姚艷飛,陳延信,丁松雄,田俊琪(西安建筑科技大學材料科學與工程學院,陜西 西安 710055)
水泥是國民經(jīng)濟建設最重要的基礎性原材料之一[1]。水泥的生產(chǎn)流程決定了其高資源依賴性、高能耗、高污染的特性[2]。隨著資源的消耗及國家對環(huán)保的不斷重視,水泥熟料生產(chǎn)的節(jié)能、減排已經(jīng)成為水泥工業(yè)最重要的發(fā)展方向之一。水泥工業(yè)的節(jié)能減排可通過工藝優(yōu)化[3-5]、設備升級[6-7]、參數(shù)優(yōu)化[8]、穩(wěn)定控制等多種方式實現(xiàn),其中的工藝優(yōu)化指在原料粉磨、熟料燒成、污染物治理等環(huán)節(jié)利用先進工藝替換現(xiàn)有工藝,從而達到節(jié)能、減排的效果。
2018年,英德寶江2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用高固氣比懸浮預熱分解技術對其燒成系統(tǒng)工藝進行技術改造,改造后熟料燒成煤耗降低至100.8 kg/t,熟料產(chǎn)能提高至3840t/d,上述指標在同規(guī)格生產(chǎn)線匯總均屬先進水平。本文結合熱工標定,對該生產(chǎn)線技改前后主要參數(shù)進行分析,以期為同行提供參考。
英德市寶江水泥材料有限公司擁有一條2500t/d新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線于2006年4月底建成投產(chǎn),采用五級單系列預熱預分解系統(tǒng),其中分解爐采用CDC-R形式,回轉窯規(guī)格為Φ4m×60m,配套BTF2500三代篦式冷卻機。
2017年,我們對生產(chǎn)線進行熱工標定,系統(tǒng)主要運行參數(shù)見表1。
表1 英德寶江2500t/d生產(chǎn)線系統(tǒng)主要運行參數(shù)
結合標定數(shù)據(jù),該生產(chǎn)線存在問題及原因分析如下:
(1)尾煤燃燒效果差。檢測得到分解爐出口O2含量1.0%左右,但其CO含量高達3500×10-6,同時C4出口溫度達到803℃,高于775℃左右的平均值;綜合以上,判斷當前尾煤燃燒效果差,存在煤粉后燃現(xiàn)象,造成化學不完全燃燒損失熱量多。
(2)預熱系統(tǒng)出口廢氣攜帶熱量較多。單位熟料配風量達到1.54m3/kg,高于1.35m3/kg的均值,距先進指標差距更大;同時預熱系統(tǒng)出口廢氣溫度高達高到351℃,較同規(guī)格生產(chǎn)線均值(320℃)偏高31℃。以上兩種原因造成當前預熱系統(tǒng)出口廢氣攜帶熱量高達821.62kJ/kg。表2為所統(tǒng)計部分2500t/d水泥企業(yè)出口廢氣攜帶熱匯總,可以看出,該生產(chǎn)線出口廢氣攜帶熱量較多,直接造成了熟料燒成熱耗的大幅增加。
表2 部分2500t/d生產(chǎn)線出口廢氣攜帶熱量統(tǒng)計 kJ/kg
(3)系統(tǒng)分離效率偏低。檢測得預熱系統(tǒng)出口飛灰含量高達151.6g/m3,較設計指標75g/m3偏高一倍以上。計算得當前系統(tǒng)分離效率僅為88.12%,未達到95%設計指標。分離效率偏高也是造成預熱系統(tǒng)煙氣溫度較高的原因之一,同時大量的飛灰直接造成了72.03kJ/kg,折合2.46kg/t的熱量損失。
(4)入窯生料分解率偏低。當前入窯生料分解率僅為90.5%,低于平均95%的控制指標。較低的分解率增大了回轉窯的熱負荷,限制了系統(tǒng)產(chǎn)能的發(fā)揮。造成生料分解率偏低的原因主要為分解爐爐容較小,物料停留時間短;同時爐容小亦造成煤粉燃燒效果差,爐內溫度不穩(wěn)定,進一步影響了碳酸鈣的分解。
(5)系統(tǒng)阻力損失較大。產(chǎn)量2744t/d時,高溫風機入口負壓已達到-7413Pa,高溫風機接近滿負荷運行。
(6)篦冷機熱回收效率低。經(jīng)計算,當前篦冷機熱回收效率只有65.22%,低于72%的設計指標,被三次風及二次風回收至燒成系統(tǒng)的熱量較少,造成了熟料燒成熱耗的增加。
綜合以上,原生產(chǎn)線預熱預分解系統(tǒng)存在爐容小、系統(tǒng)阻力損失大、換熱效果差、系統(tǒng)分離效率偏低、篦冷機運行效果差等一系列問題,以上問題直接影響了生產(chǎn)線運行指標。測定期間,系統(tǒng)平均運行產(chǎn)量僅為2744 t/d,熟料燒成熱耗則高達119.4kg/t,均落后于同規(guī)格生產(chǎn)線。
根據(jù)生產(chǎn)線存在問題及寶江水泥實際情況,決定對寶江生產(chǎn)線進行技術改造,改造范圍主要針對熟料燒成系統(tǒng),包括預熱預分解系統(tǒng)、篦冷機、三次風管及高溫風機、煤秤等配套主輔機設備。
(1)窯尾系統(tǒng)。保留窯尾框架,將預熱預分解系統(tǒng)整體更換為高固氣比預熱分解系統(tǒng),其工藝流程見圖1。高固氣比預熱分解系統(tǒng)主要由高固氣比預熱器和外循環(huán)式分解爐構成,其中高固氣比預熱器由兩列并行排列的旋風預熱單元組成。高溫煙氣從分解爐排出后,均分兩路進入預熱系統(tǒng)A、B兩列;物料經(jīng)預熱器頂部喂料系統(tǒng)喂入后,依次經(jīng)C1、C2A、C2B、C3A、C3B、C4A、C4B換熱單元完成7次換熱后進入分解爐內,換熱次數(shù)與常規(guī)雙系列預熱系統(tǒng)相比提高了3次;同時,單個換熱單元內,氣固之間的換熱是在全部的物料與一半的氣體之間進行進行,固氣比較常規(guī)系統(tǒng)增加了一倍以上,從而提高了單次換熱效率。更多的換熱次數(shù)和更高的單次換熱效率使得預熱系統(tǒng)的預熱效果更加充分[9-10],出預熱系統(tǒng)煙氣溫度大幅降低。
圖1 改造后寶江預熱分解系統(tǒng)流程圖
高固氣比外循環(huán)式分解爐在出口處增設分離裝置,部分粗顆粒物料及燃煤可經(jīng)收集重新進入分解爐。在不改變分解爐外形尺寸的情況下,提高了物料在分解爐內的停留時間,保證物料的高分解率,同時提高分解爐內煤粉的燃盡率;且大量高溫物料與煤粉的進入,提高了分解爐的熱穩(wěn)定性,入窯物料的表觀分解率顯著提高。
(2)更換篦冷機。改造后熟料產(chǎn)量增加,現(xiàn)有篦冷機篦床面積偏小,本次改造將篦冷機更換為四代篦冷機,篦床面積增加至83m2。
(3)燒成窯中系統(tǒng)。三次風管改造,高溫閘板閥、窯主傳改造等。
(4)配套主輔機設備。將窯頭窯尾煤粉秤更換為申克秤,對三次風管進行擴徑,原高溫風機配風較小,本次一并進行改造,對其余配套設備進行相應改造或更換。
本次改造停窯工期106天,實際工期95天,改造前后生產(chǎn)線預熱系統(tǒng)外觀如圖2所示。
圖2 改造前后預熱系統(tǒng)外觀
生產(chǎn)線于2018年11月底重新點火生產(chǎn),系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)能、煤耗等指標較改造前均有大幅提高。具體如表3所示。
表3 寶江技改前后指標對比
改造后,生產(chǎn)線煤耗指標從落后同規(guī)格均值一躍成為行業(yè)領先;原料性質穩(wěn)定時,熟料產(chǎn)量高達30840 t/d(連續(xù)10天均值),創(chuàng)Φ4m×60m窯型最高紀錄?,F(xiàn)結合生產(chǎn)線運行參數(shù)(見表4),對技改后的節(jié)煤效果進行計算說明。
表4 寶江2500t/d生產(chǎn)線運行參數(shù)
根據(jù)熱工標定數(shù)據(jù),改造前后,生產(chǎn)線主要支出熱量對比如表5所示。
表5 寶江技改前后指標對比
根據(jù)計算,改造后熟料燒成熱耗大幅降低的原因主要是預熱系統(tǒng)出口熱量的減少,煙氣及粉塵帶走的熱量降低了246.16kJ/kg;同時篦冷機熱回收效率從65.22%提高至72.89%,冷卻后的熟料及去往煤磨、AQC鍋爐中溫風及低溫余風損失的熱量降低了123.62 kJ/kg;另外,得益于外循環(huán)式分解爐的貢獻,煤粉燃燒更充分,同時入窯生料分解爐提高至98%,系統(tǒng)產(chǎn)量可以提高至3840t/d,均攤到單位熟料的表面散熱損失減小了91.11kJ/kg。以上,使改造后生產(chǎn)線的熟料燒成熱耗降低至100.80 kg/t。
采用高固氣比懸浮預熱分解技術對寶江2500t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進行技改后,生產(chǎn)線熟料燒成煤耗從119.4kg/t降低至100.80kg/t,熟料產(chǎn)量從2744 t/d提高至3840t/d,技改效果突出。改造后,預熱系統(tǒng)出口溫度從351℃降低至279℃,粉塵濃度從151.6g/m3減少至43.9g/m3,系統(tǒng)分離效率大幅提高;入窯生料分解率從90.5%提高至98%,煤粉燃燒充分,后燃現(xiàn)象徹底消失,各指標均屬領先水平,同時改造后系統(tǒng)操作更穩(wěn)定。