汪加軍
(安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司,安徽 六安 237474)
安徽某礦業(yè)公司是一家大型鐵礦石采選聯(lián)合企業(yè),地處安徽省霍邱縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)核心區(qū)域,鐵礦石資源儲量2.78 億t,其中磁鐵礦資源儲量1.05 億t,設(shè)計磁鐵礦采選系統(tǒng)年處理鐵礦石250 萬t,年生產(chǎn)鐵精粉83 萬t。磁鐵礦系統(tǒng)主要入選礦石為單一磁鐵礦石,原礦鐵品位26.82%,品位較低,硫、磷雜質(zhì)含量低,為低品位易選礦石。設(shè)計采用“三段-閉路干選-階段磨礦-階段選別”工藝流程,生產(chǎn)鐵精礦品位66.5%,綜合尾礦鐵品位為7.04%[1]。
安徽某礦業(yè)公司選礦廠鐵礦石經(jīng)過“三段-閉路”流程后,礦料通過膠帶運輸布料小車移動分礦進入原礦倉儲存,再依靠礦料自重從礦倉底部下礦口流出,通過膠帶機輸送至選礦廠磨選系統(tǒng)。受鐵礦石原礦性質(zhì)及原礦倉結(jié)構(gòu)等因素影響,原礦倉容易發(fā)生礦料堆積、棚拱、粘結(jié)等堵塞不下礦現(xiàn)象,特別是礦料潮濕、粉礦量大時表現(xiàn)更為明顯,直接導(dǎo)致原礦倉有效儲存容積減少,生產(chǎn)連續(xù)性降低,從而使原礦倉失去了儲存礦料、均衡調(diào)節(jié)生產(chǎn)的工藝功能,破壞了選礦生產(chǎn)的連續(xù)性,嚴(yán)重制約著選礦生產(chǎn)效率。
選礦廠破碎系統(tǒng)采用傳統(tǒng)“三段-閉路”干選流程,破碎最終礦料經(jīng)膠帶機輸送至磁鐵礦原礦倉儲存,大部分礦料產(chǎn)品粒度較細(xì),粉礦較多。為降低生產(chǎn)現(xiàn)場粉塵濃度,在各作業(yè)工序易揚塵點均采取了噴淋抑塵措施,導(dǎo)致進入原礦倉的礦料含水量較高,因此在生產(chǎn)運行中原礦倉經(jīng)常出現(xiàn)堵塞不下礦現(xiàn)象。通過長期現(xiàn)場觀察,發(fā)生上述現(xiàn)象時原礦倉內(nèi)礦料的礦料堆積狀態(tài)主要有礦料堆積粘壁、礦料棚拱、漏斗粘結(jié)堵塞等三種狀態(tài),如圖1所示。
(a)堆積粘壁 (b)礦料棚拱 (c)漏斗粘結(jié)堵塞
堆積沾壁是由于礦倉結(jié)構(gòu)存在流動死區(qū)、礦料在流動過程中沿倉內(nèi)壁形成較大的滯留區(qū)、礦料粉礦量大、含水量高容易沿倉內(nèi)壁逐漸粘結(jié)等因素;礦料棚拱是由于受到了礦料之間的相互吸附作用,從而在倉內(nèi)起拱居高不下而造成的堵塞;漏斗粘結(jié)堵塞是由于倉內(nèi)礦料粘結(jié)成塊或者大塊礦石集中在下礦漏斗周圍,導(dǎo)致其余礦料無法正常流動下礦。
從原礦倉內(nèi)礦料堆積狀態(tài)可以分析得出,礦料與倉壁間的作用力是阻礙礦料正常下礦的主要因素,容易產(chǎn)生礦料沿倉壁粘結(jié)、堆積等現(xiàn)象;礦料之間的作用力是阻礙礦料間相對運動的主要因素,容易產(chǎn)生礦料堆積、棚拱等現(xiàn)象。因此,礦料與倉壁之間的作用力和礦料之間作用力是導(dǎo)致原礦倉內(nèi)礦料堆積、粘結(jié)、棚拱等現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因。
選礦廠原礦倉內(nèi)礦料在工程上可以看作散狀物料,因此可以用內(nèi)摩擦角來評價礦料的流動性。內(nèi)摩擦角反映了礦料之間相互作用力,內(nèi)摩擦角越大,礦料之間相互作用力越大,流動性越差[2]。礦料內(nèi)摩擦角與其組成顆粒的大小、形狀、含水量等因素有直接的關(guān)系,一般來說,鐵礦石礦料粒度越小,含水量越大,其內(nèi)摩擦角越大,礦料之間相互作用力越大,流動性就越差,從而導(dǎo)致原礦倉礦料無法正常流動下礦。
1)礦料粒度:經(jīng)破碎篩分后的鐵礦石礦料粒度為0~12 mm,最小者僅為幾個微米,且形狀不一。當(dāng)?shù)V料中粉礦量增多時,其內(nèi)摩擦角增大,礦料間相互作用力越大,越容易產(chǎn)生堆積、拱棚等現(xiàn)象。
2)礦料含水量:經(jīng)長期監(jiān)測,原礦倉內(nèi)礦料含水量一般在2%左右,最高可以達到5%以上。當(dāng)?shù)V料含水量較大時,由于水分子的極化作用,礦料內(nèi)摩擦角、粘結(jié)力隨之增大,容易粘結(jié)成團,具有粘結(jié)性,流動性急劇變差,容易粘結(jié)在礦倉內(nèi)壁或者結(jié)拱,造成粘結(jié)、拱棚等現(xiàn)象。
3)礦料儲存時間:選礦廠原礦倉儲存礦料為鐵礦石,松散密度較大,約為2.22 t/m3。礦料儲存時間越長,礦料堆積的高度越高,礦料之間越容易被壓實,礦料容易由散料轉(zhuǎn)變成集料,導(dǎo)致表面粗糙度增加,內(nèi)摩擦角增大,流動性變差。選礦廠原礦倉設(shè)計儲存礦料8 200 t,儲存緩沖時間28 h,儲存時間過長。在實際生產(chǎn)中,礦倉儲礦時間保持在10 h以下,超過10 h以上時礦倉做放空處理,以減少堵塞不下礦情況出現(xiàn)。
選礦廠原礦倉為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)筒倉,倉內(nèi)襯采用厚度為30 mm的高強度耐磨料,選礦廠共配套4座原礦倉,呈一字型排布。自南向北編號為磁1#~磁4#礦倉,原礦倉總?cè)莘e約3 700 m3。礦倉上部由膠帶運輸布料小車,沿著礦倉縱向分兩側(cè)向礦倉內(nèi)布料,礦倉下部結(jié)構(gòu)為圓形平底,在平底底部均勻分布有6個800 mm×800 mm下礦口,礦料從下礦口下料至漏斗中,再經(jīng)膠帶運輸機轉(zhuǎn)運至磨選系統(tǒng)。原礦倉及倉底下礦口示意圖,見圖2。
圖2 原礦倉及倉底下礦口示意圖
由圖2可見,礦倉內(nèi)非下礦口區(qū)域容易形成礦料流動死區(qū),礦料容易在死區(qū)堆積并向頂部及周圍延伸,降低礦倉內(nèi)部的有效容積,影響礦料流動性。倉內(nèi)襯為高強度耐磨料,表面摩擦系數(shù)大,粗糙度大,導(dǎo)致礦料與倉壁間摩擦力增大,礦料流動性變差。
人工清理主要有倉內(nèi)清理、人工搗捅、敲擊振動等三種方式。倉內(nèi)清理,即作業(yè)人員進入礦倉內(nèi)部,自上而下逐層清理,清理過程中安全風(fēng)險較大,且工作量巨大;人工搗捅,人工使用6 m長的DN25鋼管通過下礦漏斗觀察孔處通入倉內(nèi),不斷搗捅以保證正常下礦,搗捅過程中需要極強的臂力,下礦過程中礦料不斷從觀察孔掉落,存在較大安全隱患,現(xiàn)場文明生產(chǎn)環(huán)境難以保持;敲擊振動,人工使用18磅大錘不間斷的敲擊下料漏斗,產(chǎn)生振動確保正常下礦,大錘持續(xù)敲擊導(dǎo)致下料漏斗變形情況嚴(yán)重,內(nèi)部襯板及連接部位容易脫落,存在較大安全生產(chǎn)隱患,敲擊振動僅對解決下礦口附近粘結(jié)堵塞有效,對倉內(nèi)礦料堆積、棚拱等幾乎沒有效果。
倉內(nèi)爆破清理是由具有爆破作業(yè)資格的人員,按照安全操作規(guī)程,從下礦漏斗觀察孔處將爆破器材送入礦倉內(nèi)部,然后起爆,通過爆破產(chǎn)生的強烈振動破除礦料堆積、拱棚等現(xiàn)象,確保下礦順利。爆破清理方法直接有效,但對倉內(nèi)結(jié)構(gòu)和下礦漏斗具有一定的破壞作用,同時操作較為復(fù)雜,安全隱患較大。
高壓水清理是使用高壓水槍對礦倉內(nèi)壁粘結(jié)物料、死區(qū)堆積物料進行沖洗,利用強力的水射流破壞粘結(jié)礦團和棚拱結(jié)構(gòu),清理難度和勞動強度大,高壓水槍使用存在一定安全隱患,同時容易造成礦料潮濕,下礦口周邊文明生產(chǎn)環(huán)境差。
振動電機清理是在礦倉下礦漏斗外壁安裝振動電機,通過電機振動下料,效果略遜于人工敲擊振動,且振動電機噪音大,使用具有一定的局限性。
針對選礦廠原礦倉堵塞不下礦的現(xiàn)狀,生產(chǎn)現(xiàn)場主要采用人工清理、倉內(nèi)爆破清理的方法進行處理,安全隱患較大,勞動效率較低。2018年,選礦廠根據(jù)原礦倉的結(jié)構(gòu)特征以及生產(chǎn)現(xiàn)場實際,對磁4#原礦倉進行技術(shù)改造,利用高速氣流破拱清堵技術(shù),在不對原礦倉進行內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化和土建改造的情況下,探索原礦倉堵塞不下礦問題的最優(yōu)解決方案。
通過對原礦倉筒倉形式、下礦漏斗結(jié)構(gòu)、現(xiàn)場生產(chǎn)實際等因素綜合考慮分析,結(jié)合前期處理堵塞問題的實際經(jīng)驗,在原礦倉倉外及倉下下礦漏斗處等多個部位增設(shè)破拱清堵器(俗稱空氣炮)。
1)倉外部分:根據(jù)原礦倉筒倉圓形結(jié)構(gòu),在原礦倉外壁四周均勻布置10臺破拱清堵器,破拱清堵器安裝可依據(jù)現(xiàn)場實際情況予以微調(diào),倉外安裝示意圖和實景圖,如圖3所示。利用破拱清堵器將高速氣流壓入原礦倉,通過高速氣流產(chǎn)生的膨脹沖擊波來消除或減小礦料之間、礦料與倉壁之間相互作用力,破壞堆積、拱棚等堵塞現(xiàn)象,促使礦料正常下礦。
圖3 原礦倉破拱清堵器倉外布置示意圖及實景圖
2)倉下部分:在倉下下礦漏斗側(cè)面靠近下礦口處安裝破拱清堵器,中部兩個下礦漏斗處不安裝,其余處共布置4臺破拱清堵器,倉下下礦漏斗處布置實景圖,如圖4所示。破拱清堵器安裝時根據(jù)實際需要傾斜一定角度,以保證其工作效果。破拱清堵器可以將壓縮空氣瞬時高速噴射出來,高速氣流噴出后產(chǎn)生強大的沖擊力和膨脹力,破壞倉內(nèi)礦料原有靜態(tài)平衡,從而消除粘結(jié)堵塞、堆積沾壁等現(xiàn)象,保證下礦口和下礦漏斗內(nèi)料流順暢。
圖4 原礦倉破拱清堵器倉下布置實景圖
在磁4#原礦倉倉外及倉下下礦漏斗處共布置破拱清堵器14臺,組成高速氣流破拱清堵系統(tǒng)。系統(tǒng)可以根據(jù)現(xiàn)場需要確定不同破拱清堵器的工作次序和工作時間間隔,在實際生產(chǎn)過程中積累經(jīng)驗及運行數(shù)據(jù),建立破拱清堵系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫,不斷探索調(diào)整,確定最優(yōu)組合運行方案,以便于更好的發(fā)揮系統(tǒng)的最大效能。
選礦廠所用破拱清堵器儲氣罐為100 L,排氣口尺寸為DN100,沖擊力最高可達到15 000 N,相鄰工作時間可根據(jù)現(xiàn)場需要調(diào)整。其工作原理為,利用氣壓平衡和空氣動力學(xué)原理,將一定量的壓縮氣體儲存在氣罐內(nèi),儲存的壓縮空氣通過固定的噴嘴瞬間釋放,高速高強度的氣流直接沖擊礦倉內(nèi)散狀物料,可以破壞因礦料之間、礦料與倉壁間相互作用力而形成的堆積沾壁、棚拱、粘結(jié)堵塞等狀態(tài),使礦料恢復(fù)正常重力流動,從而保證礦料輸送和選礦生產(chǎn)過程的連續(xù)性[3]。
破拱清堵器工作過程如圖5所示,主要分為進氣、儲氣、放氣三個過程。
1)進氣過程:外部壓縮氣體通過進氣口進入儲氣罐內(nèi),持續(xù)充入氣體,直到儲氣罐達到一定壓力為止。
2)儲氣過程:當(dāng)儲氣罐內(nèi)空氣達到一定壓力后,進氣過程停止而氣壓平衡,氣罐儲存空氣,等待釋放信號。
3)放氣過程:接受到控制器釋放信號后,快速排氣閥迅速釋放頂住活塞的壓縮空氣,在壓力差的作用下,活塞迅速回返,氣罐內(nèi)空氣瞬間排出,沖擊礦料。前次放氣過程結(jié)束后, 回流空氣使活塞關(guān)閉,等待下一個工作過程。
圖5 破拱清堵器工作過程
破拱清堵系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、自動化控制、運行高效安全、維護工作量小等優(yōu)點。經(jīng)選礦廠長期使用實踐,應(yīng)用效果良好:一是有效解決了原礦倉堵塞不下礦問題,保證了選礦系統(tǒng)連續(xù)生產(chǎn);二是提高了礦倉緩沖能力,延長了上下游工序生產(chǎn)維護時間,更有助于生產(chǎn)系統(tǒng)協(xié)調(diào)組織;三是消除了以往人工清理和爆破清理帶來的安全隱患,降低了職工勞動強度,現(xiàn)場文明生產(chǎn)環(huán)境得到了改善。
高速氣流破拱清堵技術(shù)在安徽某礦業(yè)公司選礦廠應(yīng)用取得了良好的效果,不僅有效解決了原礦倉堵塞不下礦的問題,還提高了礦倉緩沖能力,消除了傳統(tǒng)清理作業(yè)的安全隱患,降低了職工勞動強度,改善了現(xiàn)場文明生產(chǎn)環(huán)境。高速氣流破拱清堵技術(shù)為企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟效益,也為其他選礦廠類似問題的解決提供了參考依據(jù),應(yīng)用前景廣泛。