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      SPHC-DN冷軋板條帶狀起皮缺陷分析

      2020-12-21 02:32:10曹艷鄧鳳芝李蘭輝諶小峰
      魅力中國 2020年39期
      關(guān)鍵詞:堵塞物鋼種電鏡

      曹艷 鄧鳳芝 李蘭輝 諶小峰

      (唐山燕山鋼鐵有限公司(技術(shù)部),河北 遷安 064400)

      從2019年3月到5月,某公司使用我公司生產(chǎn)的SPHC-DN卷板時(shí)出現(xiàn)條帶狀起皮缺陷,用手觸摸有手感,缺陷呈青灰色,造成客戶切廢13.6噸,影響客戶成本。此種缺陷反饋比較頻繁,主要集中在SPHC-DN等要求較高的冷軋料上,考慮到此鋼種產(chǎn)量較高,且一般為長(zhǎng)期重點(diǎn)客戶,因此解決此類問題的重要性日益明顯。導(dǎo)致卷板出現(xiàn)此類缺陷的原因很多,例如冷軋或者熱軋過程中的劃傷、異物壓入,鑄坯的裂紋、氣泡和夾雜等均有可能造成此種缺陷。為避免同樣的問題再次發(fā)生,本文章通過金相、電鏡等手段,最終確定了產(chǎn)生此類缺陷的原因,并制定了相應(yīng)的預(yù)防措施,防止后續(xù)再次發(fā)生。

      一、缺陷宏觀形貌

      (一)缺陷形貌

      通過客戶反饋的缺陷實(shí)物來看來看,SPHC-DN熱軋卷板出現(xiàn)較長(zhǎng)且較規(guī)則的條帶狀起皮缺陷,缺陷呈青灰色,總體缺陷寬度較穩(wěn)定,長(zhǎng)度方向上斷斷續(xù)續(xù)出現(xiàn),部分位置已經(jīng)脫落。與客戶溝通此種缺陷在冷軋過程中已經(jīng)發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)度和寬度方向上均無規(guī)律。用手觸摸頭凹凸不平的感覺。

      (二)生產(chǎn)情況調(diào)查

      1.煉鋼廠生產(chǎn)情況。轉(zhuǎn)爐方面:為2月23日3#轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),工藝為700S拉碳工藝,其余未發(fā)現(xiàn)異常;RH方面:鋼包渣厚記錄為150mm,軟吹時(shí)間為8分鐘,??吹痛盗髁空!_B鑄方面:為我公司4#鑄機(jī)生產(chǎn),為熱換第一爐,拉速有波動(dòng),工藝為RH,此爐中包溫度共計(jì)測(cè)量四次分別為1556℃、1565℃、1569℃、1570℃、,拉速有波動(dòng)全程分別為0.7m/min、1.35 m/min、1.35 m/min,液位波動(dòng)較大。

      2.熱軋廠生產(chǎn)情況。異議卷于2019年2月24日生產(chǎn),終軋和卷取溫度正常,經(jīng)查表檢,此卷129米處存在長(zhǎng)條夾雜缺陷,其他部位存在小點(diǎn)狀?yuàn)A雜缺陷,點(diǎn)數(shù)未超出我公司下發(fā)的《表面質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定30點(diǎn)的要求,長(zhǎng)條夾雜考慮不嚴(yán)重,因此協(xié)調(diào)發(fā)貨。

      二、宏觀、顯微以及能譜分析

      對(duì)缺陷部位進(jìn)行剪切呈寬度為3厘米的試樣,冷軋板一表面有條帶狀缺陷。顯微觀察:同時(shí)取缺陷的橫向和縱向兩個(gè)方向用顯微鏡檢驗(yàn)缺陷形貌,在缺陷部位取截面試樣觀察,缺陷平行于板面分布,深度為0.01mm,寬度4mm。垂直缺陷觀察,形成皮下開裂,裂紋內(nèi)部有夾雜(渣)存在,侵蝕后觀察組織為冷軋組織。

      為定性夾雜物具體成分,利用ZISS廠家的SEM顯微鏡掃描缺陷部分,發(fā)現(xiàn)Ca、O、Fe、C、Na、Zr、Mg等元素,經(jīng)分析為侵入式水口蓄渣連同保護(hù)渣等夾雜進(jìn)入鋼水中。能譜分析結(jié)果詳見表1。

      從缺陷形貌尺寸特征以及能譜分析的定量檢測(cè)結(jié)果推斷該表面起皮缺陷處的夾雜種類為FeO、SiO2,Al2O3及CaO等構(gòu)成的非金屬夾雜物的混合物,并含有K,Na、Zr等元素(保護(hù)渣和浸入式水口成分)。

      表1 夾雜物化學(xué)成分

      三、原因分析

      經(jīng)過對(duì)缺陷的宏觀表現(xiàn)形式,當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)情況,金相和電鏡檢驗(yàn)結(jié)果,由于Zr、Na和F元素只有在侵入式水口和保護(hù)渣中才出現(xiàn),確定為水口堵塞物和保護(hù)渣共同形成的夾雜物,其中堵塞物成分FeO、SiO2,Al2O3及CaO,其來源較為廣泛,轉(zhuǎn)爐和精煉工序均有可能產(chǎn)生。在澆注過程中由于為熱換第一爐,開澆時(shí)由于拉速的變化(0.7 m/min到1.35m/min),保護(hù)渣潤滑效果不好,水口堵塞物和保護(hù)渣隨著液面波動(dòng)卷入到鋼水中,澆注過程中被卷入鑄坯內(nèi)部,因此在鑄坯生產(chǎn)環(huán)節(jié)不易觀察到,而在熱軋環(huán)節(jié)中,隨著規(guī)格的減薄(由鑄坯230mm到3.0mm),夾雜物在表面充分暴漏,因此在表面檢測(cè)儀上發(fā)現(xiàn)聚集夾雜物的殘留。

      冷軋過程中進(jìn)一步減薄到0.4mm,缺陷進(jìn)一步得到延展,缺陷宏觀開始變得規(guī)則,極易與劃傷混淆,夾雜物暴漏在空氣中,形成起皮類缺陷,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或者等次下降影響生產(chǎn)效能。

      四、預(yù)防措施

      (一)轉(zhuǎn)爐方面:利用好700S倒?fàn)t和副槍提高一次拉碳命中率;為RH提供溫度在1595℃,P成分在0.020%及以下的鋼水的鋼水。

      (二)RH方面:調(diào)整配成分時(shí)機(jī),確保凈循環(huán)時(shí)間;利用頂渣改質(zhì)和吹氬工藝,促進(jìn)夾雜物上浮和吸附,確保吹氬時(shí)間。

      (三)連鑄方面:落實(shí)保護(hù)澆注措施,減少二次氧化,保證鋼水純凈度;嚴(yán)格控制澆注過程吹氬流量,避免結(jié)晶器液面出現(xiàn)大幅翻動(dòng);對(duì)于開機(jī)熱換第1支和拉速波動(dòng)超過5mm及以上的鑄坯優(yōu)先降判SPHC;

      (四)發(fā)貨方面:嚴(yán)把發(fā)貨質(zhì)量關(guān),將點(diǎn)數(shù)超過30點(diǎn)的夾雜內(nèi)部進(jìn)行降判處理,避免引起客戶提出質(zhì)量異議。

      五、結(jié)論

      冷軋出現(xiàn)帶狀起皮的主要原因?yàn)閺?fù)合型夾雜物的卷入,金相和電鏡顯示結(jié)果為保護(hù)渣和水口堵塞造成。在熱換第一爐等拉速波動(dòng)的爐次易于產(chǎn)生,結(jié)合煉鋼廠穩(wěn)定液面控制,避免卷渣,同時(shí)加大此鋼種的表面檢查力度,確保此鋼種各項(xiàng)參數(shù)達(dá)標(biāo),防止缺陷產(chǎn)品外發(fā)。

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