南興勝 藺艷輝
(新興鑄管股份公司)
新興鑄管5#高爐的容積為420 m3,1個鐵口出渣鐵,采用儲鐵式大溝,目前使用周期變短,大約45天。為了安全生產(chǎn),儲鐵式大溝必須在高爐休風(fēng)后重新澆筑[1],每次檢修約12 h??焖倩謴?fù)爐況的關(guān)鍵是休風(fēng)料跟高爐操作制度要合理,但由于檢修頻繁,檢修后爐況快速恢復(fù),高爐快速達(dá)產(chǎn)對高爐的經(jīng)濟(jì)效益影響甚大。
在中小型高爐生產(chǎn)中,由于出鐵大溝容易侵蝕,所以必須定期進(jìn)行計劃檢修[2]。檢修后由于爐缸熱量的損失,必須用在休風(fēng)料中加凈焦或減輕焦炭負(fù)荷的方式來補充爐缸熱量,提高煤氣透氣性,使?fàn)t況順利恢復(fù)。
5#高爐容積小,爐缸小,蓄熱能力差,休風(fēng)12 h會造成爐缸熱量部分散失,料柱透氣性變差,特別是軟熔帶的透氣性嚴(yán)重惡化。復(fù)風(fēng)后,為了加熱爐缸,提高爐內(nèi)透氣性,一般采用常規(guī)的、傳統(tǒng)的休風(fēng)料,休風(fēng)料加凈焦,分兩批下,休風(fēng)前第一批凈焦下到爐腹位置,目的是為了在復(fù)風(fēng)后能夠快速加熱爐缸,第二批凈焦下到爐腰軟熔帶位置,從而提高煤氣透氣性[3]。
1.1.1 休風(fēng)時的參數(shù)設(shè)定
復(fù)風(fēng)后的第一爐鐵水的硅含量按1.3%計算,利用休風(fēng)料下調(diào)爐渣堿度,按1.0調(diào)劑,避免高爐溫、高堿度導(dǎo)致爐況難行。復(fù)風(fēng)后,布料角度比原先的變小,由正一度變?yōu)樨?fù)一度,發(fā)展邊緣氣流。雖然煤氣利用率下降,但有助于爐況順行。休風(fēng)時高爐操作參數(shù)的設(shè)定見表1。
表1 加凈焦休風(fēng)料參數(shù)設(shè)定
通過退礦批,集中加焦、輕負(fù)荷和布料開邊等措施,減小礦石平臺,保證熱量充足,邊緣煤氣流通暢,有利于高爐順行。
1.1.2 復(fù)風(fēng)時的操作參數(shù)設(shè)定
復(fù)風(fēng)后,爐內(nèi)關(guān)系差,恢復(fù)時間長,6 h才加全風(fēng),有塌料、懸料發(fā)生,噴煤、富氧長時間用不上,消耗高、產(chǎn)量低。復(fù)風(fēng)后前兩爐鐵水的硅含量高,但物理熱差,渣鐵流動性差,爐前勞動強度高,開口間隔長,進(jìn)一步延長了爐況恢復(fù)時間。復(fù)風(fēng)后的主要操作參數(shù)和出鐵情況見表2。
表2 加凈焦復(fù)風(fēng)后主要操作參數(shù)和出鐵情況
從表2可以看出,復(fù)風(fēng)后鐵水有化學(xué)熱,但物理熱不足,爐渣溫度不足,需清渣;鐵水硅含量整體偏高,小時出鐵量提升速度較慢;出第三爐鐵時物理熱才有所好轉(zhuǎn)。因此,筆者認(rèn)為物理熱不足是制約生產(chǎn)的主要原因。
由于焦炭的集中燃燒,加凈焦的復(fù)風(fēng)方式會使煤氣流體積急劇增大,造成煤氣流紊亂。為了順行,采取發(fā)展邊緣的布料措施等降低了煤氣的利用率,渣鐵物理熱不足,下降緩慢。中心氣流變?nèi)鯐r,由于爐墻波動造成邊緣氣流受阻,就會頻繁出現(xiàn)塌料、懸料,恢復(fù)起來時間比較長。
考慮到加凈焦恢復(fù)爐況的弊大于利,嘗試不集中加凈焦,采用多退焦炭負(fù)荷的方式恢復(fù)爐況。復(fù)風(fēng)前后布料參數(shù)保持一致,維持軟熔帶形狀和位置不變,以提高煤氣利用率。
(1)12 h的休風(fēng)為短期休風(fēng),爐缸熱量散失不是太大,只要復(fù)風(fēng)后煤氣利用率好,用退負(fù)荷的方式可以滿足渣鐵的正常流動。
(2)休風(fēng)前保證爐溫中上限,爐缸物理熱充足,渣鐵流動性良好。
(3)復(fù)風(fēng)前后布料參數(shù)一致,可以保證煤氣流的利用率,渣鐵物理熱自然就好了。
(4)退負(fù)荷休風(fēng)料的堿度不用下調(diào)太多,提高爐缸熱量的同時有利于鐵水脫硫。
(5)復(fù)風(fēng)后,待關(guān)系好轉(zhuǎn),立即用風(fēng)溫、用氧、噴煤,能接受風(fēng)量情況下盡快加風(fēng),保證盡快全風(fēng)操作。
(6)休風(fēng)料中加入一定量的螢石和蛇紋石來改善復(fù)風(fēng)前期渣鐵的流動性。
休風(fēng)料礦批保持跟正常生產(chǎn)料一致,為25 t,焦炭負(fù)荷由4.6退到3.6,堿度由1.25下調(diào)到1.15。休風(fēng)前輕負(fù)荷料下達(dá)到爐腹2/3的位置,復(fù)風(fēng)后根據(jù)爐況恢復(fù)情況逐步上負(fù)荷至正常負(fù)荷。6月6日計劃檢修12 h,休風(fēng)前爐溫中上限,鐵水中的Si含量為0.5%,物理熱充足,休風(fēng)時高爐的操作參數(shù)設(shè)定見表3。
表3 退負(fù)荷休風(fēng)料參數(shù)設(shè)定
休風(fēng)料只退負(fù)荷和調(diào)整堿度,礦批和布料角度不變,上部礦焦平臺基本不變,高爐煤氣利用基本不會降低,復(fù)風(fēng)后能夠基本保證渣鐵物理熱,避免高爐渣鐵溫度不足、清渣等影響。
復(fù)風(fēng)時,間隔堵4個風(fēng)口,用其余風(fēng)口送風(fēng),復(fù)風(fēng)初期爐內(nèi)關(guān)系良好,透氣性較好,料線動作稍慢,沒有出現(xiàn)塌料、懸料,復(fù)風(fēng)后3個小時就加全了風(fēng)量。及時噴煤,富氧,根據(jù)接受風(fēng)量情況盡快捅開風(fēng)口,加大風(fēng)量,活躍爐缸。布料參數(shù)跟正常生產(chǎn)時保持一致,采用-1°的布料方式,保證煤氣流合理分布,以提高煤氣利用率。復(fù)風(fēng)前兩爐渣鐵的物理熱稍差,流動性尚可,爐前清渣量不大。鐵水硅含量穩(wěn)定在0.50%~0.60%的中限水平, 3 h后的小時出鐵量可恢復(fù)到90 t/h,出鐵時間間隔達(dá)到40 min,鐵水硫含量由0.060%逐漸降至0.040%的水平,爐渣溫度可達(dá)1 500 ℃,鐵水質(zhì)量逐步達(dá)標(biāo);此外,從第三爐開始物理熱慢慢升高,后面爐溫波動不大,表現(xiàn)穩(wěn)定。復(fù)風(fēng)后的主要操作參數(shù)和出鐵情況見表4。
表4 退負(fù)荷復(fù)風(fēng)后主要操作參數(shù)和出鐵情況
(1)復(fù)風(fēng)后,初始煤氣流分布沒有太大變化,盡快加大風(fēng)量疏松了料柱,保證了透氣性,布料參數(shù)沒有發(fā)生變化,保證了爐內(nèi)兩股煤氣流,提高了煤氣利用率,加快了煤氣跟爐料的傳質(zhì)傳熱。
(2)間隔堵風(fēng)口的方式在保證熔煉速度下降的同時維持了合理的煤氣流初始分布,對復(fù)風(fēng)初期爐內(nèi)維持壓差關(guān)系正常起了關(guān)鍵的作用。
(3)由于爐缸熱量差的緣故,復(fù)風(fēng)前兩爐鐵水的物理熱稍差,但休風(fēng)料堿度下調(diào)的不多,渣鐵成分合適,在休風(fēng)料中加入一定量的螢石跟蛇紋石,改善了渣鐵的流動性,保證了渣鐵在物理熱一般的情況下也能有良好的流動性。
(4)由于爐前勞動強度降低,縮短了開口間隔,為爐內(nèi)快速加風(fēng)創(chuàng)造了良好的條件,加快了爐況的恢復(fù)進(jìn)程,為復(fù)風(fēng)后快速達(dá)產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
通過對中小型高爐休風(fēng)料采取加凈焦和退負(fù)荷的生產(chǎn)實踐進(jìn)行對比,并采取相應(yīng)的措施,實現(xiàn)了中小型高爐在計劃檢修后12 h實現(xiàn)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)的目的,生產(chǎn)效率得到了大幅提高。