劉魯建,董 俊,張嵐欣*,王 威,熊 蔚,曹斌強,張雙峰
(1.湖北君集水處理有限公司,湖北 武漢430065;2.湖北省污水資源化工程技術(shù)研究中心,湖北 武漢 430065)
隨著社會的發(fā)展與工業(yè)化進程的加快,印染工業(yè)園區(qū)數(shù)量大規(guī)模增加,印染行業(yè)所排放的有機廢水量與日俱增,印染廢水具有污染物含量高、色度大、毒性大、難以生物降解等特性,對周邊水體環(huán)境及居民健康造成了巨大的危害[1-3]。針對印染廢水的特性,常用的處理工藝有吸附法、高級氧化法、膜分離法、生物降解法等。粉末活性炭作為一種良好的吸附劑,價格低廉、易獲得、反應(yīng)迅速且對CODCr、色度去除率較高;高級氧化法對CODCr、色度去除效果好,但加藥量較大、污泥量大且處置困難[4];膜分離法可去除絕大部分有機污染物,但其投資及運行費用較高;生物降解法較為成熟,但污染物去除率較低,對于毒性較大的廢水無法完全降解。對于成分復(fù)雜的印染廢水,采用單一工藝無法獲得對所有指標(biāo)均良好的去除效果[5]。研究表明,膜分離法與粉末活性炭吸附組合工藝具有較好的應(yīng)用前景,在組合反應(yīng)器內(nèi)集粉末活性炭吸附、生物活性炭吸附、微生物降解、曝氣增氧、膜分離等多種功能為一體[6],對CODCr、氨氮、色度、濁度等去除效果顯著。因此,作者以浙江省某印染工業(yè)園區(qū)排放的印染廢水為研究對象,采用粉末活性炭吸附與超濾膜分離有機結(jié)合的工藝——粉末活性炭膜生物反應(yīng)器(CUF)進行印染廢水處理中試,考察出水的污染物去除情況以及膜組件的污染趨勢,為實際生產(chǎn)應(yīng)用提供指導(dǎo)。
中試工程地點位于浙江省某印染工業(yè)園區(qū)內(nèi),以工業(yè)園區(qū)原污水處理系統(tǒng)氣浮池出水為原水,主要水質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1 原水水質(zhì)
粉末活性炭,碘值>900 mg·g-1、亞甲基藍吸附值≥100 mg·g-1、比表面積>1 200 m2·g-1、水分≤8%。
粉末活性炭膜生物反應(yīng)器(CUF),華清膜公司。采用浸沒式超濾膜組件,過濾精度為0.01~0.05 μm,膜產(chǎn)水通量為15~25 L·m-2·h-1,截留分子量為10 000~60 000,材質(zhì)為聚砜(PS,能有效截留水中細菌、膠體微粒、蛋白質(zhì)、大分子有機物等),運行時超濾膜曝氣量為0.4~0.6 m3·m-2·min-1,反沖洗頻率為每20 min 1次,每周期反沖洗時間為15 s,反沖洗壓力為0.045 MPa。
中試工程設(shè)計出水水質(zhì)應(yīng)滿足GB 4287-2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中表3規(guī)定的特別排放限值,主要出水水質(zhì)指標(biāo)見表2。
表2 設(shè)計出水水質(zhì)指標(biāo)
圖1 中試工藝流程Fig.1 Process flow of pilot experiment
中試工程處理水量為200 m3·d-1。氣浮池出水首先進入炭水預(yù)混合池,與炭漿進行炭水預(yù)混合,起初步吸附的作用,以降低后續(xù)膜分離池的污染物濃度;隨后炭水混合物進入浸沒式超濾膜分離池,膜池內(nèi)定期補充一定量的再生粉末活性炭,在膜池內(nèi)形成高濃度炭漿,有效吸附水中污染物,去除CODCr、色度,膜池內(nèi)置浸沒式超濾膜裝置對水中粉末活性炭及懸浮物、膠體顆粒進行截留,出水透過超濾膜排出。系統(tǒng)連續(xù)運行10 d,每日取樣檢測各水質(zhì)指標(biāo)。
中試過程中定期檢測CODCr、色度、懸浮物濃度,不定期檢測氨氮、總氮、總磷濃度,計算相應(yīng)指標(biāo)的去除率。
CODCr濃度采用標(biāo)準(zhǔn)重鉻酸鉀法測定;色度采用稀釋倍數(shù)法測定;懸浮物濃度采用重量法測定;氨氮濃度采用水楊酸-次氯酸鹽光度法測定;總磷濃度采用鉬酸銨分光光度法測定;總氮濃度采用過硫酸鉀氧化-紫外分光光度法測定[7]。
由圖2可知,進水CODCr濃度波動范圍為110~150 mg·L-1,出水CODCr濃度范圍穩(wěn)定在39~55 mg·L-1,CODCr去除率為55%~68%。對于較低污染物濃度的進水而言,采用超聲波活性炭法吸附,CODCr去除率最高僅為55%;采用超濾膜法,CODCr去除率最高僅為53%[8];采用微電解-曝氣法,CODCr去除率僅為45%左右[9];采用O3/H2O2工藝,CODCr去除率僅為49%[10]。與上述單一工藝或組合工藝相比,CUF工藝對CODCr去除率更高,出水CODCr可100%穩(wěn)定達標(biāo)。
圖2 CUF對CODCr的去除效果Fig.2 Removal effect of CODCr by CUF
由圖3可知,進水色度波動范圍為50~65,出水色度范圍穩(wěn)定在4~10,色度去除率為80%~92%。印染廢水中主要的顯色物質(zhì)為有機色素、有色金屬離子等,某些酸性色素如品紅溶液,降低pH值可增加活性炭表面正電點位的正電性和數(shù)目,促進活性炭吸附;如焦糖色素中大分子結(jié)構(gòu)的顯色物質(zhì)較多,更適宜用孔徑較大的活性炭吸附[11];活性炭對金屬離子的吸附屬于物理吸附和化學(xué)吸附并存,pH值的增大有助于色度去除率的提高,但過大的pH值會導(dǎo)致金屬氫氧化物沉淀的生成[12],控制適宜的pH值可有效提高色度去除率。因此,粉末活性炭吸附可表現(xiàn)出優(yōu)異的色度去除性能。對于色度較深的印染廢水,采用生物降解法,色度去除率最高僅能達到50%~60%[13]。與之相比,CUF工藝對色度去除率更高,基本上可去除絕大部分顯色物質(zhì),出水色度可100%穩(wěn)定達標(biāo)。
圖3 CUF對色度的去除效果Fig.3 Removal effect of chromaticity by CUF
由圖4可知,進水懸浮物濃度波動范圍為30~68 mg·L-1,出水懸浮物濃度范圍穩(wěn)定在4~9 mg·L-1,懸浮物去除率為74%~92%。對于懸浮物濃度較高的進水,采用超濾膜能有效去除膠體及懸浮物[14]。采用超濾膜與粉末活性炭組合工藝更能有效提高出水水質(zhì)[15],在吸附去除CODCr及色度的同時,還可獲得較高的懸浮物去除率。經(jīng)CUF工藝處理后,出水懸浮物可100%穩(wěn)定達標(biāo)。
圖4 CUF對懸浮物的去除效果Fig.4 Removal effect of suspended substance by CUF
中試系統(tǒng)連續(xù)運行期間,同時對氨氮、總氮、總磷指標(biāo)進行了不定期的取樣檢測。結(jié)果顯示,CUF對氨氮、總氮、總磷的去除率分別為75%~80%、3%~9%、25%~50%。分析原因為,CUF內(nèi)大量曝氣的好氧環(huán)境有利于氨氮的深度降解,但同時缺乏反硝化需要的缺氧環(huán)境,導(dǎo)致總氮去除率極低;通過反應(yīng)器內(nèi)超濾膜的過濾作用可截留部分含磷絮體,從而降低總磷濃度。
中試系統(tǒng)主要投加的藥劑為粉末活性炭,投加量為400~500 mg·L-1??紤]到經(jīng)濟性,所使用的粉末活性炭采用新炭和再生炭相結(jié)合的方式。中試期間累計用炭量為810 kg,折算藥劑成本為1.16元·m-3;中試期間累計用電量為423 kW·h,折算電費成本為0.19 元·m-3;中試工程直接運行成本為1.35元·m-3,隨著處理規(guī)模的擴大,運行成本將會更低。相較于采用高級氧化法去除CODCr及色度的工程而言,選用CUF工藝藥劑費用可節(jié)省30%~35%[16],對于有迫切提標(biāo)需要的印染工業(yè)園區(qū),CUF深度處理印染廢水在經(jīng)濟上是可行的。
(1)由于反應(yīng)器中投加了高濃度的粉末活性炭,長期連續(xù)運行時,如炭粉出現(xiàn)沉積,可能會導(dǎo)致超濾膜組件堵塞。建議加大曝氣量,確保曝氣量0.4~0.6 m3·m-2·min-1,利用水流擾動沖刷膜絲表面,避免形成濃差極化。
(2)中試工程對總氮的去除效果不明顯,原因在于CUF內(nèi)為大量曝氣的好氧環(huán)境,無法實現(xiàn)反硝化脫氮。建議在有總氮脫除需要的工程項目中,CUF工藝之后再增加反硝化系統(tǒng),以實現(xiàn)污水各指標(biāo)的穩(wěn)定達標(biāo)。
(3)中試工程藥劑成本雖然比高級氧化法有所降低,但活性炭的使用量較大,費用依然較高。建議對于大規(guī)模的深度處理工程,同時啟用活性炭再生系統(tǒng),可大大降低活性炭的使用成本,從而降低運行成本。
采用將粉末活性炭吸附與超濾膜分離有機結(jié)合的粉末活性炭膜生物反應(yīng)器工藝,能有效去除印染廢水污染物,降低CODCr、色度及懸浮物濃度,對于氨氮和總磷也有一定的去除效果。在粉末活性炭投加量為400~500 mg·L-1的條件下,CODCr、色度、懸浮物去除率分別達到了55%~68%、80%~92%、74%~92%,出水水質(zhì)可滿足GB 4287-2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中表3規(guī)定的特別排放限值。中試工程直接運行成本為1.35元·m-3,對于有迫切提標(biāo)需要的印染工業(yè)園區(qū),采用粉末活性炭膜生物反應(yīng)器深度處理印染廢水在經(jīng)濟上是可行的。