林遠(yuǎn)征 覃 洋
(國(guó)電福州發(fā)電有限公司,福建福州350309)
我國(guó)對(duì)燃煤火電污染物排放的環(huán)保要求日益嚴(yán)格。2018年4月,中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《燃煤電廠超低排放煙氣治理工程技術(shù)規(guī)范》要求:“在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,燃煤電廠標(biāo)態(tài)干煙氣中顆粒物、SO2、NOx排放濃度分別不高于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,簡(jiǎn)稱超低排放?!盵1]目前我國(guó)燃煤機(jī)組的脫硝系統(tǒng)主要采用SCR脫硝技術(shù)。選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)是指在O2和催化劑存在的條件下,用還原劑(如NH3等)將煙氣中的NOx還原為無(wú)害的N2和H2O的工藝[2]。
燃煤電廠為保證凈煙氣NOx濃度超低排放達(dá)標(biāo),需對(duì)鍋爐煙氣排放進(jìn)行超高精度控制,但由于SCR脫硝法反應(yīng)復(fù)雜,脫硝效率受到催化劑活性、NOx濃度測(cè)量穩(wěn)定性、煙氣流量及流速、爐膛風(fēng)量、脫硝入口溫度、還原劑品質(zhì)及使用量的影響,大多數(shù)采用傳統(tǒng)PID控制方法的脫硝自動(dòng)控制系統(tǒng)無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。眾多燃煤電廠被迫選擇使用過(guò)量噴氨的方式,以確保污染物排放達(dá)標(biāo)。過(guò)量噴氨的脫硝方式,將導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降,同時(shí)易造成脫硝系統(tǒng)下游設(shè)備(如空預(yù)器、電除塵器)堵塞等故障,給機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)安全隱患。
針對(duì)傳統(tǒng)PID控制方法在火電機(jī)組脫硝系統(tǒng)中自動(dòng)控制效果差的問(wèn)題,本文提出了基于MPC的火電廠脫硝控制系統(tǒng)優(yōu)化方法。經(jīng)實(shí)踐應(yīng)用證明,MPC可實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)組噴氨量的精準(zhǔn)控制,有效控制脫硫出口凈煙氣NOx的排放,降低脫硝出口氨逃逸量,緩解脫硝系統(tǒng)下游設(shè)備的堵塞壓力,提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及安全穩(wěn)定性。
某電廠2號(hào)機(jī)組為600 MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為超臨界壓力、循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)、前后墻對(duì)沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架直流爐。
脫硝系統(tǒng)采用SCR法,設(shè)計(jì)脫硝效率可達(dá)80%,催化劑層設(shè)計(jì)為兩層運(yùn)行、一層備用,催化劑采用蜂窩型式。SCR法所用還原劑來(lái)自尿素水解反應(yīng)器加熱生成的氨氣。SCR反應(yīng)器分左右兩臺(tái)設(shè)置于省煤器出口與空預(yù)器入口之間,反應(yīng)器斷面尺寸為15 150 mm×11 100 mm,高約18 800 mm。
脫硝CEMS 系統(tǒng)采用西克麥哈克儀器有限公司的SMC-9021系統(tǒng),脫硝入口采用SICK S710煙氣分析儀,脫硝出口采用SICK GMS810煙氣分析儀。
DCS控制系統(tǒng)采用西屋控制有限公司的Symphony集散控制系統(tǒng),包括DAS、FSSS、SCS、ECS、MCS(含F(xiàn)SCS、FSSS等)子系統(tǒng)。
該電廠2號(hào)機(jī)組自2010年脫硝系統(tǒng)改造以來(lái),使用傳統(tǒng)單回路PID控制方法,將脫硝出口NOx作為控制目標(biāo)進(jìn)行控制,但實(shí)際控制效果較差,導(dǎo)致運(yùn)行人員被迫頻繁手動(dòng)干預(yù)進(jìn)行過(guò)量噴氨,以確保凈煙氣NOx排放達(dá)標(biāo)。長(zhǎng)期的過(guò)量噴氨,增加了尿素原料的消耗,導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本升高;過(guò)量的氨氣會(huì)在脫硝系統(tǒng)下游設(shè)備(空預(yù)器、電除塵)生成硫酸氫氨凝結(jié)物,使設(shè)備存在堵塞、腐蝕的安全隱患。因此,脫硝控制系統(tǒng)迫切需要進(jìn)行優(yōu)化改造,以保證自動(dòng)噴氨的可靠投入,實(shí)現(xiàn)噴氨量的精準(zhǔn)控制,降低脫硝出口的氨逃逸量,保護(hù)脫硝系統(tǒng)下游設(shè)備的健康運(yùn)行,確保凈煙氣NOx排放達(dá)標(biāo)。
經(jīng)分析總結(jié),傳統(tǒng)PID控制法在該電廠2號(hào)機(jī)組脫硝控制系統(tǒng)中難以實(shí)現(xiàn)噴氨量的穩(wěn)定投入的原因如下:
(1)脫硝系統(tǒng)出口NOx測(cè)量值與脫硫系統(tǒng)出口凈煙氣NOx測(cè)量值(環(huán)保測(cè)量值)不一致,存在“倒掛”現(xiàn)象。脫硝出口煙道截面巨大,實(shí)際運(yùn)行中煙氣偏流嚴(yán)重,導(dǎo)致脫硝出口煙道NOx分布均勻性差;而脫硝系統(tǒng)兩側(cè)出口NOx采樣測(cè)量方式較為落后,均使用單點(diǎn)采樣探槍進(jìn)行采樣,采樣結(jié)果代表性較差。
(2)脫硝系統(tǒng)采用6組渦流混合型AIG均等布置于上升煙道中,粗獷的布氨風(fēng)格造成脫硝出口煙道氨逃逸嚴(yán)重,局部區(qū)域氨逃逸峰值高達(dá)4.23 mg/m3。
(3)脫硝CEMS系統(tǒng)的吹掃對(duì)脫硝出口NOx的測(cè)量存在極大干擾。為防止脫硝出口煙氣采樣裝置堵灰,脫硝CEMS系統(tǒng)每隔4 h利用儀用空氣對(duì)煙氣采樣裝置吹掃一次,而脫硝系統(tǒng)NOx測(cè)量值則在吹掃期間失真。
從圖6可以看出,在橡木桶陳釀前期,獼猴桃果酒中的酚類物質(zhì)含量迅速減少,原因主要是酒液中的溶解氧與酚類物質(zhì)發(fā)生了氧化聚合反應(yīng),形成了復(fù)雜的化合物;隨著陳釀的進(jìn)行,酒液中的溶解氧趨于穩(wěn)定,酚類物質(zhì)含量變化也逐漸趨于平緩[34]。隨著陳釀的進(jìn)行,帶有苦澀味道的酚類物質(zhì)逐漸氧化聚合,形成一系列的低聚合化合物,使得獼猴桃果酒的口感變得逐漸醇厚。
(4)環(huán)??己四繕?biāo)與傳統(tǒng)PID脫硝法的控制目標(biāo)存在脫節(jié)。傳統(tǒng)PID脫硝控制法控制的是脫硝島出口NOx,而脫硫塔出口凈煙氣NOx才是環(huán)保考核目標(biāo),NOx測(cè)量值由于存在“倒掛”現(xiàn)象,難以通過(guò)脫硝出口NOx的自動(dòng)調(diào)整實(shí)現(xiàn)對(duì)脫硫出口凈煙氣NOx的穩(wěn)定控制。
(5)如果以脫硫出口凈煙氣NOx作為傳統(tǒng)PID脫硝法的控制目標(biāo),煙氣需要經(jīng)過(guò)脫硝島、空預(yù)器、電除塵器、引風(fēng)機(jī)、脫硫塔,整個(gè)煙氣排放過(guò)程耗時(shí)較長(zhǎng),被控對(duì)象存在嚴(yán)重的大時(shí)延,難以實(shí)現(xiàn)有效可靠的精準(zhǔn)控制。
(6)催化劑的鈍化與中毒,導(dǎo)致NOx脫除量降低。在理想狀況下,催化劑將在無(wú)限長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)降低NOx的排放,但是在實(shí)際的SCR裝置運(yùn)行過(guò)程中,總會(huì)由于煙氣中的堿金屬/砷/催化劑的燒結(jié)、催化劑孔的堵塞、催化劑的腐蝕以及水蒸氣的凝結(jié)和硫酸鹽、硫銨鹽的沉積等原因,使催化劑活性降低或中毒[3]。
該電廠通過(guò)脫硝流場(chǎng)優(yōu)化改造、氨氮一體化網(wǎng)格取樣測(cè)量裝置改造,增加外掛模型預(yù)測(cè)控制(Model Predictive Control,MPC)系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)脫硝自動(dòng)控制優(yōu)化。
(1)通過(guò)在脫硝入口煙道中布置多組導(dǎo)流板,在水平煙道內(nèi)加裝三角形大范圍混合裝置,實(shí)現(xiàn)煙氣大范圍混合,提高脫硝煙道NOx濃度場(chǎng)、溫度場(chǎng)在不同負(fù)荷下的均勻性。
(2)將渦流混合型AIG更換為格柵型AIG,從而實(shí)現(xiàn)布氨均勻性。
(3)將脫硝出口采樣裝置改造為氨氮一體化網(wǎng)格取樣測(cè)量系統(tǒng),改善脫硝CEMS系統(tǒng)的測(cè)量結(jié)果代表性。
MPC輸出如圖1所示。
圖1 MPC輸出
(1)將脫硫出口凈煙氣NOx濃度值、脫硝出口NOx濃度值一并納入控制目標(biāo),設(shè)定脫硫出口NOx控制優(yōu)先級(jí)高于脫硝出口NOx,形成串級(jí)控制。
(2)建立脫硫出口NOx與脫硝系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)間的完整模型,通過(guò)MPC預(yù)測(cè)脫硫出口凈煙氣NOx濃度的波動(dòng)趨勢(shì),解決了被控對(duì)象(脫硫出口NOx)測(cè)量時(shí)延大的問(wèn)題。
(3)多變量預(yù)測(cè)控制算法由于在西屋控制有限公司的Symphony集散控制系統(tǒng)上難以實(shí)現(xiàn),所以選擇算力強(qiáng)大的工控機(jī)外掛MPC系統(tǒng),通過(guò)DCS-COM通信卡件,利用MODBUS通信采集脫硝系統(tǒng)及凈煙氣NOx等相關(guān)數(shù)據(jù),辨識(shí)后在外掛MPC系統(tǒng)中建立優(yōu)化模型,通過(guò)模型實(shí)時(shí)計(jì)算獲得當(dāng)前工況的最優(yōu)指令并送至DCS,指導(dǎo)DCS實(shí)現(xiàn)脫硝噴氨自動(dòng)控制。
(4)尿素水解的氨氣混合物由于雜質(zhì)較多,脫硝系統(tǒng)長(zhǎng)期投運(yùn)后,噴氨調(diào)節(jié)閥易受雜質(zhì)影響而發(fā)生調(diào)節(jié)特性的改變,為保證噴氨流量穩(wěn)定并克服噴氨調(diào)閥到凈煙氣NOx純延遲大的問(wèn)題,增加內(nèi)回路流量PID控制。
(5)脫硫出口相較于脫硝出口,煙氣中的NOx混合更加均勻,故而凈煙氣NOx測(cè)量代表性高于脫硝出口測(cè)量值NOx。當(dāng)脫硝CEMS吹掃時(shí),通過(guò)辨識(shí)脫硫出口NOx的變化趨勢(shì),獲得實(shí)時(shí)NOx模型輸出值,從而代替吹掃期間的脫硝出口NOx失真值,有效解決CEMS吹掃失真問(wèn)題。
(6)為保證脫硝系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)置多種MPC保護(hù)措施:1)MPC外掛服務(wù)器獨(dú)立于DCS,保留DCS原有控制邏輯;2)當(dāng)MPC與DCS通信中斷時(shí),在DCS畫(huà)面上進(jìn)行光字牌報(bào)警,并將控制切回DCS方式控制;3)MPC外掛服務(wù)器實(shí)時(shí)檢測(cè)DCS發(fā)送過(guò)來(lái)的參數(shù)品質(zhì),若檢測(cè)到任一數(shù)據(jù)點(diǎn)位為壞品質(zhì),則立即將控制方式切換至DCS常規(guī)控制,同時(shí)在DCS上進(jìn)行光字牌報(bào)警。
脫硝自動(dòng)控制經(jīng)過(guò)MPC系統(tǒng)的優(yōu)化后,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較為穩(wěn)定時(shí),凈煙氣NOx濃度波動(dòng)范圍不超過(guò)±5 mg/Nm3;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷大范圍波動(dòng)時(shí)(或AGC模式下),凈煙氣NOx濃度波動(dòng)范圍不超過(guò)±8 mg/Nm3。同時(shí),在脫硝出口NOx濃度測(cè)量出現(xiàn)突變故障或失真時(shí),MPC系統(tǒng)能夠根據(jù)凈煙氣NOx濃度的變化趨勢(shì)及時(shí)修正噴氨流量的控制指令,保證煙氣排放達(dá)標(biāo),避免被環(huán)??己?。具體應(yīng)用情況如下:
(1)在機(jī)組負(fù)荷較平穩(wěn)時(shí),MPC優(yōu)化下的脫硝噴氨量能夠自動(dòng)穩(wěn)定投入,且凈煙氣NOx最大波動(dòng)幅度不超過(guò)±5 mg/Nm3。負(fù)荷較平穩(wěn)階段控制效果如圖2所示,當(dāng)負(fù)荷從368 MW下降至356 MW的過(guò)程中,凈煙氣NOx變化平穩(wěn),波動(dòng)最大值為4.57 mg/Nm3。
(2)在鍋爐負(fù)荷大幅度波動(dòng)階段,MPC優(yōu)化下的脫硝自動(dòng)控制依然能夠穩(wěn)定投入。大幅度變負(fù)荷階段控制效果如圖3所示,負(fù)荷從362 MW升到412 MW后又下降至372 MW,最終上升至409 MW的全過(guò)程中,凈煙氣NOx波動(dòng)幅度不超過(guò)±5 mg/Nm3,波動(dòng)最大值為3.11 mg/Nm3。
圖2 負(fù)荷較平穩(wěn)階段控制效果
本文通過(guò)分析某電廠2號(hào)機(jī)組噴氨自動(dòng)控制所存在的問(wèn)題,運(yùn)用MPC對(duì)SCR參數(shù)進(jìn)行辨識(shí)建模并預(yù)測(cè)控制,所建模型時(shí)延小且能準(zhǔn)確反映實(shí)際值的變化情況,具有較好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度。經(jīng)MPC優(yōu)化后的脫硝自動(dòng)控制系統(tǒng)在電廠應(yīng)用效果良好,利用MPC能有效降低凈煙氣NOx的波動(dòng)幅度,實(shí)現(xiàn)對(duì)噴氨量的及時(shí)精準(zhǔn)控制,極大地緩解了脫硝系統(tǒng)下游設(shè)備的堵塞壓力,有效減少了機(jī)組運(yùn)行成本,提高了脫硝系統(tǒng)自動(dòng)控制水平。
圖3 大幅度變負(fù)荷階段控制效果