魏振生,冀 猛,單秀勇,魏 陽(北京酷勒斯技術發(fā)展有限公司,北京 102300)
華新水泥FM工廠有一條2500t/d生產(chǎn)線,該線由成都建筑材料工業(yè)設計研究院設計,于2009年4月投產(chǎn),配置Φ4.0 m×60 m回轉(zhuǎn)窯和第三代LBTF2750篦冷機,篦床有效面積為69 m2,工廠海拔1777 m。該線2018年煅燒普通熟料時,全年平均熟料產(chǎn)量已達2 957 t/d。此時出篦冷機熟料溫度達200℃,二次風溫度在1050±20℃,三次風溫度在970℃。
FM工廠原隸屬拉法基,期間曾在拉法基亞洲技術中心主導下,通過沈陽某公司對一段篦床加長6根橫梁,二段篦床去掉6根橫梁,一段篦床增加6000mm寬度等結構改造;工廠也自主進行過增加風機風量,更換3臺風機的改造,效果不理想。
經(jīng)過華新集團總部技術評估,確定該線窯系統(tǒng)具有≥3 300 t/h的潛力。2019年2月,在生產(chǎn)線大修停窯期間,我們對LBTF2750篦冷機進行了技術改造。在窯尾預熱器系統(tǒng)沒做任何改動情況下,取得了提高熟料產(chǎn)量269.79 t/d,降低單位熱耗39.24×4.18 kJ/kg等效果,超出了預期改造目標。
FM工廠篦冷機入口階梯篦床兩側(cè)各布置一套脈動供風裝置,見圖1。冷卻風經(jīng)該裝置后,經(jīng)由Φ 89鋼管進入口階梯橫梁;測量風機出口到橫梁入口間壓力降,得到Δp=1.5 kPa。兩臺風機工作電流遠小于額定電流,標定風量遠小于銘牌風量;此附加阻力導致風機不能克服系統(tǒng)阻力,我們判定脈動供風裝置及其出口管道是熟料急冷的重要“瓶頸”之一。
為降低管道阻力,本次改造拆除了脈動供風裝置及其出口細管,擴展階梯梁端部進口,實現(xiàn)從冷卻風機出口到橫梁入口無收縮截面,并可在線調(diào)節(jié)每根橫梁流量,見圖2。
圖1 脈動供風裝置
圖2 階梯梁風量調(diào)節(jié)
不論是篦冷機殼體內(nèi)部漏風還是內(nèi)部向外部漏風,都會破壞篦冷機“梯度供風”設計理念。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)FM工廠篦冷機存在以下“三大”漏風點:①風室之間“竄風”;②灰斗電動弧形閥向地溝排放粉塵;③往復運動驅(qū)動軸滑板密封裝置向外噴撒粉塵。
2.2.1 消除風室之間竄風
在篦床下部,縱向活動框架穿越隔室墻板處竄風是國內(nèi)外第三代篦冷機的通病,也是各水泥工廠普遍頭痛的問題之一。用我們首創(chuàng)的“三維浮動密封”作為這個部位的主密封,見圖3。它的密封元件帶有凹槽,自鎖彈簧卡在凹槽內(nèi),密封元件既耐熱耐磨又具有自潤滑特性;用我們在國內(nèi)率先應用的“不銹鋼金屬微絲毛刷”作為輔助密封,見圖4。
圖3 主密封
圖4 輔助密封
主密封與輔助密封分別安裝在隔室墻板兩端,徹底杜絕了風室之間竄風。該裝置已使用一年多,遇檢修可向內(nèi)移動,縮小配合間隙,至今效果良好。需要說明的是:①主密封元件是特制的,元件內(nèi)部摻加特定金屬微量元素;輔助密封“勒緊”活動框架方形抱箍,并且不透光,帶有預緊力;②安裝方法與經(jīng)驗非常關鍵;③運行壓力梯度明顯是密封有效與否的證明。
2.2.2 消除灰斗漏風
國內(nèi)外第三代篦冷機灰斗卸料與鎖風,普遍采用電動弧形閥與料位計組合,采用PLC控制定時放料。國產(chǎn)料位計性能不穩(wěn),靈敏度差,壽命低;進口料位計單只價格超萬元?;叶妨衔挥嬍Ш?,電控程序紊亂,導致控制系統(tǒng)失效。目前工廠普遍現(xiàn)狀是采用人工定時手動放料,這個工廠也不例外。我們將篦冷機9個灰斗電動弧形閥、料位計、電控箱拆除,更新9套雙層氣動閘板閥自動控制系統(tǒng),見圖5。
圖5 灰斗卸料鎖風自動控制系統(tǒng)
需要指出:這個系統(tǒng)由多個元器件組成,任何一個元器件質(zhì)量都決定著整個系統(tǒng)的可靠性。各元器件均要適應正壓、高溫、物流小且波動大、磨蝕性強、環(huán)境惡劣等工況。更新后的自控系統(tǒng)用PLC控制、觸摸屏調(diào)節(jié),實現(xiàn)了:①地溝無人化;②卸料與鎖風過程自動化;③地溝粉塵排放為零;④風室不失壓。
2.2.3 消除滑板密封裝置漏風
國內(nèi)外第三代篦冷機往復運動驅(qū)動軸與殼體間配有滑板密封裝置,以補償動靜件的相對位移。該裝置動板裝在軸上,因動板與靜板有摩擦力,磨損后動靜板間產(chǎn)生縫隙,內(nèi)部帶壓粉塵流經(jīng)此縫隙排向外部大氣,既污染環(huán)境,又導致風室失壓,浪費帶壓風能,降低換熱效果。
我們更新了4套經(jīng)特殊設計的新型滑板密封裝置,見圖6,在它的動靜板之間強行加入潤滑劑。在集中潤滑系統(tǒng)主管上開孔,取高壓潤滑脂入兩進兩出分配器,用高壓軟管從分配器出口將潤滑脂引入動板;動板上用進口矩形截面彈簧4點施加可調(diào)軸向力,確保動板始終貼緊靜板;動靜板均由高碳鋼經(jīng)淬火削制而成,壽命超過5年。
圖6 滑板密封裝置
圖7 后向圓弧板葉輪
合理的配風是篦冷機技術改造的核心。如何“把合適的風送到合適的地方”即如何“在不同篦板區(qū)域配置不同的風量風壓”。利用我們多年改造積累的經(jīng)驗,把握好以下環(huán)節(jié):①根據(jù)海拔高度和夏季環(huán)境最高溫度,修正配風量與靜壓;②根據(jù)熟料產(chǎn)量和總用風量,分配各室風量;③根據(jù)各室面積與位置,檢驗風載密度;④選擇經(jīng)實踐檢驗的風機模型。
最后FM工廠篦冷機配置12臺風機,其中7臺是新風機,葉片是后向圓弧板見圖7。它具有靜壓高、效率高等特點。裝機功率1346kW,比改造前降低15kW。配置工況風量約38萬m3/h,比改造前增加3.5萬m3/h。海拔1777m(81.71kPa),單位熟料裝機功率9.7kW/t。單位熟料配置工況風量2.7 m3/kg,折合標況風量1.96 m3/kg。
經(jīng)驗表明:新配置的風機要具有足夠的靜壓,允許一段篦床在“較厚的料層”狀態(tài)下運行是至關重要的。改變冷卻風機的實際配置可能會增加一點兒成本,但是多年多臺篦冷機改造結果表明其成本投入是值得的。
國內(nèi)外第三代篦冷機共同的結構特點是利用充氣梁技術,借此細化供風單元,實現(xiàn)均勻供風、強制供風、順序冷卻。
FM工廠篦冷機充氣梁分布是:入口階梯篦床4根,一室3根,二室4根,三室2根,改造前供風結構見圖8。充氣梁上沒有調(diào)節(jié)閥門,尤其是二、三室6根充氣梁共用一臺2614風機向6根充氣梁兩端同時供風,監(jiān)測運行靜壓發(fā)現(xiàn)嚴重“偏風”,即篦床兩端充氣梁篦板得到的風量不同;現(xiàn)場調(diào)查還發(fā)現(xiàn)距離2614風機較遠側(cè)供風管道已被熟料“堵死”。
我們將2614風機拆除,在篦床兩側(cè)各布置一臺新風機,分別向6根充氣梁單側(cè)供風,解決了“偏風”和遠側(cè)風管“堵死”問題,改造后供風結構見圖9。
圖8 改造前供風結構
圖9 改造后供風結構
在69 m2的篦床面積上冷卻熟料3 300 t/d,單位面積冷卻負荷達47.8 t/(d·m2)。單位面積冷卻負荷是衡量一臺篦冷機冷卻能力的關鍵指標。數(shù)值越大,越難冷卻。丹麥F.L.Smidth最大值取44 t/(d·m2)。本項目要實現(xiàn)達標冷卻,不采取特殊技術措施是難以實現(xiàn)改造目標的。
在FM工廠篦冷機的一、二段間,利用已有兩段篦床“高度差”,布置我們首創(chuàng)的第二固定篦床(稱入口固定篦床為第一固定篦床)。這里位于篦冷機“零壓面”外,對熟料施加強制冷卻,既不影響二次風,也不影響三次風。這里仍在熱量回收區(qū)內(nèi),處于AQC取氣口下方,在此對熟料強制冷卻置換出的熱量進AQC鍋爐,有利于提高余熱發(fā)電量。這里“紅河”仍未消失,“紅河”料雖少,一旦流到篦冷機出口,不僅熱量損失過多,還會造成熟料溫度過高,給下道工序制造麻煩。安裝后的第二固定篦床見圖10。
如在中控或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“紅河”,在線調(diào)節(jié)四個閥門開度見圖11。通過調(diào)節(jié)四列風載密度,可徹底消除“紅河”。
圖10 安裝后的第二固定篦床
圖11 調(diào)節(jié)四列風載密度
重新分配各室橫梁數(shù)量。多年篦冷機改造經(jīng)驗表明:尤其是在熱量回收區(qū)內(nèi),適當減少室內(nèi)橫梁數(shù)量,可顯著改善空氣分布,進而顯著提高換熱效果。
FM工廠篦冷機篦床原為“單擋輪”控制,見圖12。單擋輪的安裝與維修標準是:擋輪與擋板之間受機械原理自由度的限制,必須每側(cè)預留0.5 mm間隙,如不預留此間隙就會斷軸。一個擋輪與兩側(cè)均有間隙的擋板配合最終會偏向一側(cè),久而久之,擋輪與擋板間隙越磨越大,導致篦床橫向跑偏,帶來“四大問題”見表1。
表1 篦床橫向跑偏,帶來“四大問題”
由表1可知,控制篦床橫向跑偏是第三代篦冷機能夠發(fā)揮“高性能”不可缺少的基礎條件之一。我們經(jīng)過多年探索,采用“雙擋輪”控制篦床橫向跑偏,見圖13。擋輪不再受機械原理自由度的制約,兩個擋輪各自圍繞著獨立的立軸旋轉(zhuǎn),同時與側(cè)面擋板全行程接觸,實現(xiàn)了篦床橫向偏擺為零。
圖12 單擋輪裝置
圖13 雙擋輪裝置
2019年2月初,我們派遣了20名熟練安裝工,在FM工廠拆除澆注料后,迅速投入到相關部件拆除工作中,施工過程如下:
(1)入口階梯篦板開孔率測量,利用原入口階梯篦板調(diào)整“阻力降”;
(2)供風管道重新整合;更換5臺風機整機,更換2臺風機機頭(含殼體、葉輪、集流器、調(diào)節(jié)門、臥式消音器、軟聯(lián)接);
(3)拆除一段2根、二段2根橫梁,布置第二固定篦床;精確調(diào)整一、二段篦板的四個間隙;
(4)改造篦下隔室墻板結構,安裝風室之間的復合密封裝置;
(5)安裝雙擋輪裝置;更換灰斗卸料鎖風閥自動控制系統(tǒng);
(6)重新規(guī)劃與布置入口澆注料大壩形狀;安裝9臺黑旋風HXF-100L鋁合金活塞式空氣炮等。
通過15天連續(xù)作業(yè),按期交給FM工廠重新澆注耐火材料。FM工廠篦冷機于2019年3月初投入運行,23~27日連續(xù)5天平均日產(chǎn)熟料3 226.79 t,30日平均熟料產(chǎn)量達到3 320 t/d,比2018年平均熟料產(chǎn)量提高269.79 t/d。FM工廠提供的改造前后技術經(jīng)濟指標對比見表2。
表2 LBTF2750篦冷機改造前后技術經(jīng)濟指標對比
FM工廠篦冷機改造是我們在華新水泥集團內(nèi)第一個篦冷機改造項目,由于FM工廠給出的評價指標比較先進,接下來不到一年,我們對華新水泥YNZT、CQFL、YNJC、YNLJ工廠第三代篦冷機實施了一對一量身定制改造,效果均良好。