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      低透氣煤層高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)研究

      2021-01-07 01:32:50朱傳杰劉思遠伍厚榮殷紹林成艷英李連云王小兵
      中國煤炭 2020年12期
      關(guān)鍵詞:氣水煤體單孔

      朱傳杰 劉思遠 伍厚榮 劉 廳 殷紹林成艷英 李連云 王小兵 劉 謙

      (1. 中國礦業(yè)大學(xué)安全工程學(xué)院,江蘇省徐州市,221116;2.四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司,四川省成都市,610091;3.四川省華鎣山煤業(yè)股份有限公司綠水洞煤礦, 四川省華鎣市,638601;4.龍巖學(xué)院資源工程學(xué)院,福建省龍巖市,364012)

      煤層瓦斯(或稱之為煤層氣)的主要成分是甲烷(CH4),在過去的幾十年間是煤礦重特大災(zāi)害事故的主要源頭。隨著全球氣候變暖加劇,CH4也被認(rèn)為是主要的溫室氣體,其溫室效應(yīng)是二氧化碳(CO2)的28~34倍[1],其中煤炭開采是CH4釋放到大氣中的主要途徑之一。當(dāng)然,CH4也被認(rèn)為是一種高效的清潔能源[2],與其他化學(xué)能源相比,其燃燒主要產(chǎn)生CO2和水分,其他污染物極少。

      通過地面井或井下鉆孔進行抽采,被認(rèn)為是減少CH4排放和提高其利用率的最主要途徑[3-5],但煤層的低透氣性導(dǎo)致瓦斯抽采率低,已經(jīng)成為制約瓦斯高效抽采的瓶頸問題。為此,國內(nèi)外對煤層瓦斯的強化抽采技術(shù)(Enhancement of Coalbed Methane Recovery,ECBM)進行了大量的研究。其中,國內(nèi)普遍采用的技術(shù)措施主要分為高壓水力壓裂(或驅(qū)替)[6-7]、水分割縫(或沖孔)[8-13]、煤層預(yù)裂爆破(炸藥爆破、CO2相變爆破、高壓電脈沖致裂等)[14-18]三大類。這些技術(shù)的共同點是通過在煤層內(nèi)產(chǎn)生人工裂隙,增加瓦斯運移通道,改善煤層的滲透率,從而提高瓦斯抽采率。但每個技術(shù)又有一定的區(qū)別和各自的適用條件。

      煤層預(yù)裂爆破措施主要適用于硬度較大的煤層(例如無煙煤),在軟煤中難以形成裂隙,起不到增透的目的;相對而言,水分割縫(或沖孔)技術(shù)的適用范圍更廣一些,水力沖孔主要用于松軟且具有自噴特征的煤層,為防止高強度的噴孔,通常采用較低的壓力,水力割縫適用于硬度稍大的煤層,對于硬度很高的煤層,近年來又發(fā)展出超高壓水力割縫技術(shù);高壓水力壓裂(或驅(qū)替)技術(shù)可以適用于各種煤層,其注水有效影響半徑大,可以大大節(jié)省技術(shù)成本,但問題是“水鎖”效應(yīng)目前還沒有得到有效解決[19]。

      CH4主要吸附在煤的納米級孔隙中(具有高吸附性的特征),以上技術(shù)從原理上來講主要是改善煤層的透氣性,難以促進納米級孔隙中瓦斯的解吸,并不能徹底解決煤層瓦斯抽采率低的問題。國外目前采用較多的主要是CO2驅(qū)替(CO2-ECBM)技術(shù),其原理是利用CO2吸附能力高于CH4的特點,置換驅(qū)替煤層中的CH4[20-21]。該技術(shù)以美國應(yīng)用最為成功,該技術(shù)主要用于變質(zhì)程度不高、開采價值低的低階煤或其他原因不開采的煤層。但該技術(shù)在我國很難推廣,主要是CO2注入煤層后,在突出煤層中會誘發(fā)突出事故,且后期回采過程中,易造成回風(fēng)流中CO2超限。

      在此背景下,筆者提出了低透氣煤層高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù),即通過向煤層中注入高壓水使其預(yù)裂,同時置換驅(qū)替納米級孔隙中的CH4,然后注入高壓空氣接觸“水鎖”效應(yīng),并驅(qū)動多相介質(zhì)運移。

      1 高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)原理

      煤孔隙對水的吸附能力要遠高于瓦斯,水分的加入會抑制瓦斯的吸附,或者說,向煤體中注入水分,可以通過競爭吸附置換出部分瓦斯,這一點已經(jīng)被很多研究者通過試驗或分子模擬結(jié)果證實。例如,Krooss等人通過試驗對比了水分對3種不同變質(zhì)程度煤吸附瓦斯能力的影響,水分的加入確實大大降低了煤孔隙吸附瓦斯的能力[22]。以此為基礎(chǔ),高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯的技術(shù)原理如圖1所示。

      首先,向煤層內(nèi)注入高壓水,當(dāng)水的壓力高于煤體的破裂壓力時,會在煤體內(nèi)部壓裂形成新的人工裂隙,一方面可以加快煤體的潤濕過程,另一方面可以為后期瓦斯運移提供通道。

      其次,隨著高壓水在煤體內(nèi)部的迅速擴散,不斷潤濕煤體,水分子進入煤體納米級孔隙,由于水的吸附能力要高于瓦斯,因此,水分子通過競爭吸附置換出很大一部分瓦斯分子,這些置換出的瓦斯和水分在孔裂隙內(nèi)形成瓦斯-水兩相介質(zhì)。

      最后,向煤層中注入高壓空氣,瓦斯-水兩相介質(zhì)及原來煤體孔裂隙中的部分雜質(zhì),在高壓空氣的推動下在煤體孔隙和裂隙中運移,高壓空氣在此過程中起到了高壓推動作用,一方面提高了混相介質(zhì)的運移效率,另一方面間接起到解堵效果。

      圖1 低透氣煤層高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)原理

      2 高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)裝備及工藝

      2.1 裝備組成

      根據(jù)礦井水力壓裂試驗結(jié)果,試驗區(qū)域煤層破裂壓力18 MPa;故312北瓦斯抽放巷水力壓裂設(shè)備選擇使用額定壓力30 MPa,額定流量315 L/min,壓力可在0~30 MPa間任意調(diào)節(jié)的乳化泵??諝鈮毫堰x擇高壓增壓壓縮機,氣量2.0 m3/min,壓力可在0~42 MPa間任意調(diào)節(jié),功率55 kW。除乳化泵、增壓機外,水力壓裂混壓系統(tǒng)由壓力表、卸壓閥、單向閥、高壓膠管及相關(guān)裝置連接接頭等組成,具體如圖2所示。

      圖2 高壓氣水混壓裝備系統(tǒng)

      2.2 氣水混壓工藝流程

      從以上原理出發(fā),設(shè)計了高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)的工藝流程,主要工藝過程如圖3所示,主要步驟如下:

      (1)首先在煤層內(nèi)施工瓦斯抽采鉆孔,并進行聯(lián)網(wǎng)抽采,該步驟也可以放在最后,即首先進行高壓氣水混壓,再施工瓦斯抽采鉆孔;

      (2)在普通抽采鉆孔之間選取合適的區(qū)域施工高壓注入鉆孔,并進行抗高壓密封;

      (3)密封完畢后,向高壓注入鉆孔內(nèi)注入高壓水進行水力壓裂,升壓過程需要逐步加壓,并檢查升壓過程中管路、接頭及鉆孔是否漏水;

      (4)開啟空氣壓縮機和高壓增壓機,向先前的高壓水注入鉆孔壓入高壓氣體,觀察增壓機出氣端輸出壓力逐步升壓達到預(yù)定值(一般在10~20 MPa之間),實現(xiàn)煤體孔裂隙中的水分、瓦斯和雜質(zhì)的驅(qū)替;

      (5)停止注氣,降壓排采瓦斯。

      圖3 低透氣性煤層高壓氣水混壓壓裂驅(qū)替瓦斯工藝流程

      3 現(xiàn)場試驗及效果

      3.1 試驗地點基本情況

      試驗地點選取川煤集團綠水洞煤礦K1煤層,煤厚1.30~2.79 m,一般厚2.52 m。采區(qū)構(gòu)造為一單斜構(gòu)造,煤層傾角比較穩(wěn)定,變化不大,總體為南較北陡,下較上陡。

      該煤層具有煤與瓦斯突出危險性,煤層原始瓦斯含量10.6 m3/t、瓦斯壓力為0.4~3.0 MPa,煤的瓦斯放散初速度△P為7~15、堅固性系數(shù)f為0.19~0.36。煤層透氣性系數(shù)λ為0.010261~0.022090 m2/(MPa2·d),均值為0.0161755 m2/(MPa2·d),屬于單一較難抽放煤層。

      以往礦井掘進條帶采用穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯方法作為區(qū)域防突措施,預(yù)抽效果差,不僅延長了煤層預(yù)抽時間,煤層達不到消突的目的,還直接造成礦井采掘接替緊張,甚至在巷道掘進過程中,時常造成瓦斯?jié)舛瘸?,給瓦斯管理帶來較大的困難。礦井還先后嘗試各種傳統(tǒng)強化瓦斯抽采措施,都沒有達到效果。為此,在該礦312瓦斯抽放巷(底抽巷)進行穿層高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯試驗,試驗地點及鉆孔布置如圖4所示。

      3.2 煤層殘余瓦斯含量

      在煤層內(nèi)注入高壓水進行壓裂,并注氣驅(qū)替后,在多個點取樣測試了煤層的殘余瓦斯含量,殘余瓦斯含量的測試采用直接法(《煤層瓦斯含量井下直接測定方法(GB/T23250-2009)》)。在圖4(a)所示的8號和9號鉆孔之間、12號和13號鉆孔之間及13號和14號鉆孔之間均勻布孔取樣。另外,在試驗區(qū)域重新測定了煤層的原始瓦斯含量為9.03 m3/t。取樣點相對比較集中的原因是避免因為瓦斯賦存差異造成的誤差,測試獲得的殘余瓦斯含量如圖5所示。

      從圖5可以看出,大部分區(qū)域的殘余瓦斯含量降低到了原始瓦斯含量(9.03 m3/t)以下,也都低于7 m3/t,除了一個測點的瓦斯含量為10.51 m3/t(該測點位于12號和13號鉆孔中間)。推測可能是瓦斯在高壓氣水的推動下,集中運移到該位置,使該處的瓦斯含量升高,而在后期降壓排采的過程中,抽采影響半徑未到達該區(qū)域,使其殘余瓦斯含量較高。其他幾個鉆孔測試獲得的瓦斯含量都較低,最低的甚至降至1.75 m3/t。煤層瓦斯含量總體降幅在25.14%~80.62%(未考察瓦斯含量升高的異常點),平均降幅53.17%,這是以往其他單一預(yù)抽技術(shù)措施都很難達到的效果。

      圖4 高壓氣水混壓施工地點及鉆孔剖面示意圖

      3.3 瓦斯抽采流量和濃度

      (1)年度抽采流量對比。采取高壓氣水混壓措施后,2018年1-12月瓦斯抽采流量和濃度變化情況如圖6所示。312瓦斯抽放巷實施高壓氣水混壓措施后,瓦斯抽放濃度一直穩(wěn)定在45%以上,最高62%;瓦斯抽放量最高4.9 m3/min,并穩(wěn)定不衰減。

      (2)單孔流量對比。2017年10月和12月采取措施前后平均單孔瓦斯抽采純量對比如圖7所示。2017年10月,在對312瓦斯抽放巷施工的壓裂孔壓裂前,通過膜式煤氣表和高濃度瓦檢器實測,平均單孔抽放量測試為2.43 L/min,平均抽采濃度為31.3%。采取高壓氣水混壓后,2017年12月份測試獲得平均單孔抽放量為13.53 L/min,平均抽采濃度為49.7%。2018年4-6月再次通過膜式煤氣表和高濃度瓦檢器進行檢測,如圖8所示,發(fā)現(xiàn)平均單孔抽放量測試為6.45 L/min,抽放濃度為47.6%,比312瓦斯抽放巷高壓氣水混壓前的單孔瓦斯抽采純量增加了2.65倍,抽放濃度增加了16.3%。

      圖6 瓦斯抽采流量和濃度演化情況

      圖7 采取措施前后平均單孔抽采純量對比(2017年)

      圖8 2018年4-6月平均單孔抽采純量變化趨勢

      (3)礦井瓦斯抽采總流量。礦井通過實施氣水混壓增透技術(shù)后,單孔抽放流量、濃度均得到提升,目前礦井抽采純量達到10.03 m3/min;抽放濃度達到35%以上,最高達到41%,較2017年同期相比,抽采濃度增長了32.4%,2018年礦井瓦斯抽采總量較2017年同期增長了50.2%。礦井瓦斯抽采濃度的提升,還可以為高濃度瓦斯的利用提供潛在基礎(chǔ)。

      4 結(jié)論

      (1)提出了高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)的技術(shù)原理,即高壓水的注入起到了破裂煤體的作用,為水分和瓦斯運移提供通道,水分子潤濕煤體進入煤的孔隙內(nèi)通過競爭吸附置換瓦斯,最后注入高壓空氣可以提高混相介質(zhì)的運移效率,并起到煤體孔裂隙解堵的作用。

      (2)研發(fā)了高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)配套工藝及裝備,主要裝備包括乳化液泵、空壓機、高壓增壓機、壓力表、卸壓閥、單向閥、高壓膠管及相關(guān)裝置連接接頭等,主要技術(shù)工藝包括6個核心步驟。

      (3)在四川綠水洞煤礦進行了現(xiàn)場試驗,平均單孔瓦斯抽采純量從2.43 L/min提高到6.45 L/min,增加了2.65倍,平均抽采濃度從31.3%提高到47.6%,增加了16.3%。煤層瓦斯含量總體降幅在25.14%~80.62%,平均降幅53.17%,取得了顯著的效果。

      目前雖然已初步探索出了高壓氣水混壓增透驅(qū)替瓦斯技術(shù)工藝和裝備,并在現(xiàn)場實施取得了較好的初步效果,但是由于該技術(shù)是國內(nèi)外所做的首次嘗試,很多基礎(chǔ)理論、設(shè)備工藝參數(shù)以及試驗設(shè)計等問題今后還需要深入研究。

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