(銀川保綠特生物技術(shù)有限公司,銀川 750001)
餐廚垃圾,俗稱泔腳,包括蔬菜、米、面、動植物油、肉、骨頭等種類[1]。餐館、飯店、單位食堂等的飲食剩余物以及后廚的果蔬、肉食、油脂、面點等的加工過程廢棄物稱作餐飲垃圾,家庭日常生活中丟棄的果蔬及食物下腳料、剩菜剩飯、瓜果皮等易腐有機垃圾稱廚余垃圾。餐飲垃圾和廚余垃圾總稱為餐廚垃圾[2]。以上垃圾經(jīng)過無害化處理后產(chǎn)生的污水具有高溫、高油脂等特點,在最初的工藝設(shè)計中并沒有完全考慮到實際操作過程中出現(xiàn)的問題,導致處理過程能耗較高,經(jīng)過分析研究,制定改造方案,經(jīng)過技術(shù)改造處理后達到節(jié)能降耗的目標。
某公司收運來的餐廚垃圾處理量在200 t/ d,餐廚垃圾經(jīng)過粉碎、高溫(蒸汽溫度一般為90~100 ℃)滅菌后,所產(chǎn)生的污水溫度為65~70 ℃,產(chǎn)生的污水量在150 m3/d 左右。同時經(jīng)高溫滅菌后,水中的動植物油含量非常高,經(jīng)過乳化、離心后,無法完全將水中的油分離徹底,水中油含量在20 g/L 左右。
餐廚垃圾收運前已經(jīng)變質(zhì)腐敗,來料中pH 值基本在3.5~5.0 之間,因為是餐廚垃圾,來料種類及成份復雜,加之垃圾分類不徹底、不完善,水中夾雜著毛發(fā)、花椒粒、瓜子皮、碎塑料片、碎木筷渣等雜物。
該公司污水處理簡易流程如下:
緩沖罐 → 轉(zhuǎn)鼓細格柵 → 中溫UASB → AO 池→ 沉淀池 → 清水池
中溫UASB 反應器要求的反應溫度一般為35~38 ℃,但污水溫度為65~70 ℃,所以需要在緩沖罐前加入清水進行混合,并降溫和稀釋污水中的CODcr 濃度,加入的水量為50 m3/d,溫度雖然降低了,但是除每天加水外,同時也增加了污水處理的總水量。
由于污水中含有大量的油污、蛋白質(zhì)、脂肪酸鈣、淀粉等膠體糊狀物質(zhì),這些不溶于水的物質(zhì)包裹在懸浮物表面上,須經(jīng)細格柵除去,同時由于水中的動植物油含量較高,導致細格柵經(jīng)常堵塞,需要頻繁反洗、人工清理。
由于污水中油屬于乳化狀態(tài),遇冷后,水中黏度增加,即便通過細格柵反洗,格柵污堵依然比較嚴重,需要人工清理細格柵,清理頻率為1 次/3 d,2 h/次,而且需要停水,生產(chǎn)壓力較大。
通過人工清理,該部分油脂進入外運廢物中填埋浪費,是無法回收的。但通過細格柵反洗,反洗水及油類物質(zhì)(油類混合于懸浮物中)通過管道可以進入前端工藝將油脂回收,20 g/L 的油脂從細格柵出水后可以降至8 g/L 以下,12 g/L 換算為12 kg/m3,按照150 m3/d 水量計算,12×150=1 800 kg/d 的油脂,粗油脂按3 000 元/t 計,1.8×3 000=5 400 元/d,也造成經(jīng)濟損失。
公司現(xiàn)有逆流機械通風冷卻塔[3]1 座,循環(huán)冷卻水量80 m3/h,供水溫度32 ℃,回水溫度42 ℃,為液壓油站、曝氣風機供冷卻水,日常需求量20 m3/h就可以滿足生產(chǎn),尚有60 m3/h 的余量,夏季極端氣溫時,冷卻塔頂風機也沒有啟動運行,風機電機為7.5 kW。2018年7月持續(xù)監(jiān)測該冷卻塔回水平均溫度為32 ℃,出水平均溫度為21 ℃,現(xiàn)將60 m3/h 的循環(huán)水余量用于工藝原水降溫,方案是可行的。
表1 改造前冷卻塔運行參數(shù)表(未開啟冷卻塔風機工況)Tab.1 Operation parameter list of cooling tower before modification(working condition of cooling tower fan not opened)
公司鍋爐產(chǎn)生的蒸汽用于前端預處理系統(tǒng)的高溫滅菌,原設(shè)計為4 t/h 的油/氣鍋爐,因餐廚垃圾在日常收運處置過程中的操作時間為每天9:00~22:00,其余時間段基本不用蒸汽,目前蒸汽有富余。
蒸汽溫度為100 ℃以上,工藝界區(qū)蒸汽壓力為0.6 MPa,利用蒸汽高溫高壓的特點,將格柵中的糊狀油脂除去,避免堵塞格柵,清洗頻次因此下降,同時油脂經(jīng)高溫后會成乳化狀,也易從格柵上剝離下來。而且此格柵使用蒸汽為間歇式,不影響前端預處理連續(xù)生產(chǎn)。
根據(jù)以上分析,在原工藝基礎(chǔ)上增加1 臺換熱器,引入循環(huán)水,新污水處理簡易流程如下:
緩沖罐 →轉(zhuǎn)鼓細格柵 → 換熱器(新增)→ 中溫UASB → AO 池 → 沉淀池 → 清水池
根據(jù)熱交換器[4]設(shè)計原則,進行熱量衡算,選用管殼式換熱器,又因為污水pH 值在3.5~5 之間,選用SS304 材質(zhì)臥式列管式換熱。冷卻水中懸浮物在80~100 mg/L,工藝原水中懸浮物在10 000~12 000 mg/L,設(shè)計冷卻水走管程,工藝原水走殼程,為防止污堵,在換熱器的原水管線上加裝閥門并設(shè)置反沖洗水管,定期進行沖洗。
具體計算依據(jù)如下:
冷卻水進水溫度31 ℃,換熱后回水溫度為41 ℃,冷卻循環(huán)水量為60 m3/h;
工藝原水進水溫度65 ℃,換熱后溫度為40 ℃,工藝原水水量為150 m3/h,列管式換熱器材質(zhì)為SS304;
Cp=4.18 kJ/kg· ℃,水的比熱
K在(850~1 700)W/m2· ℃(本次計算取1.1 kW/m2· ℃),SS304 的傳熱系數(shù),
Δt=(24+9)÷2=16.5 ℃,說明:采用逆流換熱方式,原水進水溫度減去冷卻水回水溫度(65- 41=24 ℃),原水出水溫度減去冷卻水進水溫度(40-31=9 ℃),
W=60×1 000÷3 600=16.67 kg/s,質(zhì)量流量
Q(冷)=W·Cp·Δt=16.67×4.18×16.5
=1149.73Kw,
換熱面積S=Q(冷)/(K×Δt)
=1 149.73÷1.1÷16.5
=63.35 m2,
根據(jù)以上核算,考慮到余量問題,決定由換熱器廠家制作提供了換熱面積為65 m2的列管式換熱器。2018年8月投運該換熱器,開始時循環(huán)水溫上升較快,平均升高15 ℃,冷卻塔回水溫度為47 ℃,進水溫度為36 ℃,工藝原水溫度從65~70 ℃降至45 ℃,后期將冷卻塔頂風機開啟后,整體溫度又降了5 ℃,循環(huán)冷卻水未超出設(shè)計溫度,工藝原水降至40 ℃以下。循環(huán)冷卻水溫差約為11 ℃,按照冷卻塔進塔干球空氣溫度30 ℃,蒸發(fā)損失率為1.65%[5],變化不大,該損失可以忽略不計。
根據(jù)轉(zhuǎn)鼓細格柵特點,在保留原沖洗用水管線基礎(chǔ)上,增加新的SS304 蒸汽管線,通過減溫減壓后,蒸汽運行壓力0.3~0.4 MPa,溫度在80~90 ℃,格柵處設(shè)置的沖洗用蒸汽總管管徑10 mm,支管徑5 mm,該蒸汽會將懸浮物上的油污進行乳化,實現(xiàn)油水分離,效果比較明顯,沖洗完的殘渣、糊狀油脂均進入排渣螺旋,送入前端工藝段進行回收。
表2 改造后冷卻塔運行參數(shù)表(未開啟冷卻塔風機工況)Tab.2 Operation parameter list of cooling tower after modification(working condition of cooling tower fan not opened)
表3 改造后冷卻塔運行參數(shù)表(開啟冷卻塔風機工況)Tab.3 Operation parameter list of cooling tower after modification(start cooling tower fan working condition)
可節(jié)約費用見表4。
表4 可節(jié)約費用Tab 4 Cost savings
5.1.1 清水費
每天加入的清水量50 m3,每天需要清洗水約1 m3,清水價格3.88 元/m3,清水費用約為:
(50+1)×3.88=197.88 元/d,年節(jié)約清水費用197.88×365=72 226.2 元。
5.1.2 污水費
除直接節(jié)約清水成本外,節(jié)約因清水增加的污水排污費為:
51 m3/d×25 元/m3=1 275 元/d,年節(jié)約污水排污費為1 275×365=465 375 元
(因外排污水水質(zhì)較復雜,進入附近的污水處理廠再處理,與該污水廠簽訂的處理協(xié)議價為污水處理費25 元/m3)
5.1.3 粗油脂外售及人工費
回收粗油脂5 400 元/d,節(jié)約人工成本2 000元 /月(66.67 元/d,以30 天計),總計節(jié)約5 466.67元/d,全年可節(jié)約5 466.67×365=1 995 334.55 元。
消耗費用見表5。
表5 消耗費用Tab.5 Consumption cost
5.2.1 電費
冷卻塔電費,1 臺冷卻塔風機7.5 kW 運行,平均電費0.57 元/度,全年電機運行費用:7.5×24×0.57×365=37 449 元,本工序用水量30 m3/ h,占比60%。37 449×60%=22 469.4 元。
5.2.2 沖洗水費
沖洗水80 L/(次·d-1),全年用水量80×365=29.2 m3,沖洗水費為29.2×3.88=113.296 元,沖洗水產(chǎn)生的排污費29.2×25=730 元。耗水及排污費為113.296+730=843.296 元。
5.2.3 設(shè)備及管道投資費
一次性投入換熱器定制費用為89 000 元,配套的管線閥門費用為21 000 元,總計投入110 000 元。其中靜設(shè)備按照20年折舊,每年為89 000÷20=4 450 元,管線閥門按照5年折舊,每年為21 000÷5=4 200元。設(shè)備及管道投資為:4 450+4 200=8 650元。
按照以上核算,換熱器和管線進入固定成本,年凈節(jié)約費用為:
2 532 935.75 - 31 962.696=2 500 973.054 元/年。
餐廚垃圾資源化利用和無害化處理是一個新興行業(yè),其滲濾液(污水)處理難度大、起點低,可以以傳統(tǒng)的污水處理工藝為基礎(chǔ)進行設(shè)計,還需在生產(chǎn)過程中逐步摸索和研究,結(jié)合運行工況,引用新技術(shù)、新工藝,解決生產(chǎn)難題,不但使生產(chǎn)安全平穩(wěn)運行,而且可以達到節(jié)能降耗的目的。