黃金豹
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責任公司,河南 平頂山 467242)
河南神馬氯堿發(fā)展有限責任公司(以下簡稱“神馬氯堿發(fā)展”)是以生產(chǎn)燒堿和PVC樹脂為主、液氯和鹽酸為輔的氯堿企業(yè)。燒堿產(chǎn)能30萬t/a,PVC樹脂30萬t/a(10萬t/a和20萬t/a兩條生產(chǎn)線),副產(chǎn)高純鹽酸10萬t/a。
氯化氫合成爐是氯堿生產(chǎn)中的關鍵設備,神馬氯堿發(fā)展技術人員堅持不斷地對其進行優(yōu)化,自主開發(fā)了合成爐自動點火裝置和視鏡清潔裝置,并優(yōu)化了吸收工藝,均取得了良好效果。
神馬氯堿發(fā)展氯化氫合成爐采用的是二合一石墨合成爐,包括副產(chǎn)熱水和副產(chǎn)蒸汽兩種類型。合成爐采用自動點火,設有火焰安全聯(lián)鎖和遠程視頻監(jiān)控等,改善了現(xiàn)場工作環(huán)境,降低了勞動強度。
技術人員借鑒傳統(tǒng)自動點火裝置與人工點火的優(yōu)點,自主研發(fā)了一套新的自動點火裝置。該裝置包括含助燃氣的點火槍、現(xiàn)場執(zhí)行裝置和控制系統(tǒng)3個部分。
(1)點火槍。
點火槍由混合燃燒器、輸送管道、支架組成,主要部分混合燃燒器結(jié)構如圖1所示。
1—支架;2—空氣管道及分布器;3—氫氣管道。圖1 混合燃燒器結(jié)構示意圖Fig.1 Diagram of structure of mixed gas burner
在混合燃燒器中,空氣在分布器的作用下分成兩層,包裹著中心的氫氣束,確保氫氣燃燒充分。支架的作用是便于將點火槍固定,保證點火槍不移位、火焰不熄滅。
(2)現(xiàn)場執(zhí)行裝置。
現(xiàn)場執(zhí)行裝置主要包括切斷閥、節(jié)流孔板、點火閥、調(diào)節(jié)閥等,自動點火工藝流程如圖2所示。
氯氫氣管道設有主路調(diào)節(jié)閥、主路切斷閥、點火閥、節(jié)流孔板以及置換閥。氫氣管道上還有一個充氮閥。
(3)控制系統(tǒng)。
神馬氯堿發(fā)展點火控制系統(tǒng)是在原DCS基礎上進行的技術改造,增加了點火控制邏輯,具有如下功能:①氯氫氣管道上的主路切斷閥和點火閥的打開;②若點火失敗,則關閉主路調(diào)節(jié)閥、主路切斷閥、點火閥和節(jié)流孔板,并打開充氮自控閥。
當合成爐氮氣置換10 min(氣體體積是合成爐空腔容積的10倍多)、含氫分析合格后,將點火槍放置在合成爐燃燒器一側(cè),點擊DCS“一鍵點火”,現(xiàn)場主路切斷閥打開到位后,點火閥打開,氯氣和氫氣經(jīng)節(jié)流孔板到達合成爐燃燒器,混合氣體遇點火槍明火后開始燃燒,點火成功。若點火槍火焰熄滅,則點火失敗,點擊DCS“一鍵停爐”,關閉上述4臺閥門,打開充氮自控閥,打開氯化氫吸收系統(tǒng)。
神馬氯堿發(fā)展研發(fā)的自動點火裝置結(jié)構簡單、操作方便,而且維護成本低;另外,該裝置提高了點火成功率,縮短了合成爐點火時間,應用效果良好。
合成爐視鏡在合成爐點火、運行等過程中發(fā)揮著重要作用。在合成爐運行中,視鏡經(jīng)常模糊(如圖3所示),難以觀察到火焰顏色、火焰束等重要信息,制約火檢裝置檢驗效果。為解決此難題,技術人員曾提出多種措施,實現(xiàn)視鏡自清洗。視鏡清潔裝置經(jīng)多次改良(如機械法[1]、自動噴水清洗法等),均沒有達到預想效果,視鏡清晰度難以保持較長時間。
圖3 安裝清潔裝置之前的視鏡Fig.3 A sight glass without a cleaning device
神馬氯堿發(fā)展技術人員經(jīng)過反復試驗,采用冷卻視鏡的辦法[2]解決了此難題。合成爐視鏡清晰度保持時間由1周延長至1年以上,運行效果良好。增加自動清潔裝置后視鏡效果如圖4所示。
圖4 安裝清潔裝置后的視鏡Fig.4 A sight glass with a cleaning device
采用視鏡自動清潔裝置后,視鏡清晰度大幅提高,火焰監(jiān)控探頭能準確判斷火焰狀態(tài),誤判減少,合成爐安全運行得到了保障。同時,為火焰視頻在線監(jiān)控提供了保障,降低了人工勞動強度。
與氯化氫合成爐配套的氯化氫吸收裝置包括3部分:吸收塔、供水泵、風機或噴射泵。該系統(tǒng)的作用是吸收事故氯化氫,并在點火前置換合成爐。
改造前,神馬氯堿發(fā)展吸收系統(tǒng)工藝流程如圖5所示。 HCl吸收系統(tǒng)由兩級降膜吸收塔、一級尾氣吸收塔及水流噴射泵組成。吸收水分別由純水泵、循環(huán)吸收水泵提供,水流噴射泵主要用于開車前合成爐空氣置換[3]。另外,廢氣吸收裝置由填料吸收塔、引風機組成,吸收水由循環(huán)吸收水泵提供。
1—純水槽;2—純水泵;3—冷凝液封槽;4—一級降膜吸收器;5—二級降膜吸收器;6—尾氣吸收器;7—水流噴射泵;8—積液槽;9—循環(huán)吸收水槽;10—循環(huán)吸收水泵;11—廢氣吸收裝置。
在運行過程中,該系統(tǒng)逐漸暴露出以下問題。
(1)點爐時,水流噴射泵運行,稀酸濺出積液槽,腐蝕裝置框架。
(2)合成爐正常運行時,水流噴射泵停運,循環(huán)吸收水泵長時間做無用功。
(3)吸收水經(jīng)水流噴射泵噴出后至積液槽,然后匯至循環(huán)吸收水槽。因為積液槽是敞口,水流泵金屬支架、固定螺栓、法蘭等易受腐蝕,鐵銹經(jīng)常墜落至集水槽內(nèi),造成吸收水受污染,鐵離子、游離氯含量偏高,不能用于生產(chǎn)高純鹽酸,只能用于生產(chǎn)低附加值的普通鹽酸,每年約4 000 t。
針對以上問題,技術人員分析了水流噴射泵作用及循環(huán)吸收水污染原因,一致認為:①水流噴射泵僅作為置換合成爐使用,而自動點火實現(xiàn)后,氮氣置換合成爐,且在氮氣保護環(huán)境下,實現(xiàn)點火,這樣完全可以省去水流噴射泵;②在圖5中,循環(huán)吸收水泵還為廢氣吸收裝置提供吸收水,這些廢氣主要來自酸罐、氯化氫取樣分析排放的氣體,這些氣體多為合成的氯化氫、空氣等,且吸收塔密閉,吸收水不易受到污染。因此,循環(huán)水污染源主要是積液槽回水,與廢氣吸收裝置回水無關。將廢氣吸收塔的吸收水用純水替代,用于生產(chǎn)高純鹽酸。
改造措施如下:拆除水流噴射泵、純水泵、純水槽等設備,將循環(huán)吸收水槽改造為純水槽,并用純水泵替換循環(huán)吸收水泵。改造后的工藝流程如圖6所示。
1—冷凝液封槽;2—一級降膜吸收器;3—二級降膜吸收器;4—尾氣吸收器;5—純水槽;6—純水泵;7—廢氣吸收裝置。
改造后,循環(huán)吸收水泵停用,功率55 kW,年運行時間8 000 h,電價以0.65 元/(kW·h)計,則每年節(jié)省電費:55×8 000×0.65=28.6萬(元)。普通鹽酸處置費以200元/t計,每年節(jié)約處置費:200×4 000=80萬(元)。
神馬氯堿發(fā)展技術人員自主開發(fā)了合成爐自動點火裝置,該裝置投資小、可靠性高;自主研發(fā)了視鏡清潔裝置,解決了長期困擾行業(yè)的難題;改造了吸收系統(tǒng),既保障了安全環(huán)保,又降低了裝置運行費用,每年降低約110萬元。