李松平,賈文博,趙玉良,趙雪萍,蔡 毅
(1.河南省水利科學(xué)研究院,河南 鄭州 450003;2.河南省科達(dá)水利勘測設(shè)計(jì)有限公司,河南 鄭州 450003;3.河南省水利工程安全技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南 鄭州 450003)
溢洪道是水庫樞紐工程的重要組成部分,是保證水庫大壩安全的重要設(shè)施,是宣泄洪水的主要途徑。溢洪道體型布置合理與否不僅影響著水庫的泄流能力,也關(guān)系著工程投資,因此開展相關(guān)研究是非常必要和有益的。國內(nèi)很多學(xué)者結(jié)合工程實(shí)例,對溢洪道的布置和過流能力做了深入研究,為工程的合理布置提供了科學(xué)依據(jù)。袁群等[1]結(jié)合河南省鴨河口水庫除險(xiǎn)加固工程,對溢洪道泄流能力進(jìn)行了研究,為工程設(shè)計(jì)提供了參考依據(jù),并進(jìn)一步探討了WES型復(fù)合堰劃分標(biāo)準(zhǔn),給出了設(shè)計(jì)水位流量系數(shù)的擬合公式,為進(jìn)一步研究奠定了基礎(chǔ)。周蘇芬等[2]基于模型試驗(yàn)對某水庫溢洪道除險(xiǎn)加固工程臺階式溢洪道方案進(jìn)行了研究,對溢洪道閘室出口泄槽連接段、泄槽摻氣設(shè)施及消力池消力墩進(jìn)行不同方案優(yōu)化布置,優(yōu)化后泄槽內(nèi)水翅現(xiàn)象消除,水流流態(tài)得到改善,總消能率有所提高。胡良民等[3]采用物理模型試驗(yàn)方法對某山區(qū)溢洪道進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),并對水流流態(tài)及消能率等方面進(jìn)行了試驗(yàn)研究。本文結(jié)合濟(jì)源市三湖治理工程新建玉陽湖工程,采用1∶40的水工模型試驗(yàn),對玉陽湖溢洪道泄流能力、水流流態(tài)、壓力分布、消能沖刷等復(fù)雜水力特性進(jìn)行了研究,通過優(yōu)化體型解決了溢洪道泄流能力不足、消力池消能效果不好,閘墩和下游翼墻高度不夠的問題,為玉陽湖的安全運(yùn)行提供了技術(shù)保障。
玉陽湖位于黃河流域蟒河支流湨河上,河南省濟(jì)源市西約4 km,控制流域面積152.5 km2,總庫容664萬m3,是一座以改善城市水環(huán)境為主,兼顧城市應(yīng)急供水及防洪等綜合利用的小(1)型水利樞紐工程。水庫正常蓄水位172.00 m;30年一遇水位171.00 m;50年一遇設(shè)計(jì)水位171.19 m;500年一遇校核水位173.38 m。水庫布設(shè)有5孔溢洪道,最大泄流量2 633.0 m3/s。溢洪道由進(jìn)口段、閘室段、消力池段、漸變段和海漫段組成。進(jìn)口段為圓弧形半重力式擋土墻,閘室段長27 m,過流寬度50 m,閘底板高程161.00 m,曲線型實(shí)用堰,堰頂高程165.00 m,堰后降至159.50 m;消力池段總長度50 m,布置有兩級消力池,均設(shè)有消力坎,一級消力池長度30 m,寬度由62 m漸變到74 m,坎高3.0 m;二級消力池長20 m,寬74 m,坎高1.7 m;漸變段長40 m,由矩形斷面變?yōu)樘菪螖嗝?,底寬不變。海漫段長60 m,為梯形斷面,末端設(shè)防沖槽,防沖槽深1.5 m,頂寬10.5 m,底寬3 m。溢洪道剖面見圖1。
圖1 溢洪道縱剖面(m)
為驗(yàn)證溢洪道泄流能力、進(jìn)出口體型、消能防沖等布置合理性,通過建立正態(tài)水工模型,對溢洪道過流能力,閘墩及上下游翼墻高度合理性,流態(tài)、流速分布及堰面壓力,消力池型式、長度、深度的合理布置及消能效果進(jìn)行系統(tǒng)研究,為工程運(yùn)行管理提供科學(xué)依據(jù)。
模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計(jì)[4-7],充分考慮縮尺效應(yīng)的影響,綜合考慮后選定比尺為1∶40的整體正態(tài)模型,并由此確定流速、流量、時(shí)間、糙率、沖刷等其他比尺。模型長度范圍上游自Y0-345 m斷面延伸至庫區(qū),下游截取至Y0+237 m斷面。模型寬度范圍根據(jù)地形和校核洪水位選取,以保證寬度范圍不影響溢洪道上下游流態(tài)。為使模型能準(zhǔn)確反映原型的水流狀況,進(jìn)一步提高試驗(yàn)精度,在模型上游庫區(qū)增設(shè)多道花墻,用來平穩(wěn)水流。加上Y0-345斷面開始的河道天然調(diào)整能力,該模型范圍滿足試驗(yàn)段流場與原型流場的相似[4]。
模型制作時(shí)嚴(yán)格控制精度。原型河道糙率在0.035~0.038,按照相似準(zhǔn)則,模型糙率為0.019~0.021,水泥粗砂漿粉面拉毛可以滿足阻力相似。溢洪道進(jìn)口引水渠及出口翼墻、消力池為混凝土建筑物,模型制作時(shí)用水泥砂漿抹制并做成凈水泥表面。原型閘室采用混凝土襯砌,糙率值為0.014[5],要求模型糙率為0.007 6,有機(jī)玻璃的糙率為0.007 5~0.008 5[7],采用有機(jī)玻璃制作溢洪道閘室能滿足阻力相似。
在定床的基礎(chǔ)上對玉陽湖水庫溢洪道水位流量關(guān)系進(jìn)行了系統(tǒng)研究[5],特別是對30年一遇、50年一遇和500年一遇3種特征工況進(jìn)行重點(diǎn)測量觀察。從試驗(yàn)結(jié)果來看,原設(shè)計(jì)泄流能力不足,見表1。
表1 泄流能力
原體型各工況下,溢洪道進(jìn)口水流平穩(wěn)。過閘室后在一級消力池形成淹沒水躍,30年、50年一遇躍首前后移動(dòng)不大,500年一遇時(shí),躍首上下移動(dòng)范圍2 m左右,水流在一級消力池兩側(cè)附近形成回流,50年一遇洪水時(shí),回流區(qū)右岸流速-1.27~-1.74 m/s,左岸流速-2.13~-2.55 m/s,500年一遇洪水時(shí),回流流速-1.7~-2.4 m/s,回流沿側(cè)墻回溯而上,水花周期性地沖上邊墻頂,邊墻高度不夠,見圖2。水流出一級消力池后在二級池內(nèi)形成水躍,30年、50年一遇水躍穩(wěn)定,偶爾有水流上竄墻頂?shù)默F(xiàn)象。500年一遇二級消力池躍首呈扇形分布,軸線附近的躍首已超出消力坎,過消力坎后形成了跌水,一二級消力池兩側(cè)墻頂上水明顯,側(cè)墻高度明顯不足,見圖3。
30年一遇洪水溢洪道下游Y0+177斷面到Y(jié)0+190斷面兩岸均有一大的回流區(qū),寬度約3 m,回流流速在-0.73~-1.67 m/s之間。50年一遇洪水時(shí),溢洪道下游Y0+177至Y0+193斷面附近的回流區(qū)增大,回流最大寬度約5.2 m,回流流速-0.82~-1.73 m/s。500年一遇洪水時(shí),溢洪道下游Y0+180至Y0+205斷面兩岸回流區(qū)范圍繼續(xù)增大,回流寬度約5 m,回流流速在-2.0~-2.6 m/s之間。下游邊墻高度只有Y0+087至Y0+117斷面之間尚能滿足要求,其余均不能滿足要求。水流過防沖槽后壅高明顯,波動(dòng)也隨之加大,溢洪道左右兩岸翼墻上水明顯。
壓力采用測壓管量測時(shí)均動(dòng)水壓力。溢洪道全程無負(fù)壓出現(xiàn),最小壓力和最大壓力均出現(xiàn)在校核洪水位時(shí),最小壓為0.23 m水柱,位于曲線段頂部Y0+016.14斷面附近;最大壓力11.89 m水柱,位于引水渠。壓力分布良好。30年一遇洪水時(shí),經(jīng)過兩級消力池消能后,防沖槽前流速為6.26 m/s,超出了下游漿砌石的抗沖流速范圍[8-9],消力池消能效果較差。
分析原試驗(yàn)結(jié)果可知,原設(shè)計(jì)方案存在泄流能力不足、溢洪道下游翼墻高度不夠、消力池消能效果不好等問題。針對以上問題,對原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化設(shè)計(jì)方案保持溢洪道進(jìn)出口體型不變。在原體型基礎(chǔ)上,將進(jìn)口底板高程和堰面曲線高程統(tǒng)一降低0.6 m,見圖4。將消力池改為一級消力池,消力池的長度為40 m,寬度由62 m漸變至74 m,消力池底部高程為156.90 m,消力坎頂部高程為159.80 m,見圖5;漸變段長40 m,由矩形斷面變?yōu)樘菪螖嗝妫讓挶3植蛔?。海漫段長度為60 m,斷面型式為梯形,末端設(shè)防沖槽,防沖槽深2.5 m,頂寬10.5 m,底寬3 m。
優(yōu)化體型30年一遇工況時(shí),閘門為控泄運(yùn)行,此時(shí)溢洪道的泄量剛好與設(shè)計(jì)值相等,溢洪道的泄流能力滿足設(shè)計(jì)要求;50年一遇工況時(shí),實(shí)際泄流量為1 697.5 m3/s,比設(shè)計(jì)泄流量大12.5 m3/s;500年一遇工況下,實(shí)際泄流量為2 679.4 m3/s,比規(guī)劃泄量大46.4 m3/s。優(yōu)化方案泄流能力滿足設(shè)計(jì)要求,見表1。
30年一遇洪水時(shí),溢洪道進(jìn)口段水流平穩(wěn),水流過閘室后在消力池內(nèi)形成水躍,躍首前后移動(dòng)較大,水躍劇烈翻滾,摻入大量氣體,水體呈現(xiàn)出乳白色,躍后水面很平穩(wěn)地越過消力坎流向下游,過消力坎后形成波狀水躍,躍后水面壅高明顯,隨后平穩(wěn)地向下游推移,見圖6。水流擴(kuò)散后碰撞消力池側(cè)墻,在消力池兩側(cè)墻附近形成回流,回流沿側(cè)墻逆流而上,與下泄水流相匯后形成水花,水花偶爾竄上邊墻頂部,但與原體型相比,水量大為減小。溢洪道下游段邊墻高度不足,建議加高。50年一遇洪水流速流態(tài)與30年一遇洪水時(shí)極其相似。
當(dāng)施放500年一遇洪水時(shí),進(jìn)口水流整體平穩(wěn)。翼墻外水位為173.76 m,考慮到安全超高,墻頂高程已明顯不足。消力池水躍流態(tài)與30年、50年一遇洪水極為相似,水躍旋滾更加劇烈,水體乳化更為明顯,見圖7。消力池兩側(cè)墻處回流依然存在,水花周期性竄上墻頂,但與原體型相比,水量減少很多。水流過消力坎后,形成二次水躍,躍首呈扇形分布,躍后水面壅高明顯,側(cè)墻高度明顯不足。
圖7 優(yōu)化體型500年一遇邊墻上水明顯
優(yōu)化體型30年、50年一遇洪水溢洪道全程為正壓;500年一遇洪水,除了溢洪道Y0+016.14斷面附近出現(xiàn)負(fù)壓外(負(fù)壓值為-0.92 m水柱),其余斷面均為正壓,壓力分布較為良好。根據(jù)模型實(shí)測數(shù)據(jù),對溢流壩反弧段及其附近氣穴指數(shù)進(jìn)行計(jì)算:
(1)
式中ha——大氣壓強(qiáng)高度,計(jì)算時(shí)采用10.33 m水柱高;hv——與水溫相對應(yīng)的水的飽和蒸汽壓強(qiáng);h——某種邊界形狀上游的壓強(qiáng)水頭;v——斷面平均流速。
由此計(jì)算出的溢流壩反弧段和負(fù)壓處的氣穴指數(shù)分別是1.414和1.102,查水利計(jì)算手冊可知不平整度小于10,發(fā)生氣蝕的可能性較小。安全起見,仍建議施工時(shí)嚴(yán)格控制平整度[10],以防氣蝕帶來的破壞,壓力分布見圖8。
圖8 修改體型溢洪道特征水位測壓管水頭線示意(m)
優(yōu)化體型將消力池段由二級改為一級。為分析消力池消能情況,對水躍的消能率進(jìn)行計(jì)算:
(2)
式中Kj——水躍消能率;ΔHj——水躍段的消能量;H1、H2——躍前與躍后斷面的總水頭。
經(jīng)分析證明,水躍消能率乃是佛汝德數(shù)Fr1的函數(shù)。Fr1越大,效能率越高。計(jì)算可知,30年、50年、500年一遇Fr1分別為2.5、3.2、3.2,F(xiàn)r1介于2.5~4.5之間,水躍不穩(wěn)定,Kj小于44%。從試驗(yàn)實(shí)測的流速來看,30年一遇洪水時(shí)消力池前最大流速為13.40 m/s,過消力池后,最大流速降到6.76 m/s,流速衰減50%,其他工況下流速衰減幅度在46%~57%,流速大幅減小,消力池起到了明顯的消能效果。防沖槽前的最大流速為2.96 m/s,低于下游漿砌石抗沖流速。綜合分析,消力池設(shè)置基本合理。
溢洪道堰面及底板高程降低后,溢洪道各工況下泄流能力均滿足了設(shè)計(jì)要求,保證了工程安全。消力池由二級消力池改為一級消力池后,各級流量下消力池的流態(tài)、消能效果均較好,采用漿砌石防護(hù)能夠滿足要求,大大地節(jié)約了工程成本。結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果,建議對消力池和下游溢洪道翼墻進(jìn)行加高,防止水流翻越翼墻后對翼墻底部基礎(chǔ)的淘蝕。由于水力學(xué)基于經(jīng)驗(yàn)總結(jié),只憑經(jīng)驗(yàn)公式的計(jì)算并不能完全解決水力學(xué)問題。玉陽湖溢洪道合理性布置,就是通過模型試驗(yàn)的反復(fù)驗(yàn)證修改完成的,因此把模型試驗(yàn)和設(shè)計(jì)緊密結(jié)合在一起是非常必要的。