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      SCR銅桿生產(chǎn)線豎爐系統(tǒng)故障分析及優(yōu)化改進

      2020-12-03 08:18:04張鵬飛張偉旗
      有色設(shè)備 2020年5期
      關(guān)鍵詞:磚體銅桿豎爐

      張鵬飛, 張偉旗

      (江西銅業(yè)集團銅材有限公司, 江西 貴溪 335424)

      江銅分別于2003年、2006年引進了兩條SCR連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線[1],其熔銅速率分別為35、25 t/h,產(chǎn)品為Φ8 mm銅桿,其設(shè)計產(chǎn)能達37萬t/a,是國內(nèi)最大的銅桿加工基地之一。SCR豎爐屬于典型連續(xù)式高溫熔銅設(shè)備[2],作為生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備,其運行的正常與否,不僅直接影響到生產(chǎn)線的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),且會造成較大的安全環(huán)保事故,經(jīng)濟損失較大,特別是目前兩條生產(chǎn)線已運行多年,設(shè)備故障率較高,如豎爐磚體脫落、燒損、外殼發(fā)紅、爐齡短等問題已成為制約生產(chǎn)的技術(shù)“瓶頸”。因此,針對豎爐系統(tǒng)故障進行分析及優(yōu)化改進,提升其運行的高效穩(wěn)定性,延長爐齡,降本增效,勢在必行。

      1 現(xiàn)狀分析

      現(xiàn)以SCR4500豎爐系統(tǒng)為例。其僅是在SCR3000豎爐系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,設(shè)計增加了爐體高度、新增了4個燒嘴等,但其熔銅速率、爐況穩(wěn)定性等尚未得到有效驗證。SCR4500豎爐結(jié)構(gòu)設(shè)計剖面圖,如圖1所示。其結(jié)構(gòu)設(shè)計呈圓筒形,由內(nèi)到外依次為耐火層、保溫層、鋼制外殼,其中耐火層由碳化硅及其搗打料磚砌筑而成;保溫層設(shè)有高鋁保溫磚層、28#輕質(zhì)料層;鋼制外殼由高強度鍋爐鋼制作。為了提高裝料作業(yè)率,實現(xiàn)快速裝爐操作,其加料口設(shè)在爐頂。投產(chǎn)后,由于生產(chǎn)過程中片面地追求豎爐的熔銅速率,致使其投料頻率、燃氣消耗量遠高于設(shè)計需求,豎爐爐齡也難以達到設(shè)計要求。

      1.耐火磚 2.保溫磚 3.輕質(zhì)填充料 4.鋼制外殼圖1 SCR4500豎爐結(jié)構(gòu)設(shè)計剖面圖

      該公司兩條SCR銅桿生產(chǎn)線原設(shè)計使用LPG液化石油氣,但由于LPG含焦油量大、價格波動大、維護保養(yǎng)費用高,且易燃易爆,排放氮氧化物高,具麻醉性,安全隱患較大,易污染環(huán)境等。對此,該公司于2015年成功實施了LPG改用CNG燃氣加熱優(yōu)化設(shè)計及改造。即使天然氣已改造成功,但因天然氣燃值比LPG更低,需增大風壓方可達到同等的燃燒效果,導致豎爐爐體損傷快,對豎爐系統(tǒng)的要求更加苛刻。

      況且,豎爐熔煉過程中,其燃燒機理繁瑣,運行工況變化多端,特別是影響銅桿品質(zhì)的因素多且復雜,一旦操作調(diào)整不當、維護保養(yǎng)不及時,將造成生產(chǎn)不穩(wěn)定;加之該豎爐系統(tǒng)使用期限已久,作業(yè)環(huán)境惡劣且要求較高,致使豎爐故障率居高不下,如掉磚、磚體或溜槽表面剝蝕、燒嘴處積冷銅、爐體升高等現(xiàn)象時有發(fā)生,曾多次造成生產(chǎn)提前中斷、停爐、修爐,導致該系統(tǒng)產(chǎn)能低,嚴重影響銅桿產(chǎn)品質(zhì)量,且成本能耗居高不下。

      2 豎爐系統(tǒng)故障分析及優(yōu)化改進

      2.1 豎爐磚體脫落

      豎爐由不同規(guī)格的爐磚砌筑而成,形成一定厚度的磚縫,其耐火層與銅原料、火焰直接接觸,作業(yè)環(huán)境較惡劣,該故障以其頂部鎖磚為主。2016年12月、2017年7月,SCR4500、SCR3000生產(chǎn)線分別發(fā)生過爐頂鎖磚脫落現(xiàn)象,導致爐磚堵塞出銅口,幸被發(fā)現(xiàn)及時,未造成銅水倒灌引發(fā)重大事故,當即安排停爐檢修10天,嚴重制約了產(chǎn)能的發(fā)揮。其故障主因是:(1)銅磚變形嚴重,銅磚面低于耐火磚表面,使下落的電銅板直接刮擦耐火磚;(2)SCR3000爐頂選用229×114×78 mm小尺寸鎖磚,磚縫過多,易脫落;(3)投料不及時,常使爐內(nèi)銅原料高度低于銅磚,投料時電銅撞擊上部鎖磚,導致磚體松動。

      必須嚴格制定銅磚更換周期標準,以確保銅磚體充分發(fā)揮防護功能。整體更換銅磚后,在生產(chǎn)過程中,必須實時監(jiān)控銅磚溫度;整體更換爐頂14層鎖磚時,可選用459×229×78 mm大鎖磚替代原229×114×78 mm小尺寸鎖磚砌筑,將上部鎖磚由原14層改為2層,盡可能減少磚縫數(shù);為了增強爐體強度,要將澆筑料填充滿磚與爐殼之間的間隙;必須規(guī)范投料作業(yè)標準,對投料不及時者,予以考核;在豎爐爐口處,可新增爐料液位報警裝置,能提示操作人員及時投料,從而及時避免發(fā)生豎爐燒空等現(xiàn)象。

      2.2 耐火層表面開裂、剝蝕

      燒空豎爐后檢查爐體,發(fā)現(xiàn)爐磚表面開裂,而耐火層表面剝蝕現(xiàn)象通常在開爐后18個月產(chǎn)生龜裂,30個月后易產(chǎn)生大塊狀的剝離,以爐體第50~65層之間的耐火層最嚴重,導致豎爐爐齡大幅縮短。50~70層爐磚開裂、表面剝蝕圖,如圖2所示。

      為查找耐火磚失效原因,應(yīng)每半年燒空豎爐一次進行排查。要按照各層爐磚失效的先后順序,排查爐磚材料、作業(yè)環(huán)境、砌筑質(zhì)量等,不難發(fā)現(xiàn)同一豎爐使用材料、砌筑質(zhì)量、氣氛保護等條件基本相同,僅作業(yè)溫度從下至上由高到低衰減。通過預(yù)埋熱電偶、燒空豎爐手持紅外測溫儀測溫,可發(fā)現(xiàn)豎爐作業(yè)溫度與龜裂時間有一定的聯(lián)系,表明作業(yè)溫度是該類爐磚加速失效的主因,且950~1 100 ℃對碳化硅材料的氧化損傷最大。

      圖2 50~70層爐磚開裂、表面剝蝕

      表1 豎爐作業(yè)溫度與龜裂時間趨勢表

      分析高溫氧化腐蝕形式如下列方程式所示,碳化硅材料氧化后產(chǎn)生二氧化硅,而二氧化硅的組織結(jié)構(gòu)相較于碳化硅更大,導致材料體積增長,裂隙度增加,使爐磚由表至里逐漸開裂,進而產(chǎn)生大塊狀剝落。

      SiC+bondphase+2O2↑→SiO2+CO2↑

      為提升豎爐的高效穩(wěn)定性及爐齡,應(yīng)針對碳化硅材料的特性,制訂相應(yīng)的CO值控制、火力升降技術(shù)規(guī)范;停爐時,豎爐內(nèi)部仍堆積有大量高溫銅板(900~1 000 ℃),且無保護氣氛,此時抗氧化性最弱,必須制訂豎爐停爐技術(shù)規(guī)范,針對停爐時的吹風時間、強度等工藝進行管控,縮短冷爐時爐磚在高氧化溫度區(qū)間的駐留時間;豎爐修筑時,應(yīng)把控好砌筑質(zhì)量,盡量避免使用加工磚,需保證砌筑磚縫厚度小于1.6 mm,以增加爐體強度,同時使用穩(wěn)定性更高的氮化硅材料,以減少材料對溫度的敏感性。

      2.3 燒嘴處“發(fā)紅”

      生產(chǎn)過程中,燒嘴區(qū)域“發(fā)紅”時溫度高達550 ℃,較其它區(qū)域高出約350 ℃,易導致燒嘴水套損壞、固定螺桿斷裂失效,甚至使噴嘴外套強度降低,產(chǎn)生漏氣、水套漏水現(xiàn)象,能源浪費嚴重,安全事故隱患較大[3]。燒嘴處“發(fā)紅”現(xiàn)象,如圖3所示。燒嘴處“發(fā)紅”時,需及時使用風管對燒嘴處進行冷卻、降溫,嚴重時則應(yīng)停爐更換燒嘴水套、噴嘴及墊片等,以保障正常作業(yè)。豎爐燒嘴結(jié)構(gòu)設(shè)計特殊且復雜是該區(qū)域溫度過高“發(fā)紅”的主因。由于豎爐燒嘴區(qū)域無保溫層,保溫性能差,但該部位直接與炙熱的火焰接觸,溫度相對較高,需采用整體式碳化硅型磚與內(nèi)置燒嘴管的方式進行砌筑。

      圖3 燒嘴處“發(fā)紅”

      為進一步降低豎爐燒嘴區(qū)域的溫度,提高燒嘴水套、燒嘴管等部件的使用穩(wěn)定性及使用壽命,應(yīng)針對燒嘴區(qū)域使用材料、砌筑規(guī)范及燒嘴管口徑等方面進行優(yōu)化。砌筑磚體、澆筑澆注料時,必須嚴格把關(guān),并優(yōu)化磚塊結(jié)構(gòu),盡可能少用加工磚,僅一個燒嘴可減少磚縫長度達0.8 m,以增加爐體強度;澆筑型磚處99 #澆注料時,首次采用振動棒搗打澆筑料,可減少澆筑體的內(nèi)部氣孔、組織疏松,而鋪設(shè)28#輕質(zhì)料時,也增設(shè)氣錘壓實環(huán)節(jié),能提升爐體強度和保溫性能;可將燒嘴管管口由“直筒”型結(jié)構(gòu)改進為“喇叭”口,即根據(jù)火焰的發(fā)散模型,將燒嘴管入口到出口管徑改進為由小到大漸變的形式,以減弱熾熱的火焰對管壁的熱輻射;改進燒嘴型磚結(jié)構(gòu)設(shè)計,其非接觸火焰面使用輕質(zhì)保溫料燒結(jié)而成,能大幅提升型磚的保溫性能。新設(shè)計燒嘴型磚,如圖4所示,白色側(cè)系輕質(zhì)保溫料燒結(jié)而成。優(yōu)化設(shè)計后,燒嘴處再無“發(fā)紅”現(xiàn)象,SCR3000/4500豎爐燒嘴區(qū)域溫度顯著降低,且穩(wěn)定在240~320 ℃范圍之內(nèi),可全部撤除現(xiàn)場豎爐區(qū)域的所有風管和冷卻風機。

      圖4 新設(shè)計燒嘴型磚

      2.4 爐體膨脹“長高”

      豎爐作業(yè)溫度達1 000 ℃以上,且因生產(chǎn)線的特殊性,生產(chǎn)過程中需停爐更換系統(tǒng)、進行設(shè)備檢修等,導致豎爐需頻繁經(jīng)歷冷熱交替的降溫、升溫過程,久而久之豎爐會產(chǎn)生膨脹“長高”現(xiàn)象。特別是在豎爐使用周期的末期,爐體裂縫滲入“冷銅”“長高”后無法恢復,易造成豎爐產(chǎn)生傾斜,膨脹節(jié)處螺桿崩斷,加料口高于投料小車平臺,導致發(fā)生無法投料、卡料或卡斗等問題,豎爐爐齡縮短,嚴重制約了生產(chǎn)的順行。

      該故障的主因是砌磚磚縫過大、爐體溫度不均、預(yù)留膨脹縫過小等。其主要措施有:(1)因爐殼有變形,修爐前必須對爐殼進行校正,同時使用激光定位儀重新測量爐體的中心點,從而保證各噴嘴的適宜角度,提升爐體受熱的均勻度;(2)砌爐過程中,要嚴格監(jiān)管砌縫,采用砌一層驗一層的方式,保障砌筑質(zhì)量;(3)加強對膨脹節(jié)的跟蹤,開爐后,每次停爐要測量膨脹節(jié)間隙,檢查螺桿是否崩裂,螺桿過于繃緊時,應(yīng)逐步擰松螺帽,保證各點受力均勻,確保螺桿不斷裂,進而避免爐體傾斜;(4)優(yōu)化爐磚砌筑方式,將爐體膨脹縫的間隙由原87 mm增至130 mm,可使膨脹行程增加,避免爐體“長高”后銅磚層與加料口高度抬升,避免因此而產(chǎn)生的卡斗、卡料問題[4]。

      2.5 上溜槽燒損

      上溜槽是連接豎爐與后續(xù)系統(tǒng)的重要部件,至關(guān)重要。其采用全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計和加熱,該鋼溝槽由鋼板焊接而成,內(nèi)襯99#澆注料,經(jīng)一次性澆注燒結(jié)成整體。其作業(yè)量大且作業(yè)環(huán)境惡劣,因其直接與豎爐出銅口相連接,豎爐內(nèi)部的高溫、高壓氧化性火焰直接輻射上溜槽內(nèi)壁,但上溜槽常采用99#澆注料整體澆灌而成,耐火性能較差,內(nèi)壁易產(chǎn)生氧化、剝落、開裂等現(xiàn)象,銅液渣量大,報廢率高,其使用壽命僅3個月,生產(chǎn)成本高。

      通過現(xiàn)場跟蹤,上溜槽材料耐火性差、作業(yè)環(huán)境惡劣是導致其使用壽命短的主因。需改善其高溫耐腐蝕性能,可將上溜槽由整體99#澆筑料澆灌式改進為使用“U”型碳化硅型磚砌筑,“U”型碳化硅型磚與鋼殼的間隙采用28#輕質(zhì)保溫料澆注,可大幅提升上溜槽的耐火性能,顯著改善爐口連接部位燒蝕現(xiàn)象。但使用碳化硅材料砌筑后,仍存在保溫性能下降、上溜槽變形量大等新問題,必須加強對上溜槽使用的過程監(jiān)控。應(yīng)及時焊接加固開裂法蘭,更換斷裂螺桿,以避免發(fā)生停爐事故。碳化硅溜槽,如圖5所示。

      圖5 碳化硅溜槽

      3 結(jié)語

      生產(chǎn)實踐表明,針對SCR銅桿生產(chǎn)線豎爐系統(tǒng)故障進行分析及優(yōu)化改進是成功的。優(yōu)化改進后,該系統(tǒng)熔銅速率高,故障率低,爐況穩(wěn)定性好,社會經(jīng)濟效益顯著。

      (1)豎爐熔銅速率高。該系統(tǒng)故障少,有效作業(yè)率高,可實現(xiàn)豎爐熔煉的高效能。

      (2)銅桿一、二級品率高。銅液渣況良好,可保證連續(xù)供給連鑄連軋澆注機的銅液質(zhì)量合格穩(wěn)定,銅桿產(chǎn)品夾雜、斷線等缺陷少,質(zhì)量投訴少。

      (3)豎爐爐齡長。目前,SCR3000豎爐使用30個月仍未產(chǎn)生磚體剝裂、掉磚,豎爐長高、傾斜等問題,豎爐損耗小,安全可靠性高。

      (4)上溜槽使用壽命長。其平均使用壽命已由3個月提升至12個月以上。優(yōu)化改進后,其在線更換難度小,可大量節(jié)省人工更換溜槽的投入。

      (5)成本能耗低。2017年修爐以來,天然氣噸銅能耗下降了1.2 m3,能源利用率高。

      (6)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境改善明顯。爐口不堵塞,安全隱患小,無重大生產(chǎn)、安全事故發(fā)生。

      因豎爐爐體修筑周期未到,部分優(yōu)化改進方案未實施,如選用氮化硅材質(zhì)耐火磚、重新設(shè)計燒嘴型磚等,待以上方案全部實施后,必將實現(xiàn)SCR豎爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。

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