吳林鋼
摘要:福建西部山區(qū)大多數(shù)變電站會有當(dāng)?shù)匦∷娊尤肷暇W(wǎng),而春夏季節(jié)往往伴隨有強降雨、雷電、臺風(fēng)等惡劣天氣,因此山區(qū)電網(wǎng)線路在惡劣天氣下跳閘現(xiàn)象頻發(fā)。在有多路電源和地方小水電接入的變電站,常規(guī)備自投方案難以適用,進線備投需要進行優(yōu)化改進。本文通過一起變電站35kV進線備投失敗造成35kV母線失壓的事故,充分進行原因分析,提出了在小水電接入的山區(qū)變電站的備投改進方案和措施。
關(guān)鍵詞:進線備投;小水電接入;線路聯(lián)跳
1.事故過程
1.1事故前運行方式
時間為2019年4月下旬,該山區(qū)變電站A變?yōu)?5kV變電站,兩臺主變低壓側(cè)分列運行,35kV為單母線方式,35kV白展線303、35kV白羅線305接當(dāng)?shù)匦∷娚暇W(wǎng)運行,35kV吉沙線304接110kV 變電站B變處于運行狀態(tài),35kV白蘇線306接110kV 變電站C變正常處于熱備用狀態(tài)。
35kV備自投型號為PSP641U備自投裝置,采用進線備投方式為1DL(35kV吉沙線304)、2DL(35kV白蘇線306)互為進線備投方式,聯(lián)跳2條35kV小水電上網(wǎng)線路(白羅線305、白展線303),聯(lián)跳5條10kV小水電上網(wǎng)線路。3DL因無35kV母分開關(guān),按合位接入裝置。
1.2事故發(fā)展過程
(1)15時39分,110kV變電站 B變35kV吉沙線303開關(guān)距離Ⅰ段保護動作跳閘,重合閘未動作;35kV小水電帶35kV變電站A變孤網(wǎng)運行。
(2)15時49分,35kV變電站A變35kV母線失壓。5355毫秒后,A變35kV進線備自投開始動作,跳吉沙線304開關(guān),聯(lián)跳白展線303開關(guān)、白羅線305開關(guān),但是白蘇線306開關(guān)未合上,現(xiàn)場有“閉鎖備自投”信號,備自投動作后又失敗。
(3)15時50分,調(diào)度通過遙控對35kV吉沙線送電,35kV變電站A變35kV母線恢復(fù)運行,整個事故導(dǎo)致A變35kV母線失壓53秒。
2.事故原因分析
2.1保護動作過程分析
(1) 110kV變電站 B變35kV吉沙線303距離Ⅰ段保護動作跳閘,重合閘未動,35kV變電站A變的吉沙線304開關(guān)未跳閘, B變35kV吉沙線303線路重合閘方式為“檢無壓,有壓自動同期”,由于此時35kV吉沙線A變側(cè)由35kV小水電供電,導(dǎo)致故障后線路有壓,同時同期條件不滿足條件,重合閘放電導(dǎo)致重合閘失敗,致使35kV變電站A變孤網(wǎng)運行。
(2)35kV變電站A變自15時39分至15時49分一直孤網(wǎng)運行,調(diào)度人員根據(jù)調(diào)度規(guī)程不選擇通過將A變35kV白蘇線這一110kV 變電站C變電源并網(wǎng)點進行并網(wǎng)操作,導(dǎo)致A變孤網(wǎng)運行10分鐘直至小水電解列,最終35kV母線無壓,A變35kV進線備投動作。
(3)A變35kV進線備自投開始動作,跳35kV吉沙線304開關(guān),聯(lián)跳35kV白展線303開關(guān)、35kV白羅線305開關(guān),現(xiàn)場有“閉鎖備自投”信號,備自投放電,導(dǎo)致未能經(jīng)過T3延時定值,35kV白蘇線306開關(guān)未合上。
2.2事故原因分析
2.2.1備自投動作失敗記錄調(diào)查
(1)現(xiàn)場PSP641U備自投裝置告警動作記錄調(diào)查如下:
15:49:37.245? 0000ms? 保護啟動;I母最大線電壓29.811V;II母最大線電壓29.833V
005355ms? 出口12動作? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?005375ms? 備投充電滿
005380ms? 閉鎖備投告警? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 005380ms? 告警總
005370ms? 閉鎖備投
(2)根據(jù)PSP641U備自投裝置事故告警記錄分析如下:
1、備自投裝置符合動作邏輯條件:35kV I、II母均無壓(均采35kV母線電壓),1DL:35kV吉沙線線路無流(對側(cè)開關(guān)分位),吉沙線開關(guān)在合位;2DL:35kV白蘇線進線有壓,白蘇線開關(guān)在分位,3DL:35kV母分開關(guān)位置默認在合位(實際沒有母分開關(guān))。
2、15時49分37秒245毫秒進線備自投動作,經(jīng)5355ms后出口12動作(跳1DL,同時聯(lián)跳所有電源點),35kV吉沙線304開關(guān)、35kV白展線303開關(guān)、35kV白羅線305開關(guān)及5條10kV小水電上網(wǎng)線路跳閘,在1DL(35kV吉沙線)及所有電源點開關(guān)跳閘后15ms后“閉鎖備自投”由分變合,“閉鎖備自投”告警動作,“備自投充電滿”由合變分,“告警總”由分變合,備自投保護放電導(dǎo)致35kV進線備自投被閉鎖,2DL(白蘇線306開關(guān))未合上,導(dǎo)致備自投動作失敗。
2.2.3備自投動作失敗原因分析
(1)35kV變電站A變因小水電上網(wǎng)較多,全站共有2條35kV小水電上網(wǎng)線路,5條10kV小水電上網(wǎng)線路。A變在19年3月前未安裝35kV進線備投,常由于無備投導(dǎo)致在A變主電源線路35kV吉沙線304跳閘時全站失壓。因此公司及時進行處置,在19年3月進行了35kV備自投的安裝改造,并根據(jù)現(xiàn)場小水電的情況對備投接線進行了聯(lián)跳接線改進。
(2)由于35kV進線備自投聯(lián)跳1DL(吉沙線)出口并接至吉沙線線路保護裝置PSL642U手跳回路繼電器(STJ)的前端1D38,在備自投跳35kV吉沙線304開關(guān)開出正電源時,吉沙線線路保護裝置手跳繼電器得電,35kV吉沙線304開關(guān)跳閘,同時35kV吉沙線線路保護裝置手跳閉鎖備自投節(jié)點5X9~10閉合開出,閉鎖35kV進線備自投保護,導(dǎo)致35kV進線備自投在聯(lián)跳1DL及電源點后放電造成合2DL(35kV白蘇線306開關(guān))未動作,35kV白蘇線306開關(guān)未合閘,導(dǎo)致35kV母線失壓。如下圖分析:
圖2:35kV變電站A變35kV吉沙線304聯(lián)跳出口接入控制原理圖
(3)35kV變電站A變35kV進線備自投設(shè)計圖紙存在上述漏洞,查閱現(xiàn)場保護試驗報告,因停電計劃安排,35kV吉沙線304和35kV白蘇線306未能停電進行嚴格傳動試驗,只進行了模擬試驗,導(dǎo)致設(shè)計漏洞未被發(fā)現(xiàn)。
3.改進措施對策
3.1現(xiàn)場處理對策
詳細分析備自投閉鎖原理,在手動跳閘、主變后備保護動作應(yīng)閉鎖備自投,備自投應(yīng)正確動作的時候,不能將聯(lián)跳接入手動跳閘回路,應(yīng)接入至保護跳閘,將聯(lián)跳吉沙線與白蘇線繼電器觸點改接至1D41(如圖下圖所示)。
3.2改進對策
(1)在備自投新投運或者經(jīng)過接線改造時,必須做備自投裝置的線路開關(guān)傳動試驗,不能用簡單的模擬試驗來代替,模擬試驗智能用來檢測備自投裝置的一般邏輯功能,無法充分地發(fā)現(xiàn)裝置接線及邏輯問題。
(2)備自投邏輯試驗是,必須嚴格按照備自投邏輯進行,尤其注意對備自投閉鎖邏輯進行試驗。應(yīng)考慮周全,回路試驗應(yīng)全面,避免遺留死角。
(3)運行人員在備自投裝置日常巡視時,一定要充分注意裝置的充電標志,如有現(xiàn)場不能解決的異常情況時,及時反映。
3.3優(yōu)化對策思考
針對小水電較多的變電站,合理進行山區(qū)變電站的進線備投改進方案,嚴格做好施工。
(1)豐水期間,當(dāng)主電源線路出現(xiàn)跳閘,常規(guī)的備自投裝置,動作條件之一為母線無壓,需要像此次事故中一樣,等到該變電站的小水電解列后才能動作,形成孤網(wǎng)運行期。在孤網(wǎng)運行時,電壓、頻率都極不穩(wěn)定,電能質(zhì)量很差,甚至可能損壞用戶設(shè)備。
(2)一種常見的辦法是和本次事故一樣,采用線路跳閘聯(lián)跳小水電,優(yōu)點是加快備自投動作時間,但是放棄了豐水期同期并網(wǎng)的機會,并以母線失壓為代價,降低了供電可靠性。
(3)可以嘗試考慮一種頻率、電壓波動為啟動條件,優(yōu)先采取準同期并網(wǎng),若不滿足,則快速聯(lián)跳小水電,使其和常規(guī)備自投一樣滿足母線無壓。
參考文獻
[1]《國家電網(wǎng)公司繼電保護培訓(xùn)教材》,中國電力出版社,國家電力調(diào)度通信中心編著
[2]《PSP641U備用電源自投裝置技術(shù)說明書》,國電南京自動化股份有限公司
[3]《PSL642U線路保護裝置技術(shù)說明書》,國電南京自動化股份有限公司