魏 巍, 孟 佳, 劉愛芬, 紀(jì)秀艷
(華龍國際核電技術(shù)有限公司, 北京 100037)
近些年來隨著國際上核電廠對斷相事件的反饋越來越多,斷相事件對于核電廠運(yùn)行安全的影響也日益受到關(guān)注。目前國內(nèi)外核電廠普遍對于斷相工況缺乏相應(yīng)的應(yīng)對手段,國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)和美國核管會(NRC)都將斷相事件定義為核電廠的薄弱項(xiàng),國家核安全局也要求核電設(shè)計(jì)單位研究斷相事件并且在新建核電廠中給出應(yīng)對措施。為此,調(diào)研國內(nèi)和國外核電廠的斷相事件,為進(jìn)一步提出核電廠應(yīng)對斷相事件的改進(jìn)措施和建議提供基礎(chǔ)。
斷相事件的定義[1-5]是電源進(jìn)線的三相中有一相(或者兩相)長期斷開。發(fā)生斷相事件的起因有很多種,比如線路一相斷線,斷路器、隔離開關(guān)導(dǎo)電觸頭故障引起一相到兩相未接通或未斷開,高壓熔斷器一相熔斷等,斷相故障會導(dǎo)致電力系統(tǒng)的電壓和電流不平衡,嚴(yán)重時將燒毀電動機(jī)等設(shè)備。
由于目前國內(nèi)和法國的核電廠設(shè)計(jì)基準(zhǔn),只考慮了電壓喪失事件對核電廠運(yùn)行的影響,而忽略了斷相事件對于核安全的影響,都沒有對斷相工況監(jiān)測的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和措施。斷相事件如果不能及時被發(fā)現(xiàn),有可能導(dǎo)致廠外和廠內(nèi)電源都不能為電廠內(nèi)的安全級系統(tǒng)供電,進(jìn)而導(dǎo)致核電廠不能安全停堆。
目前國內(nèi)的核電廠針對發(fā)電機(jī)、變壓器和電動機(jī)的繼電保護(hù)配置,包括發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)、突加電壓保護(hù)、負(fù)序電流保護(hù)、低壓閉鎖過流保護(hù)、差動保護(hù)、過流保護(hù)、速斷保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、單相接地保護(hù)等,但現(xiàn)有的繼電保護(hù)配置方案都不能可靠監(jiān)測斷相事件的發(fā)生。
(1)Forsmark核電廠3號機(jī)組斷相事件
Forsmark核電廠在2013年5月30日大修期間,因?yàn)橐獙?號機(jī)組連接到一個新的70 kV開關(guān)站,原70 kV進(jìn)線停電。繼電器試驗(yàn)引起負(fù)序保護(hù)動作送出跳閘信號跳開400 kV電網(wǎng)的機(jī)組斷路器,機(jī)組斷路器兩相跳閘,而第三相由于一個接頭松動仍然處于閉合狀態(tài),由此發(fā)生了兩相斷相事件。柴油機(jī)供電的10 kV母線電壓沒有下降到65%以下(啟動柴油發(fā)電機(jī)的動作值),因此柴油發(fā)電機(jī)未能啟動,余熱排出功能喪失,17 min后燃料池的溫度上升了0.7 ℃。操縱員通過斷開非安全級和安全級母線之間的聯(lián)絡(luò)斷路器,手動啟動應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī),從而啟動“自動啟動功能”,并按順序帶載。
因?yàn)槿嘀杏幸幌鄾]有斷開,機(jī)組斷路器位置指示為中間位置。主變壓器為星角接線方式,廠內(nèi)與廠外電網(wǎng)之間出現(xiàn)了相位差。配備相位差保護(hù)的運(yùn)行設(shè)備跳閘,于是余熱排出功能喪失。手動分離柴油機(jī)供電母線與外部電網(wǎng)供電母線,并由輔助柴油機(jī)供電,余熱排出系統(tǒng)恢復(fù)。在啟動柴油機(jī)的同時,就地復(fù)位柴油冷卻水系統(tǒng)的相位差保護(hù)。
事件的直接原因是一相跳閘裝置的電纜連接頭松動,當(dāng)虛假跳閘信號被送到斷路器時,只有兩相斷開,另一相依然閉合。配備有相位差保護(hù)的安全相關(guān)設(shè)備跳閘,這導(dǎo)致在該運(yùn)行模式下最重要的余熱排出功能喪失。因?yàn)槟妇€沒有安裝相位差保護(hù),正常的電網(wǎng)和柴油機(jī)后備的電網(wǎng)之間沒有解環(huán)運(yùn)行。在斷相事件中,本應(yīng)將非安全相關(guān)的母線和柴油機(jī)后備的安全相關(guān)母線解環(huán)的低電壓保護(hù)并未啟動。低電壓保護(hù)動作值為65%的給定值。該給定值是經(jīng)過正序?yàn)V波器的相間電壓平均值。在本事件的情況下,電壓高于65%。
短期措施包括修復(fù)機(jī)組斷路器跳閘機(jī)構(gòu)松動的電纜。長期措施考慮改善對柴油機(jī)后備安全母線電壓質(zhì)量的監(jiān)測。在電壓質(zhì)量降低時斷開非安全母線電網(wǎng),使柴油機(jī)自動啟動。
(2)Byron核電廠斷相事件
2012年1月30日,Byron核電廠2號機(jī)組處于滿功率運(yùn)行狀態(tài),由于開關(guān)站A型框架結(jié)構(gòu)內(nèi)的345 kV懸式陶瓷絕緣子發(fā)生機(jī)械故障,引起兩臺輔助變壓器的C相永久開路,導(dǎo)致開路相的輔助變壓器側(cè)出現(xiàn)小電流接地故障。反應(yīng)堆冷卻劑泵的母線出現(xiàn)持續(xù)的低電壓,反應(yīng)堆自動緊急停堆。
該事件暴露出1E級低電壓繼電保護(hù)配置存在缺陷,即沒有檢測出開關(guān)站設(shè)備失效而引起的斷相故障。
(3)Bruce A核電廠斷相事件
2012年12月22日,大風(fēng)導(dǎo)致與1號啟動變壓器連接的一條230 kV架空線下垂線在連接的底板處斷開,導(dǎo)致了一個不接地的斷相故障,從而引起啟動變壓器供電的廠內(nèi)配電系統(tǒng)電壓不平衡,引發(fā)1號機(jī)組維修冷卻系統(tǒng)泵電氣保護(hù)動作跳閘。
由此分析,用于連接下垂線的連接板沒有應(yīng)用最佳設(shè)計(jì)方案。變壓器所在位置的強(qiáng)風(fēng)對下垂線施加了足夠的應(yīng)力,致使其從焊接板上脫落,造成此次事件發(fā)生。
(4)Dungeness B核電廠21號和22號機(jī)組斷相事件
2014年4月27日,Dungeness B核電廠22號機(jī)組處于正常功率運(yùn)行狀態(tài),21號機(jī)組處于停堆狀態(tài),電網(wǎng)擾動引發(fā)電壓不平衡工況。該事件導(dǎo)致22號機(jī)組反應(yīng)堆緊急停堆以及兩臺機(jī)組反應(yīng)堆強(qiáng)迫冷卻系統(tǒng)功能喪失。
Dungeness B核電廠主控室接到負(fù)相序報(bào)警,隨后證實(shí)導(dǎo)致廠內(nèi)電源系列降級的原因是一條400 kV聯(lián)絡(luò)母線的一相開路。只要有一個并聯(lián)供電回路存在,這個潛在故障就不會被發(fā)現(xiàn)。按計(jì)劃進(jìn)行電網(wǎng)倒閘操作后,當(dāng)并聯(lián)供電回路解環(huán)運(yùn)行時,廠內(nèi)275 kV系統(tǒng)只剩兩相(C相上無電流)供電。
22號機(jī)組主發(fā)電機(jī)負(fù)相序保護(hù)跳閘,導(dǎo)致反應(yīng)堆自動緊急停堆。幾分鐘后,22號機(jī)組氣體循環(huán)裝置和主冷卻劑泵保護(hù)動作跳閘。
(5)Vandellos 核電廠2號機(jī)組斷相事件
2006年8月,當(dāng)主變壓器R相斷路器的支撐絕緣子頂部的連接電纜松動時,發(fā)生了斷相工況,但主控室操縱員沒有收到由于斷路器故障導(dǎo)致斷相工況的指示信號。這引起了主發(fā)電機(jī)相間不平衡保護(hù)動作、汽機(jī)跳機(jī)以及反應(yīng)堆自動緊急停堆。事件發(fā)生后,運(yùn)行人員巡檢開關(guān)站,在很短的時間內(nèi)目視發(fā)現(xiàn)了斷相工況。運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)主變壓器只有兩相供電。
故障發(fā)生在主變壓器開關(guān)站側(cè),是由絕緣子環(huán)狀轉(zhuǎn)動接觸金具被燒壞造成的。兩列并聯(lián)切換斷路器安裝在母線和變壓器連接的上游(開關(guān)站側(cè))。發(fā)電機(jī)跳閘后,低電壓繼電器無法監(jiān)測出斷相情況,斷相相的電壓可以由未斷相的另外兩相合成,或變壓器高/低壓側(cè)的主發(fā)電機(jī)產(chǎn)生。電站沒有配備能在發(fā)電機(jī)跳閘后監(jiān)測出斷相工況的電氣保護(hù)。
(6)Koeberg核電廠斷相事件
2005年11月,Koeberg核電廠在1號機(jī)組換料大修期間倒閘操作時,為了給新的廠用變壓器供電,所有400 kV母線間隔切換到備用母線上運(yùn)行,2號機(jī)組并網(wǎng)并給廠用設(shè)備供電。此外,一臺400/132 kV耦合聯(lián)絡(luò)變壓器運(yùn)行于1 A母線。由于A母線分段斷路器斷開,2號機(jī)組的輸出經(jīng)過母線1 A的1號分段母線。由于母線1 A的1號分段隔離開關(guān)A相存在隱藏的開路,2號機(jī)組A相輸出轉(zhuǎn)移,通過400/132 kV 1號耦合聯(lián)絡(luò)變壓器轉(zhuǎn)移到132 kV母線,然后從400/132 kV 2號耦合聯(lián)絡(luò)變壓器回流到400 kV母線,導(dǎo)致發(fā)生了不平衡工況。這種不平衡工況觸發(fā)了1號耦合聯(lián)絡(luò)變壓器后備接地故障保護(hù)動作跳閘。之后Acacia 400 kV線路跳閘。隨后,2號耦合聯(lián)絡(luò)變壓器后備接地故障保護(hù)動作跳閘,另外兩條400 kV線路也跳閘。所有這些斷路器都在五秒鐘內(nèi)跳閘,五秒鐘后2號機(jī)組跳閘。
該事故發(fā)生的原因在于在倒閘操作前,不知道母線1 A的1號分段隔離開關(guān)A相存在隱藏的開路。母線1 A的1號分段隔離開關(guān)A相觸頭沒有完全閉合,留下一個10 cm的間隙,2號機(jī)組輸出通過了這個故障的分段隔離開關(guān)。
方家山核電廠發(fā)生過一次斷相工況,500 kV GIS設(shè)備三相聯(lián)動的隔離開關(guān)、分合閘開關(guān)指示器在運(yùn)行期間出現(xiàn)過ABC三相不能同步分閘的缺相故障,后續(xù)改造方案將原來只設(shè)計(jì)在A相的開關(guān)狀態(tài)反饋增加為ABC三相分別設(shè)置開關(guān)狀態(tài)反饋。
本文綜述了國內(nèi)和國外核電廠的斷相事件經(jīng)驗(yàn)反饋,總結(jié)出以下易發(fā)生斷相事件的位置,如表1所示。
表1 核電廠運(yùn)行反饋斷相事件及發(fā)生斷相事件的位置
上述總結(jié)的發(fā)生斷相事件的位置,對正在運(yùn)行的核電廠以及規(guī)劃建造的核電廠都具有借鑒作用。為避免類似事件再次發(fā)生,本文提出以下兩方面改進(jìn)建議:
(1)在核電廠日常巡檢中,可將上述易發(fā)生斷相的位置加到巡檢流程中,作為日常巡檢的一部分。巡檢員在巡檢過程中,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注上述易發(fā)生的斷相位置,避免類似斷相事件的發(fā)生。
(2)可在易發(fā)生斷相事件的位置投入能夠監(jiān)測斷相事故的電氣設(shè)備,并將監(jiān)測信號送到主控室,以便操縱員及時發(fā)現(xiàn)斷相事故,避免斷相故障范圍的擴(kuò)大。
(3)將只在A相設(shè)置開關(guān)狀態(tài)反饋增加為在ABC三相分別設(shè)置開關(guān)狀態(tài)反饋。