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      餐廚垃圾滲濾液處理改造節(jié)能降耗分析

      2021-01-09 07:09:20
      化工與醫(yī)藥工程 2020年5期
      關(guān)鍵詞:原水冷卻塔油脂

      (銀川保綠特生物技術(shù)有限公司,銀川 750001)

      餐廚垃圾,俗稱泔腳,包括蔬菜、米、面、動植物油、肉、骨頭等種類[1]。餐館、飯店、單位食堂等的飲食剩余物以及后廚的果蔬、肉食、油脂、面點等的加工過程廢棄物稱作餐飲垃圾,家庭日常生活中丟棄的果蔬及食物下腳料、剩菜剩飯、瓜果皮等易腐有機垃圾稱廚余垃圾。餐飲垃圾和廚余垃圾總稱為餐廚垃圾[2]。以上垃圾經(jīng)過無害化處理后產(chǎn)生的污水具有高溫、高油脂等特點,在最初的工藝設(shè)計中并沒有完全考慮到實際操作過程中出現(xiàn)的問題,導致處理過程能耗較高,經(jīng)過分析研究,制定改造方案,經(jīng)過技術(shù)改造處理后達到節(jié)能降耗的目標。

      1 項目概述

      某公司收運來的餐廚垃圾處理量在200 t/ d,餐廚垃圾經(jīng)過粉碎、高溫(蒸汽溫度一般為90~100 ℃)滅菌后,所產(chǎn)生的污水溫度為65~70 ℃,產(chǎn)生的污水量在150 m3/d 左右。同時經(jīng)高溫滅菌后,水中的動植物油含量非常高,經(jīng)過乳化、離心后,無法完全將水中的油分離徹底,水中油含量在20 g/L 左右。

      餐廚垃圾收運前已經(jīng)變質(zhì)腐敗,來料中pH 值基本在3.5~5.0 之間,因為是餐廚垃圾,來料種類及成份復雜,加之垃圾分類不徹底、不完善,水中夾雜著毛發(fā)、花椒粒、瓜子皮、碎塑料片、碎木筷渣等雜物。

      該公司污水處理簡易流程如下:

      緩沖罐 → 轉(zhuǎn)鼓細格柵 → 中溫UASB → AO 池→ 沉淀池 → 清水池

      2 運行中存在的問題

      2.1 溫度調(diào)節(jié)

      中溫UASB 反應器要求的反應溫度一般為35~38 ℃,但污水溫度為65~70 ℃,所以需要在緩沖罐前加入清水進行混合,并降溫和稀釋污水中的CODcr 濃度,加入的水量為50 m3/d,溫度雖然降低了,但是除每天加水外,同時也增加了污水處理的總水量。

      2.2 堵塞格柵

      由于污水中含有大量的油污、蛋白質(zhì)、脂肪酸鈣、淀粉等膠體糊狀物質(zhì),這些不溶于水的物質(zhì)包裹在懸浮物表面上,須經(jīng)細格柵除去,同時由于水中的動植物油含量較高,導致細格柵經(jīng)常堵塞,需要頻繁反洗、人工清理。

      2.3 人工清理

      由于污水中油屬于乳化狀態(tài),遇冷后,水中黏度增加,即便通過細格柵反洗,格柵污堵依然比較嚴重,需要人工清理細格柵,清理頻率為1 次/3 d,2 h/次,而且需要停水,生產(chǎn)壓力較大。

      2.4 能源浪費

      通過人工清理,該部分油脂進入外運廢物中填埋浪費,是無法回收的。但通過細格柵反洗,反洗水及油類物質(zhì)(油類混合于懸浮物中)通過管道可以進入前端工藝將油脂回收,20 g/L 的油脂從細格柵出水后可以降至8 g/L 以下,12 g/L 換算為12 kg/m3,按照150 m3/d 水量計算,12×150=1 800 kg/d 的油脂,粗油脂按3 000 元/t 計,1.8×3 000=5 400 元/d,也造成經(jīng)濟損失。

      3 存在問題分析

      3.1 降溫水由清水改為循環(huán)水

      公司現(xiàn)有逆流機械通風冷卻塔[3]1 座,循環(huán)冷卻水量80 m3/h,供水溫度32 ℃,回水溫度42 ℃,為液壓油站、曝氣風機供冷卻水,日常需求量20 m3/h就可以滿足生產(chǎn),尚有60 m3/h 的余量,夏季極端氣溫時,冷卻塔頂風機也沒有啟動運行,風機電機為7.5 kW。2018年7月持續(xù)監(jiān)測該冷卻塔回水平均溫度為32 ℃,出水平均溫度為21 ℃,現(xiàn)將60 m3/h 的循環(huán)水余量用于工藝原水降溫,方案是可行的。

      表1 改造前冷卻塔運行參數(shù)表(未開啟冷卻塔風機工況)Tab.1 Operation parameter list of cooling tower before modification(working condition of cooling tower fan not opened)

      3.2 采用蒸汽高溫去除油脂類物質(zhì)

      公司鍋爐產(chǎn)生的蒸汽用于前端預處理系統(tǒng)的高溫滅菌,原設(shè)計為4 t/h 的油/氣鍋爐,因餐廚垃圾在日常收運處置過程中的操作時間為每天9:00~22:00,其余時間段基本不用蒸汽,目前蒸汽有富余。

      蒸汽溫度為100 ℃以上,工藝界區(qū)蒸汽壓力為0.6 MPa,利用蒸汽高溫高壓的特點,將格柵中的糊狀油脂除去,避免堵塞格柵,清洗頻次因此下降,同時油脂經(jīng)高溫后會成乳化狀,也易從格柵上剝離下來。而且此格柵使用蒸汽為間歇式,不影響前端預處理連續(xù)生產(chǎn)。

      4 解決方案

      4.1 增加換熱器

      根據(jù)以上分析,在原工藝基礎(chǔ)上增加1 臺換熱器,引入循環(huán)水,新污水處理簡易流程如下:

      緩沖罐 →轉(zhuǎn)鼓細格柵 → 換熱器(新增)→ 中溫UASB → AO 池 → 沉淀池 → 清水池

      根據(jù)熱交換器[4]設(shè)計原則,進行熱量衡算,選用管殼式換熱器,又因為污水pH 值在3.5~5 之間,選用SS304 材質(zhì)臥式列管式換熱。冷卻水中懸浮物在80~100 mg/L,工藝原水中懸浮物在10 000~12 000 mg/L,設(shè)計冷卻水走管程,工藝原水走殼程,為防止污堵,在換熱器的原水管線上加裝閥門并設(shè)置反沖洗水管,定期進行沖洗。

      具體計算依據(jù)如下:

      冷卻水進水溫度31 ℃,換熱后回水溫度為41 ℃,冷卻循環(huán)水量為60 m3/h;

      工藝原水進水溫度65 ℃,換熱后溫度為40 ℃,工藝原水水量為150 m3/h,列管式換熱器材質(zhì)為SS304;

      Cp=4.18 kJ/kg· ℃,水的比熱

      K在(850~1 700)W/m2· ℃(本次計算取1.1 kW/m2· ℃),SS304 的傳熱系數(shù),

      Δt=(24+9)÷2=16.5 ℃,說明:采用逆流換熱方式,原水進水溫度減去冷卻水回水溫度(65- 41=24 ℃),原水出水溫度減去冷卻水進水溫度(40-31=9 ℃),

      W=60×1 000÷3 600=16.67 kg/s,質(zhì)量流量

      Q(冷)=W·Cp·Δt=16.67×4.18×16.5

      =1149.73Kw,

      換熱面積S=Q(冷)/(K×Δt)

      =1 149.73÷1.1÷16.5

      =63.35 m2,

      根據(jù)以上核算,考慮到余量問題,決定由換熱器廠家制作提供了換熱面積為65 m2的列管式換熱器。2018年8月投運該換熱器,開始時循環(huán)水溫上升較快,平均升高15 ℃,冷卻塔回水溫度為47 ℃,進水溫度為36 ℃,工藝原水溫度從65~70 ℃降至45 ℃,后期將冷卻塔頂風機開啟后,整體溫度又降了5 ℃,循環(huán)冷卻水未超出設(shè)計溫度,工藝原水降至40 ℃以下。循環(huán)冷卻水溫差約為11 ℃,按照冷卻塔進塔干球空氣溫度30 ℃,蒸發(fā)損失率為1.65%[5],變化不大,該損失可以忽略不計。

      4.2 增加蒸汽沖洗管線

      根據(jù)轉(zhuǎn)鼓細格柵特點,在保留原沖洗用水管線基礎(chǔ)上,增加新的SS304 蒸汽管線,通過減溫減壓后,蒸汽運行壓力0.3~0.4 MPa,溫度在80~90 ℃,格柵處設(shè)置的沖洗用蒸汽總管管徑10 mm,支管徑5 mm,該蒸汽會將懸浮物上的油污進行乳化,實現(xiàn)油水分離,效果比較明顯,沖洗完的殘渣、糊狀油脂均進入排渣螺旋,送入前端工藝段進行回收。

      表2 改造后冷卻塔運行參數(shù)表(未開啟冷卻塔風機工況)Tab.2 Operation parameter list of cooling tower after modification(working condition of cooling tower fan not opened)

      表3 改造后冷卻塔運行參數(shù)表(開啟冷卻塔風機工況)Tab.3 Operation parameter list of cooling tower after modification(start cooling tower fan working condition)

      5 經(jīng)濟效益

      5.1 可節(jié)約費用

      可節(jié)約費用見表4。

      表4 可節(jié)約費用Tab 4 Cost savings

      5.1.1 清水費

      每天加入的清水量50 m3,每天需要清洗水約1 m3,清水價格3.88 元/m3,清水費用約為:

      (50+1)×3.88=197.88 元/d,年節(jié)約清水費用197.88×365=72 226.2 元。

      5.1.2 污水費

      除直接節(jié)約清水成本外,節(jié)約因清水增加的污水排污費為:

      51 m3/d×25 元/m3=1 275 元/d,年節(jié)約污水排污費為1 275×365=465 375 元

      (因外排污水水質(zhì)較復雜,進入附近的污水處理廠再處理,與該污水廠簽訂的處理協(xié)議價為污水處理費25 元/m3)

      5.1.3 粗油脂外售及人工費

      回收粗油脂5 400 元/d,節(jié)約人工成本2 000元 /月(66.67 元/d,以30 天計),總計節(jié)約5 466.67元/d,全年可節(jié)約5 466.67×365=1 995 334.55 元。

      5.2 消耗費用

      消耗費用見表5。

      表5 消耗費用Tab.5 Consumption cost

      5.2.1 電費

      冷卻塔電費,1 臺冷卻塔風機7.5 kW 運行,平均電費0.57 元/度,全年電機運行費用:7.5×24×0.57×365=37 449 元,本工序用水量30 m3/ h,占比60%。37 449×60%=22 469.4 元。

      5.2.2 沖洗水費

      沖洗水80 L/(次·d-1),全年用水量80×365=29.2 m3,沖洗水費為29.2×3.88=113.296 元,沖洗水產(chǎn)生的排污費29.2×25=730 元。耗水及排污費為113.296+730=843.296 元。

      5.2.3 設(shè)備及管道投資費

      一次性投入換熱器定制費用為89 000 元,配套的管線閥門費用為21 000 元,總計投入110 000 元。其中靜設(shè)備按照20年折舊,每年為89 000÷20=4 450 元,管線閥門按照5年折舊,每年為21 000÷5=4 200元。設(shè)備及管道投資為:4 450+4 200=8 650元。

      5.3 年凈節(jié)約費用

      按照以上核算,換熱器和管線進入固定成本,年凈節(jié)約費用為:

      2 532 935.75 - 31 962.696=2 500 973.054 元/年。

      6 結(jié)束語

      餐廚垃圾資源化利用和無害化處理是一個新興行業(yè),其滲濾液(污水)處理難度大、起點低,可以以傳統(tǒng)的污水處理工藝為基礎(chǔ)進行設(shè)計,還需在生產(chǎn)過程中逐步摸索和研究,結(jié)合運行工況,引用新技術(shù)、新工藝,解決生產(chǎn)難題,不但使生產(chǎn)安全平穩(wěn)運行,而且可以達到節(jié)能降耗的目的。

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