洪武
(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838100)
在片堿生產(chǎn)中,32%堿液在蒸發(fā)、濃效工序通過(guò)與蒸汽換熱被蒸發(fā)濃縮至70%,之后70%堿液在最終濃縮器降膜管與400 ℃左右的熔鹽進(jìn)行換熱,質(zhì)量分?jǐn)?shù)由70%蒸發(fā)濃縮至98.5%以上,通過(guò)片堿機(jī)制成片堿外售(工藝流程如圖1所示)。
在生產(chǎn)片堿的過(guò)程中,最終濃縮器降膜管為片堿工序的關(guān)鍵設(shè)備,70%堿在降膜管內(nèi)與熔鹽換熱,蒸發(fā)濃縮的熔融堿收集導(dǎo)流至再分配器,同時(shí)將蒸發(fā)出的堿蒸汽進(jìn)行分離。最終濃縮器降膜管的泄漏直接造成片堿主含量不合格。
圖1 片堿生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖Fig.1 Process flow diagram of flake caustic soda production
最終濃縮器降膜管泄漏時(shí),須將成品分離器人孔打開(kāi),查找泄漏的降膜管。檢查泄漏的降膜管時(shí),熔鹽泵必須持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),熔鹽系統(tǒng)溫度在380~410 ℃;成品分離器人孔為DN700,24根M20螺栓。這樣,每次拆除人孔需1 h左右,工作量大,易造成人員燙傷;若是夏天,易造成人員中暑。另外,拆除成品分離器人孔時(shí),必須停止中壓蒸汽吹掃,如果拆除人孔時(shí)間過(guò)長(zhǎng),可能導(dǎo)致下堿管線被熔鹽結(jié)晶堵塞。因此,縮短泄漏降膜管的檢修時(shí)間非常重要。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),降膜管泄漏后,從停車、盲堵降膜管到系統(tǒng)開(kāi)車,大概需要340 min。開(kāi)、停車時(shí)間180 min,操作步驟相對(duì)固定,無(wú)縮減時(shí)間的可能;在工器具準(zhǔn)備充足的情況下,盲堵降膜管約為40 min,無(wú)縮減時(shí)間的可能。打開(kāi)成品分離器人孔和安裝人孔約為120 min,用時(shí)長(zhǎng)的主要原因是成品分離器人孔距離墻體僅80 cm,作業(yè)空間相對(duì)狹小,作業(yè)不便;另外,熔鹽系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行,溫度在380~410 ℃,操作人員無(wú)法持續(xù)作業(yè),且存在安全風(fēng)險(xiǎn)。
分析后認(rèn)為,如果只是單純地檢查泄漏的降膜管是不需要DN700的視野。隨即制定了改進(jìn)方案:在成品分離器DN700人孔上增加DN200觀察孔(如圖2所示),觀察孔對(duì)準(zhǔn)成品分離器下堿收集槽,降膜管泄漏,熔鹽會(huì)從下堿收集槽流出,通過(guò)觀察孔查看降膜管,就可判斷泄漏的降膜管。
圖2 成品分離器人孔增加DN200觀察孔示意圖
成品分離器人孔增加觀察孔后,由于系統(tǒng)是負(fù)壓操作,只需要6根M16的螺栓就能將其密封,每次降膜管泄漏,只需要5 min就能完成泄漏降膜管的檢查工作。每次停車處理降膜管時(shí)間由平均340 min降低至230 min,節(jié)約檢修處理時(shí)間110 min,減少因降膜管泄漏對(duì)片堿產(chǎn)量的影響25.2 t。
通過(guò)對(duì)成品分離器觀察孔的改造,實(shí)現(xiàn)了小投入、大產(chǎn)出的理想效果,為員工減少了工作量,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。