栗德春
摘要:垃圾焚燒是當前城市生活垃圾處理最有效的方式,焚燒產生的熱量可轉換為電能,此技術得到了廣泛應用。垃圾焚燒過程中的垃圾品質、爐內燃燒溫度、鍋爐配風等因素,會使熔融灰粘附于爐內受熱面形成焦塊,爐內側墻、前后拱結焦會影響鍋爐燃燒,大面積結焦燃燒會導致鍋爐傳熱惡化,排煙溫度升高,廠用電率上升,鍋爐被迫停爐?,F針對某400 t/d垃圾焚燒鍋爐的結焦問題進行了分析,提出了相應的處理措施,保證了鍋爐的安全、穩(wěn)定運行。
關鍵詞:垃圾發(fā)電;鍋爐結焦;風量;爐膛溫度
0 引言
我國城市化進程不斷加快,城市生活垃圾越來越多,種類復雜,大部分垃圾帶有毒性,危害生態(tài)環(huán)境且不容分解[1],因此,處理城市生活垃圾迫在眉睫。常見的城市生活垃圾處理方法有填埋處理、焚燒處理、堆肥處理[2]。焚燒處理減量效果顯著,可以從根源解決“垃圾圍城”問題,垃圾焚燒產生的余熱還可實現電能轉換,是國內外處理城市生活垃圾的主要方式。近幾年,國內垃圾發(fā)電項目發(fā)展迅速[3],文獻[4]提出排煙熱損失是影響垃圾焚燒發(fā)電廠鍋爐效率的關鍵因素之一。實際生產中,垃圾焚燒鍋爐因垃圾品質、爐內燃燒溫度、鍋爐配風等因素會使鍋爐結焦,水冷壁管吸熱減弱,排煙溫度上升,排煙熱損失加大[5]。
本文基于某400 t/d垃圾焚燒發(fā)電廠鍋爐結焦的問題,隨機抽取4種不同熱值的垃圾樣品進行剖析,提出針對性措施,以改善鍋爐結焦問題,提高了鍋爐熱效率,保障了機組的安全、穩(wěn)定運行。
1 設備概況
該垃圾發(fā)電廠項目工程的日處理垃圾能力為800 t/d,垃圾焚燒爐采用2×400 t/d三段順推往復式爐排爐,采用無錫華光鍋爐股份有限公司的多級爐排垃圾焚燒技術,爐膛為膜式水冷壁結構,煙氣為三流程布置方式,鍋爐為中壓、單汽包自然循環(huán)水管鍋爐,過熱器分高、中、低三級過熱器,中間設二級噴水減溫器,尾部設五級省煤器。該鍋爐長周期運行,結焦問題嚴重,主要分布于鍋爐側墻、燃燒段位置,如圖1、圖2所示。
2 結焦原因
2.1? ? 垃圾品質
垃圾種類和含水率決定其發(fā)熱量的高低,發(fā)熱量高低對鍋爐的結焦影響程度不同[6]。該垃圾發(fā)電廠位于河北省境內,燃料主要來源于所在市各轄區(qū)、縣城市生活垃圾,主要含塑料、生活廢品、邊角料、工業(yè)垃圾等,其含水率不穩(wěn)定,忽高忽低,熱值變化明顯。對比不同熱值生活垃圾在相同時間內(48 h)的鍋爐結焦情況,如表1所示。
從表1可以看出:該垃圾發(fā)電廠燃用垃圾熱值均高于設計值,垃圾熱值在設計值附近鍋爐無結焦,垃圾熱值在8 280 kJ/kg時,鍋爐結焦現象最為嚴重。
2.2? ? 爐內溫度
若爐膛溫度控制不合理,鍋爐易產生結焦問題。有研究認為,爐膛溫度在850 ℃時,可以保證垃圾焚燒過程中產生的二噁英徹底分解[7],但此時火焰中心溫度在1 100 ℃以上,飛灰易軟化熔融產生流焦現象,在靠近爐膛內壁較低溫度處形成焦塊;另一方面,因爐膛溫度測點掛焦或掛灰時,其測點溫度與實際溫度存在偏差。王海泉[5]的研究表明:測點溫度與理論溫度相差50 ℃時,實際溫度可能超過200 ℃,因季節(jié)變化產生的溫度偏差不同,造成實際溫度過高,出現鍋爐結焦問題。
該垃圾發(fā)電廠在燃燒4種不同熱值垃圾時,爐內溫度均大于880 ℃(設計值),如表2所示。停爐檢查各爐膛溫度測點均有掛焦現象,DCS顯示爐膛測點溫度按規(guī)程規(guī)定控制時,較實際溫度偏高。綜上所述,爐膛溫度過高是導致該垃圾發(fā)電廠鍋爐結焦的主要原因。
2.3? ? 鍋爐配風量
過量空氣系數對垃圾燃燒狀況影響很大,供給適當的過量空氣是有機物完全燃燒的必要條件,爐內垃圾燃燒所需氧量通過鍋爐配風調整,減少爐膛漏風量,維持風量平衡可以解決結焦問題。從已有的案例[8-9]分析可知,爐內風量不平衡主要表現在以下兩方面:一是配風量偏低,煙氣測試中CO含量偏高,使無機物灰渣熔點降低,鍋爐內壁結焦;二是二次風機投入可靠性不高,氧量長時間偏低、風速不夠,飛灰顆粒因自重而大面積沉積,在喉部上方結焦。鍋爐運行中氧量長期維持在5.2%~6.8%,遠低于設計值6%~10%,氧量偏低、風速不夠,飛灰顆粒因自重而大面積沉積是該垃圾發(fā)電廠鍋爐結焦的又一原因。
3 針對性措施
本文針對4種不同熱值垃圾對鍋爐結焦現象進行分析,采取相應的控制措施,可緩解鍋爐結焦問題,保證鍋爐的正常運行,提高其工作效率。
3.1? ? 不同熱值垃圾摻配
該地區(qū)垃圾成分復雜,其含水率多變,熱值不穩(wěn)定,根據2.1中的分析,提出入廠垃圾應實施精細化管理的建議,嚴格化驗入廠垃圾熱值,對高、低熱值垃圾進行充分混合,控制混合后的垃圾熱值在5 000 kJ/kg左右,鍋爐結焦問題得以減緩。
3.2? ? 控制爐膛溫度
文獻[5]闡述了通過噴水降低爐膛溫度的方法,結合該垃圾發(fā)電廠實際情況,一是采取降低爐膛溫度運行,控制在850 ℃左右,避免因爐膛溫度與測點溫度偏差帶來的影響;二是將不同熱值垃圾混合后焚燒,爐膛溫度高于880 ℃時,向爐膛噴入鍋爐連續(xù)排污擴容器回收水的方法降低爐膛溫度;三是爐膛側墻采用空氣冷卻。運行實踐表明,這3種方法降低爐膛溫度的效果明顯,實測爐膛溫度在二噁英分解溫度可控范圍,可以抑制爐膛結焦,同時鍋爐連續(xù)排污擴容器回收水還可重復利用。
3.3? ? 氧量控制
合理配風、控制氧量在適合范圍、維持風量平衡是維持空氣動力場的重要因素[10]。根據試驗得出:結合3.1、3.2所述措施,正常運行時干燥預燃區(qū)、主燃燒區(qū)、燃盡區(qū),3個區(qū)域按3:5:2配風;適當增加送風量,維持氧量在6%~8%,結焦程度在可控范圍內。同時,調整燃燒時切記先調整料層后調整配風,做到超前調節(jié)、勤調整,避免大幅度調整。
4 結語
該垃圾發(fā)電廠所在區(qū)域的垃圾熱值變化較大,加之運行控制不當,爐膛結焦問題嚴重。在保證二噁英分解、鍋爐穩(wěn)定燃燒的情況下,發(fā)電廠采用不同熱值垃圾混合后焚燒,控制熱值盡量在設計值附近;爐內噴水、爐膛側墻空氣冷卻方法可控制爐膛溫度;優(yōu)化不同燃燒區(qū)域的配風比例,可提高氧量至6%~8%,這些措施對抑制鍋爐結焦問題有顯著效果。出現類似問題的垃圾發(fā)電企業(yè),可結合本單位實際情況,合理運用本文闡述的相關措施解決問題。
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