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      降低轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗的生產(chǎn)實踐

      2021-01-04 03:12:52張雅麗
      冶金動力 2020年12期
      關(guān)鍵詞:槍位氧槍廢鋼

      張雅麗,薛 順

      (馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽馬鞍山 243000)

      前言

      鋼鐵料消耗是煉鋼過程中最主要的物料消耗,是影響煉鋼生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素,占轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的90%以上[1]。降低鋼鐵料消耗是降低煉鋼成本,提高鋼廠競爭力的主要手段之一,也是各鋼廠管理水平和生產(chǎn)操作水平的體現(xiàn)。為進一步降低鋼鐵料消耗,馬鋼長材事業(yè)部通過規(guī)范入爐料結(jié)構(gòu)、優(yōu)化氧槍操作模式、加強管理等措施有效地降低了鋼鐵料消耗。

      1 影響鋼鐵料消耗因素分析

      1.1 氧槍槍位過低

      馬鋼長材事業(yè)部鐵水帶渣量大,Si、P 含量高且不穩(wěn)定。為了減少冶煉過程中噴濺,氧槍通常采用小氧壓低槍位操作。在此吹煉模式下,氧槍頭部容易與鋼渣、金屬液接觸,氧槍燒槍、粘槍概率大。吹煉槍位低,氧槍銅頭與熔池液面間距?。▔簶寴屛慌c液面約800 mm),容易導致渣中FeO 含量降低,爐渣流動性不佳?!胺蹈伞眹乐貢r,高速氧氣射流將渣層吹開,使鋼液裸露,大量高溫液滴飛濺粘結(jié)到噴頭端部和槍身上,造成噴頭變形和粘槍等現(xiàn)象[2]。從而導致氧氣射流異常,引起吹煉過程噴濺或化渣不良等異常情況,最終導致鋼鐵料消耗急劇增加。

      2017 年1~5 月鋼鐵料消耗統(tǒng)計,具體見表1。從統(tǒng)計結(jié)果看出,異常吹煉鋼鐵料消耗平均增加約14.72 kg/t,同時導致氧槍消耗偏高,平均槍齡約為50爐/根,遠低于行業(yè)先進水平。

      1.2 入爐鋼鐵料結(jié)構(gòu)不合理

      由于受到不同種類廢鋼價格的影響,為降低入爐成本,鋼鐵料主要由鐵水、普通打包塊、注余塊、渣鋼、中型廢鋼、輕薄廢鋼等構(gòu)成。其中普通打包塊、輕薄廢鋼的堆比重較小,加入轉(zhuǎn)爐后,容易浮于鐵水上部,從而影響氧氣射流的沖擊力,造成開吹打火困難。打包塊和輕薄廢鋼加入過多,開吹時在高速射流的強烈沖擊下,廢鋼間隙液滴呈不規(guī)則飛濺,在上升過程中劇烈氧化升溫,溫度甚至達到2 000 ℃以上,一旦沖到槍管上,即造成溝狀燒蝕、漏水等問題[3]。造成氧槍吹煉異常,最終導致鋼鐵料消耗增加。

      表1 異常吹煉鋼鐵料消耗

      1.3 吹煉過程造渣、濺渣操作不當

      轉(zhuǎn)爐化渣原則為初期渣早化,過程渣化透,終渣作黏,出鋼后濺渣。在實際操作中,由于鐵水成分、造渣用石灰、白云石等原輔料質(zhì)量波動,以及操作人員經(jīng)驗不足、操作不當?shù)榷喾N因素,容易造成前期轉(zhuǎn)爐化渣過晚,過程化渣不良,甚至出現(xiàn)“返干”現(xiàn)象或造成嚴重的噴濺,使氧槍黏鋼[3]。終點留渣量大、過氧化爐次濺渣不規(guī)范,容易造成爐渣未濺干,在下一爐吹煉前期極易造成噴濺,高溫液滴飛濺粘結(jié)到噴頭和槍身上,容易造成噴頭變形和粘槍。影響轉(zhuǎn)爐吹煉效果,最終導致鋼鐵料消耗增加。

      2 降低鋼鐵料消耗的措施

      2.1 加強氧槍管理

      為了降低鋼鐵料消耗,規(guī)范氧槍使用管理,制定了氧槍驗收、焊接、使用、維護等管理規(guī)定,嚴格按照規(guī)定進行操作。明確嚴格檢查氧槍銅頭尺寸及相關(guān)參數(shù),確保氧槍符合設(shè)計要求,保證氧槍噴頭質(zhì)量。氧槍噴頭焊接過程應(yīng)連續(xù)冷卻噴頭,防止高溫燒損密封圈,焊縫應(yīng)光滑、飽滿。全部焊接完畢,檢查焊縫質(zhì)量,用磨光機對焊縫、焊點及凸點打磨光滑,以利于鋼渣脫落。氧槍焊接完畢后,進行水壓試驗確保焊接質(zhì)量。

      2.2 規(guī)范入爐廢鋼結(jié)構(gòu)

      為了避免入爐廢鋼結(jié)構(gòu)不合理造成的氧槍粘連和漏水等異常吹煉情況,根據(jù)不同種類廢鋼的特點,在保證轉(zhuǎn)爐熱平衡基礎(chǔ)上,對入爐廢鋼結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,每爐按照1 盤鐵塊、+2 t 打包、+1 t 渣鐵、+8~9 t 重廢配加,目標加入量為11.5~12.5 t/爐,盡量減少輕薄料的加入量,便于開吹打火,避免加入過量輕薄類廢鋼導致的吹煉異常狀況出現(xiàn)。

      2.3 優(yōu)化吹煉模式

      為減少噴濺和氧槍粘鋼可以采取以下措施:一是合理設(shè)定氧壓、槍位,減少因小氧壓、低槍位操作造成燒槍、粘槍概率,采用終點壓槍操作;二是規(guī)范加料順序,在吹煉前期和中后期分批次加入氧化鐵皮或燒結(jié)礦,保證前期脫磷效果的同時,降低鋼鐵料的消耗;三是合理控制石灰加入量,在吹煉過程根據(jù)渣量和鐵水Si、P 含量加入石灰,輕燒加入量要求≥60%石灰加入量;四是規(guī)范過氧化爐次濺渣操作,在過氧化爐次出鋼完成后向爐中加入適量輕燒白云石,搖至爐前位置翻掉一半過氧化渣,同時向爐中加入60 kg碳粉搖起濺渣,降低渣的氧化性。

      3 結(jié)語

      2017 年6 月起逐步開始采取以上措施,轉(zhuǎn)爐氧槍黏鋼、爐渣返干、噴濺等現(xiàn)象大幅減少,異常吹煉爐次比例大幅下降。異常吹煉爐數(shù)從月均195爐下降到94 爐,異常比例降低了51.8%。2018 年和2019年噸鋼鋼鐵料消耗分別為1 067.81 kg、1 064.96 kg,顯著降低了煉鋼成本,取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。

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