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      天然氣制氫裝置生產(chǎn)瓶頸優(yōu)化改造

      2020-11-21 08:56:00劉忠梅劉德偉
      化工科技 2020年5期
      關(guān)鍵詞:凝結(jié)水制氫吸氣

      劉忠梅,劉德偉,高 峰,徐 巖

      (中國石油吉林石化公司 煉油廠,吉林 吉林 132022)

      中國石油吉林石化公司煉油廠天然氣制氫裝置由中國石油華東設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),其中變壓吸附氫氣提純系統(tǒng)采用四川天采科技有限公司成套技術(shù)。天然氣制氫裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為4×104m3/h,操作彈性為50%~110%,開工時(shí)數(shù)為8 400 h/a,能耗為1 447.08 kg標(biāo)油/t。設(shè)計(jì)加工原料為天然氣,備用原料為液化氣和煉廠干氣,生產(chǎn)純度高于99.9%的氫氣。裝置于2018年8月試運(yùn)行,為穩(wěn)定公司氫氣管網(wǎng)壓力提供了有效保障,氫氣管網(wǎng)新氫純度由93%提高至95.7%,加氫裝置循環(huán)氫純度由85%提高至98.5%,煉油廠氫氣成本降低了約2 000元/t,降低了用氫裝置能耗。

      2018年9月,對天然氣制氫裝置進(jìn)行標(biāo)定,從標(biāo)定數(shù)據(jù)以及裝置開車以來運(yùn)行情況分析,天然氣制氫裝置在達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)及長周期穩(wěn)定運(yùn)行方面還存在部分瓶頸問題,需要通過工藝優(yōu)化改造實(shí)現(xiàn)。

      1 天然氣制氫裝置生產(chǎn)瓶頸問題

      天然氣制氫裝置流程見圖1。

      圖1 天然氣制氫裝置流程圖

      由圖1可知,天然氣經(jīng)原料氣壓縮機(jī)K-101A/B升壓后,進(jìn)入加氫反應(yīng)器R-101,在加氫催化劑作用下將有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫并將烯烴加氫飽和,然后再進(jìn)入脫硫反應(yīng)器R-102脫除無機(jī)硫。精制后的氣體與中壓過熱蒸汽混合進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐F-101,在轉(zhuǎn)化催化劑的作用下,天然氣與水蒸氣發(fā)生轉(zhuǎn)化反應(yīng)生成H2、CO、CO2,整個(gè)反應(yīng)過程為強(qiáng)吸熱反應(yīng)。高溫轉(zhuǎn)化氣經(jīng)蒸汽發(fā)生器E-101降溫后進(jìn)入中變反應(yīng)器R-103,在中變催化劑作用下CO與水蒸氣發(fā)生變換反應(yīng),生成H2、CO2。中變換氣經(jīng)冷卻分水后,進(jìn)入變壓吸附(PSA)單元進(jìn)行氣體提純,獲得純度大于99.9%的產(chǎn)品氫氣,副產(chǎn)品解吸氣作為燃料氣送往轉(zhuǎn)化爐F-101燃燒。

      1.1 PSA單元

      1.1.1 PSA概述

      PSA是對氣體混合物進(jìn)行提純的工藝過程,根據(jù)雜質(zhì)在高壓下吸附,在低壓下解吸,而理想組分氫氣無論是高壓或是低壓都具有較小吸附能力的特點(diǎn),對氫氣進(jìn)行提純,全程為可逆的物理過程。裝置PSA程序采用“10-3-5”流程,即PSA運(yùn)行過程中始終有3臺吸附塔處于吸附狀態(tài),其他7臺吸附塔處于解吸再生的不同階段,解吸過程共包括5次連續(xù)均壓過程[1]。

      1.1.2 PSA運(yùn)行瓶頸

      (1)PSA單元均壓速度過快

      PSA均壓過程是一個(gè)再生塔升壓和吸附塔降壓的復(fù)雜步驟,即連續(xù)多次均壓降壓、順放、沖洗、再連續(xù)多次均壓升壓。該步驟的理想狀態(tài)應(yīng)該為壓力變化比較平順,但是實(shí)際操作中由于均壓速度過快經(jīng)常造成壓力呈斷崖式下降或階梯狀上升的不利狀況[2](見圖2),對吸附劑床層沖刷嚴(yán)重,吸附后的雜質(zhì)加速擴(kuò)散造成產(chǎn)品氫中CO2含量超標(biāo)。為了控制產(chǎn)品氫氣中CO2含量,裝置降低了PSA單元吸附時(shí)間,但是吸附時(shí)間降低造成PSA單元?dú)錃饣厥章?85.0%)下降,未達(dá)到設(shè)計(jì)值(89%),裝置綜合能耗增加。

      均壓時(shí)間/s圖2 理想和實(shí)際均壓曲線

      (2)PSA單元逆放氣管徑設(shè)計(jì)不足

      PSA單元解吸氣設(shè)計(jì)送入轉(zhuǎn)化爐作為燃料,實(shí)際生產(chǎn)中由于逆放氣管徑不足,造成逆放不到位[3];逆放后沖洗時(shí)帶壓過高,對解吸氣混合罐D(zhuǎn) -204造成沖擊,解吸氣管網(wǎng)壓力為(10~18)kPa波動過大,入轉(zhuǎn)化爐后造成轉(zhuǎn)化爐爐膛負(fù)壓為(-125~-70)kPa、φ(氧)=1.8%~4.5%,轉(zhuǎn)化爐熱效率偏低,同時(shí)影響轉(zhuǎn)化爐煙氣的達(dá)標(biāo)排放。

      (3)解吸氣壓力低低聯(lián)鎖設(shè)計(jì)不合理

      PSA單元解吸氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐燃燒,設(shè)計(jì)解吸氣壓力PISA21801A/B/C低低聯(lián)鎖轉(zhuǎn)化爐停爐,裝置聯(lián)鎖[4]停車。實(shí)際生產(chǎn)中,PSA單元切塔或1#、7#、8#程控閥故障時(shí)易造成解吸氣壓力PISA21801A/B/C波動,操作中無調(diào)整時(shí)間,壓力低低聯(lián)鎖轉(zhuǎn)化爐導(dǎo)致裝置停車,對工廠氫氣管網(wǎng)影響較大。

      1.2 原料氣壓縮機(jī)單元

      原料氣壓縮機(jī)壓縮比無調(diào)節(jié)手段。原料氣壓縮機(jī)K-101A/B是往復(fù)式壓縮機(jī),設(shè)計(jì)只有二返一調(diào)節(jié)回路,無一返一調(diào)節(jié)回路。實(shí)際在裝置開工氮?dú)鈿饷茈A段和正常生產(chǎn)壓縮機(jī)切換時(shí),一級和二級壓縮比無調(diào)節(jié)手段,易造成壓縮機(jī)一級和二級做功不均衡,導(dǎo)致一級排氣溫度[5]和排氣壓力高,一級出口容易超壓,發(fā)生安全閥起跳事故,不利于壓縮機(jī)安全運(yùn)行。

      1.3 儀表控制回路

      (1)中變氣壓控控制回路

      中變氣第4分水罐D(zhuǎn) -105壓力調(diào)節(jié)器PICA21601設(shè)計(jì)為分程控制[6],0~50%儀表信號控制系統(tǒng)放火炬調(diào)節(jié)閥PV21601A,50%~100%儀表信號控制中變氣至PSA單元調(diào)節(jié)閥PV21601B。實(shí)際生產(chǎn)時(shí)中變氣至PSA單元PV21601B調(diào)節(jié)閥手動操作全開,不需要進(jìn)行調(diào)節(jié),PV21601A投自動,控制第4分水罐D(zhuǎn) -105壓力,當(dāng)PICA21601壓力升高時(shí),PV21601A開啟不及時(shí)易造成系統(tǒng)超壓、D -105安全閥起跳、配汽量下降、裝置聯(lián)鎖停車等事故。

      (2)中壓蒸汽外送控制回路

      裝置自產(chǎn)3.5 MPa中壓蒸汽一部分作為轉(zhuǎn)化爐配汽,另一部分過剩中壓蒸汽需要送至工廠中壓蒸汽管網(wǎng),由壓控調(diào)節(jié)器PIC22203控制外送中壓蒸汽壓力。設(shè)計(jì)控制回路PIC22203取壓點(diǎn)在調(diào)節(jié)閥后,實(shí)際上調(diào)節(jié)閥PV22203是根據(jù)中壓蒸汽管網(wǎng)壓力調(diào)節(jié)開度,管網(wǎng)壓力波動調(diào)整時(shí)造成裝置中壓汽包壓力波動頻繁,不利于汽包平穩(wěn)運(yùn)行。

      1.4 其他生產(chǎn)瓶頸問題

      1.4.1 開工系統(tǒng)無有效泄壓手段

      天然氣制氫裝置開工后,開工系統(tǒng)處于閑置狀態(tài),開工爐F-102入口管線至加氫反應(yīng)器R-101入口開工線在裝置開工結(jié)束后需將管線內(nèi)壓力泄掉,吹掃置換合格。該線設(shè)計(jì)無有效的泄壓手段,無法進(jìn)行吹掃置換,存在安全隱患。

      1.4.2 凝結(jié)水管線外送不暢

      天然氣制氫裝置設(shè)計(jì)低壓蒸汽和消防蒸汽凝結(jié)水直接送至工廠凝結(jié)水管網(wǎng),目前裝置內(nèi)無凝結(jié)水閃蒸罐,凝結(jié)水外送時(shí)凝結(jié)水管線發(fā)生水擊[7],管線長時(shí)間水擊易造成管線變形。

      2 裝置改造方案

      2.1 PSA單元

      2.1.1 PSA單元對均技術(shù)改緩均技術(shù)

      (1)優(yōu)化PSA運(yùn)行程序,減少吸附劑床層沖擊

      裝置PSA均壓設(shè)計(jì)采用對均技術(shù),4 s均壓完成,床層壓力4 s內(nèi)變化達(dá)到0.3 MPa,床層升降壓過快造成吸附劑床層浮動和壓碎,使吸附劑性能下降,影響氫氣純度和收率[8]。經(jīng)過研究,決定將PSA單元均壓由對均改為緩均,PSA程序由原來的“10-3-5”運(yùn)行改為“10-2-4”運(yùn)行,增加床層吸附時(shí)間,減少均壓時(shí)壓差大對吸附劑床層的沖擊。

      (2)調(diào)整PSA順放工序流程,提高PSA穩(wěn)定性

      順放緩沖罐D(zhuǎn) -202出入口增加閥門,并且增加副線閥,提高PSA運(yùn)行平穩(wěn)性。2019年,裝置檢修時(shí)原計(jì)劃將PSA單元對均改緩均操作,但是在改造方案制訂過程中未考慮到利舊均壓控制閥門KV23112流通能力不足的問題,沒有采購,此次檢修完成了“10-2-4”程序模擬運(yùn)行、順放緩沖罐D(zhuǎn) -202出入口增加閥門及副線閥改造,PSA對均優(yōu)化延至下一次檢修進(jìn)行。

      2.1.2 解吸氣系統(tǒng)改造

      為了降低解吸氣壓力波動對轉(zhuǎn)化爐造成的沖擊,對解吸氣系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加一臺尾氣緩沖罐D(zhuǎn) -205[9],穩(wěn)定解吸氣壓力。解吸氣改造前、后流程分別見圖3、圖4。

      圖3 解吸氣改造前流程

      圖4 解吸氣改造后流程

      通過改造,解吸氣壓力波動較改造前減少4 kPa,轉(zhuǎn)化爐爐膛負(fù)壓波動較改造前減少15 kPa,φ(氧)波動較改造前減少1.7%,排煙溫度降低24 ℃,入轉(zhuǎn)化爐前解吸氣壓力穩(wěn)定后,燃料氣消耗降低180 m3/h,轉(zhuǎn)化爐熱效率提高0.7%,結(jié)果見表1。

      表1 改造前后轉(zhuǎn)化爐數(shù)據(jù)對比

      2.1.3 變更PSA單元解吸氣壓力聯(lián)鎖邏輯

      為了避免裝置因解吸氣壓力低造成裝置聯(lián)鎖停車,經(jīng)多方論證與研究確定變更方案,保留原設(shè)計(jì)解吸氣壓力低低聯(lián)鎖關(guān)閉解吸氣切斷閥XCV21801,但不參與轉(zhuǎn)化爐聯(lián)鎖條件,即轉(zhuǎn)化爐聯(lián)鎖條件不再包括解吸氣壓力低低聯(lián)鎖。聯(lián)鎖邏輯修改后,保障了切塔時(shí)間,避免因1#、7#、8#程控閥故障解吸氣壓力低導(dǎo)致裝置聯(lián)鎖停車事故。

      2.2 原料氣壓縮機(jī)單元

      原料氣壓縮機(jī)K-101A/B增設(shè)一回一調(diào)節(jié)回路。解決壓縮機(jī)開停機(jī)以及切換時(shí)一級出口容易超壓問題,同時(shí)能有效控制各級壓縮比。改造后,在裝置開工氮?dú)鈿饷芎蜔岬h(huán)期間起到了良好作用,解決了壓縮機(jī)一級排氣溫度高的安全隱患。裝置在熱氮循環(huán)升溫期間,壓縮機(jī)二級排氣溫度可控制在110 ℃,大大降低了裝置脫硫系統(tǒng)升溫時(shí)間,裝置開工由原計(jì)劃的4 d產(chǎn)氫縮短至3 d產(chǎn)氫,同時(shí)解決了原料氣壓縮機(jī)K-101A液壓油泵故障停運(yùn)、K-101A直接100%負(fù)荷運(yùn)行帶來的系統(tǒng)超壓問題[10]。

      2.3 儀表控制回路變更

      (1)變更中變氣壓控方案

      通過改造,取消了中變氣第4分水罐D(zhuǎn) -105壓控PICA20601分程控制,將PV20601B變更為手操器,正常生產(chǎn)是100%全開,PV20601A變更為單回路,控制中變氣分液罐D(zhuǎn) -105壓力。改造后,有效避免了PV21601A開啟不及時(shí)系統(tǒng)超壓、造成D -105安全閥起跳、配汽量下降、裝置聯(lián)鎖停車等事故。

      (2)變更中壓蒸汽外送控制回路

      通過改造,將外送中壓蒸汽調(diào)節(jié)閥取壓點(diǎn)由調(diào)節(jié)閥后改至閥前,即由PIC22203控制改為PIC22202控制,由汽包壓力控制中壓蒸汽外送量,穩(wěn)定汽包壓力,避免了因工廠中壓蒸汽管網(wǎng)壓力波動對裝置產(chǎn)汽系統(tǒng)造成影響。改造后,中壓汽包壓力不受外管網(wǎng)蒸汽壓力波動影響,提高了裝置熱工系統(tǒng)穩(wěn)定性。

      2.4 其他生產(chǎn)瓶頸問題

      2.4.1 開工系統(tǒng)增加放火炬線

      通過對開工系統(tǒng)改造,在開工爐F-102出口至加氫反應(yīng)器R-101入口管線上增加放火炬線,裝置開工后通過放火炬線將F-102入口到R-101入口管線設(shè)備進(jìn)行泄壓置換,開工系統(tǒng)出入口增加盲板,實(shí)現(xiàn)閑置系統(tǒng)有效隔離,消除安全隱患。

      2.4.2 凝結(jié)水系統(tǒng)改造

      凝結(jié)水線改造后流程見圖5。

      由圖5可知,將裝置低壓蒸汽和消防蒸汽凝結(jié)水由直接并入管網(wǎng)改為送至連續(xù)排污擴(kuò)容器D -109回收利用,液態(tài)水進(jìn)入排污冷卻器并入循環(huán)水管網(wǎng),閃蒸出來的蒸汽送至除氧器D -108,即有效回收了凝結(jié)水[11],又避免了凝結(jié)水外送造成管線水擊,降低了裝置能耗。

      圖5 凝結(jié)水線改造后流程

      3 改造后效果

      3.1 提高氫氣收率

      天然氣制氫裝置完成生產(chǎn)瓶頸改造,增加解吸氣緩沖罐D(zhuǎn) -205,解吸氣壓力調(diào)節(jié)閥PV23305投自動運(yùn)行,穩(wěn)定了解吸氣系統(tǒng)壓力,降低了PSA解吸氣氫氣含量,PSA單元?dú)錃饣厥章视?5.2%提高至87%。

      表2 產(chǎn)品收率數(shù)據(jù)對比

      2019年改造后裝置實(shí)際生產(chǎn)氫氣17 520 t/a,氫氣單價(jià)按2020年5月11 912元/t計(jì)算(不含稅)。

      回收氫氣創(chuàng)效=17 520×(0.87-0.852)×11 912=375.65萬元/a

      3.2 提高轉(zhuǎn)化爐效率

      轉(zhuǎn)化爐操作數(shù)據(jù)對比見表3。

      表3 轉(zhuǎn)化爐操作數(shù)據(jù)對比

      由表3可知,裝置改造后轉(zhuǎn)化爐主要操作參數(shù)中轉(zhuǎn)化爐出入口溫度、轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量、轉(zhuǎn)化爐爐膛溫度、轉(zhuǎn)化爐排煙溫度、轉(zhuǎn)化爐燃料氣消耗均有明顯降低,說明通過增加解吸氣緩沖罐D(zhuǎn) -205后,入轉(zhuǎn)化爐解吸氣壓力穩(wěn)定,轉(zhuǎn)化爐熱效率由90.5%提高到91.2%。

      燃料氣單價(jià)按550元/t計(jì)算。

      節(jié)約燃料氣創(chuàng)效=8 400×180×0.85×550/1 000=70.69萬元/a

      3.3 凝結(jié)水回收效益

      裝置凝結(jié)水改造解決了外送凝結(jié)水管網(wǎng)水擊和直排浪費(fèi)問題,回收凝結(jié)水1.2 t/h,為除氧器提供蒸汽0.2 t/h,降低了裝置能耗。

      凝結(jié)水單價(jià)按2020年5月0.35元/t計(jì)算,低壓蒸汽單價(jià)按147元/t計(jì)算。

      回收凝結(jié)水創(chuàng)效=(0.2×147×8 400+1.2×0.35×8 400)/10 000=25.04萬元/a

      4 結(jié) 論

      天然氣制氫裝置在試運(yùn)行期間,暴露出了一些影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行的生產(chǎn)瓶頸問題,通過PSA單元對均改緩均技術(shù),解析氣、壓縮機(jī)等系統(tǒng)工藝改造、流程優(yōu)化等措施,消除了裝置生產(chǎn)瓶頸,提高了氫氣回收率,提高轉(zhuǎn)化爐效率,降低了裝置能耗[12],提高了裝置運(yùn)行綜合效益,為穩(wěn)定公司氫氣管網(wǎng)壓力提供了有效保障,同時(shí)也為今后新建項(xiàng)目的高效運(yùn)行,攻關(guān)調(diào)優(yōu)積累了經(jīng)驗(yàn)。

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