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      700 MW燃煤電廠含氨氮廢水處理技術(shù)應(yīng)用分析

      2020-11-06 06:20:50
      黑龍江電力 2020年3期
      關(guān)鍵詞:塔內(nèi)灰渣爐渣

      邵 華

      (廣東省能源集團(tuán)有限公司珠海發(fā)電廠,廣東 珠海 519050)

      0 引 言

      某700 MW燃煤電廠廢水排放面臨的主要環(huán)保風(fēng)險是氨氮超標(biāo)。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)再生時,將產(chǎn)生含氨氮濃度較高的廢水,這部分廢水直接排放或者與其他工業(yè)廢水混合稀釋后排放,都易導(dǎo)致外排廢水中氨氮濃度超過排放標(biāo)準(zhǔn)15 mg/L。為徹底杜絕環(huán)保隱患,該廠進(jìn)行了含氨氮廢水的處理研究[1],以實(shí)現(xiàn)氨氮達(dá)標(biāo)排放、廢水綜合利用的目標(biāo)。

      1 項目概況

      某電廠2臺700 MW火力發(fā)電機(jī)組,分別于2000年4月和2001年2月投入商業(yè)運(yùn)行。該廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的高速混床采用除鹽水稀釋的高純鹽酸、氫氧化鈉進(jìn)行再生。陽樹脂再生廢水中含有大量的Cl-、NH4+,少量的硬度離子及鐵的腐蝕產(chǎn)物;陰樹脂再生廢水中含有大量的Na+及少量的硬度離子;二者混合后成為主要含氯化鈉和氨氮的再生廢水,再生廢水量約為2 000 m3/月。

      1.1 原精處理再生廢水處理工藝

      電廠精處理再生廢水原設(shè)計采用中和法進(jìn)行處理,如圖1所示。精處理再生廢水首先收集在中和池內(nèi),用噴射器加入酸或堿,并通過鼓風(fēng)充分混和。當(dāng)pH值調(diào)整到6~9后,排至大海。該工藝僅解決了廢水酸堿度的問題,未考慮存在氨氮超標(biāo)的風(fēng)險。

      圖1 精處理再生廢水原設(shè)計處理工藝

      1.2 精處理再生廢水和電廠渣水水質(zhì)

      1.2.1精處理再生廢水水質(zhì)

      精處理再生廢水水質(zhì)見表1、表2。

      表1 中和池精處理再生廢水水質(zhì)

      表2 中和池精處理再生廢水水質(zhì)連續(xù)監(jiān)測情況

      由表1、表2可以看出,精處理再生廢水中Ca2+、Mg2+等離子含量較低,電導(dǎo)率、Cl-含量和氨氮含量波動較大。電導(dǎo)率在2 660~22 800 μS/cm范圍內(nèi);Cl-含量在940~5 100 mg/L范圍內(nèi);氨氮含量波動范圍為2.4~510 mg/L,波動幅度極大。

      據(jù)統(tǒng)計,電廠鍋爐系統(tǒng)全年因爐水加氨處理,需消耗25%的濃氨水約40 t。不考慮氨逃逸損失,這些氨最終進(jìn)入精處理再生高鹽廢水中,全年水量約為24 000 t(每月約2 000 t),因而算出該廢水氨氮含量平均為312 mg/L。運(yùn)行試驗(yàn)表明,氨在凝汽器和除氧器中的損失率約為20%~30%。據(jù)此,推算出電廠精處理廢水氨氮含量平均約為230~ 250 mg/L。

      1.2.2 電廠渣水水質(zhì)

      分別取1號、2號撈渣機(jī)溢流池中的渣水進(jìn)行監(jiān)測,渣水水質(zhì)指標(biāo)見表3。

      表3 電廠1號、2號撈渣機(jī)溢流池中的渣水水質(zhì)指標(biāo)

      從表3知,電廠渣水水質(zhì)較為穩(wěn)定,電導(dǎo)率在3 530~4 650 μS/cm范圍內(nèi),氨氮含量變化較小為3.65~6.05 mg/L,COD 含量僅為4.4~10.2 mg/L。

      2 含氨氮再生廢水處理方案對比選擇

      2.1 脫氣膜技術(shù)

      脫氣膜技術(shù)是一種利用微孔疏水性膜將氣、液兩相分隔開來,并為氣、液兩相間的傳質(zhì)提供接觸面積的新型高效膜分離技術(shù),可用于水溶液中揮發(fā)性、反應(yīng)性溶質(zhì)如 NH3、CO2、SO2等的脫除[2]。

      2.2 電解制氯技術(shù)

      由于電廠精處理再生廢水具有結(jié)垢離子極少,氯化鈉含量高的特點(diǎn),因此,可以采用電解原理去除氨氮。一方面,在電極表面直接進(jìn)行氨氮氧化降解過程;另一方面,電解過程中,水中的氯離子會在陽極發(fā)生反應(yīng),生成氧化性很強(qiáng)的活性氯(C12,HClO,ClO-等),活性氯再與氨氮反應(yīng),去除廢水中的氨氮。因此,可通過電化學(xué)作用去除全部氨氮,同時可充分利用其中的Cl-資源來制取品質(zhì)合格的次氯酸鈉[3]。

      2.3 渣水吹脫綜合利用方案

      吸附法是去除廢水中氨氮的一種常見方法,具有工藝簡單、效果穩(wěn)定、操作方便、成本較低的特點(diǎn)。目前常用的吸附劑有活性氧化鋁、廢石、活性炭和爐渣等。爐渣是燃煤鍋爐煤炭燃燒后的融熔產(chǎn)物,含有二氧化硅和大量鎂、鈣、鋁、鐵等的堿性氧化物以及吸附能力較強(qiáng)的殘?zhí)?,其化學(xué)組成見表4;同時,爐渣還具有結(jié)構(gòu)疏松,表面及內(nèi)部孔隙極多等特點(diǎn),因而可用作吸附劑來吸附廢水中的氨氮、COD等污染物。由于爐渣是燃煤電廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)量很大的副產(chǎn)物,十分廉價易得,用它來吸附廢水中的氨氮后綜合利用,無二次污染產(chǎn)生,可以達(dá)到“以廢治廢”的效果[4-5]。

      表4 爐渣化學(xué)成分

      研究表明,影響爐渣吸附氨氮效果的主要因素有爐渣化學(xué)組分、爐渣量、廢水 pH、溫度和吸附時間等。爐渣化學(xué)組分中,SiO2及Al2O3等活性物含量越高,越有利于氨氮的吸附;爐渣量越多,提供的吸附活性點(diǎn)位越多,吸附氨氮越多。

      2.4 工藝方案比較

      對脫氣膜技術(shù)、電解制氯技術(shù)、渣水吹脫綜合利用3種處理工藝進(jìn)行比較,比較結(jié)果見表5。

      表5精處理含氨氮廢水處理方案比較

      從表5對比結(jié)果可知,渣水吹脫綜合利用方案工程改造量小,操作簡單,投資和運(yùn)行成本最低。因此,選定此工藝方案。

      3 渣水吹脫綜合利用

      3.1 渣水吹脫可行性試驗(yàn)驗(yàn)證

      按渣水吹脫綜合利用方案,進(jìn)行精處理再生含氨氮廢水灰渣吸附和氨氮吹脫試驗(yàn)驗(yàn)證。

      3.1.1 灰渣吸附試驗(yàn)

      將電廠多次精處理再生廢水水樣混勻,得到混合后的水樣總計10 L。測得混合水樣pH為12.06,氨氮含量為197 mg/L。取上述水樣各1 L分別置于3個燒杯中,均調(diào)節(jié)pH 至9.5,隨后依次加入從電廠取來的濕渣[1]20 g、50 g 和 100 g;水浴加熱保持溫度 45 ℃,吸附時間為3 h。試驗(yàn)結(jié)束后,所得試驗(yàn)結(jié)果見表6。

      從表6可以看出,灰渣對氨氮有一定的吸附去除效果,氨氮去除率約為25%~30%。但是在該試驗(yàn)條件下,氨氮去除率隨著灰渣量的加大幾乎沒有上升。

      表6 精處理含氨氮廢水灰渣吸附試驗(yàn)結(jié)果

      3.1.2 氨氮吹脫試驗(yàn)

      氨氮吹脫試驗(yàn)裝置由曝氣鼓風(fēng)機(jī)、可調(diào)節(jié)流量的轉(zhuǎn)子流量計、恒溫水浴鍋、容積為2 L 的燒杯及圓盤曝氣頭等主要設(shè)備組成。試驗(yàn)時,取 2 L混合水樣置于燒杯中,通過水浴加熱控制溫度為 45 ℃,曝氣流量控制為 30 L/min;吹脫過程中每隔 15 min 取樣一次分析測定氨氮。試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

      從圖2可以看出,隨著吹脫時間的增加,氨氮含量逐步下降。吹脫時間為30 min,此時氣液比為450,廢水氨氮含量降至 92 mg/L,氨氮去除率為53.5%;至吹脫時間90 min 時,氨氮含量降至30 mg/L;吹脫 2.5 h 后,廢水氨氮含量降至 11.4 mg/L,滿足排放標(biāo)準(zhǔn)15 mg/L。上述灰渣吸附和氨氮吹脫試驗(yàn)結(jié)果表明,精處理再生廢水渣水吹脫綜合利用方案成熟可行,可實(shí)現(xiàn)廢水氨氮達(dá)標(biāo)排放。

      3.2 含氨氮再生廢水渣水吹脫綜合利用工藝

      3.2.1 渣水吹脫綜合利用工藝流程

      精處理再生廢水渣水吹脫綜合利用工藝流程如圖3所示。

      圖3 精處理再生廢水渣水吹脫綜合利用工藝流程

      精處理再生廢水直接用泵輸送至新建的均質(zhì)調(diào)節(jié)池,進(jìn)行水質(zhì)、水量調(diào)節(jié),減小廢水pH 和氨氮含量波動(據(jù)監(jiān)測,廢水pH 通??蛇_(dá)11.5 以上)。調(diào)節(jié)池容積為400 m3(兩座),廢水平均停留時間可達(dá)14天。調(diào)節(jié)池出水進(jìn)入氨氮吹脫塔中進(jìn)行吹脫,使其氨氮含量降至100 mg/L 以下。經(jīng)過吹脫的含氨氮廢水被泵至撈渣機(jī)補(bǔ)水處,再與除灰水箱的來水混合,在渣水系統(tǒng)的內(nèi)部循環(huán)。在沖渣過程中,廢水中的一部分氨氮被灰渣吸附,另一部分被渣水帶走,收集至1號、2號普通廢水池和1號酸堿廢水池,經(jīng)工業(yè)廢水系統(tǒng)處理后進(jìn)入工業(yè)廢水清水池,大部分仍回用至渣水系統(tǒng)。其余一部分回用至脫硫和煤場沖洗系統(tǒng),剩余的廢水作為末端廢水,與脫硫廢水一起排入2號酸堿廢水池。由于脫硫廢水氨氮含量極低,經(jīng)混合后可確保氨氮達(dá)標(biāo)排放。在2號酸堿廢水池出口安裝氨氮在線監(jiān)測儀,實(shí)時監(jiān)測外排廢水中氨氮濃度。經(jīng)吹脫塔吹脫的含氨廢氣采用吸收塔吸收,并選擇質(zhì)量分?jǐn)?shù)15%的稀磷酸作為吸收液;經(jīng)吸收后的尾氣安全排放。吸收液吸收氨氣形成的銨鹽可作為肥料用于廠區(qū)綠化。

      3.2.2 氨氮廢水循環(huán)吹脫工藝流程

      氨氮廢水循環(huán)吹脫工藝流程如圖4。

      圖4 氨氮廢水循環(huán)吹脫工藝流程圖

      由圖4可以看出,空氣的循環(huán)同廢水的傳輸過程是相反的。風(fēng)機(jī)和吸附塔循環(huán)泵啟動后,均質(zhì)調(diào)節(jié)池中的含氨氮廢水輸送至2號吹脫塔內(nèi),含氨氮廢水首先經(jīng)過吹脫塔內(nèi)的噴頭,在噴頭的擴(kuò)散噴灑作用下噴灑到2號吹脫塔內(nèi),再經(jīng)過塔內(nèi)填料的分流擴(kuò)散作用,極大地擴(kuò)大了流動的空氣和廢水之間的接觸面積,使得含氨氮廢水內(nèi)的大部分銨離子變?yōu)榘睔猓?號吹脫塔內(nèi)被吹離出廢水。吹離了大部分銨離子的廢水,在2號吹脫塔塔底匯集,達(dá)到一定液位高度后,通過2號塔輸送泵輸送至1號吹脫塔。廢水在1號吹脫塔內(nèi)經(jīng)過同2號吹脫塔相似的處理,使得廢水內(nèi)絕大部分的銨離子已經(jīng)變?yōu)榘睔鈴膹U水中吹離。

      3.2.3 渣水吹脫綜合利用的主要系統(tǒng)

      渣水吹脫綜合利用主要包括如下系統(tǒng)。

      1)均質(zhì)調(diào)節(jié)系統(tǒng):均質(zhì)調(diào)節(jié)池400 m3,兩座,可容納14天的再生廢水量,待水質(zhì)均勻后通過廢水泵輸送至吹脫塔。

      2)加藥系統(tǒng):為保證系統(tǒng)的處理效果,提高氨氮的脫除效率,需要調(diào)節(jié)廢水pH至11.5以上。本系統(tǒng)用隔膜計量泵把堿液加入混合器中,能夠做到精準(zhǔn)加藥。

      3)吹脫系統(tǒng):采用兩級吹脫工藝,吹脫塔內(nèi)部填充聚丙烯拉西環(huán)填料,每級吹脫效率可達(dá)80%以上,兩級綜合吹脫效率可達(dá)95%以上。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù),入口氨氮為302 mg/L,出口氨氮為0.6 mg/L,去除效率超過99%。

      4)吸附系統(tǒng):采用磷酸作為吸附劑,吹脫塔內(nèi)吹離的氨氣在吸附塔內(nèi)最終生成磷酸銨,用于廠區(qū)內(nèi)綠化灌溉。

      3.2.4 渣水吹脫綜合利用工藝優(yōu)點(diǎn)

      1)去除率高,在理想條件下,效率可以達(dá)到99%,日常可保持在90%以上。根據(jù)2019年2月26日現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù),入口氨氮為302 mg/L,出口氨氮為0.6 mg/L,去除效率達(dá)99.8%。

      2)封閉循環(huán)系統(tǒng),空氣在兩級吹脫塔和吸收塔內(nèi)形成循環(huán),有效地避免了氨氣外排造成的異味和污染等。

      3)處理后的廢水回收作為沖灰渣水,節(jié)約水資源。

      4)氨氣通過磷酸吸收后生成銨鹽,與生活廢水混合后可用于園林綠化灌溉。

      5)由于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和化學(xué)反應(yīng)會引起溫度升高,采用循環(huán)方式具有一定節(jié)能效果。

      4 結(jié) 語

      含氨氮廢水經(jīng)渣水吹脫工藝處理后,出水回收用于沖灰渣,可節(jié)約生水用量約24 000 t/年,節(jié)省費(fèi)用1.44萬元。系統(tǒng)產(chǎn)生的銨鹽可用于廠內(nèi)園林綠化灌溉,每年產(chǎn)生銨鹽約40 t,節(jié)約氨肥成本 8萬元。系統(tǒng)的投運(yùn)可有效避免廢水外排帶來的環(huán)保風(fēng)險,避免氨氣逃逸對環(huán)境造成的異味和二次污染。 此次改造可降低電廠的環(huán)保壓力、改善當(dāng)?shù)氐乃h(huán)境質(zhì)量,環(huán)保效益顯著。

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