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      稀貴金屬冶煉堿性廢水制硫酸鈉工藝研究及生產(chǎn)實踐

      2020-12-10 05:20:16于明飛
      硫酸工業(yè) 2020年10期
      關(guān)鍵詞:硫酸鈉結(jié)晶器母液

      于明飛

      (山東恒邦冶煉股份有限公司,山東煙臺264109)

      隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,環(huán)境保護的觀念深入人心,冶煉行業(yè)作為一個高污染的行業(yè)在日益嚴峻的環(huán)保形勢下顯得異常艱難,有色金屬冶煉廢水的處理,是目前行業(yè)面臨的一個重要問題[1]。在進行有色金屬冶煉廢水處理時,需要結(jié)合廢水特點,研發(fā)出切實可行的治理方法[2-3]。

      山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱山東恒邦)針對稀貴金屬冶煉堿性廢水制取硫酸鈉工藝做了相關(guān)的研究,并建設(shè)了1套10 kt/a的硫酸鈉生產(chǎn)裝置,不僅避免了鈉鹽進入回用水造成管路結(jié)晶堵塞,而且實現(xiàn)了廢水的有價值利用,增加了產(chǎn)品種類,具有較好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。

      1 試驗研究及工藝選擇

      1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

      目前山東恒邦冶堿性廢水的外排量約為485 m3/d,根據(jù)前期對堿性廢水分析結(jié)果可知,堿性廢水可向回用水中帶入56~90 t/d雜鹽,雜鹽會在管路中結(jié)晶,造成管路堵塞,使硫酸板式換熱器換熱效率降低,增加管路及設(shè)備的維護費用,增加循環(huán)水藥劑的用量。堿性廢水分析結(jié)果見表1。

      考慮各生產(chǎn)系統(tǒng)存在波動或系統(tǒng)檢修等情況,堿性廢水成分取值范圍見表2。

      1.2 原水蒸發(fā)試驗

      測量過濾后廢水固含量(ρ)為 12.48%。取濾后的廢水 402.59 g,加入到 500 mL 四口反應(yīng)瓶中,進行常壓蒸發(fā),每隔 50 mL 記錄其液相和氣相的溫度,過程中關(guān)注異常情況和出鹽情況。

      表1 堿性廢水分析結(jié)果

      表2 堿性廢水指標

      蒸發(fā)過程中,未出現(xiàn)結(jié)焦與結(jié)垢現(xiàn)象。當冷凝液約 200 mL時,瓶壁上有鹽析出。當獲得蒸發(fā)冷凝液 298.19 g 后,立刻停止蒸發(fā)。將剩余蒸發(fā)液抽濾,稱量固體鹽質(zhì)量為12.53 g,母液為 81.70 g。

      1.3 核心工藝選擇

      根據(jù)小試檢測結(jié)果顯示,廢水組成中有機物含量較少,因此經(jīng)過濃縮,有機物對沸點升高的影響微乎其微,對比MVR(機械式蒸汽再壓縮技術(shù))蒸發(fā)和三效蒸發(fā)2種工藝,MVR投資高,運行主要靠電能,后期廢水處理成本較低;三效蒸發(fā)投資較低,但主要是靠蒸汽處理廢水,蒸汽價格較高。因山東恒邦主要是以冶煉為主,余熱鍋爐產(chǎn)生大量蒸汽,平衡公司用汽點汽量后蒸汽仍有大量剩余,因此蒸汽成本相比電能要低得多。因此項目選用三效蒸發(fā)系統(tǒng)順流蒸發(fā)+逆流預(yù)熱的工藝組合。原液采用二次蒸汽及生蒸汽冷凝水梯級預(yù)熱,系統(tǒng)能耗最低。根據(jù)工藝計算,廢水進料中鹽質(zhì)量分數(shù)為 15.8%,在二效蒸發(fā)器達到過飽和開始析鹽,三效蒸發(fā)為主結(jié)晶效,二效蒸發(fā)的鹽轉(zhuǎn)入三效蒸發(fā),三效蒸發(fā)結(jié)晶器設(shè)計了集鹽腿,集中在三效蒸發(fā)排鹽,離心后的母液不返回三效蒸發(fā),而是直接排到后續(xù)的單效系統(tǒng)繼續(xù)蒸發(fā),在單效處出雜鹽,從而保證整個蒸發(fā)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定地運行。系統(tǒng)設(shè)計在三效蒸發(fā)系統(tǒng)出純度高的元明粉,在單效蒸發(fā)出雜鹽。

      廢水中硫酸鈉與氯化鈉的比例在(7.5∶1)~(4∶1)(具體數(shù)據(jù)根據(jù)廢水有變動,總體上硫酸鈉占的比例較大),可通過將硫酸鈉和氯化鈉等雜鹽分開來減少雜鹽危廢的量,從而節(jié)約成本。根據(jù)氯化鈉-硫酸鈉-水三元體系相圖,采取的思路是先蒸發(fā)一部分水析出無水硫酸鈉,在蒸發(fā)過程中對氯離子及離心出鹽的硫酸鈉含量進行定期監(jiān)測,若硫酸鈉含量不符合標準,則將第三效蒸發(fā)器全部排凈緩存,并在單效蒸發(fā)工序集中處理出雜鹽。上述思路經(jīng)過小試試驗的驗證,得到w(Na2SO4)為 97.58%的硫酸鈉產(chǎn)品,符合GB/T 6009—2014《工業(yè)無水硫酸鈉》II 類合格品要求。

      2 工藝流程描述

      三效蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的工藝設(shè)計主要流程包括進料、預(yù)熱、蒸發(fā)結(jié)晶、離心干燥、母液處理等五個部分。

      2.1 進料

      廢水由濾液進料泵首先進入一效蒸發(fā)器,當一效蒸發(fā)器液位達到設(shè)定的液位時,啟動強制循環(huán)泵,打開轉(zhuǎn)料閥門,依次向后一效蒸發(fā)器轉(zhuǎn)料。進料調(diào)節(jié)閥與蒸發(fā)器液位計聯(lián)鎖控制,當三個蒸發(fā)器都達到設(shè)計液位時,進料結(jié)束。

      進料的同時系統(tǒng)抽真空。打開冷凝器循環(huán)水,系統(tǒng)真空度抽吸至-0.09 MPa 以上。

      2.2 預(yù)熱

      打開生蒸汽閥門給一效蒸發(fā)加熱器殼程加熱,一效蒸發(fā)器達到設(shè)定的蒸發(fā)溫度后系統(tǒng)開始蒸發(fā),然后二效、三效蒸發(fā)器依次進入蒸發(fā)狀態(tài),各效溫差(壓差)逐步拉開。正常蒸發(fā)過程中,物料經(jīng)過一級預(yù)熱器—二級預(yù)熱器—三級預(yù)熱器,料液溫度達到設(shè)計蒸發(fā)溫度。

      2.3 蒸發(fā)結(jié)晶

      三效選擇順流蒸發(fā),預(yù)熱后的物料與生蒸汽換熱,過熱的廢水在蒸發(fā)器內(nèi)閃蒸,料液中鹽的質(zhì)量分數(shù)從15.8%升至21.43%,在此過程中廢水的過熱度逐漸消除,閃蒸后的料液又開始下一輪的循環(huán)。一效蒸發(fā)轉(zhuǎn)到二效蒸發(fā)的料與一效蒸發(fā)的二次蒸汽換熱,受熱后的料液從蒸發(fā)結(jié)晶器徑向切入,過熱的廢水在結(jié)晶器內(nèi)旋轉(zhuǎn)向下流動,在此過程中廢水的過熱度逐漸消除,閃蒸后的料液鹽的質(zhì)量分數(shù)從21.43%達到過飽和;二效蒸發(fā)轉(zhuǎn)到三效蒸發(fā)的料與二效蒸發(fā)的二次蒸汽換熱,受熱后的料液從蒸發(fā)結(jié)晶器徑向切入,過熱的廢水在結(jié)晶器內(nèi)旋轉(zhuǎn)向下流動,在此過程中廢水的過熱度逐漸消除,閃蒸后的料液濃度達到過飽和,大量鹽顆粒析出。

      2.4 離心干燥

      三效蒸發(fā)的晶漿通過出料泵進入稠厚器,再自流進入離心機,離心出的固體鹽經(jīng)過振動流化床干燥后人工包裝,母液自流排入母液罐內(nèi)。

      離心出鹽選用振動流化床干燥工藝,該工藝對于硫酸鈉鹽的干燥穩(wěn)定可靠,晶體顆粒在流化床內(nèi)呈流化狀態(tài),熱交換充分,干燥強度高,比普通干燥機節(jié)能 30%左右。配套旋風除塵器和布袋除塵器,有效降低尾氣粉塵的排放濃度。

      2.5 母液處理

      離心之后的母液收集到母液罐,經(jīng)過母液泵連續(xù)打入三效蒸發(fā)器繼續(xù)參與蒸發(fā)和結(jié)晶,隨著母液的持續(xù)回流,造成廢水中有機物的富集,當有機物富集過多,會直接影響到系統(tǒng)的蒸發(fā),伴隨著各效循環(huán)泵電流升高,會出現(xiàn)離心機出鹽不暢,且離心出的鹽帶水較多,母液帶走大量結(jié)晶鹽,結(jié)晶鹽減少等現(xiàn)象,此時需要開路外排母液,開路的母液進入單效蒸發(fā)器處理產(chǎn)出雜鹽。

      3 核心設(shè)備選型

      3.1 蒸發(fā)結(jié)晶器

      蒸發(fā)結(jié)晶器在傳統(tǒng)設(shè)計的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新,設(shè)計為軸向出料逆循環(huán)結(jié)構(gòu),其優(yōu)點如下:

      1) 增大結(jié)晶蒸發(fā)室儲料容積,為晶體的生長提供足夠的時間和空間,減少一次成核和二次成核數(shù)量,使晶體長大和過飽和度消除達到平衡,結(jié)晶出的顆粒較大,基本上在110~250 μm,外觀品相比小顆粒要好,便于離心分離。

      2) 加大結(jié)晶蒸發(fā)室的分離空間和面積,最大程度上減少了受熱的料液短路,使加熱后的料液能夠充分閃蒸。

      3) 采用底部切線進料的方式,相當于設(shè)置了一個大型攪拌器,過熱的料液在結(jié)晶蒸發(fā)室底部旋轉(zhuǎn)進入,對鹽晶進行浮洗,到達液面料液的過飽和度基本消失,結(jié)晶蒸發(fā)器的內(nèi)壁不易結(jié)疤,因而出現(xiàn)塊鹽堵管概率少,運行周期長。

      4) 料液的循環(huán)是大部分清液和部分晶體顆粒參與循環(huán),而不是大部分晶體顆粒參與循環(huán),這個設(shè)計使循環(huán)泵運行負荷低,葉輪沖刷磨損輕,且會增大強制循環(huán)加熱器的傳熱系數(shù)。

      3.2 強制循環(huán)泵

      強制循環(huán)泵是三效蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。項目設(shè)計采用“低速懸掛式軸流泵”,這種泵在鹵水制鹽和高鹽廢水處理領(lǐng)域廣泛使用,它具有轉(zhuǎn)速低,效率高,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定的優(yōu)點。泵整機效率可達到75%左右,由于轉(zhuǎn)速較低(400~800 r/min),運行的可靠性較高,另外減少了葉輪旋轉(zhuǎn)對晶體沖擊、碰撞造成的二次成核粒徑過小問題。

      3.3 離心機

      采用雙活塞推料式離心機,連續(xù)進料、連續(xù)離心、連續(xù)出鹽,其特點如下:

      1)具有全新結(jié)構(gòu),設(shè)計更加可靠,布料方式先進,具有較高的轉(zhuǎn)速和推料次數(shù),光滑平整的銑制板網(wǎng)。

      2)具有高轉(zhuǎn)速產(chǎn)生高分離因數(shù),使物料由一級轉(zhuǎn)鼓進入二級轉(zhuǎn)鼓時有充分翻松過程,從而使濾餅的含濕量較低。

      3)銑制的篩網(wǎng)間隙密集均勻,較厚的濾餅形成的過濾床可截留大量的細小結(jié)晶,可減少晶體隨母液流失,從而獲得較高的固體回收率。

      4 運行效果

      項目自投產(chǎn)后,運行穩(wěn)定,目前廢水處理量穩(wěn)定在10 m3/h左右,瞬時最大處理量11.3 m3/h,硫酸鈉回收率在85%左右,產(chǎn)出的硫酸鈉成品基本滿足GB/T6009—2014《工業(yè)無水硫酸鈉》II 類合 格品要求。系統(tǒng)主要運行參數(shù)見表3。

      表3 系統(tǒng)主要運行參數(shù)

      系統(tǒng)運行過程中存在以下問題:

      1)堿性廢水鈣鎂含量較高,經(jīng)蒸發(fā)濃縮后易在蒸發(fā)器內(nèi)結(jié)垢,造成傳熱效率低,管程堵塞。

      2)受冶煉系統(tǒng)計劃停車檢修制約,當冶煉系統(tǒng)停車時,系統(tǒng)只能被迫停車或壓縮處理量。

      3)結(jié)晶器頂部未設(shè)計捕沫器,造成霧沫夾帶進入下一效的加熱器或冷凝器。

      4)現(xiàn)場手動閥門較多,自動化程度較低。

      5)母液量控制不易把控,過度蒸發(fā)造成氯化鈉析出摻進硫酸鈉成品。

      針對以上問題,技術(shù)人員制定了以下方案:

      1)在三效系統(tǒng)前增加除鈣鎂系統(tǒng),將系統(tǒng)鈣鎂(ρ)降至100 mg/L以下。

      2)將各冶煉系統(tǒng)蒸汽進行串聯(lián),建造全公司蒸汽管網(wǎng),使三效系統(tǒng)不受冶煉系統(tǒng)停車制約。

      3)結(jié)晶器頂部增加捕沫器。

      4)將手動閥門更換為自動閥門,通過DCS控制,減輕工人勞動強度。

      5)增加1套氯離子快速檢測裝置,避免氯化鈉在三效結(jié)晶器析出。

      5 結(jié)語

      通過三效蒸發(fā)+單效蒸發(fā)+震動流化床干燥工藝處理稀貴金屬冶煉產(chǎn)生的堿性廢水,不僅可以生產(chǎn)出合格的元明粉進行外售為公司創(chuàng)造效益,更重要的是消除了以前酸性及堿性廢水混合處理的弊端,有效的防止了Na+、Cl-、SO42-、Ca2+等有害元素進入回用水,減輕了設(shè)備和管道的結(jié)垢及腐蝕,避免了冬天管道內(nèi)部大量結(jié)晶鹽的析出造成管路堵塞的現(xiàn)象。

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