林志佳, 陳 貺
(1.中冶瑞木新能源科技有限公司, 河北 唐山 063200; 2.中國恩菲工程技術有限公司, 北京 100038)
某新能源材料公司作為濕法冶煉企業(yè),利用自身獨特的原料及工程建設等優(yōu)勢,僅用18個月建成并投產(chǎn)國內(nèi)規(guī)模最大的三元前軀體生產(chǎn)企業(yè),其濕法冶煉工藝制備工藝為:氫氧化鎳鈷原料為噸袋包裝,從港口碼頭卸船后汽車倒運至原料倉庫貯存;由廠房內(nèi)行車吊送至漿化區(qū)域,破袋后倒入鎳鹽儲倉,經(jīng)皮帶輸送機送至漿化槽攪拌漿;物料經(jīng)過槳化、浸出、萃取、合成、烘干等濕法冶金工序生產(chǎn)三元前驅體材料。
該新能源材料公司作為生產(chǎn)型企業(yè),設備投資占據(jù)了企業(yè)固定資產(chǎn)投資比例的50%以上,設備是企業(yè)生產(chǎn)的基礎,而固定資產(chǎn)投資中主要設備運行的好壞直接影響著企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,是企業(yè)降低生產(chǎn)成本、確保生產(chǎn)安全、穩(wěn)定產(chǎn)品質量和提高市場競爭力的有力工具[1]。在濕法冶煉行業(yè),生產(chǎn)工況對設備耐腐蝕性、耐磨性、強度等設備性能提出了較高的要求,根據(jù)工況條件選擇合適的設備,做到合理維護保養(yǎng),對降低設備故障率和生產(chǎn)成本尤為重要。隨著生產(chǎn)時間的延長與推進,許多設備及工藝問題凸顯出來,如部分設備不適應工況、工藝繁雜、冗長等,生產(chǎn)成本高于其他生產(chǎn)企業(yè),為提高企業(yè)生存空間,優(yōu)化工藝、開展設備改造、控制生產(chǎn)成本已迫在眉睫。
本企業(yè)分兩期建設,一期已于2018年底投產(chǎn),二期計劃于2020年投建,合計年產(chǎn)6萬t高鎳三元前驅體并副產(chǎn)高純氧化鈧,是目前在建的國內(nèi)最大的高鎳三元前驅體及全球最大的高純氧化鈧研發(fā)及生產(chǎn)基地,具有原料來源穩(wěn)定、工藝流程先進、產(chǎn)品去向明確、市場競爭力強等綜合優(yōu)勢。
本企業(yè)設置有浸出凈化、成品、萃取、公輔、氧化鈧等生產(chǎn)車間,設備總數(shù)量為13 000余臺,其中浸出凈化車間使用大量的金屬離心泵,用于輸送鐵鋁渣洗滌液、除鈣鎂壓濾液等還原浸出液液體,此類液體的特性為腐蝕性強、含固量高、顆粒懸浮物高、易氣化及易結晶。此類泵的特點為葉輪懸臂式結構,軸向吸入、徑向排出,軸封采用填料密封,葉輪通過葉輪鎖母定位于軸上,起到輸送液體的作用。
自2018年12月投產(chǎn)至2019年9月,公司已生產(chǎn)運行近10個月,期間金屬離心泵在生產(chǎn)運行中出現(xiàn)了諸多問題,主要是軸封泄漏頻繁,填料需要頻繁更換。造成大量含金屬成分的貴重液體泄漏,影響環(huán)境也造成資源浪費。經(jīng)統(tǒng)計填料密封材料更換周期為5天,需要每天安排2~3名操作人員專門處理金屬離心泵的軸端泄漏問題,消耗大量的人力、物力。據(jù)統(tǒng)計2018年12月~2019年9月處理金屬離心泵泄漏故障的檢修項目1 300余項。
結合現(xiàn)場實際情況進行分析,填料密封頻繁泄漏的原因是:(1)填料密封型式中盤根作為主要密封材料,與軸或軸套直接接觸,且相對轉動,由于其表面光潔度差,造成填料與填料函及軸之間的摩擦系數(shù)大,使軸或軸套易磨損,磨損后泵內(nèi)溶液滲漏;(2)經(jīng)過一定時間的使用之后,填料中的潤滑劑流失,盤根的生產(chǎn)工藝多數(shù)情況為編織,較其他密封材料相比,其膨脹系數(shù)大,膨脹后在設備運轉中填料與軸之間產(chǎn)生較大的摩擦力,使得盤根更加易損。因此為了延長盤根的使用壽命,降低盤根與軸套產(chǎn)生的摩擦熱,允許一定的泄漏量,以便盤根得到有效冷卻和潤滑。
在生產(chǎn)運行中,時常出現(xiàn)泵泄漏故障,經(jīng)檢修后新更換的盤根運行狀況良好。但短暫使用后,泄漏量加大,需頻繁調整填料壓蓋及更換盤根,如果不及時更換填料繼續(xù)使用,軸套磨損加劇變形而報廢,嚴重時還會出現(xiàn)軸套磨斷,使得盤根密封失效,無法有效密封[2]。
鑒于上述盤根密封的缺點,盤根密封形式允許保持一定的泄漏量,如此勢必造成對現(xiàn)場環(huán)境的污染及貴重金屬溶液的損失;盤根填料摩擦系數(shù)大,使得電機的有效功率降低,電能消耗增加;盤根密封較其余密封形式(如機械密封)相比,漏泄量大,有時不可控[3]。
經(jīng)過對泵現(xiàn)有的軸封結構分析泄漏原因及現(xiàn)有填料密封的缺點,找到現(xiàn)有結構的特點,提出將填料密封改為K型動力密封結構的改造方案。
K型動力密封的優(yōu)點如下:(1)泵運行時由于葉輪的旋轉產(chǎn)生離心力,泵腔內(nèi)處于負壓狀態(tài),K型油封的唇口因負壓而收縮,與軸套不直接接觸,減小相互之間的磨損,液體無法向外泄漏;(2)泵停止運行后,由于葉輪停轉,泵腔內(nèi)負壓消失,轉為正壓,K型油封唇口由收縮變?yōu)閺埦o,油封唇口與軸緊緊抱住,達到停機時密封的效果。因此K型密封結構利用的是K型油封唇口的柔韌性及耐磨性達到開機及停機時的密封效果[4]。
金屬離心泵的密封結構示意圖如圖1所示,圖中填料和軸套是配套使用。填料安裝在填料函中,通過填料壓蓋將填料(盤根)緊固于密封腔體中,隨著軸的轉動,軸或軸套與填料形成動密封[5]。填料示意圖如圖2所示,軸套示意圖如圖3所示。
1.填料 2.軸套圖1 金屬離心泵密封型式結構示意圖
圖2 填料示意圖
圖3 軸套示意圖
改造后的金屬離心泵密封結構示意圖如圖4所示,K型密封圈通過過渡配合安裝于軸套與襯套之間,形成有效的密封結構。K型密封圈與軸套及襯套的裝配示意圖如圖5所示。
1.K型密封圈 2.軸套 3.襯套圖4 改造后的金屬離心泵密封型式結構示意圖
圖5 K型密封圈與軸套和襯套裝配示意圖
本次改造的關鍵部位為軸套與襯套的加工,軸套外表面粗糙度為Ra1.6,通過如此高的粗糙度要求,確保軸套運轉過程中與K型密封圈的低摩擦力,延長K型密封圈的使用壽命。
(1)原有填料密封形式與改造后K型密封結構的對比:
①原有填料密封結構缺點:填料盤根為易耗件,更換周期短、價格高,填料易磨損泵軸及泵殼,磨損后泵的修復費用高。
②改造后K型密封結構優(yōu)點:易耗件將盤根替換為K型密封圈,更換周期長、價格低;K型膠圈不易磨損泵軸及泵殼,后續(xù)修復費用極低;K型密封基本實現(xiàn)零泄漏,減少溶液損失。
(2)本次金屬離心泵改造的特點為:在現(xiàn)有設備基礎上不需要更換泵殼、泵軸等價值高的配件,通過對泵殼及軸套進行機械加工,并合理選用規(guī)格與之匹配的價格低的易耗件K型密封圈,以取代現(xiàn)有價值較高的填料盤根。
(3)技術核心點為:
①K型密封圈的選型:選用規(guī)格合理、材質適用的(標準件,價格低)。
②軸套與泵殼襯套的加工:根據(jù)選型后的K型密封圈對現(xiàn)有軸套、泵殼進行重新設計,并對設計后的軸套、襯套等機械加工配件的制造精度進行控制,將軸套外表面的粗糙度控制為Ra1.6以內(nèi),通過對粗糙度高要求,確保軸套運轉過程中與K型密封圈的低摩擦力,延長K型密封圈的使用壽命。
經(jīng)對原有金屬離心泵的壓力、轉速、流量、揚程等技術參數(shù)、以及輸送介質的濃度、粘度、腐蝕性等特性,結合金屬離心泵的周邊公共條件、空間限制及生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性細致分析后,根據(jù)實際工況要求設計合適的密封結構,使K型密封完全能滿足現(xiàn)在工況的要求。金屬離心泵的密封使用壽命由原來的5天延長至45天,極大地延長了設備的使用壽命,降低設備維修消耗,確保生產(chǎn)正常有序進行。通過改造降低設備維護和維修成本、減輕工人的勞動強度、減少物料浪費、避免環(huán)境污染,通過此次改造產(chǎn)生極大的經(jīng)濟和社會效益。