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      焦炭塔頂蓋機(jī)故障分析及防范措施

      2020-12-15 02:15:20張塞
      石油石化綠色低碳 2020年5期
      關(guān)鍵詞:銅套閘板絲桿

      張塞

      (中國石化燕山分公司煉油廠,北京 102500)

      關(guān)鍵字:延遲焦化 頂蓋機(jī) 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 故障分析

      1 焦炭塔頂蓋機(jī)概況

      1.1 基本概況

      焦炭塔是焦化裝置的核心設(shè)備,隨著裝置自動化程度的提高,國內(nèi)外各大石油公司都逐步采用頂?shù)咨w機(jī)技術(shù),縮短了焦炭塔的生焦周期,提高了裝置的處理能力。但隨之也帶來了一些新問題,自動頂?shù)咨w機(jī)事故在國內(nèi)外均發(fā)生過[1]。國外自20世紀(jì)90年代以來,陸續(xù)開發(fā)了多款自動頂?shù)咨w機(jī),其技術(shù)類型分為兩種:一種是采用法蘭密封技術(shù),另一種是采用閥門密封技術(shù),以DeltaValve,Z&J 公司為代表,目前在國內(nèi)外各大石油公司均有應(yīng)用[2]。2003 年之前焦炭塔上用的是傳統(tǒng)人工開啟的頂蓋機(jī)。傳統(tǒng)頂蓋機(jī)采用螺栓連接,開啟、關(guān)閉次數(shù)頻繁,手工操作強(qiáng)度大。2003年以后,國內(nèi)石化設(shè)計單位及設(shè)備生產(chǎn)廠家,在引進(jìn)吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的第一種類型的自動頂?shù)咨w機(jī)[3]。

      燕山石化煉油部延遲焦化裝置采用DZFC 電動雙暗桿閘板閥頂蓋機(jī)。電動雙暗桿閘板閥為矩形閘板閥,通過雙軸伸電機(jī)驅(qū)動兩根絲杠實現(xiàn)閘板的開合運(yùn)動,是一種按鈕操作的全密閉、易操作,具有可靠密封性能的全自動設(shè)備,安全性好,運(yùn)行成本低。

      1.2 基本結(jié)構(gòu)和原理

      DZFC 頂蓋機(jī)由驅(qū)動、閥體部分組成。閥體部分由殼體、封頭、閘板、密封座、絲杠等組成。閥體部分質(zhì)量近4.5 t,其外形為矩形,中間閘板為矩形平板,閥體部分最大外形尺寸為3600×1200×900 mm,結(jié)構(gòu)與普通大口徑高溫平板閘閥相似,殼體和封頭材質(zhì)為ZG15CrMo,上下壓蓋材質(zhì)為15CrMo(鍛件),閘板材質(zhì)為1Cr5Mo(表面滲氮),上下密封環(huán)材質(zhì)為15CrMo(鍛件),絲杠材質(zhì)為316,碟簧材質(zhì)為GH4169/30W4Cr2V,梯形螺母材質(zhì)為QA110-4,密封墊、盤根材質(zhì)為石墨帶茵絲,螺栓材質(zhì)為25Cr2MoVA,螺母材質(zhì)為35CrMo。

      驅(qū)動部分主要包括電機(jī)(YB3-100L2-3-4),電機(jī)通過減速機(jī)(K77 AM100 M4 A+B)帶動絲杠轉(zhuǎn)動,絲杠與閘板通過梯形螺母聯(lián)接,從而帶動矩形閘板做往復(fù)運(yùn)動來實現(xiàn)開、關(guān)。頂蓋機(jī)設(shè)計壓力為0.5 MPa,設(shè)計溫度為500℃,介質(zhì)為高溫油氣、水蒸氣,密封蒸汽耗量≤100 kg/h,密封蒸汽壓力為0.6 MPa,試用塔口直徑為φ900 mm,啟閉油缸行程為780 mm,開/關(guān)閥時間為≤3 min。

      閘板閥采用金屬硬密封,在開關(guān)閥過程中密封力不卸載。在閘板下部設(shè)置20組碟簧提供足夠的密封力,使密封比壓達(dá)到相關(guān)閥門設(shè)計規(guī)范所規(guī)定的最小密封必須比壓,而又不大于金屬密封環(huán)的滑動閘閥的最大密封比壓。密封副能夠隨著溫度的變化自動吸收膨脹與補(bǔ)償收縮。工作時閥內(nèi)高溫密封環(huán)內(nèi)及閥體兩端封頭內(nèi)均通蒸汽,蒸汽壓力采用定壓控制,壓力高于介質(zhì)壓力0.1 MPa 以上,起輔助密封作用。兩端封頭與閥體采用方法蘭連接,密封形式采用雙金屬自密封波齒墊。

      1.3 焦炭塔工藝流程

      延遲焦化工藝流程采用一爐兩塔配置,加熱爐連續(xù)進(jìn)料,焦炭塔并聯(lián)切換操作。原料油在焦炭塔中發(fā)生裂解和縮合反應(yīng),裂解產(chǎn)生的輕烴和油氣進(jìn)入分餾塔,縮合產(chǎn)生的焦炭聚集在焦炭塔中,焦炭塔作為焦化裝置的反應(yīng)器需要從常溫提升到320℃才具備切換條件[4-5],當(dāng)塔中的焦炭聚集到一定的高度時,通過四通閥進(jìn)行切換,使原料油進(jìn)入另一個焦炭塔,反應(yīng)后的焦炭塔又從440℃逐漸降低至80℃才具備水利除焦條件。除焦之前需要冷焦,冷焦的工藝過程一般包括小吹氣、大吹氣、給水、放水。小吹氣是為了把油氣吹到分餾塔,大吹氣和給水使產(chǎn)生的油氣和蒸汽到放空塔,放水使塔頂?shù)囊缌魉屠浣菇Y(jié)束時塔底水排到冷焦水處理部分,待塔內(nèi)水排放完后,用人工或者自動頂蓋機(jī)和底蓋機(jī)分別打開塔頂和塔底法蘭蓋,利用高壓水進(jìn)行除焦,除焦完成后封閉焦炭塔頂和底法蘭蓋,用蒸汽驅(qū)趕塔內(nèi)空氣并進(jìn)行密封性實驗等操作,隨后對焦炭塔進(jìn)行預(yù)熱達(dá)到暖塔溫度后,切換四通閥使原料油進(jìn)入該焦炭塔中進(jìn)行裂解和縮合反應(yīng),另一個焦炭塔則進(jìn)行冷焦、除焦、切焦、暖塔等操作,兩個焦炭塔循環(huán)交替運(yùn)行,一般18~24 h進(jìn)行一次切換焦炭塔的操作,目前焦化裝置生焦周期為20 h。

      2 故障分析及處理措施

      近3 年焦炭塔頂蓋機(jī)共發(fā)生故障4 起,故障部位主要是機(jī)械部分和控制部分。2015年11月9日發(fā)生減速機(jī)軸承磨損故障,主要原因是免維護(hù)軸承使用時間較長,軸承進(jìn)水導(dǎo)致軸承損壞。2017 年9月16日頂蓋機(jī)限位開關(guān)損壞,原因是由于閥桿在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中沖力過大,造成接近開關(guān)處彈簧頂彎以及閥體內(nèi)部接近開關(guān)擋板處變形、彎曲、斷裂。2017年9月23日和2018年11月6日頂蓋機(jī)發(fā)生無法開啟故障。

      2.1 故障現(xiàn)象

      2017 年9 月23 日和2018 年11 月6 日頂蓋機(jī)故障類型一致,以最近一次進(jìn)行失效機(jī)理分析。2018年11月6日12時00分,焦炭塔C-2101/A開始除焦,此時頂蓋機(jī)電機(jī)跳。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)電機(jī)繼電保護(hù)器啟動。電機(jī)復(fù)位后,電機(jī)再次跳閘,初步判斷可能由于頂蓋機(jī)驅(qū)動銅套發(fā)生磨損。將頂蓋機(jī)閥板壓緊螺栓松動,降低壓緊力后進(jìn)行試驗,仍然無法動作。12 時25 分,拆卸頂蓋機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)齒輪,判別東側(cè)和西側(cè)絲桿是否有問題,西邊第一個齒輪拆下后,東側(cè)絲桿利用原有電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動,東側(cè)絲桿的齒輪可以靈活旋轉(zhuǎn);隨后將東側(cè)第一個齒輪拆下后,西側(cè)絲桿利用原有電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動,西側(cè)絲桿齒輪沒有反應(yīng)。判斷可能由于西側(cè)絲桿和銅套發(fā)生黏合,影響頂蓋機(jī)的開啟。14時15分,東側(cè)絲桿利用原有電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動,將西側(cè)絲桿上的齒輪拆掉后利用人工替代,將閥板逐步打開。14 時30分,閥板頂?shù)轿唬b置開始除焦。15時30分,對頂蓋機(jī)西側(cè)絲桿進(jìn)行拆除,絲桿傳動銅螺母和絲桿已經(jīng)黏合在一起。

      2.2 故障原因分析

      圖1 和圖2 為2017年9 月23日頂蓋機(jī)故障現(xiàn)場拆解情況,頂蓋機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)拆卸后發(fā)現(xiàn),絲杠與銅套磨損嚴(yán)重,絲扣已經(jīng)全部切掉,銅套失效。

      圖3 和圖4 為2018 年11 月6 日A 塔頂蓋機(jī)故障現(xiàn)場拆解情況,如圖所示,絲杠與銅套磨損黏連在一起,無法動作。

      圖1 絲杠磨損情況

      圖2 更換的新銅套

      圖3 兩側(cè)的絲杠圖

      首先,兩次故障均為絲杠與銅套之間運(yùn)動失效導(dǎo)致。閘板的開關(guān)是通過電機(jī)轉(zhuǎn)動帶動左右絲桿的轉(zhuǎn)動實現(xiàn)。因此,在此過程中應(yīng)確保左右絲桿的同步動作。否則,閘板左右行駛距離不一致,導(dǎo)致閘板位置卡死,無法移動。而閘板在密封力作用下,兩側(cè)絲桿驅(qū)動閘板開關(guān)時,由于絲杠及銅套加工精度及安裝尺寸的偏差,絲杠與螺母副的嚙合間隙有0.3 mm,導(dǎo)致閥板在開關(guān)過程中,密封座采用浮動密封座,隨著閥板進(jìn)入密封座程度變化(從開到關(guān)逐漸增加),受到的總密封力不變,但分解在閥板兩側(cè)的力不一樣,導(dǎo)致兩側(cè)絲杠在閘板開關(guān)時行駛距離不一致,同時絲杠在定位套內(nèi),隨著螺母運(yùn)行至絲杠遠(yuǎn)端,因絲杠剛性,會造成閘板在水平方向左右擺動。這些都會導(dǎo)致在頂蓋機(jī)開關(guān)時兩側(cè)的絲桿受力不一致,運(yùn)行一定時間后或突然非正常工作會造成兩側(cè)的絲桿螺母副磨損和咬合不一樣,使閘板在運(yùn)行時偏斜著前進(jìn)、后退。最終導(dǎo)致某一側(cè)螺母受軸向驅(qū)動力大,絲桿絲扣和銅螺母絲扣黏合在一起,發(fā)生頂蓋機(jī)故障。針對電機(jī)跳閘問題,在閘板移動過程中,到達(dá)兩處極限位置時,兩邊的接近開關(guān)發(fā)出信號,控制閘板的移動,如果此時接近開關(guān)出現(xiàn)問題,信號反饋不正常,閘板到達(dá)極限位置時,將無法繼續(xù)移動,而電機(jī)仍繼續(xù)轉(zhuǎn)動,這樣就極易導(dǎo)致電機(jī)燒壞,出現(xiàn)安全事故。

      其次,在頂蓋機(jī)日常運(yùn)行過程中,對頂蓋機(jī)維護(hù)不夠,定期加油不足,導(dǎo)致絲杠潤滑不足和不均。另外,技術(shù)管理人員和操作人員對電動雙暗桿閘板閥在運(yùn)行中的實際情況了解不足,沒有定期檢查各聯(lián)接部位的緊固情況、各潤滑點處是否充分潤滑,對頂蓋機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)有無異常響聲、振動、松動、卡阻等情況沒有制定相應(yīng)預(yù)知維修策略,也是頂蓋機(jī)發(fā)生故障的原因[6]。

      2.3 防范措施

      1)在頂蓋機(jī)的創(chuàng)新設(shè)計上限制水平方向閘板的運(yùn)動,使左右兩側(cè)的絲桿螺母受力一致,保證兩側(cè)絲杠運(yùn)行同步。

      2)開蓋之前檢查絲杠是否干凈,關(guān)蓋之前,需要在絲杠處加油,保證絲杠銅套潤滑。同時定期對頂蓋機(jī)上電機(jī)的軸承箱和齒輪箱加油,軸承箱每周加XG/ET2一次,齒輪箱每周加70#齒輪油一次。

      3)加強(qiáng)施工維保人員對頂蓋機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)能力,提高維保人員的素質(zhì),加強(qiáng)監(jiān)測,制定相應(yīng)預(yù)知維修策略,從而降低故障頻率。

      4)加強(qiáng)技術(shù)管理人員和操作人員對頂蓋機(jī)的設(shè)備結(jié)構(gòu)、運(yùn)行原理和操作技能的培訓(xùn),正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。

      采取上述措施后,截止目前頂蓋機(jī)運(yùn)行正常,未發(fā)生相關(guān)故障,保證了焦化裝置的長周期運(yùn)行。

      3 結(jié)論

      “環(huán)境友好、清潔生產(chǎn)、最大限度的減少各類排放物”是延遲焦化裝置綠色低碳發(fā)展的要求和方向。焦炭塔是延遲焦化裝置的核心設(shè)備,頂蓋機(jī)又是焦炭塔的核心設(shè)備,頂蓋機(jī)的正常運(yùn)行直接關(guān)系全裝置的安全長周期運(yùn)行,頂蓋機(jī)故障泄漏出高溫蒸汽、油汽、焦粉和少量有毒氣體,對環(huán)境和人身健康產(chǎn)生一定的危害,只有保證焦炭塔系統(tǒng)和密閉除焦系統(tǒng)的安全長周期運(yùn)行,才能從源頭上改善延遲焦化裝置現(xiàn)場的環(huán)境,降低勞動強(qiáng)度,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)以及企業(yè)綠色低碳發(fā)展。

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