文_陳希書 張耀武 沈達(dá) 林濤 浙江沐源環(huán)境工程有限公司
相較于反滲透和納濾等水透過而鹽分留下的技術(shù),電滲析技術(shù)是逐漸脫除鹽類而得到濃度較低的溶液,具有連續(xù)操作、能量消耗低、藥劑耗量少、環(huán)境污染小和水利用率高等優(yōu)點,在環(huán)境、制鹽、食品和化學(xué)藥品等工業(yè)領(lǐng)域方面有廣泛應(yīng)用。
實驗采用電滲析裝置由浙江沐源環(huán)境工程有限公司提供。裝置由三個循環(huán)系統(tǒng)組成,每個循環(huán)系統(tǒng)都包含有:水泵、水箱、流量計和壓力表。料液通過循環(huán)泵打到電滲析的隔離室內(nèi),通過調(diào)節(jié)閥控制流量,確保料液室、濃縮室和極水室三室內(nèi)的壓力平衡。其中,電滲析膜堆為50 對膜,膜的尺寸為200mm×600mm,單片有效膜面積為0.832m2,總有效膜面積為4.16m2;PHSJ-3F 型pH 計,上海儀電科學(xué)儀器股份有效公司;DDS-307 電導(dǎo)率儀,上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司。
茶氨酸脫鹽使用的是電滲析試驗機(jī)設(shè)備,實驗過程中的主要操作步驟為:首先,向水箱中相應(yīng)的加入適量料液和去離子水;然后,微開料液、濃水的進(jìn)口閥門,全開出口閥門,依次開啟水泵,調(diào)節(jié)流量循環(huán)幾分鐘;接著,開啟整流開關(guān),再開啟正相(或反相),依據(jù)所貼標(biāo)簽相互對應(yīng),調(diào)節(jié)電壓;穩(wěn)定后,定期取樣,測定電導(dǎo)率變化;結(jié)束時先關(guān)閉電壓調(diào)節(jié)閥至0,再關(guān)閉正相(反相),接著關(guān)閉整流開關(guān),最后關(guān)閉泵。
在電滲析的脫鹽過程中,反映脫鹽效果好壞的指標(biāo)是脫鹽率的多少。脫鹽率指的是在采用離子交換法或化學(xué)法去除水中陰、陽離子過程中,去除的量占原量的百分?jǐn)?shù)。脫鹽率受溫度、離子種類、回收率、膜種類以及其他各種設(shè)計因素的影響。實驗采用DDS-307 電導(dǎo)率儀測定樣品不同時間內(nèi)的電導(dǎo)率,脫鹽率可以用式(1)表示。
其中R—脫鹽率,%(即:可溶性雜質(zhì)濃度的百分比);Kf—溶液的初始電導(dǎo)率,mS/cm ;Kd—電滲析后的電導(dǎo)率,mS/cm。
為了總體上考慮電滲析技術(shù)對茶氨酸連續(xù)脫鹽的可行性,實驗首先采用了20L茶氨酸料液進(jìn)行拖延試驗,考察了不同初始電導(dǎo)(1330μS/cm、2320μS/cm、3360μS/cm、4370μS/cm)下茶氨酸的脫鹽效果,不同流速下(400L/h、500L/h)茶氨酸的脫鹽效果,以及分析了實驗過程中濃水補(bǔ)水與不補(bǔ)水兩者之間茶氨酸的脫鹽效果。
本實驗主要討論料液在不同初始電導(dǎo)、不同流速下脫鹽的可行性,以及對比濃水補(bǔ)水和不補(bǔ)水下的脫鹽效果。
茶氨酸料液的成分比較復(fù)雜,除了目標(biāo)茶氨酸外,還有較多的雜質(zhì)和雜酸,為了研究其脫鹽效果的可行性,選取4 種初始電導(dǎo)不同的茶氨酸料液進(jìn)行電滲析脫鹽實驗。首先,向電滲析設(shè)備的料液箱中加入20L 茶氨酸料液;然后,向濃水水箱中加入20L 去離子水,使得兩水箱含量為1:1;接著,打開閥門,調(diào)節(jié)料液和濃水流量均為500L/h,壓力為0.01MPa,電壓為50V,依次對初始電導(dǎo)為1330μS/cm、2320μS/cm、3360μS/cm、4370μS/cm 的料液進(jìn)行脫鹽處理。不同初始電導(dǎo)下的脫鹽效果如圖1 所示。
圖1 不同初始電導(dǎo)下脫鹽效果
從圖1 可以看出,隨著時間的增加脫鹽率也呈逐漸增加的趨勢,當(dāng)脫鹽率達(dá)到70%~80%時,脫鹽率的變化趨于平緩,這主要是隨時間的加長,料液室內(nèi)含鹽量不斷減少,脫鹽率增速也逐漸地變慢。另外,在不同初始電導(dǎo)率下,隨初始電導(dǎo)率的增加,脫鹽率所用時間也逐漸增加。不同初始電導(dǎo)率的料液隨時間變化脫鹽效果不同,當(dāng)初始電導(dǎo)為1330μS/cm 時,經(jīng)過50min 后,電導(dǎo)為193.2μS/cm,脫鹽率達(dá)到85.5%;當(dāng)初始電導(dǎo)為2320μS/cm 時,經(jīng)過80min 后,電導(dǎo)為282μS/cm,脫鹽率達(dá)到87.8%;當(dāng)初始電導(dǎo)為3360μS/cm 時,經(jīng)過140min后,電導(dǎo)為349μS/cm,脫鹽率達(dá)到89.6%;當(dāng)初始電導(dǎo)為4370 μS/cm 時,經(jīng)過270min 后,電導(dǎo)為560μS/cm,脫鹽率達(dá)到87.2%。由此結(jié)論可知,該實驗在不同的初始電導(dǎo)率情況下,脫鹽率都能達(dá)到85%左右,脫鹽效果比較明顯,具有可行性。
為了從整體上研究茶氨酸脫鹽的可行性,在電滲析設(shè)備的壓力為0.01MPa,電壓為50V 的條件下,討論不同流量(400L/h、500L/h)下茶氨酸的脫鹽效果。茶氨酸不同流量下的脫鹽效果如圖2 所示。
圖2 不同流量時的脫鹽效果
從圖2 可以看出,隨著時間的增加脫鹽率也逐漸增加,且在30min 后,其脫鹽率逐漸趨于緩慢增加。另外,流量不同其脫鹽率也不同,大流量下茶氨酸的脫鹽率稍高于小流量下的脫鹽率,且在兩者達(dá)到相同脫鹽率時,流量高的比流量低時所用的脫鹽時間短。當(dāng)流量為400L/h 時,脫鹽150min 后,電導(dǎo)率由2870μS/cm 降至493μS/cm,脫鹽率達(dá)到82.8%;當(dāng)流量為500L/h 時,脫鹽120min 后,電導(dǎo)率由3470μS/cm 降至360μS/cm,脫鹽率達(dá)到89.6%。因此可知,在流量不同的情況下,脫鹽率也能達(dá)到實驗要求,且脫鹽效果比較明顯,該實驗具有一定的可行性。
在電滲析脫鹽的實驗過程中,料液箱中的離子不斷地進(jìn)入到濃水箱中,使得濃水箱中離子含量不斷增加,若濃水箱中的離子濃度較高時,會向料液室反向遷移,降低脫鹽效果。因此,本實驗討論實驗過程中濃水補(bǔ)水與不補(bǔ)水時的脫鹽效果。首先,向電滲析設(shè)備的料液箱中加入20L 茶氨酸料液;然后,向濃水水箱中分別加入20L 或10L 去離子水,使得兩水箱含量的比為1:1 或2:1(90min 時,向濃水箱中補(bǔ)充去離子水,使料液和濃水水箱含量為1:1);接著,打開閥門調(diào)節(jié)料液和濃水流量均為500L/h,壓力為0.01MPa,電壓為50V,進(jìn)行脫鹽處理。脫鹽效果如圖3 所示。
圖3 濃水補(bǔ)水時的脫鹽效果
從圖3 看出,隨時間的增加脫鹽率也逐漸增加。相較于不補(bǔ)水的實驗過程,濃水補(bǔ)水過程中的脫鹽率相對較高。當(dāng)料液箱與濃水箱含量都為20L(中途不補(bǔ)水),脫鹽250min 后,電導(dǎo)率由4290μS/cm 降至536μS/cm,脫鹽率達(dá)到87.5%;當(dāng)料液箱為20L,濃水箱含量都為10L(90min 時,向濃水箱中補(bǔ)充10L 去離子水,使料液和濃水水箱含量為1:1)時,脫鹽180min 后,電導(dǎo)率由4330μS/cm 降至578μS/cm,脫鹽率達(dá)到86.7%。當(dāng)脫鹽率相差不大,且脫鹽效果較好時,濃水補(bǔ)水所用的時間較短。出現(xiàn)這種實驗結(jié)果的原因是,用去離子水對濃水進(jìn)行補(bǔ)充,使得濃水水箱中遷移過來的離子濃度降低,促使料液箱的離子正向遷移,提高脫鹽率。因此,為了節(jié)省時間和節(jié)約能耗,實驗過程中一般選擇濃水補(bǔ)水手段進(jìn)行實驗。
本實驗證明采用電滲析技術(shù)對茶氨酸料液進(jìn)行脫鹽處理,具有較好的脫鹽效果。集中不同初始電導(dǎo)率情況下脫鹽時,脫鹽率都能達(dá)到85%左右,脫鹽效果比較明顯;在流量不同的情況下,脫鹽率也能達(dá)到實驗要求,且脫鹽效果比較明顯,均具有一定的可行性。另外,濃水補(bǔ)水與不補(bǔ)水相比較,當(dāng)脫鹽率相差不大時,濃水補(bǔ)水所用的時間較短。因此,茶氨酸的電滲析脫鹽過程整體是可行的。但是在實際應(yīng)用的過程中,由于不確定因素較多,需要根據(jù)實際條件,來控制和調(diào)節(jié)各項參數(shù)。