紀元 趙丹丹 陳朋(遼陽石化分公司動力廠,遼寧 遼陽 111000)
在尼龍、己二酸的化工生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生高濃度的有機醇酮廢水,醇酮廢水不易降解,在傳統(tǒng)的處理方法中,通常采用焚燒的方法,利用焚燒爐對高濃度廢液進行焚燒,將高濃度有機醇酮廢水轉化為水和二氧化碳等無害的物質排放。傳統(tǒng)焚燒方法處理醇酮廢水存在著成本高、焚燒廢氣處理復雜、對大氣環(huán)境影響較大的缺點。目前,對于高濃度有機廢水的處理,在污水處理工藝中有各種工藝組合,普遍存在工藝鏈較長、構筑物較多、運行管理復雜、投資較大的特點。本文通過在采用A/O生化工藝法污水處理裝置的生產(chǎn)過程中,加入不同量的高濃度有機醇酮廢水與金興化工廠下排的高總氮廢液混合處理,研究C/N比對污水處理裝置出水水質的影響,研究采用A/O工藝法處理高COD和高總氮廢水的可行性,并對如何有效利用污水中碳源進行部分探討。
醇酮廢水的產(chǎn)生是在環(huán)己烷加氫氧化生成環(huán)己醇/酮混合物的過程中及環(huán)己醇/酮混合物氧化生成己二酸的過程中產(chǎn)生的一種化工廢水。該種廢水的特點是pH低、含有硝酸成分、COD值高(COD在10000mg/L至50000mg/L之間,平均值在30000mg/L左右),屬于高濃度有機廢水。具體見表1所示。
表1 醇酮廢水的性質
金興化工廠廢水的特點是pH低、COD值較高(COD在2000mg/L至15000mg/L之間,平均值在7000mg/L左右),總氮高(TN在500mg/L至15000mg/L之間,平均值在2000mg/L左右)。具體見表2所示。
表2 金興化工廠廢水的性質
傳統(tǒng)的處理方法是采用焚燒法在高溫下(1200℃)將此種高濃度有機廢水分解為二氧化碳和水,以達到無害化處理的目的。傳統(tǒng)處理方法存在著能耗高、煙氣產(chǎn)生二次污染、焚燒爐運行控制復雜、焚燒過程中的安全性要求較高等弊端。采用A/O生化工藝法替代焚燒方法處理高COD高總氮廢水,有操作安全、控制簡單、能耗較低、對污水中碳源利用率高的優(yōu)點。
筆者通過對在采用A/O生化工藝法處理化工污水的某石化分公司污水處理裝置(設計生化處理能力為水量400m3/h,進水COD值2200mg/L)的生產(chǎn)過程中,向裝置進水中投加不同C/N比廢水的生產(chǎn)實踐進行研究,得出基于生產(chǎn)實踐的C/N比對污水處理裝置出水COD、出水TN、好氧池溶解氧、好氧池污泥沉降比、污泥指數(shù)及生物相變化的關系,說明在采用A/O生化工藝法處理化工污水的污水處理裝置中,投加醇酮廢水,適量調配C/N比,可以實現(xiàn)在不影響裝置穩(wěn)定運行情況下,高COD高總氮廢水的生物化學降解。
取2020年該裝置連續(xù)14天運行數(shù)據(jù)與C/N比進行比較,可以看出,在裝置適量投加醇酮廢水(該種醇酮廢水的COD在10000mg/L~50000mg/L之間),調整C/N比,當C/N比在5附近時,裝置曝氣池進水COD,TN值在工藝參數(shù)范圍內時,裝置出水COD,TN值有所上升,但總體影響不大。具體見表3、圖1。
表3 廢水C/N比對裝置出水COD、TN
圖1 裝置進水和二沉池出水的COD、TN平均值變化圖
在向裝置曝氣池加入醇酮廢液后,好氧池溶解氧平均濃度并未受較大影響。但由于裝置好氧池為兩格運行,其中個別格內溶解氧分析出現(xiàn)泥上浮的情況,說明醇酮廢水對裝置的活性污泥有一定的毒性,會造成活性污泥輕微中毒上浮,上浮污泥可隨污水快速排出。
在向裝置好氧池加入醇酮廢液后,好氧池溶SVI值較高,說明醇酮廢水對裝置的活性污泥有一定的影響,過多的有機物粘附在活性污泥表面,造成SVI值升高,但并未對裝置的穩(wěn)定運行造成較大影響。
由于裝置采用A/O生化工藝法,污水在裝置缺氧池內停留時間較長,可達到20個小時以上,有充分的反應時間。同時,由于好氧池采用鼓風曝氣,從進水端至出水端,有96條曝氣帶,在運行中,根據(jù)運行的需要,可將部分支管曝氣帶的曝氣量減少,在好氧池內形成好氧、缺氧、好氧的交替環(huán)境,在這種環(huán)境中,會有部分缺氧菌及兼氧菌存在。形成一種連續(xù)性的A/O單元,從而可以對高濃度有機廢液進行降解。
微生物對眾多的有機酸都可以通過有氧途徑降解,其中最基本最典型的有機酸徹底降解就是丙酮酸氧化反應進入三羧酸循環(huán)的有氧降解途徑。三羧酸循環(huán)的反應主要是通過能夠進行三羧酸循環(huán)的酶的作用來進行的,不同菌種的三羧酸循環(huán)酶的活性各不相同,其中醋酸桿菌的三羧酸循環(huán)酶的活性較強[1]。其他小分子有機酸或大分子或高分子有機酸是否可以通過微生物厭氧呼吸、有氧呼吸徹底降解?從許多科學實驗和大量工業(yè)有機污水處理實踐來看,答案是肯定的。但大分子或高分子有機酸降解所經(jīng)歷程比較多樣而復雜。最終都到達簡單的羧酸化合物或羥基酸化合物或羰基酸化合物而進入三羧酸循環(huán)。
筆者認為醇酮廢水的降解是在由特定的酶將環(huán)己醇/酮的苯環(huán)構造先變成直鏈構造的有機物,進而形成丙酮或者丙酮酸,然后進入三羧酸循環(huán)進行降解。320裝置A/O生化工段活性污泥由于長期處于偏酸性的環(huán)境中生長,進水中長期含有少量醇酮廢水,經(jīng)過長期馴化,活性污泥菌種中醋酸桿菌及可以進行三羧酸循環(huán)的細菌已經(jīng)被強化。因此,在向A/O生化工段進水中加入不超過曝氣池活性污泥承受量的微量醇酮廢水時,并調節(jié)C/N比,對A/O生化工段的處理能力無較大影響,裝置運行穩(wěn)定,出水達標。但由于醇酮廢水不易降解的特性,導致在320裝置A/O生化工段進水中投加的醇酮廢水量超過一定限值后,就會對A/O生化工段活性污泥的活性產(chǎn)生影響,從而導致系統(tǒng)COD和TN處理能力急劇下降,導致裝置出水COD、TN值上升較多。
通過在某公司污水處理裝置的生產(chǎn)實踐表明,可以通過A/O生化工藝,通過控制缺氧池C/N比,好氧池各部分的溶解氧濃度,優(yōu)化A/O生化工段處理高濃度廢水的功能。對化工生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的高COD高總氮有機廢水進行生物降解,在裝置加入適量的高濃度有機醇酮廢水后,不會對現(xiàn)有污水處理裝置的出水產(chǎn)生較大影響,合理利用污水中碳源處理污水中TN,減少醋酸鈉使用量,節(jié)能降耗,裝置生產(chǎn)運行穩(wěn)定。但在醇酮廢水投加量超過一定量后,會導致生產(chǎn)裝置活性污泥產(chǎn)生中毒跡象,裝置出水COD值明顯升高,TN處理能力下降。要想進一步提高現(xiàn)有A/O生化工藝法裝置的高COD高總氮廢水處理能力,還需要今后不斷從高COD高總氮廢水的生物降解機理上進行深入研究。