胡 鵬
(山西焦煤機(jī)械電氣有限公司, 山西 太原 030024)
乳化液泵站是井下眾多液壓設(shè)備的動(dòng)力來源,是工作面液壓支架、千斤頂進(jìn)行有效支撐的重要保障,其性能直接關(guān)系著煤礦高效和穩(wěn)定生產(chǎn)。以乳化液需求量集中的液壓支架為例,在工作面回采過程中,支架立柱油缸需先卸壓,推移油缸再拉移支架,然后立柱油缸在新的位置按指定壓力重新提供支撐。上述過程中,液壓支架對(duì)乳化液的流量和壓力需求并不相同,而傳統(tǒng)乳化液泵站的輸出介質(zhì)參數(shù)恒定,這將對(duì)井下安全和生產(chǎn)成本控制造成較大影響。另外,隨著煤炭自動(dòng)化開采技術(shù)的發(fā)展,要求對(duì)乳化液泵站的運(yùn)行狀態(tài)和參數(shù)等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,與其它設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能互聯(lián),因此傳統(tǒng)的乳化液泵站及控制技術(shù)已難以滿足生產(chǎn)要求[1-4]. 實(shí)際上,井下乳化液泵站控制的最佳效果是根據(jù)當(dāng)前工作設(shè)備需求,及時(shí)調(diào)整輸出介質(zhì)的流量和壓力,并保持設(shè)定值恒定。因此,為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),開展了乳化液自動(dòng)恒壓系統(tǒng)的研究。
傳統(tǒng)乳化液泵站存在的問題主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1) 流量和壓力供給不足,影響生產(chǎn)安全和生產(chǎn)效率。在液壓支架進(jìn)行升架支撐等操作時(shí),需要泵站提供大流量、高壓力的乳化液,傳統(tǒng)泵站可能出現(xiàn)流量和壓力波動(dòng),造成支架支撐力不足、移架速度緩慢等問題,影響頂板安全和采煤工藝實(shí)施。
2) 浪費(fèi)電力能源。液壓泵在工頻狀態(tài)下工作,輸出流量和壓力始終不變,但液壓設(shè)備僅在部分時(shí)段對(duì)流量和壓力有較大需求,其余時(shí)段則需要通過卸荷閥進(jìn)行卸荷,由此而造成能源浪費(fèi),增加生產(chǎn)成本。
3) 增加設(shè)備維修成本。傳統(tǒng)乳化液泵站使全線液壓設(shè)備始終工作在高壓狀態(tài)下,將縮短系統(tǒng)內(nèi)各密封件、易損件的使用壽命,提高維護(hù)成本。
4) 自動(dòng)化程度低,不適應(yīng)現(xiàn)代生產(chǎn)。傳統(tǒng)泵站的壓力、流量等參數(shù)的監(jiān)測(cè)能力較弱,在故障和突發(fā)工況時(shí)的反應(yīng)速度慢,且無法遠(yuǎn)程精確控制。
針對(duì)傳統(tǒng)乳化液泵站存在的問題,提出自動(dòng)壓力控制方案,見圖1. 該系統(tǒng)主要由乳化液箱、泵組、檢測(cè)裝置、控制系統(tǒng)、蓄能器等組成。泵組主要包括4臺(tái)泵,3臺(tái)為普通工頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),1臺(tái)為變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),變頻電機(jī)始終啟動(dòng),其余電機(jī)根據(jù)系統(tǒng)壓力需求自動(dòng)按序投入使用,逆序停止。變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)的泵負(fù)責(zé)保證輸出壓力和流量隨需求而變化,既可實(shí)現(xiàn)大流量、高壓力輸出,又可穩(wěn)定在小流量、低壓力狀態(tài)。檢測(cè)裝置由各種壓力、流量、溫度檢測(cè)裝置組成??刂葡到y(tǒng)則由PLC控制器、變頻器、數(shù)/模轉(zhuǎn)換模塊等電氣元件組成。
圖1 乳化液自動(dòng)恒壓控制系統(tǒng)組成圖
手動(dòng)模式:當(dāng)選擇開關(guān)處于手動(dòng)模式時(shí),操作人員可控制4臺(tái)泵的啟停,依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)壓力數(shù)據(jù)等進(jìn)行合理操作。自動(dòng)恒壓控制原理圖見圖2.
圖2 自動(dòng)恒壓控制原理圖
自動(dòng)模式:當(dāng)選擇開關(guān)處于自動(dòng)模式時(shí),系統(tǒng)進(jìn)入自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)。首先檢測(cè)當(dāng)前液位狀態(tài),液位過低時(shí),系統(tǒng)停機(jī)無法啟動(dòng);當(dāng)檢測(cè)液位正常時(shí),PLC控制器接收當(dāng)前的輸出壓力需求信號(hào),并自動(dòng)計(jì)算需要啟動(dòng)泵的數(shù)量,然后控制變頻泵啟動(dòng),其余3臺(tái)泵根據(jù)計(jì)算結(jié)果按需啟動(dòng),此時(shí)系統(tǒng)的輸出壓力基本達(dá)到設(shè)定需求。同時(shí),壓力傳感器自動(dòng)采集當(dāng)前的輸出壓力信號(hào),經(jīng)4AD數(shù)模轉(zhuǎn)換后輸入PLC控制器,采樣間隔為0.2 s,對(duì)每5次采樣結(jié)果進(jìn)行平均,然后與當(dāng)前需要壓力值進(jìn)行對(duì)比,當(dāng)差值較小時(shí),PLC控制變頻器改變變頻泵的輸出壓力進(jìn)行增減補(bǔ)償,當(dāng)差值較大時(shí),根據(jù)需要對(duì)工頻泵的啟動(dòng)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,以滿足壓力需求。當(dāng)僅變頻泵啟動(dòng)時(shí),該泵作為主泵使用;當(dāng)有其它工頻泵啟動(dòng)時(shí),變頻泵僅作為輔助補(bǔ)償泵。通過以上措施可實(shí)現(xiàn)泵組自動(dòng)根據(jù)生產(chǎn)需求穩(wěn)定地輸出壓力和流量。
該系統(tǒng)的核心硬件主要包括以下部分:
1) PLC控制器。
該系統(tǒng)選用KXJ1-127隔爆本安型控制箱,采用CAN通訊和RS485遠(yuǎn)程控制組合開關(guān),可方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)普通工頻電機(jī)、變頻器等的集中控制。內(nèi)部安裝三菱FX2N-32MR邏輯編程控制器(PLC),有32個(gè)端口,部分端口連接示意圖見圖3.
圖3 PLC控制器端口連接示意圖
2) 變頻器。
根據(jù)井下設(shè)備控制要求,選用性能穩(wěn)定的施耐德ATV38變頻器,其變頻范圍0.1~500 Hz,功率0.75~315 kW. ATV38變頻器具有用于泵組控制的部分專用功能,可進(jìn)行飛車啟動(dòng)、自帶PID優(yōu)化控制、運(yùn)行時(shí)間監(jiān)測(cè)、電機(jī)降噪等操作。另外,該變頻器還具有短路、過電流、缺相、欠壓等電氣保護(hù)功能。
3) 壓力傳感器。
根據(jù)乳化液泵組的壓力大小和檢測(cè)精度要求,選擇PTG502型液體壓力傳感器,檢測(cè)范圍0~60 MPa,抗干擾能力較強(qiáng)。
在選定上述硬件基礎(chǔ)上,為充分發(fā)揮硬件能力,應(yīng)對(duì)PLC進(jìn)行合理編程。所選PLC具備PID比例積分微分控制功能,即可減弱控制過程的參數(shù)波動(dòng),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制。壓力傳感器的電流信號(hào)首先轉(zhuǎn)化為0~10 V的電壓信號(hào),然后經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換,再將表征實(shí)際輸出壓力大小的數(shù)字信號(hào)er(t)存入PLC寄存器,PLC自動(dòng)對(duì)當(dāng)前需求壓力設(shè)定信號(hào)es(t)和實(shí)際輸出壓力信號(hào)er(t)進(jìn)行對(duì)比計(jì)算,得出信號(hào)偏差量Δe(t),再經(jīng)過PID算法調(diào)整和其它邏輯運(yùn)算后輸出控制信號(hào),經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換后發(fā)送給變頻器,變頻器據(jù)此調(diào)整電機(jī)工作電流,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)泵組輸出壓力控制,見圖4.
圖4 PLC內(nèi)部PID控制原理圖
PLC邏輯運(yùn)算程序規(guī)則如下:
1) 當(dāng)e0≤Δe(t)≤e1,則僅啟動(dòng)變頻器控制乳化液泵,并相應(yīng)設(shè)定電機(jī)轉(zhuǎn)速;該設(shè)定適應(yīng)低壓待機(jī)工況。
2) 當(dāng)e1≤Δe(t)≤e2,則啟動(dòng)變頻器控制乳化液泵和1臺(tái)工頻泵,變頻電機(jī)設(shè)定相應(yīng)轉(zhuǎn)速,變頻泵作為補(bǔ)償輸出;該設(shè)定適應(yīng)小負(fù)載工況。
3) 當(dāng)e2≤Δe(t)≤e3,則啟動(dòng)變頻器控制乳化液泵和2臺(tái)工頻泵,變頻泵作為補(bǔ)償輸出,另1臺(tái)工頻泵作為備用;該設(shè)定為正常輸出工況,可滿足井下乳化液20~30 MPa輸出壓力要求。
4) 當(dāng)e3≤Δe(t)≤e4,則啟動(dòng)變頻器控制乳化液泵和3臺(tái)工頻泵,變頻泵作為補(bǔ)償輸出;該設(shè)定一般為應(yīng)對(duì)突發(fā)工況,例如系統(tǒng)局部泄漏、泵組故障等。
自2018年11月起該技術(shù)在斜溝煤礦成功應(yīng)用,截至2020年1月,共取得如下技術(shù)成果:
1) 工作面液壓支架的初撐力合格率由94.3%提高至97.6%,為安全生產(chǎn)提供了有效保障。
2) 系統(tǒng)卸壓閥的啟動(dòng)次數(shù)減少約65%,液壓泵的工頻運(yùn)行時(shí)間顯著縮短,在所統(tǒng)計(jì)的13個(gè)月內(nèi),當(dāng)前“工頻泵+變頻泵”系統(tǒng)相比于完全工頻泵系統(tǒng),理論計(jì)算可知,共可節(jié)約電費(fèi)20余萬元。
3) 系統(tǒng)內(nèi)各密封元件的使用壽命延長(zhǎng),泄漏故障減少約20%.
4) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)可直接接入遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)乳化液泵組的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)和控制。
針對(duì)傳統(tǒng)乳化液泵站存在的問題,基于PLC控制原理,建立了包含乳化液箱、泵組、檢測(cè)裝置、控制系統(tǒng)、蓄能器等的乳化液自動(dòng)恒壓控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)泵組自動(dòng)根據(jù)生產(chǎn)需求穩(wěn)定地輸出壓力和流量。系統(tǒng)數(shù)據(jù)可直接接入遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)乳化液泵組的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)和控制。