催化劑用量為37 m3,SCR脫硝設(shè)備出口煙氣ρ(NOx)小于50 mg/m3,SCR脫硝系統(tǒng)總壓降小于1 000 Pa,合適本項(xiàng)目。

      (2)從應(yīng)用業(yè)績(jī)方面比較。在燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐脫硝催化劑的應(yīng)用裝置中,Cormetech公司的脫硝催化劑有751套,Topose公司有61套,中石化撫研院0套。

      因此,從技術(shù)指標(biāo)和應(yīng)用業(yè)績(jī)兩方面綜合選擇,該公司選用Cormetech公司脫硝催化劑作為余熱鍋爐SCR脫硝催化劑。

      3.2.3 SCR脫硝的運(yùn)行驗(yàn)證

      該公司于2019年1月完成了余熱鍋爐SCR脫硝設(shè)備爐內(nèi)構(gòu)件的安裝,2019年4月15日SCR脫硝設(shè)備機(jī)械竣工,經(jīng)過(guò)1個(gè)月的調(diào)試,2019年5月15日SCR脫硝設(shè)備成功投用,2019年7月30日至8月2日對(duì)SCR脫銷設(shè)備進(jìn)行了連續(xù)72 h的性能測(cè)試,測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。由表5可見(jiàn),余熱鍋爐SCR脫硝項(xiàng)目的性能測(cè)試數(shù)據(jù)符合設(shè)計(jì)要求,SCR出口ρ(NOx)小于50 mg/m3,余熱鍋爐SCR脫硝項(xiàng)目獲得了成功。從2019年8月3日開(kāi)始,該IGCC電站采用余熱鍋爐SCR脫硝,停止了燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝設(shè)備的運(yùn)行。

      表5 余熱鍋爐脫硝項(xiàng)目性能測(cè)試數(shù)據(jù)

      3.2.4 SCR脫硝的運(yùn)行成本

      根據(jù)性能測(cè)試,SCR脫硝系統(tǒng)總壓降為420 Pa,所以燃?xì)廨啓C(jī)排氣壓力相應(yīng)提高了420 Pa。以燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電功率為93 MW為例,在同樣的合成氣流量情況下,發(fā)電功率減少273 kW。余熱鍋爐SCR脫硝的運(yùn)行成本包括液氨的消耗成本、注氨風(fēng)機(jī)的電耗、更換催化劑的成本、設(shè)備折舊費(fèi)和因燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電功率下降而減少的發(fā)電量。SCR脫硝的運(yùn)行成本見(jiàn)表6。由表6可見(jiàn),余熱鍋爐SCR脫硝設(shè)備投用后,每年的運(yùn)行成本為422萬(wàn)元,運(yùn)行成本較低。

      表6 SCR脫硝的運(yùn)行成本

      3.2.5 技術(shù)特點(diǎn)

      (1)SCR脫硝的運(yùn)行成本包括液氨的消耗成本、注氨風(fēng)機(jī)的電耗、更換催化劑的成本和設(shè)備折舊費(fèi),雖然安裝SCR脫硝設(shè)備后燃?xì)廨啓C(jī)的排氣壓力升高,在相同合成氣流量的情況下燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電功率下降0.7%,但總的運(yùn)行成本較低。

      (2)余熱鍋爐安裝SCR脫硝設(shè)備后,可以避免燃?xì)廨啓C(jī)開(kāi)機(jī)期間1 h內(nèi)NOx排放平均值超標(biāo)的問(wèn)題。

      4 結(jié)論與建議

      a)安裝了注氮設(shè)備的燃?xì)廨啓C(jī)可以控制燃?xì)廨啓C(jī)排氣的ρ(NOx)小于90 mg/m3。但是,注氮用的氮?dú)鈮嚎s機(jī)每小時(shí)電耗為9 800 kW·h,在同樣合成氣流量的情況下,雖然燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電量增加了5.82%,但每年的運(yùn)行成本仍達(dá)2 250萬(wàn)元。燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝的運(yùn)行成本較高。

      b)余熱鍋爐在設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)留了安裝SCR脫硝設(shè)備的空間,可以在余熱鍋爐中安裝SCR脫硝設(shè)備降低煙氣的NOx排放量。經(jīng)過(guò)性能測(cè)試,SCR脫硝達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,SCR出口ρ(NOx)小于50 mg/m3。與燃?xì)廨啓C(jī)注氮脫硝設(shè)備相比,余熱鍋爐SCR脫硝設(shè)備運(yùn)行成本較低,每年的運(yùn)行成本僅為422萬(wàn)元。

      c)該公司IGCC電站擁有兩種脫硝設(shè)備,正常情況下投用余熱鍋爐SCR脫硝設(shè)備,運(yùn)行成本較低,一旦SCR脫硝設(shè)備檢修或故障,也可以通過(guò)注氮降低燃?xì)廨啓C(jī)排氣的NOx排放量,使IGCC電站正常運(yùn)行,保證了整個(gè)煉油廠的物料平衡。

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