劉廣敬
甘蔗糖廠鍋爐節(jié)能減排技改措施研究
劉廣敬
(云南東暉建設集團有限公司,云南 昆明 650216)
近年來,隨著全球化進程日益加快,能源問題已經(jīng)成為全球廣泛關注的熱點話題。中國幅員遼闊,是一個能源大國,在某種程度上,雖然能源儲量多,但是能量的消耗也是巨大的。分析了云南省甘蔗糖廠鍋爐的實際運作現(xiàn)狀,提出甘蔗糖廠鍋爐節(jié)能減排的可操作性具體措施,為相關工作人員提供一定的技術參考。
糖廠;鍋爐;甘蔗渣;節(jié)能減排
云南省現(xiàn)有70多家甘蔗糖廠,均配備自備熱電站,采用中壓(3.82 MPa、450 ℃)或次中壓(2.45 MPa、400 ℃)蔗渣爐,配置中壓(3.43 MPa、435 ℃)或次中壓(2.35 MPa、390 ℃)背壓式汽輪發(fā)電機組,滿足甘蔗糖廠蒸汽熱負荷和用電負荷的需求。
甘蔗糖廠鍋爐燃料為糖廠壓榨機組末座壓榨機排出的剩余物——甘蔗渣。在實際生產(chǎn)過程中,普遍存在鍋爐出力不足,運行熱效率低于設計熱效率,僅能達到78%左右(甘蔗渣水份為50%的鍋爐設計熱效率為84%)的問題。甘蔗渣水份高是導致鍋爐出力不足和熱效率低的主要原因,導致鍋爐燃燒效率低、不完全燃燒損失、鍋爐排煙損失。針對以上情況,建議采用以下技術成熟、可靠、可操作性的節(jié)能減排技改措施。
甘蔗制糖工藝生產(chǎn)過程中,甘蔗渣普遍存在的問題為:當壓榨機組甘蔗入蔗波動時,機組末座排出來的甘蔗渣水份偏高,此時的甘蔗渣入鍋爐燃燒會引起鍋爐燃燒熱效率低、出力不足,引起整個甘蔗制糖生產(chǎn)工藝的惡性循環(huán)。當壓榨機組生產(chǎn)正常時,控制較好的機組末座甘蔗渣水份也有48%左右,此時入爐燃燒時也有以下不利后果:①鍋爐熱效率低。甘蔗渣水份高時,入爐膛燃燒會引起不良效果——必需耗用部份的能量把甘蔗渣中的水分蒸發(fā)走,達到甘蔗渣的燃燒點;造成爐膛溫度低、燃燒不完全、排煙煙量大,排灰中有很多不完全燃燒的甘蔗渣;使用燃燒空氣多,排煙量大,帶走大量能量。②鍋爐出力低。當甘蔗渣水份高時,爐膛溫度低,燃燒不良,鍋爐熱效率低,造成鍋爐出力低,影響制糖工藝的正常生產(chǎn)。③加重環(huán)境污染。當甘蔗渣水份高時,燃燒不良,排灰量大,排煙煙氣量多,排煙中含有很多灰塵,這些都加重了環(huán)境污染;④引風機易引出水氣,引起風管道及風門等金屬部件的低溫銹蝕。
國內(nèi)部份甘蔗糖廠以前也采用過抽鍋爐尾部低溫煙氣干燥技術,但是技術不成熟,故障率高,生產(chǎn)安全率低,且干燥效果也不好。根據(jù)云南省現(xiàn)有甘蔗糖廠廠址所處的地理位置和生產(chǎn)榨季期的氣候特點:平均氣溫較高,平均相對濕度較低。實踐經(jīng)驗證明,甘蔗渣經(jīng)打包機擠壓成捆包后,甘蔗渣比例從0.15 t/m3增加到0.45 t/m3,同時50%的水分也從內(nèi)部被擠壓到捆包外表面,堆放自然通風干燥7 d左右,甘蔗渣水份從50%降低至40%,每噸甘蔗渣自然干燥蒸發(fā)水167 kg。
自然通風干燥節(jié)能減排技改措施為:①配置甘蔗渣打包、開包、輸回送系統(tǒng),確保甘蔗渣作為鍋爐燃料的供給。壓榨機組末座出來的甘蔗渣(含水分50%)進入打包機擠壓成捆包,有利于自然干燥和減少堆放場地面積。②建造一座的自然通風干燥棚,充分利用廠址的地理氣候資源優(yōu)勢(利于自然干燥)。
上述節(jié)能減排技改措施具有以下優(yōu)勢:①能把甘蔗渣水分從50%降至40%,甘蔗渣在爐膛中燃燒會形成懸浮燃燒,燃燒完全充分,鍋爐熱效率可以提高5%~8%;②提高了爐膛溫度,有利于燃燒,使燃燒更完全,排灰量大幅度減少,同時,減少煙氣中含有的灰塵及煙氣量,降低了空氣污染;③提高了鍋爐的出力,鍋爐升溫升壓快,點火方便,可以滿負荷運行,甚至可以適當超負荷運行;④鍋爐燃燒空氣量少,排煙煙氣量少,煙氣帶走的能量少,減輕送風機和引風機的負荷;⑤運行費用低,回收投資成本快。
采用此項節(jié)能減排技改措施,具有技術成熟、系統(tǒng)簡單、生產(chǎn)安全率高、節(jié)能減排效果顯著的特點。
以日處理3 000 t甘蔗糖廠為例的經(jīng)濟效益分析。節(jié)能量方面,年節(jié)約標準煤1 495 t(折合含水分50%甘蔗渣 5 666 t)。
年節(jié)約費用:5 666 t×0.02萬元/噸=113萬元(甘蔗渣價按200.00元/噸)。技改投資估算230萬元,技改投資回收期為230萬元/(113萬元/12個月)≈25個月。
將制冷系統(tǒng)風冷式冷凝器排出的熱風作為熱源進行甘蔗渣干燥,是一項新型的熱風干燥-制冷聯(lián)合節(jié)能技術。針對甘蔗糖廠清凈蒸發(fā)系統(tǒng)和煮煉三系煮糖系統(tǒng)的高位噴射冷凝器,需耗用大量的循環(huán)冷卻水量,循環(huán)冷卻水溫度高達35 ℃以上,循環(huán)冷卻水蒸發(fā)損耗達30%。
采用熱風干燥-制冷聯(lián)合節(jié)能技改措施的具體流程為:配置制冷冷水機組系統(tǒng);配置甘蔗渣打包、開包、輸回送系統(tǒng),確保甘蔗渣作為鍋爐燃料的供給;建造1座3室分隔的甘蔗渣干燥棚,一室為采用自然通風干燥,二、三室為采用制冷系統(tǒng)風冷式冷凝器排出的熱風干燥。制冷冷水機組系統(tǒng)向清凈車間和煮煉車間提供10 ℃的循環(huán)冷凍水,回水溫度為30 ℃,輔助高位噴射冷凝器進行冷卻,降低大量耗用量,冷卻水溫度降至30 ℃以下,減少了冷卻水蒸發(fā)損耗25%,同時,提高了蒸發(fā)系統(tǒng)末效和三系煮糖系統(tǒng)煮糖罐的真空度。制冷冷水機組系統(tǒng)的風冷式冷凝器排出的45 ℃熱風作為甘蔗渣干燥熱源。壓榨機組末座出來的甘蔗渣(含水分50%),打包擠壓成捆包,先進入一室進行自然通風干燥,水份降低至45%,再進入二、三室輪換進行45 ℃熱風干燥,干燥后的甘蔗渣水分從45%降低至35%,每噸甘蔗渣干燥蒸發(fā)水286 kg。
采用甘蔗渣熱風干燥-制冷聯(lián)合節(jié)能減排技改措施,具有以下優(yōu)勢:①制冷的同時也制熱,一舉兩得,能源利用率高;②甘蔗渣水份從50%降至35%,甘蔗渣在爐膛中燃燒更完全充分,鍋爐熱效率可以提高8%~10%;③為清凈車間的蒸發(fā)系統(tǒng)和煮煉車間三系煮糖系統(tǒng)的高位噴射冷凝器提供10 ℃的循環(huán)冷凍水,節(jié)約30%的循環(huán)冷卻水量,提高了蒸發(fā)系統(tǒng)末效和三系煮糖系統(tǒng)煮糖罐的真空度要求,確保白砂糖生產(chǎn)工藝的質(zhì)量穩(wěn)定性。
采用此項節(jié)能減排技改措施,具有技術成熟、制冷和制熱循環(huán)聯(lián)合雙重效益、兼顧提高白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能減排效果更顯著的特點。
以日處理3 000 t甘蔗糖廠為例的經(jīng)濟效益分析,節(jié)能量方面:年節(jié)約標煤為1 994 t(折合含水份50%甘蔗渣 7 554 t)年節(jié)約循環(huán)冷卻水補充量129萬噸。
年節(jié)約費用7 554 t×0.02萬元/噸+129萬噸×0.10元/噸=164萬元(甘蔗渣價按200元/噸、水資源價按0.10元/噸計算)。
技改投資估算460萬元,技改投資回收期410萬元/(164萬元/12個月)≈30個月。
為了全面提高云南省甘蔗糖廠鍋爐的運行效率,增強節(jié)能減排效果,建議甘蔗糖廠在技改投資資金緊缺的情況下,采用甘蔗渣自然通風干燥節(jié)能減排技改措施,該技改措施具有技改設資少、節(jié)能減排效果顯著的特點。在技改投資資金充裕的情況下,采用甘蔗渣熱風干燥-制冷聯(lián)合節(jié)能減排技改措施,該技改措施具有提高白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能、節(jié)水效果更顯著的特點。
[1]羅志東.糖廠鍋爐的能效監(jiān)測及節(jié)能減排措施[J].探索科學,2018(6):375.
[2]周小紅.糖廠鍋爐的能效監(jiān)測及節(jié)能減排措施[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2018(12):55-56.
[3]甘蔗糖廠設計手冊編寫組.甘蔗糖廠設計手冊[M].北京:輕工業(yè)出版社,1985.
〔編輯:張思楠〕
2095-6835(2020)10-0158-02
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A
10.15913/j.cnki.kjycx.2020.10.071