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      多元料漿氣化裝置灰水系統(tǒng)中存在的問題及處理措施

      2020-11-19 11:50:32曹玉強(qiáng)寧夏和寧化學(xué)有限公司寧夏寧東750411
      化工管理 2020年31期
      關(guān)鍵詞:灰水黑水閃蒸

      曹玉強(qiáng)(寧夏和寧化學(xué)有限公司,寧夏 寧東 750411 )

      0 引言

      寧夏和寧化學(xué)有限公司以煤為原料生產(chǎn)40萬噸/年合成氨、70萬噸/年尿素、20萬噸/年甲醇,采用西北化工研究院多元料漿氣化工藝,設(shè)計(jì)有三臺(tái)多元料漿氣化爐,操作壓力6.5MPa,激冷流程生產(chǎn)合成氣。該工藝是將原料煤與不同廢水在棒磨機(jī)中研磨成濃度約60%的料漿,經(jīng)高壓料漿泵送入氣化爐,與空分裝置生產(chǎn)的氧氣混合,料漿與氧氣并流進(jìn)入氣化爐,在氣化爐內(nèi)迅速完成升溫、水分蒸發(fā)、脫揮發(fā)份、裂解、燃燒及轉(zhuǎn)化等一系列物理和化學(xué)過程[1],產(chǎn)生的合成氣送入變換裝置。其中灰水處理系統(tǒng)為四級(jí)閃蒸,分別為高壓、低壓、一級(jí)真空閃蒸及二級(jí)真空閃蒸。灰水系統(tǒng)的穩(wěn)定與否直接決定水質(zhì)品質(zhì)的高低,灰水水質(zhì)太差,高、低壓灰水系統(tǒng)的結(jié)垢速率加快,管線沖刷磨損嚴(yán)重,均會(huì)影響氣化爐的長周期運(yùn)行。現(xiàn)就運(yùn)行過程中灰水系統(tǒng)存在的問題、解決辦法及實(shí)際效果做出如下說明。

      1 脫氣槽換熱效果差,出口水溫低

      脫氣槽的作用是利用低壓閃蒸氣與灰水充分換熱,降低氧氣在灰水中的分壓,進(jìn)而達(dá)到物理除氧的作用。在運(yùn)行過程中因蒸汽與灰水換熱效果較差,脫氣槽出口灰水溫度較低,導(dǎo)致低溫?zé)崴鞑僮鲏毫ζ?,部分蒸汽就地放空,不僅污染環(huán)境還造成一定的經(jīng)濟(jì)損失;因脫氣槽頂部蒸汽放空量較大,造成灰水夾帶,除氣頭頂部經(jīng)常出現(xiàn)噴水現(xiàn)象,造成環(huán)境污染,有燙傷巡檢人員安全的隱患,尤其在冬季極易形成“掛冰”,安全風(fēng)險(xiǎn)較大。

      1.1 運(yùn)行期間存在問題

      (1)脫氣槽出口水溫偏低。由于低壓閃蒸汽與灰水換熱部位在脫氣槽上部,在脫氣槽液面以下,未經(jīng)充分換熱后大量閃蒸汽便從出口放空,除氧效果差;脫氣槽出口水溫偏低,長期在89℃左右,灰水經(jīng)過灰水加熱器后水溫低,進(jìn)入洗滌塔后整體熱負(fù)荷低,合成氣水汽比較低、洗滌效果差;

      (2)脫氣槽噴水。由于蒸汽與低壓灰水換熱效果較差,大量蒸汽與低壓灰水換熱不充分,蒸汽流速較快,且蒸汽冷凝后的凝液無法及時(shí)排出換熱部位,將凝液及灰水帶出脫氣槽,造成脫氣槽頂部“噴水”,有燙傷巡檢人員的風(fēng)險(xiǎn),且噴出的灰水對(duì)周邊設(shè)備及管線造成嚴(yán)重腐蝕;其次,冬季極易形成“掛冰”,有脫落砸傷巡檢人員的風(fēng)險(xiǎn);

      (3)脫氣槽內(nèi)部閃蒸氣管線及蒸汽管線腐蝕嚴(yán)重,部分管線出現(xiàn)腐蝕至穿孔現(xiàn)象。

      1.2 解決辦法

      將低溫?zé)崴髦撩摎獠鄣恼羝麖拿摎獠垌敳恳了渲胁?,加?qiáng)灰水與蒸汽的換熱效果,提高灰水溫度,降低蒸氣流速,同時(shí)增加閃蒸氣至脫氣槽除氧頭部管線以便調(diào)整灰水溫度。改造前后內(nèi)部示意圖如圖1所示。

      圖1 脫氣槽改造前后內(nèi)部示意圖

      具體實(shí)施情況:

      (1)低壓閃蒸氣入水箱水平管段開孔處理,孔徑為60mm,孔距為200mm,為蒸汽分布器,長度為2850mm,水平管段距離水箱底部2100mm,水平管段與箱底做穩(wěn)固支撐;

      (2)低壓閃蒸氣入水箱水平段末端進(jìn)行封堵,端面開孔處理,孔距為150mm,孔徑為60mm, 距離底2350mm;

      (3)蒸汽入口管線末端至水箱底部距離為1500mm,蒸汽入口管線下段1000mm做開孔處理,孔距為150mm,孔徑為50mm。

      1.3 改造后存在的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)操作措施

      (1)低壓閃蒸氣進(jìn)入水箱后造成水溫過高導(dǎo)致除氣水泵汽蝕,解決辦法:①利用除氣頭部原有預(yù)留孔,在低壓閃蒸氣管線增加DN150管線至除氣頭,用來調(diào)整進(jìn)入水箱的蒸汽量,進(jìn)而達(dá)到控制水溫的效果;②若水溫高于109℃,則打開低溫?zé)崴骶偷胤趴?,減小蒸汽進(jìn)入脫氣槽水箱流量。

      (2)蒸汽進(jìn)入水箱后造成水擊現(xiàn)象,脫氣槽振動(dòng)大,解決辦法:①脫氣槽在投用前投用蒸汽進(jìn)行升溫,溫度控制在80℃,減小水箱內(nèi)灰水與蒸汽的溫差;②適當(dāng)降低脫氣槽液位,蒸汽分布器在水箱液面以上部分蒸汽不經(jīng)過灰水直接換熱而放空。

      1.4 優(yōu)化后實(shí)際效果

      經(jīng)過以上改造投用以后換熱效果明顯增大,脫氣槽出口水度由原來的89℃上漲至101℃,經(jīng)過灰水換熱器后灰水水溫由132℃上漲至157℃,合成氣帶水量增加,洗滌效果良好。

      蒸汽與灰水換熱效果增大后,蒸汽放空量明顯減小,維持脫氣槽正常操作壓力的同時(shí)低溫?zé)崴鳜F(xiàn)場放空關(guān)閉,回收蒸汽約8t/h, 經(jīng)濟(jì)效益明顯。

      2 灰水中懸浮物、濁度較高

      2.1 運(yùn)行期間存在問題

      氣化爐與洗滌塔的黑水經(jīng)過高、低、兩級(jí)真空閃蒸后黑水濃縮,降低溫度,高濃度的黑水最終進(jìn)入澄清槽,在絮凝劑的作用下進(jìn)行沉降分離,達(dá)到灰水循環(huán)再利用的目的。從灰水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)看,懸浮物含量較高,大于200mg/L,嚴(yán)重超出小于100mg/L的指標(biāo)。濁度大于130NTU,灰水水質(zhì)較差,澄清槽溢流堰及灰水管線結(jié)垢速度快,檢修清洗難度大、周期長,嚴(yán)重影響高、低壓灰水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

      2.2 解決辦法

      (1)將二級(jí)真空閃蒸凝液至灰水槽的流程改至澄清槽。二級(jí)真空閃蒸凝液中細(xì)灰較多,直接進(jìn)入灰水槽后對(duì)懸浮物含量的影響較大。該流程經(jīng)過改造后,閃蒸凝液進(jìn)入澄清槽后再次沉降分離,水質(zhì)指標(biāo)大大改善。

      (2)澄清槽運(yùn)行模式由一開一備改為同時(shí)投用,在系統(tǒng)水循環(huán)量不變的情況下增加沉降時(shí)間,使得細(xì)灰得到有效分離與沉降。

      (3)通過絮凝劑選型試驗(yàn)選擇適應(yīng)所適用原料煤特性的最佳型號(hào),使其具有最好的絮凝效果及較短的沉降時(shí)間。

      (4)絮凝劑配制濃度由1‰提高至2‰,這樣就增加了絮凝劑在水中的攪拌及溶解時(shí)間,延長了藥劑配制的周期,增加了絮凝劑的溶解效果,絮凝劑配制過程中塊狀物明顯減小,提高了絮凝劑的使用效果。

      (5)在煤種選用時(shí)盡量避免使用灰成份中SiO2含量較低的煤種。實(shí)踐證明,原料煤灰成份中SiO2含量大于50%時(shí),懸浮物及濁度較高,沉降槽溢流出水為“乳白色”,灰水處理難度大。

      2.3 優(yōu)化后實(shí)際效果

      經(jīng)過以上操作后,懸浮物由大于200mg/L逐漸降低至50mg/L,濁度由大于130NTU降低至30NTU以下,灰水水質(zhì)大大改善,澄清槽水質(zhì)表觀明顯轉(zhuǎn)好,改善前后趨勢圖如圖2所示。

      圖2 改善前后趨勢圖情況

      3 澄清槽進(jìn)料泵進(jìn)、出口管線磨穿泄漏

      3.1 運(yùn)行期間存在的問題

      澄清槽進(jìn)料泵作用是將二級(jí)真空閃蒸后的黑水送至澄降槽進(jìn)行渣水分離,灰水經(jīng)澄清槽溢流后循環(huán)利用,含固量較多的黑水經(jīng)過濾機(jī)過濾后濾餅外送。氣化爐和洗滌塔黑水經(jīng)過四級(jí)閃蒸后含固量在6%~8%,經(jīng)過澄清槽進(jìn)料泵加壓后在0.5MPa,二級(jí)真空閃蒸罐液位依靠液位調(diào)節(jié)閥控制。因含固量高,流量大,對(duì)進(jìn)料泵進(jìn)口管線、泵入口口環(huán)、泵殼、葉輪、液位調(diào)節(jié)閥及閥后管線沖刷磨損嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)泄漏情況,造成環(huán)境污染,在線處理難度大,安全風(fēng)險(xiǎn)高。

      3.2 解決辦法

      澄清槽進(jìn)料泵為工頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),在此基礎(chǔ)上增加變頻器,通過變頻器輸出頻率調(diào)節(jié)二級(jí)真空閃蒸罐液位,取消液位調(diào)節(jié)閥以短節(jié)代替,降低黑水在管道中的流速,起到減緩磨損的作用。

      3.3 優(yōu)化后實(shí)際效果

      經(jīng)過增加變頻器后,降低了介質(zhì)流速,管線及泵體磨穿泄漏的現(xiàn)象徹底消除,調(diào)節(jié)閥前后管線部位磨損明顯減小,既保護(hù)環(huán)境又降低了安全風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)降低了能耗。

      4 結(jié)語

      灰水處理系統(tǒng)作為氣化爐、洗滌塔黑水處理的關(guān)鍵裝置,與高、低壓灰水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行息息相關(guān)。灰水水質(zhì)的穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)系著管線結(jié)垢的快慢,也直接影響著氣化爐長周期運(yùn)行。經(jīng)過解決灰水系統(tǒng)存在問題,嚴(yán)格控制了灰水水溫及灰水中懸浮物的含量,保證了氣化爐長周期運(yùn)行,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

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