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      超臨界火電機(jī)組汽動給水泵再循環(huán)漏流對經(jīng)濟(jì)性的影響

      2020-12-28 02:36:03于志國
      裝備維修技術(shù) 2020年17期
      關(guān)鍵詞:火電機(jī)組汽泵經(jīng)濟(jì)性

      于志國

      摘要:本文針對某給水廠再循環(huán)閥漏流進(jìn)行分析,通過漏流量計(jì)算對該機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響,并及時進(jìn)行處理,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。得出一種給水泵漏流對經(jīng)濟(jì)性影響的計(jì)算方法,可為同類機(jī)組節(jié)能經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析提供參考。

      關(guān)鍵詞:火電機(jī)組 汽泵 再循環(huán) 漏流 經(jīng)濟(jì)性

      中圖分類號:TK277.8? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

      0? 引言

      現(xiàn)代火電機(jī)組中,超臨界以上機(jī)組在行業(yè)中占比逐步上升,對超臨界機(jī)組的高壓給水泵運(yùn)行可靠性要求更高,在設(shè)計(jì)工況下,給水泵可滿足鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量的給水要求,但在實(shí)際運(yùn)行中,給水泵再循環(huán)閥密封不嚴(yán)和泄漏問題導(dǎo)致給水泵出力異常增大,無法滿足鍋爐帶負(fù)荷給水流量要求,甚至出現(xiàn)給水泵超出力情況,對機(jī)組安全運(yùn)行造成了極大的隱患,同時因給水泵再循環(huán)的漏流導(dǎo)致機(jī)組經(jīng)濟(jì)性下降明顯,亟需通過理論分析找出再循環(huán)漏流對經(jīng)濟(jì)性的影響和正常運(yùn)行的應(yīng)對措施,滿足機(jī)組安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求。

      1? 系統(tǒng)介紹

      該廠一期工程為2×350MW供熱機(jī)組,給水泵組系統(tǒng)主要包括一臺100%容量的單缸、單流、單軸、沖動式、純凝汽、再熱冷段外切換汽動給水泵,及兩機(jī)組共用的一臺30%容量的電動給水泵。電動給水泵只作為機(jī)組啟停時使用,正常運(yùn)行時不投備用。

      給水泵小汽輪機(jī)有三路汽源。工作汽源為主機(jī)四段抽汽;備用汽源為再熱冷段蒸汽;啟動汽源為輔汽聯(lián)箱供汽。本機(jī)工作汽源和備用汽源之間采用外切換的方式。

      當(dāng)主機(jī)負(fù)荷降到約40%額定負(fù)荷(定壓)或30%額定負(fù)荷(滑壓)以下,調(diào)節(jié)閥開度大于95%,四段蒸汽流量仍不能滿足給水泵的功率要求時,布置在備用蒸汽管道上的蒸汽調(diào)節(jié)閥(切換閥)打開,將備用蒸汽引入,相繼通過主汽閥、調(diào)節(jié)閥,然后進(jìn)入噴嘴做功(見圖2-1-2)。此時,四抽進(jìn)汽管道上的逆止閥門自動關(guān)閉,工作汽源已由主機(jī)四段抽汽切換至備用蒸汽。

      反之,當(dāng)主機(jī)負(fù)荷升至約40%額定負(fù)荷(定壓)或30%額定負(fù)荷(滑壓)時,關(guān)閉備用蒸汽管道上的蒸汽調(diào)節(jié)閥(切換閥),四抽進(jìn)汽管道上的逆止閥門自動打開,主機(jī)四段抽汽通過主汽閥、調(diào)節(jié)閥,然后進(jìn)入噴嘴做功。此時,工作汽源已由備用蒸汽切換至主機(jī)四段抽汽。

      汽動給水泵組詳細(xì)參數(shù)見下表1

      2? 現(xiàn)狀及存在的問題

      2.1 運(yùn)行現(xiàn)狀

      2019、2020年通過參數(shù)對比分析,發(fā)現(xiàn)給水泵汽輪機(jī)供汽調(diào)門頻繁開大達(dá)到切換閥動作值,導(dǎo)致給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和給水流量異常波動,給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速明顯增高,為防止發(fā)生異常情況,通過專業(yè)措施限制給水泵出口流量不超汽動給水泵額定流量為限值,必要時限制機(jī)組熱負(fù)荷或電負(fù)荷控制給水泵不超出力,對機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成了很大影響,亟需利用機(jī)組停運(yùn)和汽動給水泵組再循環(huán)漏流量逐步增大,最大達(dá)200t/h,造成給水泵汽輪機(jī)用汽量增加10t/h,且機(jī)組經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)也同比出現(xiàn)較為明顯的下降。詳細(xì)參數(shù)見下表2

      2.2 存在問題

      通過初步判斷和數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)給水泵出口流量增大200t/h,給水泵汽輪機(jī)入口蒸汽流量增大10t/h,導(dǎo)致給水泵汽輪機(jī)用汽量增大,切換閥頻繁連鎖打開,給水流量和汽泵轉(zhuǎn)速波動。通過對比數(shù)據(jù)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)給水泵再循環(huán)存在較為嚴(yán)重漏流,是導(dǎo)致小機(jī)超出力的主要原因。閥門通流面吹損圖見下圖1、圖2。

      3、經(jīng)濟(jì)性影響分析

      3.1 經(jīng)濟(jì)性計(jì)算

      通過統(tǒng)計(jì),在機(jī)組負(fù)荷298.49MW工況下,因汽泵再循環(huán)漏流導(dǎo)致給水泵汽輪機(jī)汽耗量增加10t/h。由其它經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算當(dāng)前機(jī)組負(fù)荷對應(yīng)純凝工況煤耗310g/kwh,為計(jì)算得出10t蒸汽可等效產(chǎn)生多少電量,給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力0.78MPa,進(jìn)汽溫度348.49℃,由焓熵圖得出小機(jī)進(jìn)汽焓值3158.22kJ/kg;低壓缸排氣壓力2.89kpa,排氣溫度33.66℃,由焓熵圖得出小機(jī)進(jìn)汽焓值2562.69kJ/kg;10t小機(jī)進(jìn)汽繼續(xù)在汽輪機(jī)做功產(chǎn)生的熱耗量:

      ΔH=(3147.3-2562.69)*10000=5846100KJ

      在幾乎忽略汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)換效率,則該熱量在發(fā)電汽輪機(jī)組中可產(chǎn)生電能:

      ΔP=5846100/3600=1623.91kwh

      10t抽汽繼續(xù)進(jìn)入汽輪機(jī)做功,將增加發(fā)電量1623.91kwh

      機(jī)組效率變化δη=-ΔP/(P-ΔP)=-1623.91/(298.49*1000-1623.91)*100%=-0.547%

      影響煤耗上升Δb=-b*δη=-(-0.54%)*310=1.7g/kwh

      3.2 應(yīng)對措施

      通過分析得出影響煤耗1.7g/kwh,在機(jī)組未停機(jī)檢修前,通過專業(yè)下達(dá)運(yùn)行措施,控制給水泵出口流量不超汽動給水泵額定流量為限值,必要時限制機(jī)組熱負(fù)荷或電負(fù)荷控制給水泵不超出力;利用計(jì)劃停機(jī)檢修時間,對給水泵再循環(huán)閥進(jìn)行修復(fù),保證設(shè)備可靠性。

      4、實(shí)施效果

      通過將給水泵再循環(huán)閥解體檢查,發(fā)現(xiàn)密封面嚴(yán)重吹損,導(dǎo)致給水泵再循環(huán)漏流增大,通過更換高硬度密封部件實(shí)現(xiàn)再循環(huán)閥的修復(fù),經(jīng)啟動試驗(yàn)后,再循環(huán)漏流量控制在50t/h,有效保證了給水泵再循環(huán)閥的可靠性,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。

      5、結(jié)論

      通過對給水泵再循環(huán)閥密封面的更換,經(jīng)過半年的運(yùn)行和試驗(yàn),給水泵再循環(huán)漏流量得到有效的控制,汽動給水泵再未出現(xiàn)超出力的現(xiàn)象,機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性得到有效保障,也通過理論計(jì)算,得出每多消耗10t/h四段抽汽蒸汽,影響煤耗月1.7g/kwh,為經(jīng)濟(jì)指標(biāo)節(jié)能分析提供一定借鑒的意義。

      參考文獻(xiàn)

      [1]林建珍,葛曉然,張以祿,林振松.超超臨界機(jī)組全容量汽動給水泵組經(jīng)濟(jì)性分析[J].能源與節(jié)能,2019(03):76-77.

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