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      論尿素脫蠟裝置長周期運行和發(fā)展的生產(chǎn)工藝優(yōu)化及對策

      2021-01-13 03:13:24宋琦
      家園·建筑與設(shè)計 2021年15期
      關(guān)鍵詞:洗油異丙醇芳烴

      宋琦

      摘要:尿素脫蠟工藝曾被譽為石油工業(yè)的“五朵金花”之一,已有五十多年的歷史。裝置以大慶常二線餾分油為原料,生產(chǎn)300#重液體石蠟和-35#柴油,二者均為高附加值產(chǎn)品。每年至少需要向部隊提供4-5萬噸-35#軍備柴油,高純度的重液體石蠟更是國內(nèi)市場的緊缺產(chǎn)品。

      最近兩年尿素脫蠟產(chǎn)品質(zhì)量不合格次數(shù)較多,不合格項目主要為液體石蠟芳烴含量和-35#柴油凝固點。2019年液體石蠟芳烴不合格140次,-35#柴油凝點不合格65次;2020年車間控制指標液體石蠟芳烴不合格(以大于0.8%計)227次,-35#柴油凝點不合格 221次;2021年1-10月份車間控制指標液體石蠟芳烴不合格(以大于0.9%計)420次,-35#柴油凝點不合格 224次;對產(chǎn)品效益有一定影響。

      因此有必要對尿素脫蠟生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行分析,找到產(chǎn)品不合格原因,并優(yōu)化工藝條件。

      一、影響液蠟收率和液蠟質(zhì)量的因素

      1.1溫度

      尿素脫蠟的優(yōu)點之一就是脫蠟過程可以在不高的溫度下進行,提高溫度會提高反應(yīng)產(chǎn)物的互溶性,降低其混合物的粘度,有利于輸送,但是由于過程平衡常數(shù)增大,絡(luò)合物發(fā)生了分解,使液蠟收率降低,因此為達一定的脫蠟深度,必須降低反應(yīng)溫度。

      1.2異丙醇

      異丙醇能很好地溶解油品,使尿素與正構(gòu)烷烴在反應(yīng)混合物中形成很好的分子接觸,便于分子重新排列,加快傳質(zhì)、傳熱,加快反應(yīng)速度,有利于輸送。異丙醇能減少絡(luò)合物固體表面被水覆蓋的面積,使絡(luò)合物呈良好的分散狀態(tài),有利于絡(luò)合物與脫蠟液的分離;異丙醇能阻抑反應(yīng)的雜質(zhì)吸附在絡(luò)合物表面,有利于反應(yīng)進行,防止尿液老化;異丙醇還可以降低尿液飽和度,減少尿素分解損失??刂坪媚蛞褐挟惐紳舛扔兄诎l(fā)揮其上述作用。異丙醇量過低時,則不能很好發(fā)揮其上述作用,容易使脫蠟油凝固點不合格;過高時會使液蠟芳烴不合格,并且使蠟液和脫蠟液中所夾帶的尿素和異丙醇量增加,也會造成尿素損失增大,異丙醇回收系統(tǒng)負荷增加,能耗升高。當異丙醇量超過一定程度時,尿液中尿素與異丙醇會分層,異丙醇不但起不到上述作用,還會抑制絡(luò)合反應(yīng)進行,同時使柴油和液蠟質(zhì)量不合格。因此,控制好異丙醇的含量是相當重要的,當尿液中尿素和異丙醇的濃度低時,應(yīng)按下面公式進行補濃,來保證尿素和異丙醇的濃度。

      1.3尿油比

      尿油比是尿液和原料的重量比,它是裝置參考的一個重要指標,合適的尿油比既能保證一定的脫蠟深度,又能降低能耗。尿油比過大時,由于尿液中提供的尿素分子多,脫蠟深度深,容易造成液蠟芳烴不合格,而且增加了反應(yīng)器的熱負荷,不利于反應(yīng)終溫的降低,尿素損失大,且不利于操作;尿油比過小時,由于尿液中提供的尿素分子少,脫蠟深度淺,容易造成脫蠟油凝固點不合格。選擇合適的尿油比要根據(jù)原料中的正構(gòu)烷烴的含量和尿液中的尿素濃度而定。

      1.4原料

      原料中膠質(zhì)、含硫化合物、環(huán)烷酸和原料被空氣氧化的產(chǎn)物和尿素分解產(chǎn)物,都是絡(luò)合反應(yīng)的阻化劑,特別是膠質(zhì),阻化作用特別明顯。因此必須從原料中脫除或降低其含量。另外,決定液蠟收率最主要的指標就是正構(gòu)烷烴含量,表1為不同正構(gòu)烷烴含量下的液蠟收率。

      1.5洗油

      在實際脫蠟過程中,冷分離條件下,絡(luò)合物中含一定的脫蠟油(含芳烴),同時尿液中也溶解著一定的脫蠟油。絡(luò)合物的熱分解使較多的脫蠟油進入蠟液中,降低了液蠟質(zhì)量。因此必須用洗油對絡(luò)合物進行洗滌,除去脫蠟油,提高液蠟質(zhì)量。洗油量的調(diào)節(jié)要根據(jù)原料量調(diào)節(jié),洗油量大,根據(jù)質(zhì)量作用定律,從而在不高的溫度下就能使絡(luò)合物分解,有時甚至使脫蠟油、尿液和絡(luò)合物三者形成穩(wěn)定的乳化液,使絡(luò)合物難以分離。洗油量小,接觸機會少,有的絡(luò)合物表面洗不到,洗滌效果變壞,而且對飽和尿液中醇的抽提量減少,液蠟芳烴含量增大。最佳的的洗油比為1:1。但目前我裝置加工量增大,相應(yīng)柴油產(chǎn)量也大,若按洗油比1:1的比例進行洗滌,則油蒸餾塔(未進行改造)根本不能滿足這么大的負荷,根據(jù)目前的實際情況洗油比控制在1:0.7--0.8。洗油的質(zhì)量對洗滌效果也有很大影響,洗滌餾分的初餾點越低,則洗滌的質(zhì)量越好,但這時夾帶的異丙醇量會增加,尿素損失大,因此初餾點也不能過低;洗滌餾分的終餾點越高,則絡(luò)合物洗滌越好,因而液蠟質(zhì)量也越高,但是洗滌餾分的終餾點受液蠟的初餾點限制,不能過高。合適的洗油應(yīng)該是HK≮125℃,KK≮165℃。

      1.6-35#柴油凝固點不合格原因分析

      -35號柴油凝點不合格一般是因為蠟含量高,脫蠟深度不夠;脫蠟深度與尿油比、反應(yīng)終溫、尿液組成中異丙醇和尿素濃度有關(guān)。尿液組成中尿素和異丙醇含量越高,尿油比值越大,反應(yīng)終溫越低,絡(luò)合反應(yīng)越深,柴油凝點越低。

      每年反應(yīng)終溫變化趨勢一致,表4數(shù)據(jù)表明,尿油比變化不大。2014-2018年脫蠟深度大致相同,柴油凝點不合格項次少。2019-2021年尿液組成中尿素和異丙醇含量降低,脫蠟深度明顯變淺,柴油凝固點和液蠟芳烴不合格項次同時增多。

      二、對策探討

      2.1原料優(yōu)化

      (1)尿素脫蠟裝置效益主要取決于原料正構(gòu)烷烴含量,原料正構(gòu)烷烴越高,生產(chǎn)液蠟質(zhì)量越好收率越高,尿素脫蠟裝置最好的生產(chǎn)原料為大慶原油。隨著分公司代煉外油逐年增加,大慶原油組分逐漸降低,原料中含蠟量下降,造成車間液蠟產(chǎn)量下降,效益降低;裝置優(yōu)化方向選擇含蠟量多的原油生產(chǎn),或者對處理原料進行加氫精制,提高原料中正構(gòu)烷烴含量,不僅可以提高液蠟收率,還可以降低液蠟中易被氧化的不飽和烴類的組分,提高液蠟質(zhì)量。

      (2)根據(jù)原料性質(zhì)、生產(chǎn)狀況及時調(diào)整尿液組成,抓住生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié),盡量減少生產(chǎn)波動。

      (3)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,適盡量加大脫蠟深度,提高液蠟收率。

      2.2絡(luò)合物逆流洗滌優(yōu)化

      低比例摻煉外油即原料中芳烴含量不太高時,車間調(diào)整尿液組成,降低脫蠟深度,在-35#柴油凝固點合格基礎(chǔ)上少產(chǎn)液體石蠟為代價,可以實現(xiàn)液體石蠟芳烴合格。

      但原料油中芳烴含量超過裝置能力范圍,如2020年1月-2月15日,大慶油混輸俄油比例增加至20%,摻煉薩-馬原油比例36%時,現(xiàn)有裝置設(shè)備和工藝條件下,液蠟芳烴合格和柴油凝固點都不合格,芳烴洗滌工藝成為制約生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。

      三、結(jié)論

      通過以上的討論,在新的生產(chǎn)條件、新的原料下,應(yīng)采取以下措施來提高液蠟質(zhì)量和收率:(1)優(yōu)化原料,提高原料中正構(gòu)烷烴含量,最好的方法是原料加氫精制方法,它不僅能有效地提高液蠟收率,而且由于降低了液蠟中易被氧化的不飽和烴類的組分,提高了液蠟質(zhì)量。

      (2)柴油凝固點與脫蠟深度正相關(guān);液體石蠟中芳烴含量與原料油中芳烴含量正相關(guān)性最強,即與摻煉原油品種及比例相關(guān)聯(lián)。原油品種變化后分罐儲存,做好摻煉原油品種和比例臺帳;并增加原料油芳烴和正構(gòu)烷烴含量分析,及時指導(dǎo)生產(chǎn);(3)合適的洗油比和洗油質(zhì)量是在現(xiàn)有工藝條件下保證洗油質(zhì)量的主要手段,合適的洗油應(yīng)該是HK≮125℃,KK≮165℃。(4)錦西石化尿素脫蠟裝置瓶頸問題為芳烴洗滌過程,借鑒沈陽蠟化廠經(jīng)驗,提高洗滌段數(shù),增加絡(luò)合物在沉降洗滌系統(tǒng)中的停留時間,是錦西石化尿素脫蠟裝置面臨原料變化,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定最有效的手段之一。同時改造后車間提高處理量,能持續(xù)生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,一定會為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟效益。

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