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      連續(xù)重整裝置運行問題及對策

      2020-12-02 04:37:58周建華
      當代石油石化 2020年4期

      周建華

      (中國石油化工股份有限公司煉油事業(yè)部,北京100728)

      催化重整技術是現(xiàn)代煉油和化工行業(yè)的支柱技術之一。催化重整裝置是生產(chǎn)高辛烷值汽油、芳烴深加工、供應廉價氫氣的重要裝置,能適應市場需求,由生產(chǎn)燃油轉(zhuǎn)型生產(chǎn)二甲苯。重整反應過程中副產(chǎn)氫氣,煉油企業(yè)所用氫氣有50%以上來自重整裝置,且成本相對較低[1-3]。

      2018年,中國汽車市場產(chǎn)銷低于預期,傳統(tǒng)燃油汽車首次出現(xiàn)產(chǎn)銷雙降,新能源汽車仍呈逆勢高速增長趨勢,產(chǎn)銷量均首次突破100萬輛。據(jù)預測,2020年電動汽車約有500萬輛,替代成品油消費600萬~1 000萬噸,折合1 500萬噸/年煉油產(chǎn)能規(guī)模。因此,新能源帶來的巨大沖擊將直逼傳統(tǒng)煉油業(yè)務做出轉(zhuǎn)型調(diào)整。國內(nèi)的煉化企業(yè)汽油池中多以催化汽油為主,催化汽油約占汽油池比例的70%[4]。更嚴格的汽油產(chǎn)品指標呼之欲出,重整高辛烷值汽油因芳烴含量高,調(diào)入汽油池的比例將會受限。未來重整裝置將面臨成品油市場萎縮、汽油質(zhì)量升級等挑戰(zhàn),為此,對國內(nèi)33套重整裝置運行情況進行調(diào)研,并提出優(yōu)化建議。

      1 裝置運行概況

      1.1 加工能力

      據(jù)統(tǒng)計,2017年全球共有煉油廠947座,原油蒸餾總加工能力71.2億噸/年,其中,催化重整裝置加工能力約5.4億噸/年(見表1)。美國催化重整裝置總加工能力約1.8億噸/年,居世界首位;中國位居第二,2017年催化重整加工能力超過9 300萬噸/年。

      2018年,我國已開工的連續(xù)重整裝置92套,增速迅猛,國內(nèi)連續(xù)重整裝置產(chǎn)能超過9 500萬噸/年,其中,中國石化3 279萬噸/年,見圖1。與中國石化裝置數(shù)量和產(chǎn)能增速日益放緩相反,地方企業(yè)迅速擴張。新建裝置大多超過300萬噸/年,向大型化發(fā)展,并成為煉油向化工轉(zhuǎn)型的主力裝置。

      截至2018年底,中國石化連續(xù)重整裝置加工能力3 279萬噸/年,占原油加工能力的11.53%,裝置規(guī)模最大的為180萬噸/年,規(guī)模最小的為40萬噸/年,平均規(guī)模99.4萬噸/年。中國石油連續(xù)重整裝置平均規(guī)模為100.9萬噸/年,全國平均規(guī)模為104.3萬噸/年,均高于中國石化。

      表1 全球催化重整加工能力

      1.2 主要技術經(jīng)濟指標

      調(diào)研裝置2018年平均負荷率為96.31%,負荷率超過110%的有5套,負荷低于80%的有6套;平均辛烷值桶90.43%;純氫產(chǎn)率平均為3.78%;平均綜合能耗為64.96千克標油/噸重整進料。某裝置綜合能耗達到103.5千克標油/噸重整進料,主要因凝氣式增壓機能耗高、負荷率(85%)較低等因素影響。

      為比較不同裝置毛利情況,對各裝置各產(chǎn)品總價值減去裝置原料成本進行計算,見圖2。排名靠前的3套裝置特點是原料成本低,液收、氫氣產(chǎn)率較高,綜合效益較好;排名靠后的3套裝置主要原因是原料芳潛較高,因工藝較落后,高芳潛原料未獲得相應收益。

      2 裝置運行及優(yōu)化分析

      2.1 原料管理與優(yōu)化

      各裝置原料來源見圖3。從圖3看出,重整裝置原料來源廣泛,主要以直餾石腦油、加氫裂化重石腦油為主,還包括加氫焦化汽油、乙烯抽余油等,原料不足的企業(yè)外購部分石腦油。各裝置應優(yōu)化裝置原料來源、性質(zhì),提高原料芳烴潛含量。

      加氫裂化重石腦油芳烴潛含量較高,是重整裝置的理想原料,采用該原料的裝置中,直供料占比17.4%,干燥器脫水占比4.3%,進預加氫分餾塔脫除水和硫化氫后進入重整裝置的占比78.3%。直供料可節(jié)約預加氫汽提塔(分餾塔)的能耗,但存在含水超標等風險,建議直供料的企業(yè)增加重整原料罐容量,加氫裂化重石腦油首先進入重整原料罐,經(jīng)過脫水、分析合格后再進重整裝置;非直供料的企業(yè)加氫裂化重石腦油進入預加氫汽提塔或分餾塔,確保硫、水合格;同時企業(yè)應加強運行管理,嚴格執(zhí)行生產(chǎn)異常匯報制度,當上游裝置出現(xiàn)波動時,立即切出。渣油加氫石腦油氮含量高,建議固定床、沸騰床、漿態(tài)床渣油加氫石腦油經(jīng)加氫滿足重整進料要求后,才能進入重整裝置。隨著裝置大型化、運行周期延長,應嚴格控制重油二次加工裝置石腦油等高氮原料進重整裝置,建議重整進料氮含量指標由0.5μg/g降至不大于0.2μg/g。乙烯抽余油中甲基環(huán)戊烷含量高,進入重整裝置較難發(fā)生反應,占用重整加工能力且增加積碳,建議結合苯的價格,優(yōu)化乙烯抽余油的后路。

      隨著芳烴市場尤其是苯市場飽和日漸明顯,苯與石腦油的價差逐漸縮小,甚至出現(xiàn)階段性倒掛。企業(yè)應根據(jù)市場優(yōu)化重整原料初餾點,控制苯產(chǎn)量,提高裝置效益。通過PetroSIM軟件模擬不同石腦油原料的重整反應性能,發(fā)現(xiàn)進料中基本不含C5以下組分時,進料初餾點與原料中C6組分相關;重整生成油中的苯含量與進料C6組分含量基本呈線性關系。模擬重整進料終餾點變化對重整進料和汽油組成的影響,發(fā)現(xiàn)進料終餾點大于165℃時,隨著終餾點的升高,C10+重組分的含量逐步升高;進料終餾點超過180℃時,待生催化劑積炭含量出現(xiàn)大幅上升。重整原料優(yōu)化建議:一是由單純餾程管理改為“餾程+組分”精細化管理模式。因不同類原油的石腦油組成不同,適合重整進料的餾程范圍變化較大。企業(yè)應變餾程管理為組分管理,確保重整進料中C5組分含量不大于0.5%、C11組分含量不大于2%,以改善重整裝置進料性質(zhì),提高裝置效益。二是優(yōu)化增產(chǎn)重整原料。優(yōu)化常減壓裝置操作、采購石腦油芳潛高的原油等措施,增產(chǎn)重整原料;適當提高加氫裂化裝置的轉(zhuǎn)化率,并控制適宜的重石腦油餾程,優(yōu)化重整原料;加氫改質(zhì)、加氫焦化石腦油滿足指標要求后,進入重整裝置,拓寬重整原料來源。三是區(qū)域原料優(yōu)化開展區(qū)域內(nèi)石腦油原料互供,實現(xiàn)區(qū)域效益最大化;有兩套或以上重整裝置的企業(yè),完善裝置間物料互供流程,實現(xiàn)開工零排放、縮短開工時間。

      2.2 重整反應條件

      2.2.1 反應溫度

      反應溫度是重整裝置重要操作參數(shù)之一,直接影響反應深度。提高反應溫度有利于芳烴的生成和辛烷值的提高,但會降低生成油的收率并增加催化劑積炭[5]。不同的催化劑、原料油、辛烷值的范圍,每增加一個單位辛烷值所需要提高的反應溫度也不完全相同,通常為反應器加權平均入口溫度(WAIT)2~5℃。以裝置的重整汽油中C8烷烴含量、重整反應溫度、待生劑碳含量制作泡圖,見圖4。黃色裝置主要因為反應溫度偏低導致汽油中C8烷烴含量偏高,應通過提高反應溫度,降低C8烷烴含量;紅色裝置反應溫度較高,汽油中的C8烷烴含量依然很高,存在異常,應分析催化劑活性、空速、原料結構和進料換熱器泄漏情況;藍色裝置可通過適當調(diào)整水氯平衡,提高催化劑活性,降低反應產(chǎn)物中C8烷烴含量;綠色裝置反應深度控制較好。

      應用PetroSIM軟件模擬不同反應溫度對產(chǎn)物的影響,見圖5。以某企業(yè)模擬數(shù)據(jù)為例,反應溫度應該控制在515~525℃,綜合考慮各參數(shù)達到最優(yōu)的反應溫度為520℃,此溫度下C8烷烴含量為0.45%。各企業(yè)應利用模擬軟件,找出裝置最優(yōu)的反應溫度控制范圍,指導增效操作。

      2.2.2 反應氫油比

      以重整裝置氫油比、燒焦峰溫、再生單元負荷率制作泡圖,見圖6。綠色裝置氫油比和再生燒焦情況都較好;紅色裝置氫油比較高,但燒焦峰溫已達580℃,說明催化劑再生能力嚴重受限,應控制反應苛刻度,降低催化劑積碳量;藍色裝置可以適當降低氫油比操作;黃色裝置再生峰溫較低,應優(yōu)化降低氫油比。裝置苛刻度控制較好,且再生燒焦能力還有余量的情況下,裝置應優(yōu)化降低氫油比操作,同時注意燒焦峰溫的控制。

      2.3 重整裝置催化劑使用周期

      催化劑比表面積與運行年限、再生工藝、反應苛刻度等有直接關系。催化劑使用年限與催化劑比表面積關系見圖7。從圖7看出,運行時間最長的已達7年,裝置1、8和9比表面積過低,影響了裝置效益,建議考慮換劑;裝置16、21和27催化劑使用年限較短,但比表面積下降過快,裝置應分析原因并采取措施,避免催化劑比表面積下降過快。

      當催化劑比表面積下降至140~145 m2/g以下時,相同產(chǎn)品辛烷值下WAIT需升高4~5℃,C+5產(chǎn)品收率下降1.5~2.0個百分點,運行經(jīng)濟性大幅降低,建議核算效益換劑[6]。結合圖7中14、17和27裝置實際原料性質(zhì)、產(chǎn)品價格和三劑(催化劑、注氯劑)消耗,詳細計算了不同換劑周期的經(jīng)濟效益[7],見表2。數(shù)據(jù)表明,第一周期末催化劑比表面積155 m2/g左右更換催化劑更具經(jīng)濟性。

      表2 不同催化劑換劑周期的效益對比

      2.4 重整生成油脫烯烴技術

      重整生成油脫烯烴技術目前有3種,分別是白土、分子篩、選擇性加氫技術,白土、分子篩技術雖能滿足脫烯烴要求,但(因烯烴聚合)會導致生成油干點提高4~5℃,影響裝置效益,且廢劑處置后路不暢和環(huán)保處置費用高。調(diào)研裝置采用選擇性加氫脫烯烴技術的占比為33%。

      重整生成油選擇性液相加氫脫烯烴技術具有高空速,低反應溫度,流程短、投資小、能耗低等特點。該技術可以在較為緩和的工藝條件下,對重整生成油進行選擇性加氫脫烯烴,加氫過程中芳烴損失量可以控制在0.5個百分點以下。催化劑使用周期長,一般可使用6年以上,舊催化劑回收,貴金屬循環(huán)使用,是環(huán)境友好型技術,且流程簡單,操作方便。

      2.5 重整反應加熱爐

      裝置反應加熱爐中,自然通風占比48.5%,強制通風占比51.5%,平均熱效率92.1%。強制通風熱效率最高的是94.8%;自然通風加熱爐熱效率最高的是93.1%,熱效率最低的是86.0%。整體加熱爐熱效率控制較好。

      某企業(yè)采取的提高加熱爐熱效率的措施有:四合一爐增設CO在線分析儀,CO控制值約為50%(v),氧含量降至約1%;瓦斯硫含量控制在5mg/m3以下,通過改強制通風,排煙溫度降至95℃;爐膛增設“人字”熱輻射架,瓦斯消耗總下降約142 Nm3/h,爐膛最高溫度下降約30℃。某企業(yè)反應加熱爐雖然是自然通風,但通過考核促進加熱爐的精細調(diào)整,通過降低省煤段進水溫度降低排煙溫度等措施,使自然通風加熱爐熱效率排名第一。

      2.6 重整進料換熱器

      調(diào)研裝置使用繞管式換熱器的占比45.5%,使用進口板式換熱器的占比36.4%,國產(chǎn)板式占比18.1%。裝置中,有13套將板式換熱器更換為纏繞管式換熱器,有10臺為國產(chǎn)板式換熱器,2臺為進口板式換熱器,1臺為立式列管式換熱器。更換原因是9臺內(nèi)漏,1臺外漏,其余還有壓降過大、設備更新等。

      重整進料換熱器泄漏臺數(shù)中國產(chǎn)板式換熱器最高,進口板式換熱器次之,繞管換熱器至今未發(fā)生泄漏,見圖8。

      部分企業(yè)使用國產(chǎn)板式換熱器未出現(xiàn)泄漏和換熱效率下降等問題,主要原因是操作平穩(wěn)、管理精細。板式換熱器長周期運行經(jīng)驗總結如下:日常提降量過程中不大于0.5 t/h(正常3~5 t/h),并嚴格準守先提量后提溫的原則。停車過程中,板、殼程均衡平穩(wěn)降壓,避免反壓差。再開車過程中確保板式換熱器熱端溫差不超過50℃,升降溫速率不大于50℃/h。加強原料管理,消除因腐蝕導致的設備泄漏風險。檢修期間注意進料換熱器的隔離保護,防止潮濕空氣進入,造成腐蝕。

      纏繞管式換熱器無論從換熱效果還是抗沖擊能力,均優(yōu)于其他類型換熱器,且目前還未出現(xiàn)其他問題。建議在新建裝置、改造裝置、換熱器更新中應用繞管式換熱器。

      2.7 新技術和設備應用

      2.7.1 重整催化劑在線換劑技術

      某企業(yè)0.6 Mt/年連續(xù)重整裝置因檢修周期與全廠檢修不同步,于2017年12月實施了國內(nèi)首次連續(xù)重整裝置在線換劑工作。此次在線換劑與前次停工換劑相比,新鮮催化劑的使用量減少8%。在線換劑后,氫氣和C5+液收明顯增加。按照新劑與舊劑運行數(shù)據(jù)比較,增效約3 000萬元/年[8]。

      在線換劑技術的應用,使重整催化劑的更換不受檢修時間制約,且裝置的長周期運行不受催化劑更換的影響,能最大限度發(fā)揮裝置運行的經(jīng)濟效益。但在線換劑的實施具有前提,即無反應器壓降高、內(nèi)構件損壞、催化劑粉塵等問題。

      2.7.2 催化劑燒焦模式程序切換

      某企業(yè)1.2 Mt/年連續(xù)重整裝置,技術人員自行開發(fā)燒焦模式一鍵切換程序,將白燒切換至黑燒的過程分為10個步驟,將黑燒切換至白燒分為12個步驟,全部按程序自動執(zhí)行。項目投用后,操作難度降低,切換過程中燒焦峰溫的波動控制在8℃以內(nèi),并保證燒焦峰溫不下移、不超溫,確保再生器和催化劑安全運行。

      2.7.3 “激光無縱縫焊接”技術

      激光焊接技術,實現(xiàn)了中心管無縱縫焊接,中心管內(nèi)側(cè)沖孔板與約翰遜網(wǎng)可以自由膨脹或收縮,大大降低因應力不均而開裂的風險。扇形筒強度是沖孔板的2倍以上,同時其價格不到國外相關技術價格的1/4,目前采用該技術的國產(chǎn)連續(xù)重整裝置多年未出現(xiàn)問題。

      2.7.4 重整產(chǎn)氫堿洗脫氯

      某企業(yè)采用氫氣堿洗脫氯技術,其外送重整氫氣中氯化氫含量為0。該技術的優(yōu)點是替代固體脫氯劑,避免廢劑產(chǎn)生;外送氫氣產(chǎn)品中氯化氫含量為0,減緩下游用氫裝置的腐蝕和結鹽。但堿洗系統(tǒng)因少量氯逃逸,存在腐蝕泄漏的問題。建議重整產(chǎn)氫直接進氫氣管網(wǎng)的裝置,采用堿洗脫氯替代固相脫氯劑;考慮微量水對PSA吸附劑的影響,重整氫經(jīng)PSA提純的裝置建議參考實施。

      2.7.5 催化劑密度分離技術的應用

      調(diào)研連續(xù)重整裝置中使用密度分離的占比45.5%,其余未使用。檢修期間使用密度分離將高炭劑、迷你球和正常催化劑分離,可以提高催化劑回用效率,避免高炭劑混入再生系統(tǒng)引發(fā)氯氧化區(qū)飛溫。建議密度分離時將碳含量大于6%的催化劑定為高炭劑。

      3 存在問題和差距

      3.1 催化劑循環(huán)問題

      在調(diào)研裝置中,有48.5%的裝置出現(xiàn)過催化劑循環(huán)不暢問題。其原因主要分為兩類:催化劑提升器問題和閉鎖料斗問題。催化劑提升器問題相關的原因有:兩器壓差變小或波動導致提升器不能正常工作,需恢復提升器前后設備壓差;待生劑提升器噴嘴安裝錯誤或出現(xiàn)異物堵塞,需要對噴嘴重新安裝并清除雜物;系統(tǒng)內(nèi)催化劑粉塵較多,造成提升管內(nèi)稀相密度發(fā)生變化,偏離工作區(qū),需要檢查粉塵來源,做好粉塵管理工作。

      閉鎖料斗問題相關的原因有:閉鎖料斗自動控制程序異常,系統(tǒng)壓差經(jīng)常聯(lián)鎖。需對補氮閥、壓控閥進行自適應調(diào)整,或調(diào)整程序;上下平衡閥串氣,導致閉鎖料斗裝卸料時間改變,不能建立料封進而發(fā)生串壓,需檢修平衡閥;上部料斗或再生器出現(xiàn)架橋托劑現(xiàn)象,導致閉鎖料斗不能正常裝卸劑,需調(diào)整系統(tǒng)各部分壓力和循環(huán)風量,避免催化劑架橋或貼壁。

      3.2 裝置運行瓶頸

      調(diào)研裝置加工負荷率超100%的占比57.6%;超過50%的裝置存在運行瓶頸,如再生燒焦能力不足、空冷負荷不足、加熱爐負荷不足等??紤]重整裝置在煉化一體化總流程承上啟下的重要作用,應盡可能滿負荷運行。加熱爐是重整裝置提高負荷的最主要制約因素,建議推廣強制通風提高加熱爐效率;增上“人字”熱輻射架,降低爐膛溫度;采用繞管式進料換熱器降低熱端溫差,降低加熱爐負荷。對擴能改造的裝置,設計院應進行反應器貼壁、再生能力、增壓機、分餾塔及其他關鍵設備核算。

      3.3 重整裝置內(nèi)構件破損原因分析

      調(diào)研裝置中出現(xiàn)反應器或再生器的內(nèi)構件發(fā)生損壞的占比33%。13次內(nèi)構件損壞案例中,再生器內(nèi)筒損壞6次,反應器扇形筒損壞3次,反應器中心筒損壞4次。主要原因是緊急停工,特別是重整循環(huán)氫壓縮機跳停造成的停車,對反應器中心管、扇形筒及其他附件沖擊大;再生單元頻繁發(fā)生熱停車,對再生器中心管溫度波動大,降低其使用壽命,增加了損壞風險;器壁積碳造成反應器內(nèi)構件損壞為原料管理問題,原因在于重整進料硫含量長期低于0.25 mg/kg容易發(fā)生器壁積碳。

      3.4 脫氯技術優(yōu)劣分析

      再生煙氣脫氯技術有3種,分別是UOP的Chlorsorb工藝技術、堿洗技術和固定床吸附脫氯技術。調(diào)研表明,UOP Chlorsorb技術再生尾氣HCl(國家標準小于10 mg/m3)、非甲烷總烴(國家標準小于30 mg/m3)含量不能滿足國標要求,需要設置脫氯和脫烴設施。催化劑在吸附再生尾氣中氯的同時還吸附了其中的水,催化劑強度和比表面積均降低,影響催化劑壽命。固定床吸附脫氯技術,HCl、非甲烷總烴含量滿足國家標準要求,但脫氯劑使用時間縮短(3~12個月),運行費用高,廢脫氯劑處理后路不暢且環(huán)保處置費用不斷升高。堿洗技術,HCl、非甲烷總烴含量滿足國家標準要求,但運行過程中存在腐蝕問題。主要原因是堿液pH值、電導率監(jiān)控不到位,堿洗混合器混合效果差、設備材質(zhì)選型不合理等。應加大堿洗系統(tǒng)混合器和腐蝕問題的攻關力度,確保堿洗系統(tǒng)長周期運行。目前固定床吸附脫氯的工業(yè)應用較多,具有操作簡單等優(yōu)點,但存在環(huán)保處置成本高等問題;堿洗脫氯具有長期穩(wěn)定運行、成本低等優(yōu)點,但有堿渣排放。各企業(yè)可根據(jù)自身情況和需要,選擇堿洗或固相脫氯兩種技術。

      4 結論

      1)調(diào)研裝置平均負荷率為96.31%,負荷率超過110%的裝置有5套,負荷低于80%的裝置有6套;平均辛烷值桶90.43%;純氫產(chǎn)率平均為3.78%;平均綜合能耗為64.96千克標油/噸重整進料。

      2)重整裝置原料來源廣泛,主要以直餾石腦油、加氫裂化重石腦油為主,還包括加氫焦化汽油、乙烯抽余油等,原料不足的企業(yè)外購部分石腦油。建議原料由單純餾程管理改為“餾程+組分”精細化管理模式。

      3)操作精細化方面仍有提升空間。多數(shù)裝置優(yōu)化潛力較大,部分裝置反應苛刻度低,生成油C8烷烴含量高、氫氣及芳烴產(chǎn)率低;部分裝置氫油比控制不優(yōu)化、加熱爐熱效率低,影響裝置能耗;部分裝置頻繁提降量及升降溫幅度大,導致內(nèi)構件損壞等問題。

      4)裝置存在的主要問題包括催化劑循環(huán)、運行瓶頸、內(nèi)購件破損、再生煙氣脫氯等問題。

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