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      碳九樹脂加氫催化劑性能研究

      2020-12-23 03:13:10張先茂吳陽春夏大寒
      石油化工應(yīng)用 2020年11期
      關(guān)鍵詞:空速硫含量烯烴

      張先茂,吳陽春,王 澤,夏大寒,周 正

      (武漢科林精細化工有限公司,湖北武漢 430223)

      碳九樹脂是一種淺黃色至暗褐色的玻璃態(tài)熱塑性固體,相對分子質(zhì)量一般為300~3 000,軟化點在80 ℃~140 ℃。由于合成碳九樹脂的原料組成復(fù)雜且樹脂生產(chǎn)技術(shù)相對落后,使得碳九樹脂中含有較多的烯烴、芳環(huán)及硫、氯等雜質(zhì),影響樹脂的色度、穩(wěn)定性以及與其他樹脂的相容性,限制了其應(yīng)用范圍[1-3]。目前對碳九樹脂的改性主要采用加氫精制的方法,通過加氫將樹脂中的雙鍵和苯環(huán)加氫飽和,同時脫除樹脂中的硫、氯等雜質(zhì),改善樹脂的色澤和光熱穩(wěn)定性,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使其在橡膠、油墨、路標(biāo)漆等行業(yè)的應(yīng)用得到更廣泛的應(yīng)用[4,5]。

      本文采用兩段加氫工藝對碳九樹脂進行加氫處理,一段加氫用于脫除樹脂中的硫、氯雜質(zhì)并飽和部分烯烴,二段加氫對樹脂進行脫色,加氫飽和樹脂中的烯烴及芳環(huán)。加氫后的產(chǎn)品溴價小于1.0 gBr/100g,總硫小于1.0 mg/kg,色度小于1,軟化點下降10.8 ℃。

      1 實驗部分

      1.1 催化劑及原料

      催化劑為武漢科林精細化工有限公司的W235 系列催化劑,兩段加氫均使用鎳系催化劑,經(jīng)400 ℃還原后使用。所用碳九樹脂來自獨山子天利實業(yè)總公司,硫含量265 mg/kg,溴值14.7 gBr/100g,軟化點130.2 ℃,色度8 號。

      1.2 加氫工藝流程

      加氫工藝流程(見圖1):將碳九樹脂溶于D40 溶劑油中,樹脂質(zhì)量濃度為20 %,氫氣與樹脂液混合后,進入一段加氫反應(yīng)器中,加氫脫硫并飽和部分烯烴;然后進入二段反應(yīng)器中,加氫飽和樹脂中的烯烴及芳環(huán);經(jīng)過氣液分離后收集樹脂液,再經(jīng)過減壓蒸餾除去D40 溶劑,即可得到無色透明碳九樹脂。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 一段加氫反應(yīng)溫度的影響

      圖1 碳九樹脂加氫工藝流程圖

      圖2 反應(yīng)溫度對一段加氫的影響

      提高反應(yīng)溫度有利于碳九樹脂加氫脫硫及烯烴飽和,但過高的反應(yīng)溫度會導(dǎo)致樹脂發(fā)生分子鏈斷裂,造成加氫樹脂軟化點過度下降,樹脂收率降低。在壓力14 MPa、氫油比600、空速1.0 h-1的條件下考查了反應(yīng)溫度對一段加氫反應(yīng)的影響,結(jié)果(見圖2)。從圖2 可以看出在240 ℃時產(chǎn)物的硫為0.87 mg/kg,軟化點降低6.1 ℃,繼續(xù)提高反應(yīng)溫度產(chǎn)物的硫含量略有下降,但軟化點下降趨勢明顯。一段加氫主要目的是對樹脂進行脫硫,以避免二段加氫催化劑因硫中毒而失活,催化劑在240 ℃時即可將樹脂中的硫脫至0.87 mg/kg,滿足二段加氫反應(yīng)對硫含量的要求,且繼續(xù)提高反應(yīng)溫度會造成樹脂軟化點明顯下降,因此一段反應(yīng)溫度初期選擇240 ℃即可。

      2.2 一段加氫反應(yīng)壓力的影響

      碳九樹脂一段加氫是分子反應(yīng),提高反應(yīng)壓力有利于反應(yīng)平衡向加氫產(chǎn)物方向移動,正向反應(yīng)速率增大,此外反應(yīng)壓力的提高可消除反應(yīng)物料在催化劑上外擴散的影響,減緩催化劑的結(jié)焦速率,有利于催化劑的長周期運行,但反應(yīng)壓力增大,相應(yīng)的設(shè)備投資及操作費用也會增加[6],因此碳九樹脂加氫應(yīng)在合理的壓力范圍進行。在溫度240 ℃、氫油比600、空速1.0 h-1的條件下反應(yīng)壓力對一段加氫的影響(見圖3)。

      從圖3 可以看出,隨反應(yīng)壓力的提高,樹脂產(chǎn)品的軟化點也隨之下降,但下降趨勢緩慢,產(chǎn)物的硫含量也隨壓力的提高而下降,且在壓力超過14 MPa 后下降趨勢明顯放緩,綜合考慮催化劑性能及投資費用,反應(yīng)壓力在14 MPa 較為適宜。

      圖3 反應(yīng)壓力對一段加氫的影響

      2.3 一段加氫反應(yīng)空速的影響

      空速越低,樹脂液在催化劑床層停留的時間越長,有利于出口產(chǎn)物質(zhì)量提高。但實際生產(chǎn)中,空速降低則意味著裝置產(chǎn)能下降,將直接影響裝置盈利能力,因此需要在適宜的空速下進行反應(yīng)。在溫度240 ℃、壓力14 MPa、氫油比600 的條件下研究了空速對一段加氫反應(yīng)的影響,結(jié)果(見圖4)。結(jié)果表明空速降低,樹脂液加氫深度提高,表現(xiàn)為出口產(chǎn)物硫含量及軟化點下降,空速升高出口產(chǎn)物硫含量及軟化點則呈上升趨勢。當(dāng)空速低于1.0 h-1時產(chǎn)物的軟化點下降趨勢增大,硫含量平穩(wěn)下降,當(dāng)空速大于1.0 h-1時產(chǎn)物硫含量上升趨勢增大,軟化點上升趨勢在空速大于1.2 h-1后也趨于平穩(wěn),因此一段加氫合理的反應(yīng)空速在1.0 h-1左右。

      圖4 反應(yīng)空速對一段加氫的影響

      2.4 二段加氫反應(yīng)溫度的影響

      以一段加氫產(chǎn)物為原料,在壓力14 MPa、氫油比600、空速0.7 h-1的條件下研究了反應(yīng)溫度對二段加氫的影響,結(jié)果(見表1)。從表1 中可看出反應(yīng)溫度在240 ℃~270 ℃,出口產(chǎn)物溴價在0.5 gBr/100g 左右,硫在0.3 mg/kg 左右,完全達到加氫樹脂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。但出口產(chǎn)物的軟化點則隨著反應(yīng)溫度的提高而逐漸下降,色號則隨反應(yīng)溫度的提高而逐漸變小,以加氫樹脂色號小于1 為標(biāo)準(zhǔn),二段加氫的反應(yīng)溫度應(yīng)在260 ℃左右,樹脂軟化點降低4.7 ℃。

      表1 不同溫度下產(chǎn)品質(zhì)量分析

      3 結(jié)論

      (1)一段加氫催化劑在壓力14 MPa、溫度240 ℃、氫油比600、空速1.0 h-1的條件下,可將樹脂中的硫脫至小于1.0 mg/kg,并飽和部分烯烴,加氫后樹脂軟化點降低6.1 ℃。

      (2)二段加氫催化劑在壓力14 MPa、溫度260 ℃、氫油比600、空速0.7 h-1的條件下,對樹脂進行脫色,加氫飽和樹脂中的烯烴及芳環(huán),加氫后的產(chǎn)品溴價小于1.0 gBr/100g,總硫小于1.0 mg/kg,色度小于1,軟化點下降4.7 ℃。

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