丁利軍
摘要:隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,環(huán)保被提升到了新的高度,特別是廢水處理要充分地結(jié)合這地區(qū)的環(huán)保要求來做好相關(guān)的工作。本文主要講述脫硫廢水處理技術(shù)的現(xiàn)狀以及靖海電廠脫硫廢水零排放工藝。
關(guān)鍵詞:電廠 廢水 零排放
1? 引言
社會(huì)和經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展,國(guó)家對(duì)于環(huán)保的要求也逐步提高。各類能源企業(yè)的從事者要保證能源數(shù)量需求,滿足社會(huì)大眾的同時(shí),也應(yīng)當(dāng)努力地提升自身的業(yè)務(wù)質(zhì)量,特別是在生態(tài)保護(hù)事業(yè)方面多下功夫,解決傳統(tǒng)模式下存在的各類污染問題。筆者試圖通過靖海電廠脫硫廢水零排放工藝為例,來講述火電廠在環(huán)保方面的作為。
2? 脫硫廢水處理現(xiàn)狀
在傳統(tǒng)模式下所采取的石灰石石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,吸收劑在循環(huán)過程中摻雜各類雜質(zhì)以及懸浮物的濃度越來越多。因此就會(huì)帶來很多的問題,所以在實(shí)際系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,必須要保證其濃度不能超過上限,如果達(dá)到了一定數(shù)值,就必須要立刻排出廢水。這部分廢水就是本文中所提到的脫硫廢水,在燃煤電廠的實(shí)際系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所排出的脫硫廢水,大體包括以下幾個(gè)方面的特性。
首先,大部分的水pH都在4.5-6.5的數(shù)值范圍之間,因此整體上是呈現(xiàn)酸性的。其次,這些廢水的含鹽量是非常高的,濃度大致在20-50g/l。在硬度方面也是相對(duì)比較高的,存在著高風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)。尤其是經(jīng)過濕法脫硫后,鈣離子的濃度非常高。此外,在懸浮物方面整體的含量也比較高,成分也很復(fù)雜,水質(zhì)沒有達(dá)到均衡的穩(wěn)定效果,氯離子含量也很高,會(huì)導(dǎo)致其腐蝕性很強(qiáng),沒有辦法快速安全地回收進(jìn)來。因此,脫硫廢水事實(shí)上很難完全徹底的處理,使其達(dá)到各種性價(jià)比和安全要求,這也是其實(shí)現(xiàn)零排放的重要制約。所以在具體的實(shí)現(xiàn)中,就是對(duì)此做出處理。
傳統(tǒng)的脫硫廢水處理方法在技術(shù)方面都有各自的不同,比如通過灰?guī)旎覉?chǎng)使用、原煤噴淋或者灰渣循環(huán),但這幾種方式的廢水使用量較少,同時(shí)對(duì)設(shè)備的腐蝕比較嚴(yán)重,因此會(huì)對(duì)整體的安全運(yùn)轉(zhuǎn)帶來不小的隱患。
而三聯(lián)箱法對(duì)于離子的去除具有選擇性,因此所排出污水的含鹽量較高,在回收方面相對(duì)比較困難。脫硫廢水的水質(zhì)復(fù)雜,要實(shí)現(xiàn)零排放,需要充分地做出相應(yīng)的研究,在考慮數(shù)值的基礎(chǔ)之上做出分層次的處理。由此看來,傳統(tǒng)脫硫廢水處理技術(shù)存在一些缺陷和不足,為了真正實(shí)現(xiàn)零排放,靖海電廠的處理方式為前端三聯(lián)箱法處理加末端煙道蒸發(fā)。
3? 靖海電廠前端脫硫廢水處理—三聯(lián)箱法
三聯(lián)箱法處理首先對(duì)廢水做出軟化處理,通過加入石灰粉等堿性物質(zhì),調(diào)節(jié)廢水PH,去除其中相對(duì)硬度比較高的部分,其后再對(duì)其所出現(xiàn)的污堵等現(xiàn)象作出處理,將其懸浮物、重金屬硫酸根等離子去除。
靖海電廠脫硫廢水三聯(lián)箱處理首先在中和箱加入生石灰粉溶液,調(diào)節(jié)廢水PH達(dá)到9至10,使得其各類離子被去除,達(dá)到軟化的目的。這個(gè)方法可以有效地去除鈣鎂硫酸根離子,技術(shù)相對(duì)比較成熟,不過污泥量是相對(duì)比較大的。
把有機(jī)硫溶液加入沉降箱,進(jìn)行進(jìn)一步的反應(yīng),使其他陽(yáng)離子形成有機(jī)硫微溶物。
經(jīng)過上述兩步以后,在絮凝箱中對(duì)廢水進(jìn)行混凝,由于此時(shí)廢水中含有大量的膠體和懸浮物,所以通過加混凝劑以及助凝劑的方式使其構(gòu)建成絮狀體。最終經(jīng)過處理的廢水進(jìn)入濃縮澄清池,大量的懸浮物最終沉淀,上層清水進(jìn)入脫硫廢水清水箱。三聯(lián)箱法處理完成。
4 靖海電廠#1機(jī)組脫硫廢水末端零排放處理
靖海電廠#1機(jī)組脫硫廢水末端零排放工藝主要設(shè)置有噴霧蒸發(fā)塔、霧化器、脫硫廢水輸送泵和緩沖水箱。一方面噴霧蒸發(fā)塔引入熱煙氣,熱煙氣來自從脫硝出口空預(yù)器入口前的引出口。另一方面,前端三聯(lián)箱處理后的脫硫廢水被送至緩沖水箱,再由水箱出口的脫硫廢水輸送泵將廢水送至霧化器,之后廢水被霧化形成小液滴,小液滴和煙氣接觸,其中的水被蒸發(fā),剩下的固態(tài)物進(jìn)入原煙氣,而后進(jìn)入電除塵,再通過輸灰系統(tǒng)被收集。廢水蒸發(fā)后的水蒸氣與煙氣混合從噴霧蒸發(fā)塔下部引出,返回MGGH入口前煙道中,預(yù)計(jì)鍋爐熱效率降低<0.5%。
為保證霧化器的安全性,防止霧化器零部件被燒壞,需要保證 300℃<蒸發(fā)塔入口煙溫<380℃,才允許投運(yùn)霧化器,且出口煙溫不得>280℃。
同時(shí),為避免廢水未完全蒸發(fā),殘留在塔壁內(nèi)結(jié)垢積鹽,霧化器運(yùn)行時(shí),出口煙溫不得<150℃。
總體來說,隨著環(huán)保趨勢(shì)的逐步嚴(yán)峻,越來越多的機(jī)構(gòu)和單位對(duì)脫硫廢水零排放展開深入研究,火電廠對(duì)于這些技術(shù)的使用也越來越多,技術(shù)已經(jīng)一步步走向完善。
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