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      一鍵趕引煤氣方案在高爐生產(chǎn)中的應(yīng)用

      2020-12-09 10:28:21毛金玲
      中國電氣工程學(xué)報 2020年8期
      關(guān)鍵詞:熱風(fēng)爐自動化系統(tǒng)

      摘要:在高爐休風(fēng)、送風(fēng)過程中,熱風(fēng)爐系統(tǒng)都要進(jìn)行趕、引煤氣作業(yè)?,F(xiàn)在都是通過操作人員在現(xiàn)場直接操作各手動閥門,勞動強度大,作業(yè)效率低,且操作人員處于煤氣放散區(qū)域,存在安全隱患。本文討論對某鋼廠已有煤氣凈化系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)相關(guān)閥門進(jìn)行改造,實現(xiàn)在中控趕引煤氣的自動操作,以提高生產(chǎn)效率,保障人員安全。

      關(guān)鍵詞:熱風(fēng)爐;自動化系統(tǒng);一鍵趕引煤氣

      引言

      高爐趕引煤氣屬危險作業(yè),為保障安全,故提出一鍵趕引煤氣方案。此方案包括燃?xì)庠O(shè)施的改造、電氣及自動化控制系統(tǒng)的改造、儀表改造,本文從以上方面展開討論。

      1燃?xì)庠O(shè)施

      為實現(xiàn)中控趕引煤氣的自動操作,需將煤氣凈化系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)現(xiàn)有電動放散閥、蒸汽引射閥、水封給排水閥等全部改為中控室操作,并將控制信號引入自動趕引煤氣控制系統(tǒng)。具體閥門設(shè)備包括快速水封水配管系統(tǒng)的給排水閥及溢流閥,環(huán)縫洗滌凈化系統(tǒng)的給水閥及排污閥,煤氣凈化自動趕引煤氣系統(tǒng)的放散閥、引射閥及吹掃閥,BFG/LDG/COG水封水配管系統(tǒng)的給排水閥,熱風(fēng)爐一鍵吹掃系統(tǒng)的BFG/COG/LDG等管道上的放散閥及引射閥。

      另外,在高爐煤氣主管快速水封、熱風(fēng)爐用高爐煤氣水封、熱風(fēng)爐用焦?fàn)t煤氣水封放散管處設(shè)置一氧化碳及氧氣檢測裝置,以確定系統(tǒng)內(nèi)煤氣吹掃達(dá)標(biāo);在高爐煤氣主管快速水封放散管處設(shè)置煤氣爆破自動點火裝置,以確定管網(wǎng)內(nèi)煤氣達(dá)到用戶使用要求。

      2電氣及自動化控制

      2.1供配電

      (1)改造方案

      1)設(shè)計范圍:

      主要包括某鋼廠高爐熱風(fēng)爐及煤氣清洗一鍵趕引煤氣相關(guān)新增或改造電動閥的供配電、控制、自動化及相應(yīng)電氣工程。

      2)電壓等級:

      低壓動力配電:380V、220V AC /50Hz/三相

      低壓控制電源:AC220V、DC110V、DC24V AC /50Hz

      3)改造方案:

      a)新增電動閥根據(jù)現(xiàn)場布置情況設(shè)置現(xiàn)場集中控制柜,控制柜內(nèi)包含斷路器、接觸器、熱繼電器、中間繼電器、操作按鈕及指示燈、端子排等。控制柜電源引自原高爐中控室備用配電回路。

      b)對于目前僅有現(xiàn)場手動功能的電動閥,本次新增遠(yuǎn)程控制單動與聯(lián)動功能,并對現(xiàn)場控制盤內(nèi)繼電器及PLC控制回路作適應(yīng)性改造。

      c)對于目前僅有現(xiàn)場手動功能但已經(jīng)在現(xiàn)場控制柜內(nèi)預(yù)留了遠(yuǎn)程控制功能的電動閥,現(xiàn)場控制盤利舊無需改造。改造只需增加現(xiàn)場控制盤至現(xiàn)有PLC柜的控制電纜。

      (2)設(shè)備裝備水平:

      1)現(xiàn)場控制柜防護(hù)等級不小于IP54。

      2)低壓元器件采用合資產(chǎn)品或國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

      2.2自動化

      (1)系統(tǒng)構(gòu)成

      本次改造新增電氣檢測信號送至高爐電氣控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)硬件改造現(xiàn)有PLC柜,增加DI和DO模塊。操作員站、工程師站不考慮新增。需對PLC程序、HMI畫面及模型進(jìn)行適應(yīng)性改造,使其滿足一鍵趕引煤氣功能需求。

      (2)基礎(chǔ)自動化系統(tǒng),直接面向煤氣趕引生產(chǎn)過程,完成生產(chǎn)過程的控制與聯(lián)鎖,并直接監(jiān)視各生產(chǎn)過程的運行狀態(tài),其主要控制功能如下

      1)電氣控制功能:

      系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)連鎖控制:主要完成各系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)的順序控制,按程序設(shè)定的順序起、停設(shè)備流程,采集現(xiàn)場的設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況信號控制設(shè)備運轉(zhuǎn)。

      設(shè)備運轉(zhuǎn)監(jiān)視及故障處理:PLC通過IO模塊采集現(xiàn)場、儀表、MCC及高壓柜的故障信號,根據(jù)故障等級控制設(shè)備啟停,采集到重故障信號則設(shè)備停止運轉(zhuǎn);輕故障則設(shè)備保持運轉(zhuǎn),所有報警統(tǒng)一做報警記錄,同時在畫面上進(jìn)行報警顯示。

      2)儀表控制功能:

      詳見第3章節(jié):自動化儀表。

      3)畫面功能:

      為了便于生產(chǎn)操作人員的操作、監(jiān)視、控制和管理,儀表和電氣所有畫面的編制需考慮高爐系統(tǒng)的功能需求,并參考其多年來生產(chǎn)和操作的特點和習(xí)慣以及制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。具體畫面包括:

      設(shè)備運轉(zhuǎn)監(jiān)視畫面——監(jiān)視設(shè)備運轉(zhuǎn)狀態(tài)及閥門類的開閉狀態(tài)

      設(shè)備操作畫面——設(shè)備的啟停操作,閥門的開閉操作,系統(tǒng)的啟停操作

      故障報警畫面——記錄各設(shè)備故障狀態(tài)便于故障查詢和排除

      趨勢記錄畫面——記錄模擬量的趨勢變化

      操作記錄畫面——記錄操作工的操作記錄

      (3)操作方式

      考慮到操作工的操作習(xí)慣,新增設(shè)備的操作方式與原有高爐控制系統(tǒng)保持一致。設(shè)備控制采用中央聯(lián)動和機旁手動兩種操作方式:

      1)聯(lián)動操作方式:現(xiàn)場操作箱轉(zhuǎn)換開關(guān)在聯(lián)動位置,由操作人員在HMI操作。聯(lián)動操作分自動和手動兩種模式。

      手動模式——在滿足聯(lián)鎖的前提下,由操作人員通過HMI畫面,手動遠(yuǎn)程操作單體設(shè)備。

      自動模式——操作人員在HMI畫面上對系統(tǒng)進(jìn)行啟停操作,各設(shè)備根據(jù)PLC程序按照連鎖順序執(zhí)行開或閉動作,出現(xiàn)故障,系統(tǒng)自動停,各設(shè)備回到安全狀態(tài),并根據(jù)要求在主畫面或報警畫面彈出報警。

      2)機旁手動操作方式:現(xiàn)場操作箱轉(zhuǎn)換開關(guān)在機旁位置,由操作人員在現(xiàn)場直接對設(shè)備進(jìn)行操作,現(xiàn)場手動操作時各設(shè)備之間沒有電氣連鎖,該操作方式一般僅用于設(shè)備現(xiàn)場調(diào)試或檢修時使用。

      2.3 電氣工程

      (1)設(shè)備布置:本項目不新增電氣室及操作室,新增電動閥控制柜安裝在現(xiàn)場電動閥門附近。

      (2)電氣照明

      1)電源及電壓:照明系統(tǒng)采用380/220V三相四線制。工作照明電壓采用AC220V,移動照明電壓采用36V。電源引自就近的照明配電箱。

      2)照明燈具:采用防水防塵LED投光燈,防爆區(qū)域采用防爆燈具。燈具配置燈具配置按照《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB50034-2013》中照度要求進(jìn)行。

      3)電纜工程:所有電纜均選用銅芯阻燃型電纜,控制及信號電纜根據(jù)需要使用屏蔽電纜。電纜敷設(shè)以現(xiàn)有電纜橋架、電纜井為主,局部輔以鋼管敷設(shè)。

      (3)防雷及接地

      本工程為改造項目,在現(xiàn)有電氣室或現(xiàn)場增加設(shè)備,防雷及接地裝置利舊。

      所有電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均可靠接地。

      3自動化儀表

      3.1 概述

      本次改造為實現(xiàn)煤氣區(qū)域趕引煤氣自動操作,儀表主要設(shè)計范圍為燃?xì)庠O(shè)施相關(guān)儀表。

      3.2 設(shè)計原則

      (1)防爆區(qū)域設(shè)計:煤氣放散管管口區(qū)域?qū)儆诜辣?區(qū),相關(guān)儀表設(shè)備按防爆區(qū)域要求設(shè)計。

      (2)信號處理:新增儀表信號直接接入高爐控制系統(tǒng),按區(qū)域接入煤氣清洗PLC和熱風(fēng)爐PLC??刂葡到y(tǒng)硬件不做改造,軟件及畫面需做相應(yīng)更改。

      3.3 儀表選型

      (1)儀表類型

      溫度測量:熱電阻;

      壓力測量:智能型壓力變送器;

      氣體流量測量:孔板+差壓變送器;

      分析儀表:CO分析儀,O2分析儀;

      (2)儀表選型

      本工程新增檢測儀表應(yīng)盡可能與原系統(tǒng)所用的設(shè)備型號和功能相同, 以便維護(hù)和備品的配置。

      3.4 主要儀表檢測功能

      重力除塵器放散管CO、O2濃度檢測;

      快速水封CO、O2濃度檢測;

      熱風(fēng)爐BFG水封CO、O2濃度檢測;

      熱風(fēng)爐COG水封CO、O2濃度檢測;

      BFG水封液位檢測(已有);

      LDG水封液位檢測(已有);

      COG水封液位檢測(已有);

      熱風(fēng)爐區(qū)域吹掃氮氣流量檢測;

      3.5電源介質(zhì)

      儀表用電源為交流單相電源220V、50Hz。

      本次改造所需儀表電源由現(xiàn)有儀表配電柜中備用回路接出。

      3.6儀表接地

      接地系統(tǒng)儀表與電氣合用,儀表接地納入統(tǒng)一的電氣接地網(wǎng)。

      4結(jié)語

      總之,為確保趕引煤氣作業(yè)區(qū)域及在引送和使用煤氣過程中的人員生命和設(shè)備安全,杜絕各類事故的發(fā)生,為安全順利生產(chǎn)創(chuàng)造條件,提出一鍵趕引煤氣的要求。為實現(xiàn)這個功能,需要對原有煤氣設(shè)施、電氣及自動化控制功能及自動化儀表進(jìn)行完善和改造,并做好充足的軟硬件功能測試,制定合理的高爐煤氣引送方案,從而實現(xiàn)高爐趕引煤氣中控自動操作,提高生產(chǎn)效率,保障人員安全。

      參考文獻(xiàn)

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      [2] 低氮、低碳、高風(fēng)溫頂燃式熱風(fēng)爐 [J].張蓓. 世界金屬導(dǎo)報.2020(6)

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      [4] 邯鋼環(huán)保新形勢下停開爐技術(shù)進(jìn)步[J].邵久剛. 2018年全國高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會摘要集

      [5] 關(guān)于我國冶金行業(yè)安全生產(chǎn)的現(xiàn)狀、問題及對策研究 [J].楊馥羽.世界有色金屬.2013(18)

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      作者介紹:

      毛金玲(1981.11.29-);女;遼寧朝陽;漢;碩士;中級職稱;工程師;冶金自動化;上海市寶信軟件股份有限公司。

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