獨(dú)傳新,武 浩(中材株洲水泥有限責(zé)任公司,湖南 株洲 412000)
中材株洲水泥有限責(zé)任公司5 000 t/d水泥熟料生產(chǎn)線由中材國際(南京)設(shè)計(jì),預(yù)分解系統(tǒng)配備五級旋風(fēng)預(yù)熱器+噴騰式在線管道分解爐。自2008年建成投產(chǎn)以來,預(yù)分解系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,但煤耗較高,標(biāo)煤耗基本在110 kg/t左右。使用煤矸石后,標(biāo)煤耗降低至106 kg/t,但仍處于較高水平。為進(jìn)一步降低煤耗,公司對預(yù)分解系統(tǒng)進(jìn)行了診斷,通過對比分析,我公司預(yù)分解系統(tǒng)存在的主要問題為一級出口溫度高,投料410 t/h時(shí)一級出口溫度約300℃。經(jīng)理論計(jì)算,預(yù)熱器一級出口每降低10℃,熟料約可降低能耗9.547 kJ/kg(氣體量按1.53 m3/kg計(jì)算),折算為標(biāo)煤即1.36 kg/t??梢娊档皖A(yù)熱器一級出口溫度可顯著降低煤耗。
預(yù)分解系統(tǒng)由預(yù)熱器和分解爐組成,預(yù)熱器內(nèi)主要完成生料懸浮預(yù)熱和氣固分離,分解爐內(nèi)主要完成生料分解過程。預(yù)熱器又可分為旋風(fēng)筒、上升管道和下料管三部分,其中旋風(fēng)筒和下料管主要完成氣固分離,而生料預(yù)熱主要在上升管道內(nèi)完成。由此可見,降低一級出口溫度,節(jié)約煤耗關(guān)鍵在于:
(1)延長生料在上升管道內(nèi)的停留時(shí)間即延長氣固換熱時(shí)間,提高傳熱效率。
(2)增強(qiáng)分解爐縮口噴騰效應(yīng),使煤粉在高溫氣流內(nèi)迅速燃燒,同時(shí)燃燒產(chǎn)生的熱量迅速傳遞給生料。
從預(yù)分解系統(tǒng)出口溫度高的原因分析看,降低一級出口溫度,節(jié)約煤耗的關(guān)鍵在于延長生料在上升管道內(nèi)的停留時(shí)間和增強(qiáng)分解爐縮口噴騰效應(yīng)。2019年大修期間,公司對上述部位進(jìn)行了針對性改造,改造主要分為以下兩個(gè)方面:
(1)各級下料管撒料箱下移,其中入一級旋風(fēng)筒撒料箱下移1.5 m,一、二、三級下料管撒料箱下移1 m,撒料箱下移延長了生料在各級旋風(fēng)筒上升管道內(nèi)的停留時(shí)間,延長了生料與高溫氣流換熱時(shí)間,提高了生料預(yù)熱效率。
(2)縮口由2.45 m×2.45 m方形改為Φ 2.45 m圓形,見圖1,減小縮口通風(fēng)面積,增大縮口風(fēng)速和噴騰效應(yīng),提高煤粉燃盡率,同時(shí)也可避免部分生料短路直接入窯,有利于提高生料分解率,減輕回轉(zhuǎn)窯熱負(fù)荷。
圖1 撒料箱下移現(xiàn)場圖和分解爐縮口改造示意圖
2019年大修期間公司投資約46.86萬元對入一級旋風(fēng)筒撒料箱和一、二、三級下料管撒料箱以及分解爐縮口進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后預(yù)熱器一級出口溫度和標(biāo)煤耗明顯降低。技改具體效果如下:
(1)投料410 t/h,預(yù)熱器一級出口溫度由300℃降低至270℃,按照理論計(jì)算,預(yù)熱器一級出口每降低10℃,約可降低標(biāo)煤耗1.36 kg/t,預(yù)熱器一級出口溫度降低30℃,理論上可降低標(biāo)煤耗,1.36×30÷10=4.08 kg/t。
(2)從盤點(diǎn)結(jié)果看,標(biāo)煤耗由改造前106 kg/t降低至103.17 kg/t,降低2.83 kg/t,每年可為公司節(jié)約原煤6 530 t,原煤價(jià)格按720元/t計(jì)算,每年可為公司節(jié)約成本:6 530 t×720元/t=470.16萬元。
我公司預(yù)分解系統(tǒng)節(jié)煤改造,僅對下料管撒料箱和分解爐縮口進(jìn)行小幅調(diào)整,投資金額少,風(fēng)險(xiǎn)低,但改造效果顯著,是值得在水泥行業(yè)內(nèi)推廣的一項(xiàng)技術(shù)改造。