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      高固氣比技術在2500t/d水泥熟料線的改造案例介紹*

      2020-10-28 01:45:22姚艷飛陳延信丁松雄田俊琪西安建筑科技大學材料科學與工程學院陜西西安710055
      水泥工程 2020年3期
      關鍵詞:冷機熟料煤粉

      姚艷飛,陳延信,丁松雄,田俊琪(西安建筑科技大學材料科學與工程學院,陜西 西安 710055)

      0 前言

      水泥是國民經(jīng)濟建設最重要的基礎性原材料之一[1]。水泥的生產(chǎn)流程決定了其高資源依賴性、高能耗、高污染的特性[2]。隨著資源的消耗及國家對環(huán)保的不斷重視,水泥熟料生產(chǎn)的節(jié)能、減排已經(jīng)成為水泥工業(yè)最重要的發(fā)展方向之一。水泥工業(yè)的節(jié)能減排可通過工藝優(yōu)化[3-5]、設備升級[6-7]、參數(shù)優(yōu)化[8]、穩(wěn)定控制等多種方式實現(xiàn),其中的工藝優(yōu)化指在原料粉磨、熟料燒成、污染物治理等環(huán)節(jié)利用先進工藝替換現(xiàn)有工藝,從而達到節(jié)能、減排的效果。

      2018年,英德寶江2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用高固氣比懸浮預熱分解技術對其燒成系統(tǒng)工藝進行技術改造,改造后熟料燒成煤耗降低至100.8 kg/t,熟料產(chǎn)能提高至3840t/d,上述指標在同規(guī)格生產(chǎn)線匯總均屬先進水平。本文結合熱工標定,對該生產(chǎn)線技改前后主要參數(shù)進行分析,以期為同行提供參考。

      1 生產(chǎn)線情況介紹

      英德市寶江水泥材料有限公司擁有一條2500t/d新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線于2006年4月底建成投產(chǎn),采用五級單系列預熱預分解系統(tǒng),其中分解爐采用CDC-R形式,回轉窯規(guī)格為Φ4m×60m,配套BTF2500三代篦式冷卻機。

      2017年,我們對生產(chǎn)線進行熱工標定,系統(tǒng)主要運行參數(shù)見表1。

      表1 英德寶江2500t/d生產(chǎn)線系統(tǒng)主要運行參數(shù)

      結合標定數(shù)據(jù),該生產(chǎn)線存在問題及原因分析如下:

      (1)尾煤燃燒效果差。檢測得到分解爐出口O2含量1.0%左右,但其CO含量高達3500×10-6,同時C4出口溫度達到803℃,高于775℃左右的平均值;綜合以上,判斷當前尾煤燃燒效果差,存在煤粉后燃現(xiàn)象,造成化學不完全燃燒損失熱量多。

      (2)預熱系統(tǒng)出口廢氣攜帶熱量較多。單位熟料配風量達到1.54m3/kg,高于1.35m3/kg的均值,距先進指標差距更大;同時預熱系統(tǒng)出口廢氣溫度高達高到351℃,較同規(guī)格生產(chǎn)線均值(320℃)偏高31℃。以上兩種原因造成當前預熱系統(tǒng)出口廢氣攜帶熱量高達821.62kJ/kg。表2為所統(tǒng)計部分2500t/d水泥企業(yè)出口廢氣攜帶熱匯總,可以看出,該生產(chǎn)線出口廢氣攜帶熱量較多,直接造成了熟料燒成熱耗的大幅增加。

      表2 部分2500t/d生產(chǎn)線出口廢氣攜帶熱量統(tǒng)計 kJ/kg

      (3)系統(tǒng)分離效率偏低。檢測得預熱系統(tǒng)出口飛灰含量高達151.6g/m3,較設計指標75g/m3偏高一倍以上。計算得當前系統(tǒng)分離效率僅為88.12%,未達到95%設計指標。分離效率偏高也是造成預熱系統(tǒng)煙氣溫度較高的原因之一,同時大量的飛灰直接造成了72.03kJ/kg,折合2.46kg/t的熱量損失。

      (4)入窯生料分解率偏低。當前入窯生料分解率僅為90.5%,低于平均95%的控制指標。較低的分解率增大了回轉窯的熱負荷,限制了系統(tǒng)產(chǎn)能的發(fā)揮。造成生料分解率偏低的原因主要為分解爐爐容較小,物料停留時間短;同時爐容小亦造成煤粉燃燒效果差,爐內溫度不穩(wěn)定,進一步影響了碳酸鈣的分解。

      (5)系統(tǒng)阻力損失較大。產(chǎn)量2744t/d時,高溫風機入口負壓已達到-7413Pa,高溫風機接近滿負荷運行。

      (6)篦冷機熱回收效率低。經(jīng)計算,當前篦冷機熱回收效率只有65.22%,低于72%的設計指標,被三次風及二次風回收至燒成系統(tǒng)的熱量較少,造成了熟料燒成熱耗的增加。

      綜合以上,原生產(chǎn)線預熱預分解系統(tǒng)存在爐容小、系統(tǒng)阻力損失大、換熱效果差、系統(tǒng)分離效率偏低、篦冷機運行效果差等一系列問題,以上問題直接影響了生產(chǎn)線運行指標。測定期間,系統(tǒng)平均運行產(chǎn)量僅為2744 t/d,熟料燒成熱耗則高達119.4kg/t,均落后于同規(guī)格生產(chǎn)線。

      2 技改方案介紹

      根據(jù)生產(chǎn)線存在問題及寶江水泥實際情況,決定對寶江生產(chǎn)線進行技術改造,改造范圍主要針對熟料燒成系統(tǒng),包括預熱預分解系統(tǒng)、篦冷機、三次風管及高溫風機、煤秤等配套主輔機設備。

      (1)窯尾系統(tǒng)。保留窯尾框架,將預熱預分解系統(tǒng)整體更換為高固氣比預熱分解系統(tǒng),其工藝流程見圖1。高固氣比預熱分解系統(tǒng)主要由高固氣比預熱器和外循環(huán)式分解爐構成,其中高固氣比預熱器由兩列并行排列的旋風預熱單元組成。高溫煙氣從分解爐排出后,均分兩路進入預熱系統(tǒng)A、B兩列;物料經(jīng)預熱器頂部喂料系統(tǒng)喂入后,依次經(jīng)C1、C2A、C2B、C3A、C3B、C4A、C4B換熱單元完成7次換熱后進入分解爐內,換熱次數(shù)與常規(guī)雙系列預熱系統(tǒng)相比提高了3次;同時,單個換熱單元內,氣固之間的換熱是在全部的物料與一半的氣體之間進行進行,固氣比較常規(guī)系統(tǒng)增加了一倍以上,從而提高了單次換熱效率。更多的換熱次數(shù)和更高的單次換熱效率使得預熱系統(tǒng)的預熱效果更加充分[9-10],出預熱系統(tǒng)煙氣溫度大幅降低。

      圖1 改造后寶江預熱分解系統(tǒng)流程圖

      高固氣比外循環(huán)式分解爐在出口處增設分離裝置,部分粗顆粒物料及燃煤可經(jīng)收集重新進入分解爐。在不改變分解爐外形尺寸的情況下,提高了物料在分解爐內的停留時間,保證物料的高分解率,同時提高分解爐內煤粉的燃盡率;且大量高溫物料與煤粉的進入,提高了分解爐的熱穩(wěn)定性,入窯物料的表觀分解率顯著提高。

      (2)更換篦冷機。改造后熟料產(chǎn)量增加,現(xiàn)有篦冷機篦床面積偏小,本次改造將篦冷機更換為四代篦冷機,篦床面積增加至83m2。

      (3)燒成窯中系統(tǒng)。三次風管改造,高溫閘板閥、窯主傳改造等。

      (4)配套主輔機設備。將窯頭窯尾煤粉秤更換為申克秤,對三次風管進行擴徑,原高溫風機配風較小,本次一并進行改造,對其余配套設備進行相應改造或更換。

      3 技改后生產(chǎn)線運行效果

      本次改造停窯工期106天,實際工期95天,改造前后生產(chǎn)線預熱系統(tǒng)外觀如圖2所示。

      圖2 改造前后預熱系統(tǒng)外觀

      生產(chǎn)線于2018年11月底重新點火生產(chǎn),系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)能、煤耗等指標較改造前均有大幅提高。具體如表3所示。

      表3 寶江技改前后指標對比

      改造后,生產(chǎn)線煤耗指標從落后同規(guī)格均值一躍成為行業(yè)領先;原料性質穩(wěn)定時,熟料產(chǎn)量高達30840 t/d(連續(xù)10天均值),創(chuàng)Φ4m×60m窯型最高紀錄?,F(xiàn)結合生產(chǎn)線運行參數(shù)(見表4),對技改后的節(jié)煤效果進行計算說明。

      表4 寶江2500t/d生產(chǎn)線運行參數(shù)

      根據(jù)熱工標定數(shù)據(jù),改造前后,生產(chǎn)線主要支出熱量對比如表5所示。

      表5 寶江技改前后指標對比

      根據(jù)計算,改造后熟料燒成熱耗大幅降低的原因主要是預熱系統(tǒng)出口熱量的減少,煙氣及粉塵帶走的熱量降低了246.16kJ/kg;同時篦冷機熱回收效率從65.22%提高至72.89%,冷卻后的熟料及去往煤磨、AQC鍋爐中溫風及低溫余風損失的熱量降低了123.62 kJ/kg;另外,得益于外循環(huán)式分解爐的貢獻,煤粉燃燒更充分,同時入窯生料分解爐提高至98%,系統(tǒng)產(chǎn)量可以提高至3840t/d,均攤到單位熟料的表面散熱損失減小了91.11kJ/kg。以上,使改造后生產(chǎn)線的熟料燒成熱耗降低至100.80 kg/t。

      4 結論

      采用高固氣比懸浮預熱分解技術對寶江2500t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進行技改后,生產(chǎn)線熟料燒成煤耗從119.4kg/t降低至100.80kg/t,熟料產(chǎn)量從2744 t/d提高至3840t/d,技改效果突出。改造后,預熱系統(tǒng)出口溫度從351℃降低至279℃,粉塵濃度從151.6g/m3減少至43.9g/m3,系統(tǒng)分離效率大幅提高;入窯生料分解率從90.5%提高至98%,煤粉燃燒充分,后燃現(xiàn)象徹底消失,各指標均屬領先水平,同時改造后系統(tǒng)操作更穩(wěn)定。

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