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      影響硫黃回收裝置尾氣達標排放的因素和解決措施

      2020-12-15 02:15:18趙春鋒
      石油石化綠色低碳 2020年5期
      關(guān)鍵詞:硫黃焚燒爐尾氣

      趙春鋒

      (中國石化天津分公司煉油部,天津 300270)

      隨著《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB 31570-2015)[1]和《天津市工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》(DB 12/524-2014)[2]的出臺,以及國家生態(tài)環(huán)境部等六部委聯(lián)合印發(fā)《“十三五”揮發(fā)性有機物污染治理工作方案》,提出推進石化、化工等重點行業(yè)VOCs 污染治理,要求石油煉制、石油化工、合成樹脂等行業(yè)應(yīng)嚴格按照標準要求,全面加強精細化管理,確保穩(wěn)定達標排放。硫黃回收裝置焚燒爐有組織廢氣排放成為了企業(yè)依法合規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營的重要控制指標。

      1 裝置概述

      某硫黃回收裝置設(shè)計規(guī)模為回收硫黃20萬t/a,年開工時間8 400 h,操作彈性為30%~110%。該裝置由硫黃回收(雙系列,Ⅰ、Ⅱ)、尾氣處理、溶劑再生和公用工程四部分組成,處理脫硫和酸性水汽提裝置來的富硫化氫氣體,經(jīng)過燃燒反應(yīng)、催化反應(yīng),產(chǎn)品為硫黃。

      硫磺回收裝置尾氣來源主要有兩大部分,一部分是Claus 尾氣;一部分是液硫池尾氣,包括液硫裝車棧臺裝車尾氣。兩部分尾氣經(jīng)過加氫反應(yīng)器將多硫化物轉(zhuǎn)變成硫化氫,然后進入急冷塔降溫,同時分離出尾氣中所含的水蒸氣。經(jīng)過急冷后的尾氣富含硫化氫,再經(jīng)過胺液脫硫塔進行脫硫化氫,富胺液送至溶劑再生系統(tǒng)進行解析,再生后的貧胺液循環(huán)使用。經(jīng)脫硫塔凈化后的尾氣一部分送至尾氣焚燒爐進行焚燒,一部分經(jīng)液硫脫氣風(fēng)機送至液流池底部,用作液硫池鼓泡器的氣源,產(chǎn)生的尾氣進入加氫反應(yīng)器。尾氣進入焚燒爐后,通過瓦斯配風(fēng)燃燒,控制爐膛溫度不大于650℃,根據(jù)煙道氧含量不低于3%進行氣風(fēng)比調(diào)節(jié),燃燒產(chǎn)物在焚燒爐爐膛內(nèi)停留一定的時間以完成反應(yīng),然后經(jīng)100m高煙囪排入大氣。

      2 異常情況原因分析和解決措施

      2.1 焚燒爐煙氣SO2 瞬時超標

      硫黃回收裝置尾氣焚燒爐煙氣中SO2含量出現(xiàn)瞬時超標(103 mg/m3,國家標準100 mg/m3,天津市減排要求80 mg/m3)。啟動環(huán)保應(yīng)急預(yù)案,安排兩套加氫裂化裝置各降低加工量5 t/h,進行操作診斷與優(yōu)化調(diào)整。期間,尾氣中SO2含量再次出現(xiàn)超標且數(shù)據(jù)持續(xù)升高,兩套加氫裂化裝置再次分別降低加工量5 t/h,更換硫黃裝置脫硫塔胺液10 t;降低急冷水循環(huán)系統(tǒng)溫度,同時提高胺液冷卻系統(tǒng)降溫效果,SO2濃度逐漸恢復(fù)正常。此次環(huán)保事件,導(dǎo)致硫黃回收裝置尾氣中SO2含量超標時間達6 h。

      2.1.1 原因分析

      1)上游裝置酸性氣量持續(xù)升高并伴隨波動,硫黃回收裝置設(shè)計100%再生酸性氣(不包括含氨酸性氣),處理量16 300 m3/h,實際再生酸性氣量達到17 700 m3/h,負荷達到108%,操作彈性變小。

      2)由于當時環(huán)境溫度(26℃)升高的影響,導(dǎo)致貧胺液冷卻系統(tǒng)冷卻能力降低,閉式冷卻塔冷后溫度最高達到34.6℃(設(shè)計溫度30℃)。胺液吸收效果變差,造成尾氣處理負荷持續(xù)高位;急冷塔頂和吸收塔頂溫度升高,持續(xù)37℃超過設(shè)計值(35℃),尾氣中硫化氫吸收效果下降,凈化尾氣中硫化氫含量升高直接導(dǎo)致焚燒爐尾氣中SO2含量超標。

      2.1.2 解決措施

      1)為了提高貧胺液的吸收效果,在貧胺液進塔前增加2 臺制冷機組,加大貧胺液冷卻效果,提高胺液吸收效率,降低尾氣硫化氫及含硫化合物濃度,確保尾氣達標排放。

      2)嚴格控制上游裝置酸性氣量,減少酸性氣波動,維持酸性氣供氣穩(wěn)定。完善環(huán)保應(yīng)急預(yù)案,補充酸性氣波動處置流程。

      2.2 焚燒爐在正常運行時煙氣中VOCs 超標

      硫黃回收裝置尾氣焚燒爐在正常運行過程中煙氣VOCs 出現(xiàn)超標情況,不滿足國家及地方的排放標準(焚燒法VOCs小于20 mg/m3)。

      2.2.1 原因分析

      硫黃回收裝置正常運行時煙氣中VOCs 濃度最高達260 mg/m3,主要原因是氫氣中非甲烷總烴體積分數(shù)過高(達4%)、尾氣焚燒爐溫度過低(510℃)。燃料氣選用廠內(nèi)供瓦斯氣,除甲烷(體積分數(shù)86%)以外其他烴類雜質(zhì)過多,因尾氣焚燒爐溫度過低,其他烴類不能充分燃燒。

      尾氣焚燒爐爐膛設(shè)計溫度650℃,自開工以來未達到設(shè)計要求。查閱相關(guān)資料得知,VOCs在650℃以上才能燃燒完全。聯(lián)系設(shè)計院對現(xiàn)有工藝條件進行核算,確保尾氣焚燒爐廢氣VOCs數(shù)據(jù)達標。

      經(jīng)核實,目前實際操作情況下,焚燒爐(F-302)溫度提高至設(shè)計值650℃后的核算結(jié)果:

      1)E-304出口煙氣溫度由344℃增加到444℃,E-305出口煙氣溫度由304℃增加到359℃,蒸汽過熱器出口蒸汽溫度由410℃增加到511℃,焚燒爐蒸汽發(fā)生器的蒸汽流量從3.5 t/h增加到5.3 t/h。

      2)蒸汽過熱器爐管壁溫度估算最高達580℃(爐管內(nèi)外均為氣相換熱,按照管內(nèi)外K 值相等估算),超過了爐管材質(zhì)12CrMoVG 在該工況下的使用溫度(480℃)。

      3)過熱蒸汽出口溫度511℃,超過了工藝管線材質(zhì)15CrMo的使用溫度(475℃)。

      根據(jù)核算結(jié)果,判斷在目前工況下將焚燒爐溫度提高到650℃會有設(shè)備運行風(fēng)險。根據(jù)裝置現(xiàn)場實際操作情況,擬對尾氣焚燒爐進行改造。

      蒸汽過熱器由逆流改為順流,焚燒爐(F-302)溫度提高至設(shè)計值650℃。計算結(jié)果如下:

      1)E-304出口煙氣溫度494℃,E-305出口煙氣溫度391℃,蒸汽過熱器出口蒸汽溫度440℃,焚燒爐蒸汽發(fā)生器的蒸汽流量6.3 t/h。

      2)蒸汽過熱器出口蒸汽溫度440℃,爐管壁溫度估算最高達451℃(爐管內(nèi)外均為氣相換熱,按照管內(nèi)外K 值相等估算),低于爐管材質(zhì)12CrMoVG的使用溫度(480℃)。

      3)過熱蒸汽出口溫度440℃,低于工藝管線材質(zhì)15CrMo的使用溫度475℃。

      采用此改造方案后,焚燒爐溫度提高到650℃,可滿足設(shè)備安全運行要求。

      2.2.2 解決措施

      1)將硫黃回收裝置加氫反應(yīng)器供氫改為99.9%的高純度氫氣,大大緩解焚燒爐的壓力,并將燃料氣由上游裝置供瓦斯氣改為天然氣,減少燃料氣中C2組分,可有效改善尾氣焚燒爐廢氣VOCs濃度。

      2)采用蒸汽過熱器由逆流改為順流方案,可以滿足焚燒爐溫度提高到650℃的要求。在改造過程中,為了保護好爐管,建議3.5 MPa 蒸汽直接進入1.0 MPa蒸汽管網(wǎng),焚燒爐溫度控制不高于480℃,并盡可能縮短施工時間。

      3)對現(xiàn)有尾氣焚燒爐進行整體改造。

      2.2.3 實施效果

      通過將硫黃回收裝置尾氣焚燒爐燃料氣由瓦斯氣(甲烷體積分數(shù)86%)更改為天然氣(甲烷體積分數(shù)98%)和加氫反應(yīng)器供氫改為99.9%的高純度氫氣后,尾氣焚燒爐煙氣中VOCs 濃度降低為8 ~12 mg/m3,滿足小于20 mg/m3的要求。

      2.3 便攜檢測儀與在線檢測設(shè)施數(shù)據(jù)存在偏差

      在加熱爐廢氣監(jiān)測中,SO2是必測項目,但由于加熱爐廢氣組分復(fù)雜,準確測定廢氣中SO2含量有一定難度[3]。硫黃回收裝置安裝焚燒爐尾氣環(huán)保在線檢測設(shè)施后,發(fā)現(xiàn)便攜檢測儀和在線檢測設(shè)施檢測的SO2數(shù)據(jù)存在較大偏差,無法確定數(shù)據(jù)的真實性和準確性。

      2.3.1 原因分析

      通過查閱相關(guān)資料了解到,國家相關(guān)標準規(guī)定污染源廢氣中的SO2[4]便攜檢測要求采用定電位電解法或非分散紅外吸收法兩種檢測方法。

      定電位電解法主要原理是SO2氣體在傳感器的電解槽內(nèi)部發(fā)生氧化還原反應(yīng),通過產(chǎn)生的擴散電流確定SO2的濃度。非分散紅外吸收方法主要原理是SO2氣體對6.82~9μm波長紅外光譜選擇性地吸收,一束恒定波長為7.3μm的紅外光通過SO2氣體時,光通量的衰減與SO2的濃度符合朗伯-比爾定律,以此確定二氧化硫的濃度。

      這兩種檢測方法都很快捷、簡單,但準確程度受到了很多因素的影響?,F(xiàn)場檢測過程中發(fā)現(xiàn),不僅是氟化氫和硫化氫會對SO2測定產(chǎn)生干擾,濕度、抽氣速率和煙道負壓[5-9]等也會對檢測過程產(chǎn)生干擾,這些都可以在檢測現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并解決。但廢氣中的CO對SO2測定過程中產(chǎn)生的干擾較難消除。

      雖然定電位電解法有諸多優(yōu)點,但也存在缺陷[10],尤其在檢測時會受到CO 氣體的明顯干擾。首先,用定電位電解法測定低濃度的SO2和較高濃度的CO廢氣樣品時,所得SO2的測定值會偏高。其次在CO濃度相同情況下,SO2的氣體濃度越低測定結(jié)果受到的影響越大。對于SO2濃度相同情況下,CO濃度越高對于SO2的測定結(jié)果影響就會越大。非分散紅外吸收法原理的手動檢測設(shè)備受CO干擾較小。

      表1為現(xiàn)場試驗選用設(shè)備和在線檢測數(shù)據(jù)對比。定電位電解法檢測儀器型號為Testo t350 XL,這種類型的儀器軟件系統(tǒng)含有消除干擾的計算模式。非分散紅外吸收法檢測儀器型號為雪迪龍MODEL 3080-15,前置有煙氣冷凝預(yù)處理設(shè)施。在線檢測設(shè)施采用紫外差分法固定檢測設(shè)備。

      2.3.2 解決辦法

      在實際檢測過程中,存在高濃度CO 氣體的情況下,應(yīng)采用非分散紅外吸收法原理的環(huán)保廢氣手動檢測儀,不能使用電化學(xué)原理的環(huán)保廢氣手動檢測儀,防止因CO 氣體的存在導(dǎo)致監(jiān)測結(jié)果失真,造成不必要的環(huán)保事件的發(fā)生。

      3 結(jié)論

      綜上,通過對硫黃回收裝置在正常生產(chǎn)運行過程中遇到的環(huán)保問題進行分析,提出了相應(yīng)的解決措施,保證了裝置的長周期平穩(wěn)運行和尾氣焚燒爐煙氣中SO2、VOCs的達標排放,降低了環(huán)境風(fēng)險。

      1)通過在貧胺液進塔前增加2臺制冷機組,加大貧胺液冷卻效果,提高了胺液吸收效率,降低了尾氣中硫化氫及含硫化合物濃度,解決了焚燒爐煙氣中SO2含量瞬時超標的問題,確保焚燒爐尾氣SO2達標排放。

      2)通過對硫黃回收裝置燃料氣和氫氣采用高純度原料供給方案、尾氣焚燒爐蒸汽過熱器由逆流改為順流以及對現(xiàn)有硫黃回收裝置尾氣焚燒爐進行整體改造,解決了焚燒爐在正常運行時煙氣中VOCs含量超標的問題,確保焚燒爐尾氣VOCs達標排放。

      表1 不同檢測設(shè)備對尾氣焚燒爐煙氣中SO2 濃度的檢測對比

      3)通過對現(xiàn)有手工檢測設(shè)備的分析,明確了各種類型檢測設(shè)備的優(yōu)缺點,為硫黃裝置焚燒爐尾氣檢測數(shù)據(jù)的準確性提供了技術(shù)支持,確保了手工檢測數(shù)據(jù)的準確性,減少數(shù)據(jù)偏差帶來的環(huán)保問題對裝置正常生產(chǎn)運行的影響。

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