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      噴油螺桿式空壓機組電耗高原因分析及對策

      2020-12-28 00:19原俊來
      中國電氣工程學(xué)報 2020年19期
      關(guān)鍵詞:壓縮空氣空壓機聲波

      摘要:對我公司噴油螺桿式空壓機組運行電耗偏高的問題,劃分儀用空壓機和灰用空壓機兩部分深入分析,綜合考慮煤種灰分、輸灰不暢情況、輸灰用氣母管壓力設(shè)定、儀用壓縮空氣負載運行方式、設(shè)備缺陷等因素對空壓機組電耗的影響。查找了我公司空壓機系統(tǒng)存在的問題,提出了解決問題的措施。

      關(guān)鍵詞:灰分? ?輸灰不暢? ? 輸灰用氣母管壓力設(shè)定? ?儀用壓縮空氣負載運行方式? ?設(shè)備缺陷

      1.前言

      華潤江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2機組因生產(chǎn)需要集中配置了9臺噴油螺桿式空壓機組,并且分為灰用空壓機和儀用空壓機兩部分。其中灰用空壓機部分供#1、#2機組氣力輸灰使用;儀用空壓機部分,供#1、#2機組氣動閥門控制用氣以及聲波吹灰器用氣使用。2017年以來,我公司空壓機組電耗呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢,問題較為突出。2018年空壓機組電耗(包含灰用和儀用)為0.279%,較2017年空壓機組電耗(包含灰用和儀用)0.245%增加了0.034%。

      為查找出影響空壓機組電耗上升的主要原因, 降低空壓機組電耗,分為儀用空壓機和灰用空壓機兩個方面,對各類影響因素進行了深入的分析,并提出切實可行的改進措施。

      2.灰用空壓機組電耗高原因分析及對策

      2.1系統(tǒng)組成

      我公司灰用空壓機組由5臺L375G—8.5W噴油螺桿式空壓機,和5臺JRL-70NW冷凍式壓縮空氣干燥機組成??諝饨?jīng)空壓機壓縮后進入干燥機干燥,再進入灰用壓縮空氣儲罐,最后經(jīng)管道送往#1、#2機組氣力輸灰系統(tǒng)。

      2.2灰用空壓機組電耗高原因分析

      2.2.1煤種灰分大

      為了應(yīng)對目前燃煤市場動力煤價長時間處于高位的嚴(yán)峻形式,我公司采購一定數(shù)量市場混煤,如石炭4、大友煤,該類型煤種發(fā)熱量較低,灰分較大。為了維持機組負荷,需要燃用更多該煤種,鍋爐出口飛灰量增加較多。加上每月一定比例的生活污泥摻燒,實際進入爐膛的燃料灰分進一步增加,進而增加了后續(xù)氣力輸灰用氣量,使得灰用空壓機電耗增加。

      2.2.2氣力輸灰管道結(jié)垢,輸灰不暢

      低溫省煤器為加裝在鍋爐尾部,位于空氣預(yù)熱器和電除塵之間的換熱器,可以進一步降低鍋爐排煙溫度,提高機組運行經(jīng)濟性。但是由于處在鍋爐尾部煙道,有低溫腐蝕的存在,所以低溫省煤器在運行中時常存在泄露。進而鍋爐煙氣中水分增加,由于我司#1、#2爐采用氣力輸灰的方式,大量水汽進入輸灰管道的灰中,輸灰管道存在結(jié)垢的可能,從而導(dǎo)致輸灰不暢甚至堵塞。需要人為增加灰用空壓機運行臺數(shù),提高輸灰用氣母管壓力,必然導(dǎo)致空壓機電耗增加。

      2.2.3輸灰用氣母管壓力設(shè)定偏高

      現(xiàn)場輸灰程控運行要求,輸灰母管壓力大于0.4Mpa即可滿足輸灰程控連續(xù)運行。但是,為了保障氣力輸灰連續(xù)可靠,我司設(shè)定灰用壓縮空氣母管壓力低于0.7Mpa時,備用空壓機聯(lián)鎖啟動。以#1爐為例, #1爐輸灰母管壓力平均值0.7Mpa,最低值0.66Mpa,輸灰母管壓力長期高于輸灰必須壓力較多,存在較大輸灰壓力富余。長期運行,造成空壓機電耗增加。

      2.2.4單機運行時,灰用空壓機運行臺數(shù)偏多

      近年來,火電機組發(fā)電形勢嚴(yán)峻,除了計劃性檢修,機組調(diào)停次數(shù)較往年大幅增加,單機運行逐漸成為常態(tài)(2017年全年2個月單機運行,2018年全年4個月單機運行)。作為#1、#2機組的公用系統(tǒng),在單機運行時,輸灰用氣負載減少一半,而空壓機仍然維持雙機運行方式,運行臺數(shù)偏多,導(dǎo)致灰用空壓機電耗增加。

      2.2.5設(shè)備缺陷

      2.2.5.1電除塵電場進氣閥內(nèi)漏

      我公司#1、#2機組的氣力輸灰系統(tǒng),按照電除塵系統(tǒng)的一、二、三、四電場分別進行輸灰。每個電場均布置有進氣閥,從而實現(xiàn)各個電場的分段輸灰。但是現(xiàn)場運行過程中存在電場進氣閥內(nèi)漏的情況。大量輸灰用氣漏入不在輸灰狀態(tài)的電場輸灰管道,浪費巨大,造成灰用空壓機電耗的增加。

      2.2.5.2灰用空壓機故障率高

      噴油螺桿式空壓機在母管壓力下降時,通過電磁閥控制氣缸打開進氣閥,空壓機吸入空氣進入加載狀態(tài)。現(xiàn)場運行過程中,電磁閥、氣缸和進氣閥任一部件發(fā)生故障均會導(dǎo)致空壓機不加載,如下圖1所示。圖中,灰用空壓機母管壓力下降,#3空壓機電流明顯偏小,處于不加載狀態(tài),在母管壓力低于設(shè)定值后,#2備用空壓機經(jīng)延時聯(lián)鎖啟動。由于空壓機運行臺數(shù)增加,導(dǎo)致灰用空壓機電耗增加。

      圖1:灰用空壓機監(jiān)控畫面圖

      2.3灰用空壓機電耗高解決對策

      2.3.1保證入爐燃料的較高熱值,較低灰分

      一方面,盡量減少高灰分低熱值煤種(如石炭4、大友煤)的入廠份額。另一方面,保證生活污泥的合理摻燒。近年來,迫于環(huán)保壓力,燃煤電廠污泥摻燒勢在必行。但是,在生活污泥摻配時,要做到摻配合理,比例控制在5%以內(nèi)。這樣,在一定限度上減少鍋爐出口飛灰量,減少氣力輸灰用氣量,降低灰用空壓機電耗。

      2.3.2加強低溫省煤器運行管理監(jiān)視,及時隔離泄漏點

      對低省進口水溫調(diào)整做強制規(guī)定(不低于76℃),盡量避免受熱面低溫腐蝕的發(fā)生。對低溫省煤器進出口濕度變化加強監(jiān)視,同時對比電除塵電場二次電壓和二次電流變化。檢修人員通過觀察孔定期監(jiān)視低省運行情況,及時發(fā)現(xiàn)泄漏點,并做好低省隔離工作,關(guān)閉故障部分進、回水電動門,退出運行。避免飛灰中水分過高。

      2.3.3調(diào)整灰用氣母管壓力設(shè)定值

      根據(jù)長期氣力輸灰輸灰效果以及系統(tǒng)穩(wěn)定性觀察實驗,得出終端氣力輸灰壓力滿足0.4Mpa以上就可以滿足輸灰要求。除去沿途阻力損失,灰用壓縮空氣母管壓力設(shè)定值由0.7Mpa改為0.5Mpa。減少灰用空壓機運行臺數(shù),同時避免備用空壓機聯(lián)鎖啟動,以#1爐為例,改善后,#1爐輸灰管道壓力平均0.64MPa,最低0.58Mpa,足以滿足生產(chǎn)要求。

      2.3.4單機運行時,及時調(diào)整灰用空壓機運行方式

      在機組《停機操作卡》中增加“調(diào)整灰用空壓機運行方式”等內(nèi)容,在停運機組輸灰系統(tǒng)完成輸灰工作后,及時停運富余空壓機,降低空壓機電耗。

      2.3.5及時消除設(shè)備缺陷

      2.3.5.1及時消除電除塵電場進氣閥內(nèi)漏缺陷

      監(jiān)盤過程中密切關(guān)注電場進氣閥后壓力,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時隔離處理。特別關(guān)注停運機組電場進氣閥后壓力,如果內(nèi)漏嚴(yán)重,及時隔離停運機組整個氣力輸灰系統(tǒng),減少壓縮空氣損耗。

      2.3.5.2及時處理灰用空壓機不加載缺陷

      運行人員對運行空壓機電流以及灰用母管壓力加強監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)母管壓力下降,但是運行空壓機不加載時,及時啟動備用空壓機,停運故障空壓機并聯(lián)系檢修人員盡快處理。

      3.儀用空壓機組電耗高原因分析及對策

      3.1系統(tǒng)組成

      我公司儀用空壓機組由四臺L375G—8.5W噴油螺桿式空壓機,和三臺JAL—80M組合式壓縮空氣干燥機組成。空氣經(jīng)空壓機壓縮后進入干燥機干燥,再進入儀用壓縮空氣儲罐,最后經(jīng)管道送往#1、#2機組儀用氣管道系統(tǒng)。

      3.2儀用空壓機組電耗高原因分析

      3.2.1鍋爐各儀用壓縮空氣負載運行方式不合理

      3.2.1.1低溫省煤器聲波吹灰運行方式不合理

      為了進一步降低鍋爐排煙溫度,增加機組運行經(jīng)濟性,2017年公司#1、#2機組均安裝了低溫省煤器。為了保證低溫省煤器受熱面換熱良好,同時安裝了聲波吹灰系統(tǒng),來保證受熱面的清潔。但是,聲波吹灰為連續(xù)運行方式,雖然保證了吹灰效果,但是存在吹灰用氣的浪費,造成儀用空壓機電耗的升高。

      3.2.1.2鍋爐尾部聲波吹灰運行方式不合理

      由于鍋爐尾部布置了大量的受熱面,如低溫過熱器,低溫過熱器,省煤器。大量的受熱面布置導(dǎo)致煙氣流速降低較多,容易發(fā)生受熱面積灰,削弱傳熱。為了提升機組經(jīng)濟性,#1、#2鍋爐尾部均布置了80個聲波吹灰器,并且采用PLC控制進行吹灰。現(xiàn)場運行過程中,存在聲波吹灰運行時間間隔偏短的問題,導(dǎo)致儀用氣量增加,儀用空壓機電耗增加。

      3.2.2設(shè)備缺陷

      3.2.2.1儀用氣管路、閥門漏氣

      來自儀用壓縮空氣儲罐的壓縮空氣經(jīng)管道分別送入#1、#2爐儀用氣管道,再經(jīng)過減壓閥到達各個氣動閥門。因為運行年數(shù)的增加,廠區(qū)內(nèi)眾多的氣動閥門部件以及沿途減壓閥,管路分接頭均存在不同程度漏氣現(xiàn)象。由于漏氣量的增加,儀用空壓機負載增加,電耗隨之增加。

      3.2.2.2聲波吹灰器電磁閥內(nèi)漏

      我公司#1、#2機組安裝的低溫省煤器區(qū)域4組聲波吹灰器,鍋爐尾部80個聲波吹灰器,以及脫硝區(qū)域40個大功率聲波吹灰器,均通過電磁閥控制進氣,從而實現(xiàn)程控吹灰。而以上吹灰器在程控吹灰過程中,存在進氣電磁閥內(nèi)漏現(xiàn)象。未運行的聲波吹灰器實際仍在消耗壓縮空氣,導(dǎo)致壓縮空氣負載增加,儀用空壓機電耗增加。

      3.2.2.3儀用空壓機故障率高

      同灰用空壓機,儀用空壓機壓力下降時,通過電磁閥控制氣缸打開進氣閥,空壓機吸入空氣進入加載狀態(tài)。現(xiàn)場運行過程中,電磁閥、氣缸和進氣閥任一部件發(fā)生故障均會導(dǎo)致空壓機不加載,繼而儀用空壓機母管壓力進一步下降,備用空壓機聯(lián)鎖延時啟動。由于空壓機運行臺數(shù)增加,導(dǎo)致儀用空壓機電耗增加。

      3.3儀用空壓機電耗高解決對策

      3.3.1調(diào)整鍋爐儀用壓縮空氣負載運行方式

      3.3.1.1改變低溫省煤器聲波吹灰器運行方式

      與技術(shù)部鍋爐專業(yè)展開討論,保證低溫省煤器除灰效果前提下,將原有的持續(xù)吹灰方式,改為整組結(jié)束后延時232分鐘后繼續(xù)。避免受熱面過度清潔,長時間連續(xù)吹灰導(dǎo)致儀用氣的浪費。

      3.3.1.2改變鍋爐尾部聲波吹灰器運行方式

      適當(dāng)增加鍋爐尾部聲波吹灰時間間隔。原先的吹灰方式為:某一吹灰器連續(xù)吹灰4分鐘后停止吹灰,間隔1分鐘后運行下一個吹灰器。經(jīng)過與技術(shù)部鍋爐專業(yè)論證,將鍋爐尾部聲波吹灰運行方式改為改為:某一吹灰器連續(xù)吹灰3分鐘后停止吹灰,間隔2分鐘后運行下一個吹灰器,減少儀用壓縮空氣的使用。

      3.3.1.1及時消除儀用氣管路、閥門漏氣

      將機組現(xiàn)場區(qū)域按包干區(qū)域劃分到每個班組,進行壓縮空氣系統(tǒng)日常查漏,并及時登陸缺陷處理。

      3.3.1.2及時消除聲波吹灰器內(nèi)漏缺陷

      每月對鍋爐尾部聲波吹灰器、脫硝大功率聲波吹灰器、低溫省煤器聲波吹灰器投用試驗,通過每個吹灰器手動點動試投,確認各聲波吹灰器運行情況,同時判斷各個聲波吹灰器電磁閥有無內(nèi)漏情況,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時消缺。

      3.3.1.3做好空壓機日常維護保養(yǎng),減少儀用空壓機不加載缺陷

      同灰用空壓機,運行人員要及時發(fā)現(xiàn)并停運不加載空壓機。同時,制定空壓機維護保養(yǎng)手冊,并嚴(yán)格按照空壓機維護保養(yǎng)手冊中的規(guī)定,對空壓機做好維護保養(yǎng)工作,使得空壓機一直處于良好的運行狀態(tài),發(fā)生不加載情況大幅減少,從而降低空壓機電耗。

      4.結(jié)論

      采取以上應(yīng)對措施后,2019年我公司空壓機電耗為0.226%較2018年空壓機電耗0.279%下降0.053%,明顯降低, 對策效果明顯。但是,還有下降的空間。以后,在繼續(xù)實施以上對策的同時,繼續(xù)探索如何進一步降低我公司空壓機電耗。

      參考文獻:

      [1] 葉江明? 電廠鍋爐原理及設(shè)備(第三版)? ?中國電力出版社

      [2] 王志祥? 黃偉? ? 熱工保護與順序控制? ? ?中國電力出版社

      [3] 謝飛? ? 鍋爐運行規(guī)程? ? ? ? ? ? ? ? ? ?江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會

      作者簡介:

      姓名:原俊來? ?工作單位:江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司? ? 部門:發(fā)電部? ? 崗位:集控副值

      郵箱:yuanjl9009@163.com? ? 電話:18795881049

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