李鵬超,徐建燎,劉雅君,王昭焜,林俊棟,鐘 蔚,劉彥奇,董文亮,葉校圳,吳玉生
廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司,福建省廈門市海滄區(qū)新陽路1 號 361022
儲柜或柜式喂料機(jī)在制絲生產(chǎn)線中主要起貯存物料、平衡煙絲含水率等作用[1]。底鏈?zhǔn)莾窕蚬袷轿沽蠙C(jī)的重要組成部分,隨著生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)間的增加,其轉(zhuǎn)輪與銷軸間的磨損逐漸加劇,嚴(yán)重時(shí)會造成過載停機(jī)導(dǎo)致物料斷流,因此周期潤滑對于保障底鏈平穩(wěn)運(yùn)行具有重要作用。目前底鏈潤滑主要采用人工手動按壓罐式氣霧型潤滑劑,將潤滑劑噴灑到底鏈中轉(zhuǎn)輪與銷軸接觸處,但人工潤滑存在無法精確控制潤滑劑的噴射量和噴射范圍等問題[2]。針對此,章媛等[3]設(shè)計(jì)了一種喂料機(jī)鏈自潤滑襯套,具有一定的免維護(hù)性,但需要對鏈條進(jìn)行全面更換,費(fèi)用較高;梁益遜[4]采用稀油直噴(刷涂)技術(shù)開發(fā)了一種倉儲式喂料機(jī)自動潤滑裝置,實(shí)現(xiàn)了稀油精準(zhǔn)噴射,但殘留在噴嘴內(nèi)的稀油以小液滴形狀滴下,容易在軌道上形成油漬;虞培年等[5]將現(xiàn)有重力自流滴油方式改為加氣壓力噴霧方式,提高了潤滑效果,但噴油范圍過大,容易造成現(xiàn)場污染和能源浪費(fèi)。油霧潤滑是當(dāng)前較為先進(jìn)和高效的一種潤滑方式,主要采用超聲波對油液進(jìn)行霧化,具有潤滑油利用率高、油霧顆粒小、霧化液滴均勻性好等優(yōu)點(diǎn)[6-7]。為此,基于油液霧化技術(shù)設(shè)計(jì)了一種儲柜底鏈精細(xì)潤滑系統(tǒng),以期實(shí)現(xiàn)潤滑油的精準(zhǔn)噴射,提高底鏈潤滑效率,改善潤滑效果。
儲柜底鏈精細(xì)潤滑系統(tǒng)主要由噴嘴、油箱、截止閥、蠕動泵、過濾器、信號檢測單元等部分組成,見圖1a。進(jìn)入噴嘴1 的油液被霧化為油霧,經(jīng)噴嘴以近乎直線的形式噴出;油路由油箱2、截止閥3、蠕動泵4 等組成,將油液按設(shè)定值供給噴嘴;氣路由截止閥5、過濾器6、調(diào)壓閥7、電磁閥8 等組成,將一定壓力值的壓縮空氣送入噴嘴。
在底鏈結(jié)構(gòu)(圖1b)中,除局部繞儲柜兩端底鏈大鏈輪10 做弧形轉(zhuǎn)動外,大部分狀態(tài)為單向直線運(yùn)行,因此通過檢測轉(zhuǎn)輪11 是否到位可以確定轉(zhuǎn)輪12 的噴射時(shí)間。隨著底鏈的運(yùn)行轉(zhuǎn)輪向前轉(zhuǎn)動,當(dāng)信號檢測單元9 檢測到轉(zhuǎn)輪11 時(shí),蠕動泵4 與電磁閥8 同時(shí)啟動,噴嘴1 開始對轉(zhuǎn)輪12與銷軸接觸處噴油,噴油過程中底鏈保持正常運(yùn)行。
圖1 儲柜底鏈潤滑系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of lubrication system for bottom chains in tobacco silo
利用超聲霧化技術(shù)[8]和聚焦管對霧狀射流束聚焦[9]的原理,設(shè)計(jì)了一種新型霧化集束噴嘴,主要由氣體進(jìn)口、導(dǎo)流管、液體進(jìn)口、氣體/液體出口、共振腔、聚焦管等部分組成,見圖2。兩相流噴嘴大致分為兩種:一種是在噴嘴外部進(jìn)行混合的外混式霧化噴嘴,另一種是在噴嘴內(nèi)部混合腔中混合且發(fā)生相互作用的內(nèi)混式霧化噴嘴[10]。為保證油液能夠通過鏈板間縫隙到達(dá)轉(zhuǎn)輪與銷軸接觸處,霧化后油液要經(jīng)過聚焦以狹窄束流的形式噴出,因此系統(tǒng)采用了內(nèi)混式霧化噴嘴。
圖2 新型霧化集束噴嘴示意圖Fig.2 Schematic diagram of new centralized atomization nozzle
在油液霧化過程中,壓縮空氣自氣體進(jìn)口1進(jìn)入導(dǎo)流管2,再從氣體/油液出口4 以高速氣流噴出,射入共振腔5 內(nèi)通過激振產(chǎn)生超聲波;油液自液體進(jìn)口3 進(jìn)入噴嘴,再從氣體/油液出口4 泵出,在高頻超聲波作用下霧化,并與壓縮空氣一起以霧狀油液噴出。聚焦管6 主要對射流束進(jìn)行校直和聚焦,以保證射流的直束性和能量集中。為確定聚焦管尺寸,分別選取圓柱段長度40、60、80 mm,噴嘴直徑 0.3、0.6、0.9、1.2、1.5 mm 進(jìn)行對比測試,結(jié)果(圖3)顯示:聚焦管圓柱段長度在60 mm 以上,噴嘴直徑在0.9 mm 以下時(shí),油霧散射角約為0°,能夠以近似平行直線的形式噴出,匯聚情況良好。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,確定聚焦管圓柱段長度60 mm,噴嘴直徑0.9 mm。
1.2.1 單次泵油量
當(dāng)信號檢測單元檢測到轉(zhuǎn)輪時(shí),蠕動泵啟動,將油箱內(nèi)的油液泵入噴嘴,經(jīng)延時(shí)一定時(shí)間后自動停止。因此,單次泵油量的上限值以油液噴入轉(zhuǎn)輪與銷軸接觸處且不滴落為標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)人工潤滑經(jīng)驗(yàn),當(dāng)噴入鏈板間縫隙的油量超過0.2 mL 以上時(shí),會出現(xiàn)油液滴落現(xiàn)象。由于一臺蠕動泵同時(shí)供應(yīng)兩個(gè)噴嘴,故單次泵出量設(shè)定為0.4 mL。
1.2.2 單次油液噴射時(shí)間
單次油液噴射時(shí)間t 即為單次蠕動泵通電運(yùn)行時(shí)間,其計(jì)算公式為:
式中:t—單次油液噴射時(shí)間,s;Q—蠕動泵流量,在 5~245 mL/min 之間。
根據(jù)底鏈傳動系統(tǒng)(圖4),可得:
式中:v—底鏈運(yùn)行速度,m/s;n1—底鏈減速機(jī) 4 輸出轉(zhuǎn)速,r/min;n2—被動鏈輪 2 轉(zhuǎn)速,r/min;n3—底鏈大鏈輪 3 轉(zhuǎn)速,r/min;z1—主動鏈輪 1 齒數(shù);z2—被動鏈輪2 齒數(shù);z3—底鏈大鏈輪齒數(shù);p—底鏈節(jié)距,mm。
圖4 底鏈傳動系統(tǒng)示意圖Fig.4 Schematic diagram of transmission system of bottom chains
分析表明,油液噴射時(shí)間t 小于銷軸通過噴嘴的時(shí)間,即可保證噴嘴噴出的油霧完全落在銷軸上。結(jié)合式(1)和式(3),可得:
式中:d—底鏈銷軸直徑,m。
不同儲柜的底鏈傳動系統(tǒng)參數(shù)不相同,造成銷軸通過噴嘴的時(shí)間存在差異。以昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的儲柜為例,將表1 中參數(shù)代入公式(4)可得:
表1 底鏈傳動系統(tǒng)參數(shù)Tab.1 Parameters of transmission system of bottom chains
新型噴嘴在滿足聚焦管射流束穩(wěn)定和較高軸心速度外,還需防止動能較大的油霧沖擊鏈輪而產(chǎn)生飛濺。經(jīng)過多次試驗(yàn)得到蠕動泵流量Q 在30~60 mL/min 范圍時(shí),能夠滿足工作要求,且對應(yīng)蠕動泵通電運(yùn)行時(shí)間t 為0.4~0.8 s,小于銷軸經(jīng)過噴嘴的時(shí)間3.24 s。
由圖1 可見,當(dāng)信號檢測單元檢測到轉(zhuǎn)輪時(shí),電磁閥8 開啟,將壓縮空氣通入噴嘴,經(jīng)延時(shí)一定時(shí)間后自動停止。在恒定油量情況下,取不同壓縮空氣壓力和噴射時(shí)間對油液噴射效果進(jìn)行測試,結(jié)果(表2)顯示:油液噴射時(shí)間t 取0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 s 時(shí),噴射效果差別不大;為保證噴腔內(nèi)油液完全噴出無殘留,壓縮空氣噴射結(jié)束時(shí)間較步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行時(shí)間需延時(shí),當(dāng)壓縮空氣壓力取0.15~0.25 MPa,噴射時(shí)間比蠕動泵通電運(yùn)行時(shí)間延時(shí)0.2~0.4 s 時(shí),可以獲得良好噴射效果。
表2 不同壓縮空氣壓力和噴射時(shí)間下油液噴射效果Tab.2 Injection test at different compressed air pressures and injection time
設(shè)備:10 臺儲柜(昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司);底鏈精細(xì)潤滑系統(tǒng)[KDS-FB2N17B 型蠕動泵(日本Kamoer 公司),電壓DC24 V,最大電流1.8 A,流量5~245 mL/min]。
方法:將潤滑系統(tǒng)安裝在儲柜底鏈的水平位置,噴嘴對準(zhǔn)鏈板間縫隙,調(diào)整信號檢測單元位置。其中,5 臺儲柜采用人工手動潤滑模式,5 臺采用精細(xì)潤滑模式。每臺儲柜底鏈有292 個(gè)鏈輪,油量需求量為0.4×292=116.8 mL。分別測試單臺儲柜噴油量、人工作業(yè)時(shí)間、潤滑周期等參數(shù),測試時(shí)間為兩年。
由表3 可見,與人工潤滑模式相比,采用精細(xì)潤滑系統(tǒng)后兩年中噴油量由222.6 mL 減少到116.8 mL,降低47.5%,人工作業(yè)時(shí)間減少86.8%,潤滑周期由3 個(gè)月延長至6 個(gè)月,有效提高了潤滑效率,降低了油液使用量。
表3 人工潤滑模式與精細(xì)潤滑模式對比①Tab.3 Contrast between manual lubrication mode and precise lubrication mode
采用超聲霧化技術(shù)和聚焦原理設(shè)計(jì)了一種新型霧化集束噴嘴,通過對底鏈精細(xì)潤滑系統(tǒng)的油路和氣路參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整,解決了人工潤滑儲柜底鏈難以準(zhǔn)確控制潤滑油噴射量和噴射范圍等問題。以昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的儲柜為對象進(jìn)行測試,結(jié)果表明:與人工潤滑模式相比較,采用精細(xì)潤滑系統(tǒng)噴油量降低47.5%,人工作業(yè)時(shí)間減少86.8%,潤滑周期由3 個(gè)月延長至6個(gè)月,實(shí)現(xiàn)了潤滑油的精細(xì)霧化和精準(zhǔn)噴射,提高了潤滑效率。