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      己二酸生產(chǎn)中沉降式增稠器漿料結(jié)晶上涌的原因及對策探討

      2020-12-30 13:04:44連永義
      中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年7期
      關(guān)鍵詞:己二酸

      連永義

      摘 要:本文首先介紹沉降式增稠器,然后分析漿料結(jié)晶上涌的原因,并提出解決對策,希望為相關(guān)行業(yè)提供借鑒。

      關(guān)鍵詞:己二酸;沉降式增稠器;漿料結(jié)晶

      0 引言

      增稠器在己二酸生產(chǎn)中可以起到濃縮的作用,在查閱資料后得知,國內(nèi)某化工企業(yè)所應(yīng)用的增稠器,可以將低濃度己二酸漿料濃縮成50%濃度的己二酸漿料。但漿料結(jié)晶上涌現(xiàn)象的出現(xiàn),卻對其使用效果造成了不利影響。因此,對此項課題進行研究,具有十分重要的意義。

      1 增稠器

      增稠器在己二酸生產(chǎn)中的作用為增加濃度,其原理如下所述:增稠器通過對己二酸晶體和母液相對密度差值和重力沉降作用,壓縮己二酸,即可實現(xiàn)增稠的目的。其組成部分包括殼體、過濾器、稱重計和溢流堰。其整體形狀呈圓錐形,其上部形狀為圓柱形,下部為錐形,其中,錐體的角度為30-50°,其內(nèi)部設(shè)置了多個過濾器。除過濾器外,增稠器內(nèi)的連接管數(shù)量眾多,但這些過濾器連接管都會與母液管線相連。此外,增稠器稱重計作用為判斷漿料濃縮度,所采取的方法為稱重法,這種方法較為簡單和直觀,便于作業(yè)人員了解實際情況。

      2 沉降式增稠器漿料結(jié)晶上涌原因和對策分析

      沉降式增稠器在正常運行期間,物料會在增稠器內(nèi)停留,同時將增稠器分為三個區(qū)域,如圖1所示。首先物料會在清液區(qū)停留,再經(jīng)過處理后進入懸浮區(qū),最后高稠度漿料會進入濃縮物聚集區(qū)[1]。

      圖1 ? 增稠器分區(qū)

      某化工企業(yè)在啟動沉降式增稠器后,發(fā)現(xiàn)己二酸的沉降效率和質(zhì)量與要求不符,導(dǎo)致漿料在增稠器分區(qū)內(nèi)停留的時間參差不齊,存在漿料在濃縮物聚區(qū)停留時間延長,而在清液區(qū)和懸浮區(qū)停留時間減少的現(xiàn)象,在此類現(xiàn)象出現(xiàn)后,增稠器內(nèi)的己二酸結(jié)晶不斷上涌,導(dǎo)致大量結(jié)晶在濾網(wǎng)表面附著,隨著結(jié)晶附著量的增加,堵塞問題隨之出現(xiàn),增稠器的增稠效果也因此而下降,無法繼續(xù)生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。增稠器結(jié)晶上涌如圖2所示。

      圖2 ? 增稠器結(jié)晶上涌

      在發(fā)現(xiàn)故障設(shè)備故障后,化工企業(yè)組織技術(shù)人員對工藝進行分析,結(jié)果表明,導(dǎo)致沉降式增稠器漿料結(jié)晶上涌的原因表現(xiàn)在以下方面:

      2.1 結(jié)晶顆粒度大小及溫度控制不當

      結(jié)合上文可知,增稠器通過對己二酸晶體和母液相對密度差值和重力沉降作用,壓縮己二酸是增稠器的工作原理。在查閱資料后得知,沉降速度和固體粒度之間呈正比關(guān)系,而懸浮顆粒直徑平方與黏度之間呈反比關(guān)系。簡言之,就是顆粒速度越大,沉降速度越快,反之則亦然。如果顆粒度小于標準值,就會導(dǎo)致沉降速度下降,懸浮區(qū)也會因此發(fā)生湍動,這對于顆粒沉降效率提升而言,會造成極為不利的影響,漿料層的穩(wěn)定性也會被破壞,數(shù)量眾多的己二酸結(jié)晶會因為沉降效率低下而滯留在濾拍表面。這種情況的發(fā)生概率會隨著增稠器運行時間的延長而加大。己二酸結(jié)晶狀況,會對結(jié)晶顆粒的質(zhì)量產(chǎn)生影響,針對此類問題,技術(shù)人員需要優(yōu)化工藝,并對結(jié)晶器壓力進行調(diào)整,與此同時,還要將溶液結(jié)晶生成過程、晶核形成和影響因素作為依據(jù),采取行之有效的措施確保己二酸晶體顆粒度與標準相符。目前,將晶種添加到結(jié)晶器中較為適用,簡言之,就是控制晶種返回量和結(jié)晶器的進料比,通常情況下,二者的比重應(yīng)該為10:1.2。此外,溫度同樣會影響結(jié)晶顆粒度,溫度正常情況下,結(jié)晶數(shù)量較少,有利于增稠器晶漿分離效果的提升。但溫度過高和過低均會對增稠器晶漿分離效果造成不利影響。因此,建議技術(shù)人員將漿料罐溫度控制在23-35℃之間。研究結(jié)果表明,在漿料罐溫度超過35℃時,微結(jié)晶數(shù)量會顯著增加,并且己二酸具有非常強的黏性,在雙重作用下,大量結(jié)晶會在壁面附著,最終導(dǎo)致漿料層結(jié)晶上涌現(xiàn)象的出現(xiàn)[2]。

      2.2 增稠式過濾器母液抽出效率低下

      澄清液體和濃縮懸浮液是增稠器所具備的功能,在設(shè)備運行階段,母液會在清液區(qū)留存,然后被過濾器強制抽出。位于濃縮區(qū)域漿料,其濃度應(yīng)該處于40%-50%之間。在化工生產(chǎn)階段,增稠器會保持平衡狀態(tài),簡言之,就是低稠度漿料進料量與高稠度晶漿出量大致相同。假設(shè)設(shè)備運轉(zhuǎn)正常且容積不變,稠度較低漿料和高稠度晶漿較為穩(wěn)定,此時,母液抽出效率會對高稠度晶漿濃度控制造成直接影響,對母液抽出量進行控制,是調(diào)整濃縮漿料濃度和分布高度的重要措施。過濾器設(shè)計和安裝狀況與母液抽出能力息息相關(guān)。以該企業(yè)所使用沉降式增稠器為例,該增稠器內(nèi)部過濾器以單面濾網(wǎng)為主,相鄰兩組過濾器之間的距離較小,且濾網(wǎng)一面背對中心漿料管線,與增稠器壁面之間的距離非常近,正因如此,導(dǎo)致過濾面積與設(shè)計要求不符。在產(chǎn)能尚未提高時,過濾空間不足和過濾面積有限的問題并未暴露,但在產(chǎn)能提高后,過濾器固有問題被徹底暴露,具體表現(xiàn)為母液抽出能力有限,與實際生產(chǎn)需求嚴重不符。為解決問題,技術(shù)人員通過試驗的方式重新確定了過濾面積和母液抽出量之間的比重,并在此基礎(chǔ)上,對過濾網(wǎng)的面積,使單面過濾網(wǎng)和壁面之間的距離由10-25cm增加到35-60cm,改進后的增稠器,其母液抽出效率大幅度上升,使沉降式增稠器漿料結(jié)晶上涌現(xiàn)象得到了控制。

      2.3 增稠器內(nèi)漿料進出量無法匹配

      在實際運行過程中,增稠器會保持沉降動態(tài)平衡的狀態(tài),簡言之,就是進出溶液量和晶漿出料量大致相等,如果這個狀態(tài)被打破,就會導(dǎo)致漿料結(jié)晶上涌現(xiàn)象的發(fā)生。簡言之,就是增稠器內(nèi)部不同區(qū)域內(nèi)的漿料,其濃度不同,在平衡狀態(tài)下,三個區(qū)域高度固定不變,如果低濃度漿料進入高濃度區(qū)域,就會導(dǎo)致高濃度漿料被溢出進入上級區(qū)域,從而使懸浮區(qū)和清液區(qū)沉降縮短,沉降效果會顯著下降。針對此類現(xiàn)象,技術(shù)人員應(yīng)定期觀察稱重計的指示值,如果指示值發(fā)生異常變化,需要對進出料量平衡進行調(diào)整,降低漿料結(jié)晶上涌現(xiàn)象出現(xiàn)的概率。

      3 結(jié)論

      綜上所述,增稠器作為己二酸生產(chǎn)工藝中的重要設(shè)備,其運行效果關(guān)系到己二酸生產(chǎn)效率和質(zhì)量,為此,化工企業(yè)應(yīng)針對問題的成因,采取有效的措施解決漿料結(jié)晶上涌問題,在延長增稠器的使用壽命的同時,保證產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。

      參考文獻:

      [1]盧慶平.己二酸成品中微量固體雜質(zhì)的分析與改進措施[J].化工管理,2020(28):159-160.

      [2]翟保山,張警衛(wèi),董曉凱.己二酸生產(chǎn)中沉降式增稠器漿料結(jié)晶上涌的原因及對策[J].河南化工,2019,36(07):32-33.

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