強(qiáng) 均
(江蘇國(guó)信靖江發(fā)電有限公司,江蘇泰州 214500)
近些年,國(guó)內(nèi)注重運(yùn)用低碳甚至無(wú)碳等節(jié)約能源,常規(guī)火電燃煤發(fā)電機(jī)組對(duì)應(yīng)發(fā)電所占比例降低,可再生能源得以快速發(fā)展,但是,可再生能源輸出功率缺乏穩(wěn)定性,對(duì)于電網(wǎng)具體負(fù)荷控制方面存在較高需求。所以,電網(wǎng)對(duì)于發(fā)電用的火電機(jī)組調(diào)峰工作更加重視,通過(guò)完善及改進(jìn)深度調(diào)峰技術(shù),保證實(shí)行深度調(diào)峰的時(shí)候火電機(jī)組能夠環(huán)保安全運(yùn)行。
2017 年9 月,某發(fā)電公司對(duì)4 個(gè)機(jī)組鍋爐實(shí)行最低穩(wěn)燃以及不投油摸底試驗(yàn),未實(shí)行熱力及控制系統(tǒng)優(yōu)化時(shí),對(duì)于鍋爐配煤實(shí)行優(yōu)化及燃燒工況方面調(diào)節(jié)、減少凝汽器中真空度等,4 個(gè)630 MW 燃煤發(fā)電機(jī)組在2018 年1 月都得到江蘇省電網(wǎng)調(diào)度中心所批準(zhǔn)具有40% Pe 深度調(diào)峰能力。其中,2號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐采取燃燒煤粉爐,汽輪機(jī)包含2 個(gè)出力值是60%汽動(dòng)型給水泵及1 個(gè)出力值是25%電動(dòng)型給水泵,控制系統(tǒng)是Ovation系統(tǒng),脫硝系統(tǒng)采取自動(dòng)控制方法。
(1)30% Pe 深度調(diào)峰工況中,SCR 脫硝數(shù)值具體入口位置煙氣溫度值維持270 ℃上下,無(wú)法滿足允許可噴氨最小溫度值需求(300 ℃)。SCR 脫硝數(shù)值具體入口位置煙氣溫度值較小會(huì)引發(fā)催化劑對(duì)應(yīng)活性較低,致使氨出現(xiàn)逃逸上升,導(dǎo)致硫酸氫氨于空預(yù)器相關(guān)蓄熱元件上面出現(xiàn)聚集及腐蝕,引發(fā)空預(yù)器受堵,干擾燃煤發(fā)電機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性及安全性[1]。
(2)30% Pe 深度調(diào)峰工況中燃煤發(fā)電機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)投運(yùn)起始點(diǎn)比40% Pe 深度調(diào)峰時(shí)更低,具體控制參數(shù)及調(diào)節(jié)指數(shù)沒(méi)有予以優(yōu)化改進(jìn);30%~40% Pe 深度調(diào)峰工況時(shí),給水系統(tǒng)具有單泵及雙泵對(duì)應(yīng)換替點(diǎn),制粉系統(tǒng)具有兩磨和三磨開啟點(diǎn)及停止點(diǎn),為維持機(jī)組安全運(yùn)行需手動(dòng)控制,且需長(zhǎng)時(shí)間實(shí)行投油幫助燃燒,無(wú)法滿足機(jī)組深度調(diào)峰負(fù)荷要求及一次調(diào)頻要求。
(1)深度調(diào)峰燃煤優(yōu)化。摻入燃燒印尼煤3400 阿萊格/V10褐煤,基全水是38.71%,揮發(fā)40.12%,基低位發(fā)熱量是3445 kcal/kg,褐煤摻入燃燒14 d 后,采取常規(guī)煤種替換之前煤倉(cāng)中高揮發(fā)煤。依據(jù)維持磨煤機(jī)具體出口溫度值是60±2 ℃,出口溫度值下限需<55 ℃,出口溫度值上限需>70 ℃。摻入燃燒褐煤的煤磨組對(duì)應(yīng)煤粉燃燒器具體濃噴口周界風(fēng)開度相關(guān)給煤量數(shù)目+10(在深度調(diào)峰時(shí)和給煤量相同),一次風(fēng)速維持25~30 m/s。
(2)深度調(diào)峰給水全過(guò)程自動(dòng)化控制優(yōu)化。給水時(shí)采取2 個(gè)汽動(dòng)給水泵及1 個(gè)電動(dòng)給水泵配置形式,給水時(shí)2 個(gè)汽動(dòng)給水泵一起使用,1 個(gè)主泵都配置前置泵,主泵與前置泵對(duì)應(yīng)出口位置具備再次循環(huán)閥相關(guān)管路回水和除氧器[2]。
采取兩種方式實(shí)行深度調(diào)峰給水,保證燃煤發(fā)電機(jī)組給水全過(guò)程自動(dòng)化。第一種,對(duì)汽動(dòng)給水泵實(shí)行并列運(yùn)行:讓2 個(gè)汽動(dòng)給水泵一起運(yùn)行,對(duì)給水具體流量予以調(diào)整;當(dāng)燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)行50%負(fù)荷到30%負(fù)荷調(diào)峰時(shí),設(shè)置2 個(gè)汽動(dòng)給水泵相關(guān)再次循環(huán)閥以及前置泵對(duì)應(yīng)再次循環(huán)閥的自動(dòng)開啟,維持汽動(dòng)給水泵具體轉(zhuǎn)速及給水流量在線性調(diào)整范圍中,確保汽動(dòng)給水泵對(duì)應(yīng)入口位置流量大于等于最低流量[3]。第二種,對(duì)汽動(dòng)給水泵實(shí)行熱備:當(dāng)電網(wǎng)要求降低燃煤發(fā)電機(jī)組負(fù)荷(降負(fù)荷320 MW→200 MW)時(shí),設(shè)置1 個(gè)汽動(dòng)給水泵負(fù)責(zé)對(duì)給水具體流量實(shí)行自動(dòng)調(diào)整,另1 個(gè)汽動(dòng)給水泵開啟再次循環(huán)閥,減少轉(zhuǎn)速,維持汽動(dòng)給水泵最低流量,保持熱備;當(dāng)電網(wǎng)發(fā)布提升燃煤發(fā)電機(jī)組負(fù)荷(升負(fù)荷180 MW→300 MW)指示時(shí),維持熱備下的汽動(dòng)給水泵可快速提升轉(zhuǎn)速,閉合再次循環(huán)閥,和另1 個(gè)汽動(dòng)給水泵一起運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)給水具體流量予以調(diào)控[4]。
(3)深度調(diào)峰磨煤機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)及停止控制優(yōu)化。采取中速磨對(duì)應(yīng)制粉系統(tǒng)(形式是直吹式),包含磨熱及冷風(fēng)門一起調(diào)控磨具體出口溫度值,磨整體風(fēng)門調(diào)整1 次風(fēng)流量[5]。依據(jù)前后墻實(shí)行對(duì)沖的鍋爐(形式是燃燒型)共有6 個(gè)磨提供熱力,優(yōu)化技術(shù)對(duì)爐膛中下層位置4 個(gè)磨實(shí)施調(diào)控。深調(diào)停止磨控制觸發(fā)要求:實(shí)行深度調(diào)峰;3 個(gè)磨一起運(yùn)轉(zhuǎn);預(yù)先選擇1 個(gè)需要暫停的磨;燃煤發(fā)電機(jī)組具體負(fù)指令在250 MW 負(fù)荷以下。深調(diào)開啟磨控制觸發(fā)要求:實(shí)行深度調(diào)峰;2 個(gè)磨一起運(yùn)轉(zhuǎn);預(yù)先選擇1 個(gè)需要開啟的磨;燃煤發(fā)電機(jī)組具體負(fù)荷指令在195 MW 以上。
30% Pe 深度調(diào)峰工況的時(shí)候,選擇2 個(gè)磨煤機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)燃效果較好;對(duì)磨煤機(jī)實(shí)行開啟或暫停予以自動(dòng)化調(diào)控時(shí),實(shí)行中間暫??刂萍皩?shí)際煤量相關(guān)延時(shí)統(tǒng)計(jì),抵抗給煤量改變對(duì)于鍋爐過(guò)熱汽溫值、再次熱汽溫值、脫硝系統(tǒng)具體入口位置氮氧化物較大變化,降低開啟或暫停磨對(duì)于燃煤發(fā)電機(jī)組具體負(fù)荷帶來(lái)的干擾;對(duì)磨煤機(jī)實(shí)行開啟或暫停自動(dòng)化調(diào)控的過(guò)程中,加強(qiáng)磨出口具體溫度值超出調(diào)節(jié),規(guī)避暫停磨后磨煤機(jī)具體出口處溫度值太大及開啟磨的時(shí)候磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)出口處溫度值太小而出現(xiàn)不正?,F(xiàn)象;暫停對(duì)磨煤機(jī)實(shí)行控制之后,磨煤機(jī)保持熱備,能夠保證磨煤機(jī)較快再次開啟。
(4)深度調(diào)峰煙氣旁路改造和控制優(yōu)化。在鍋爐尾處增加雙側(cè)煙道旁路,入口是爐膛尾處后包墻位置煙氣相關(guān)轉(zhuǎn)向室,自煙氣轉(zhuǎn)向室中抽煙氣,增加所抽煙氣具體焓值;在旁路煙道入口位置設(shè)定電動(dòng)型擋板門(形式是百葉窗式);在旁路煙道對(duì)應(yīng)垂直處設(shè)置氣動(dòng)型調(diào)控?fù)醢?,參考煙氣具體溫度值對(duì)所經(jīng)過(guò)的煙氣總量予以調(diào)控;改善過(guò)熱及再熱具體煙道擋板方面調(diào)控,參加選擇性催化還原脫硝入口位置煙氣溫度值調(diào)整;在旁路煙道尾處深入位置脫硝入口處煙道具體深度值有1.2 m,且采取導(dǎo)流方法及擾流方法,維持溫度較為均勻,保證脫硝質(zhì)量[6]。
在2019 年10 月24 日對(duì)2號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)行深度調(diào)峰具體出力檢測(cè),實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收。在2號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組對(duì)應(yīng)負(fù)荷值為50% Pe(315 MW)深度調(diào)峰時(shí)開啟檢測(cè),之后燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)負(fù)荷調(diào)節(jié)到最低技術(shù)出力值29.21% Pe(184.08 MW)深度調(diào)峰,整個(gè)深度調(diào)峰過(guò)程時(shí)長(zhǎng)是0.37 h,燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)負(fù)荷之后漸漸穩(wěn)定,燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)長(zhǎng)是4.12 h,然后燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)負(fù)荷逐漸恢復(fù)到50% Pe(315 MW)深度調(diào)峰,燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)負(fù)荷恢復(fù)時(shí)長(zhǎng)是0.47 h,完成深度調(diào)峰檢測(cè)。
經(jīng)過(guò)對(duì)2號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)行深度調(diào)峰檢測(cè),2號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)被控指數(shù)比江蘇電網(wǎng)提出的統(tǒng)調(diào)發(fā)電機(jī)組具體深度調(diào)峰要求更高,2號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組具有在30% Pe 深度調(diào)峰工況之上全過(guò)程自動(dòng)化投入使用自動(dòng)增益控制能力及一次性調(diào)頻能力。
由于沒(méi)有對(duì)該公司調(diào)用30%深度調(diào)峰形式,依據(jù)40%深度調(diào)峰具體收益情況統(tǒng)計(jì)30%深度調(diào)峰經(jīng)濟(jì)效益。30%深度調(diào)峰時(shí)補(bǔ)貼方面預(yù)估:2019 年40%深度調(diào)峰時(shí)1 個(gè)燃煤發(fā)電機(jī)組補(bǔ)償金額是250 萬(wàn)元,當(dāng)2019 年調(diào)用30%深度調(diào)峰的時(shí)候,選用頂額報(bào)價(jià)方法(補(bǔ)償金額是1 元/kW·h),1 個(gè)燃煤發(fā)電機(jī)組補(bǔ)償金額計(jì)算方法是250 萬(wàn)元+250 萬(wàn)元×10÷6,共計(jì)667 萬(wàn)元。30%深度調(diào)峰時(shí)損失方面預(yù)估:依據(jù)燃煤發(fā)電機(jī)組40%深度調(diào)峰時(shí)采用的頂額報(bào)價(jià)方法(補(bǔ)償金額是0.6 元/kW·h),燃煤發(fā)電機(jī)組效率受損金額是補(bǔ)償金額的1/3,安全受損金額是補(bǔ)償金額的1/6,1 個(gè)燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)際收益金額計(jì)算方法是250 萬(wàn)元×(1÷3+1÷6),共計(jì)125 萬(wàn)元。參考燃煤發(fā)電機(jī)組性能曲線預(yù)估30%深度調(diào)峰時(shí)機(jī)組效率受損金額是40%深度調(diào)峰時(shí)補(bǔ)償金額的2/3,安全受損金額是40%深度調(diào)峰補(bǔ)償金額是1/6(未改變),預(yù)估受損金額計(jì)算方法是250 萬(wàn)元×5÷6,共計(jì)208.3 萬(wàn)元。30%深度調(diào)峰時(shí)經(jīng)濟(jì)效益方面預(yù)估:實(shí)際收益金額是667 萬(wàn)元-250 萬(wàn)元×5/6,共計(jì)458 萬(wàn)元。30%深度調(diào)峰具體收益空間即是458 萬(wàn)元減125 萬(wàn)元,共計(jì)333 萬(wàn)元的收益空間。在2020 年1~3 月份期間,1 個(gè)燃煤發(fā)電機(jī)組40%深度調(diào)峰得到補(bǔ)償金額是680 萬(wàn)元,若以此預(yù)估計(jì)算2020 年整年的30%深度調(diào)峰情況,電廠收益得以明顯增加。
綜上所述,火電機(jī)組深度調(diào)峰潛力相關(guān)制約因素有多種,通過(guò)運(yùn)用600 MW 超臨界相關(guān)火電機(jī)組不投油具體深度調(diào)峰技術(shù),對(duì)于深度調(diào)峰燃煤實(shí)行優(yōu)化,完成給水全過(guò)程自動(dòng)化控制優(yōu)化,確保磨煤機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)及停止控制優(yōu)化,實(shí)行煙氣旁路改造和控制優(yōu)化,達(dá)到全程自動(dòng)化要求,30%深度調(diào)峰的調(diào)峰能力增強(qiáng),運(yùn)行安全性較高,可較快響應(yīng)電網(wǎng)深度調(diào)峰要求,滿足深度調(diào)峰時(shí)不投油需求,為電廠節(jié)約成本,具備經(jīng)濟(jì)效益。